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      太原選煤廠重介系統(tǒng)工藝改造可行性分析

      2012-12-12 11:51:42要志軍
      中國煤炭 2012年4期
      關(guān)鍵詞:重介精煤旋流器

      要志軍

      (西山煤電集團(tuán)公司官地礦選煤廠,山西省太原市,030023)

      太原選煤廠實(shí)施了兩期對重介系統(tǒng)的改造工程(原單系統(tǒng)處理能力150萬t/a),同時(shí)進(jìn)行了浮選系統(tǒng)的更新改造,浮選精煤脫水采用加壓過濾機(jī)及精煤快開壓濾機(jī)改造,改造完成后選煤廠核定生產(chǎn)能力為450萬t/a。

      1 概況

      1.1 存在的問題

      太原選煤廠的洗選工藝為不脫泥入洗工藝,重介分選系統(tǒng)的循環(huán)介質(zhì)煤泥含量大,原煤介耗在3 kg/t左右,介耗偏高。重介系統(tǒng)處理能力低,原煤不能全重介洗選。核定生產(chǎn)能力450萬t/a,但原重介生產(chǎn)能力僅為300萬t/a,必須依靠原有跳汰系統(tǒng)彌補(bǔ)生產(chǎn)能力的不足,降低了洗選效率。粗煤泥回收系統(tǒng)工藝落后,能力不足。

      太原選煤廠的粗煤泥采用水力旋流器濃縮分級和高頻篩、離心機(jī)脫水回收,該系統(tǒng)細(xì)泥污染嚴(yán)重,產(chǎn)品灰分比主洗系統(tǒng)約高4%~6%,嚴(yán)重影響了洗選效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

      1.2 項(xiàng)目實(shí)施的必要性

      自兩套重介系統(tǒng)投入使用后,入選原煤在400萬t/a以上,其中跳汰系統(tǒng)承擔(dān)了近1/3的生產(chǎn)量,跳汰系統(tǒng)分選效果差導(dǎo)致了銷售精煤產(chǎn)品質(zhì)量波動較大,灰分質(zhì)量控制較困難,精煤產(chǎn)率低。因此,對重介系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)建改造,增設(shè)粗煤泥分選系統(tǒng),提高精煤產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量勢在必行。

      1.3 改造內(nèi)容和范圍

      (1)增加原煤脫泥篩,將原煤不脫泥入洗工藝改為脫泥入洗。

      (2)增加粗煤泥分選系統(tǒng),使重介旋流器有效地分選1.5~0.25mm粒度級的粗煤泥。

      (3)進(jìn)行重介系統(tǒng)擴(kuò)能改造,達(dá)到原煤全重介入洗。

      1.4 煤源和煤質(zhì)

      太原選煤廠入洗原煤主要是杜兒坪礦、西銘礦的2#、3#低硫瘦煤和8#高硫貧瘦煤,其中原煤中1.5~0.25mm含量達(dá)24.96%,精煤灰分10.0%,精煤理論產(chǎn)率85.58%,理論分選密度1.905g/cm3,±0.1含量14.65%,可選性為中等可選,見圖1。

      圖1 1.5~0.25mm粒度級原煤可選性曲線

      2 選煤工藝的制定

      2.1 原煤入洗工藝選擇

      太原選煤廠目前的主選設(shè)備為三產(chǎn)品重介旋流器,按選前原煤準(zhǔn)備可分為脫泥入洗和不脫泥入洗兩種工藝。

      脫泥入洗工藝的優(yōu)勢在于工藝成熟,分選精度及分選效率高、分選效果好,因?yàn)榉诌x介質(zhì)中非磁性物含量小,脫介篩脫介效果好,可有效降低粒度差異對重力分選效果的不利影響,重介系統(tǒng)穩(wěn)定性好,便于生產(chǎn)管理,降低脫介環(huán)節(jié)設(shè)備負(fù)荷,介耗降低了0.8~1.5kg/t,達(dá)到節(jié)能降耗的目的;劣勢在傳統(tǒng)的脫泥工藝入洗粒度下限最低只能控制到0.5mm。

      不脫泥入洗工藝的優(yōu)勢為原煤全粒級進(jìn)入重介分選系統(tǒng),可充分發(fā)揮重介旋流器分選下限低的優(yōu)勢,減輕浮選系統(tǒng)的負(fù)荷,減少了脫泥工藝的環(huán)節(jié);劣勢為分選精度及分選效率相對較低,分選效果相對較差,煤泥全部進(jìn)入介質(zhì)系統(tǒng),脫介工藝環(huán)節(jié)負(fù)荷大,脫介困難、效果差、介耗高。

      從以上分析可以看出,脫泥分選雖然增加了脫泥工藝環(huán)節(jié)設(shè)備,但可以大大改善脫介工藝環(huán)節(jié)的工況,提高系統(tǒng)分選效率,改善生產(chǎn)管理,節(jié)能降耗,降低生產(chǎn)成本。根據(jù)太原選煤廠目前的生產(chǎn)狀況和煤質(zhì)資料分析,選擇原煤脫泥入洗工藝。

      2.2 粗煤泥分選工藝選擇

      通過對粗煤泥分選設(shè)備的比較和對太原選煤廠的煤質(zhì)分析,采用TBS分選機(jī)進(jìn)行粗煤泥分選可以獲得較好的分選效果。

      2.3 最終工藝

      改造后的原煤洗選工藝為脫泥入洗,采用重介+粗煤泥分選+浮選聯(lián)合流程。原煤粒度50~1.5 mm采用無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選;原煤粒度1.5~0.25mm采用粗煤泥系統(tǒng)TBS分選;原煤粒度0.25~0mm采用浮選。

      3 改造方案

      3.1 工藝流程

      原煤經(jīng)準(zhǔn)備系統(tǒng)處理后,先進(jìn)入脫泥篩脫泥,篩上物料進(jìn)入重介系統(tǒng)分選,篩下物料進(jìn)入分級旋流器分級,旋流器溢流進(jìn)入浮選系統(tǒng)分選,底流進(jìn)入TBS粗煤泥系統(tǒng)分選。TBS溢流經(jīng)弧形篩-高頻篩-離心機(jī)脫水后,產(chǎn)品進(jìn)入精煤輸送系統(tǒng),TBS尾煤進(jìn)尾煤回收系統(tǒng),工藝流程見圖2。

      圖2 TBS分選工藝流程

      3.2 改造方案的比較和選擇

      重介系統(tǒng)擴(kuò)能改造有2種方案。

      (1)方案一。對現(xiàn)有的重介一期和二期系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)能改造。

      (2)方案二。拆除跳汰1、2、3套系統(tǒng),安裝1套生產(chǎn)能力為200萬t/a的重介系統(tǒng)。

      增加的重介系統(tǒng)在原有跳汰廠房進(jìn)行,由于該廠房鋼結(jié)構(gòu)已運(yùn)行52a,且廠房層高較低,經(jīng)咨詢相關(guān)土建專家,改造時(shí)土建鋼結(jié)構(gòu)加固方案難以確定,投入費(fèi)用無法估計(jì),所以改造方案采用方案一,對現(xiàn)有重介系統(tǒng)進(jìn)行工藝改造。

      3.3 主要設(shè)備選型

      根據(jù)煤質(zhì)資料分析并考慮煤質(zhì)變化,粗煤泥量取原煤量的25%,入洗量按450萬t/a計(jì)算,入料量853t/h,粗煤泥量214t/h。

      (1)原煤脫泥篩。采用新型香蕉型直線等厚篩,該篩子屬于重型篩分設(shè)備,篩面由幾段不同傾角組成,實(shí)現(xiàn)物料等厚篩分,有極高的篩分效率和處理能力。脫泥篩選用3661型香蕉篩,共2臺,單臺處理量550t/h(取k=1.2),處理量可達(dá)1000t/h,完全滿足入料量853t/h的要求。

      (2)粗煤泥分選機(jī)。選擇使用TBS粗煤泥分選機(jī),根據(jù)對太原選煤廠的煤質(zhì)分析,將TBS粒度分選范圍設(shè)定為1.5~0.25mm粒度級,TBS分選機(jī)選用XGR3600型,共3臺,單臺處理量140 t/h(取k=1.5)。

      (3)三產(chǎn)品重介旋流器。將目前使用的三產(chǎn)品重介旋流器3GDMC1200/850更換為型號為3GDMC1400/1100的重介旋流器,處理量由原來的300~350t/h增加為350~400t/h,兩套系統(tǒng)處理量可達(dá)700~800t/h,其中需重介系統(tǒng)處理量為639t/h,完全滿足現(xiàn)有生產(chǎn)能力853t/h的要求。

      3.4 工藝布置

      (1)原煤脫泥環(huán)節(jié)改造。原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)不變,將脫泥篩安裝在主洗樓+20.25m和+23.50m層的314原煤刮板輸送機(jī)的機(jī)頭和機(jī)尾出料點(diǎn)下,并對現(xiàn)有的重介一期和二期的緩沖倉進(jìn)行改造,使之適合脫泥入洗改造工藝。

      (2)粗煤泥分選系統(tǒng)改造。在主洗樓的原粗煤泥回收系統(tǒng)中進(jìn)行,將分級旋流器安裝在+26.70 m,TBS分選機(jī)安裝在+20.25m平面,弧形篩、高頻篩、離心機(jī)安裝位置不變,只進(jìn)行設(shè)備更新。

      (3)重介擴(kuò)能系統(tǒng)改造。將重介一期和二期系統(tǒng)原工藝及設(shè)備布置不變,只進(jìn)行設(shè)備更新,三產(chǎn)品旋流器選型由3GDM1200/850更換為3GDM1400/1100,還安裝在原來的位置,安裝空間足夠。

      4 經(jīng)濟(jì)效益及投資回收分析

      4.1 經(jīng)濟(jì)效益

      原煤經(jīng)脫泥工藝改造后,進(jìn)入重介的入料量減少了約25%,重介介耗水平可降低到1.5kg/t以下,介質(zhì)消耗預(yù)計(jì)降低50%以上,重介生產(chǎn)成本大大降低。

      按原重介入選300萬t、介耗為3kg/t的原煤計(jì)算,改造前介質(zhì)消耗為9000t,改造后介質(zhì)消耗為5062t,節(jié)約介質(zhì)費(fèi)用512萬元。

      干擾床分選工藝對+0.25mm以上煤泥都有較好的分選效果,大大降低了浮選入浮量,提高了浮選效果。

      系統(tǒng)改造后,全重介脫泥入洗生產(chǎn)能力提高到450萬t/a以上,按重介比跳汰洗煤提高精煤產(chǎn)率0.86%、精煤價(jià)格991元(不含稅,2011年實(shí)際銷售價(jià)格)計(jì)算,扣除副產(chǎn)品收入(洗混煤200元/t)減少,可增加銷售收入3061萬元。如果計(jì)算介質(zhì)節(jié)約的512萬元,改造后可增加經(jīng)濟(jì)效益3573萬元/a。

      4.2 投資回收

      太原選煤廠實(shí)施原煤脫泥入洗、粗煤泥分選系統(tǒng)、重介擴(kuò)能改造,所需投資:設(shè)備購置2102.8萬元,材料及安裝247.88萬元,設(shè)備拆除84.12萬元,土建26.94萬元,其他140.47萬元,集中控制128.94萬元,生產(chǎn)監(jiān)控209.83萬元,不可預(yù)見費(fèi)208.18萬元,總計(jì)3149.16萬元。根據(jù)整個(gè)項(xiàng)目的投資和全年效益,不到1年靜態(tài)投資就能收回。

      5 結(jié)語

      針對太原選煤廠原重介工藝存在的介質(zhì)消耗高、粗煤泥無法實(shí)現(xiàn)全部分選以及現(xiàn)有重介系統(tǒng)處理能力無法滿足處理450萬t/a原煤的實(shí)際狀況,在對粗煤泥分選工藝、設(shè)備原理優(yōu)缺點(diǎn)分析的基礎(chǔ)上,提出了在無壓三產(chǎn)品中介旋流器之前增加脫泥環(huán)節(jié),采用基于TBS的工藝與設(shè)備進(jìn)行分選的工藝改造思路。該方案實(shí)施后,可為選煤廠帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益。

      [1] 張志文.TBS干擾床及其在粗煤泥分選中的應(yīng)用[J].中國煤炭,2006(12)

      [2] 祁澤民,符東旭,劉文禮,陳素鳳,孟海生.選煤工藝的新突破—粗煤泥分選機(jī)[J].中國煤炭,2008(7)

      [3] 吳明有,李延鋒,冉進(jìn)財(cái),張文軍.粗煤泥的分選及其對選煤工藝的影響[J].選煤技術(shù),2009(4)

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