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      淺談高爐出鐵場(chǎng)除塵創(chuàng)新與改造

      2012-12-30 19:41:41白瑋
      關(guān)鍵詞:鐵口煙塵蓋板

      白瑋

      (山東萊蕪鋼鐵股份有限公司,煉鐵廠 山東 萊蕪 271104)

      隨著高爐高風(fēng)溫、高煤比、高富氧、高頂壓等操作手段的應(yīng)用,冶煉強(qiáng)度的不斷提高,生產(chǎn)工藝和操作水平的不斷提升,高爐產(chǎn)量不斷提高,煙塵的排放量也隨之加大,員工對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和清潔生產(chǎn)的要求也越來(lái)越強(qiáng)烈。原有的出鐵場(chǎng)除塵能力突顯不足,必須進(jìn)行改造創(chuàng)新,提高除塵效果。

      1 現(xiàn)狀

      萊鋼股份煉鐵廠現(xiàn)有六座高爐,高爐出鐵場(chǎng)最初設(shè)計(jì)為斜坡式出鐵場(chǎng)。出鐵場(chǎng)平臺(tái)高低錯(cuò)臺(tái)多、放坡多。高爐在出鐵過(guò)程中產(chǎn)生大量的煙塵。高爐出鐵場(chǎng)除塵原設(shè)計(jì)只有鐵口頂吸罩和罐位罩進(jìn)行除塵,鐵口和罐位產(chǎn)生的煙塵大部分被收集,仍有部分煙塵得不到很好的收集,影響除塵效果。撇渣器和流鐵溝處有大量煙塵外溢,但是撇渣器和流鐵溝因標(biāo)高相差大,無(wú)法實(shí)現(xiàn)封閉,無(wú)法進(jìn)行除塵,給高爐現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境造成嚴(yán)重污染。同時(shí)帶有腐蝕性的酸性煙塵加劇了廠房鋼結(jié)構(gòu)的銹蝕。

      2 原因分析

      出鐵場(chǎng)除塵效果差的原因主要有:(以萊鋼股份煉鐵廠2#高爐為例)

      2.1 出鐵場(chǎng)除塵器入口管道曲折,阻損大

      2 #高爐出鐵場(chǎng)除塵原設(shè)計(jì)為1#、2#高爐共同使用,因現(xiàn)場(chǎng)空間的限制,除塵器本體入口部位設(shè)計(jì)成方管,彎頭多,管網(wǎng)走線曲折,阻損大。隨著兩座高爐大修擴(kuò)容以及1#高爐新上出鐵場(chǎng)除塵,只在方管的中部進(jìn)行隔斷,僅供2#高爐出鐵場(chǎng)除塵使用。隨著2#高爐擴(kuò)容及冶煉強(qiáng)度的提高,出鐵量大大提高,加之原除塵的設(shè)計(jì)缺陷,系統(tǒng)阻力大,系統(tǒng)各處風(fēng)量分配不合理,除塵效果差。

      2.2 出鐵口頂吸罩為固定式,容積小

      原出鐵口頂吸罩為固定式,受現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)口機(jī)、泥炮的影響,容積小,除塵能力差。影響爐前作業(yè)。為方便檢修在頂吸罩上開(kāi)孔,因此外面的風(fēng)混入嚴(yán)重。由于是不可移動(dòng),導(dǎo)致位置偏高,受橫向風(fēng)干擾明顯。

      2.3 出鐵口無(wú)側(cè)吸

      鐵口側(cè)吸是煙塵捕集的重要部分,出鐵口大量的煙塵通過(guò)側(cè)吸進(jìn)行除塵。原設(shè)計(jì)受高爐產(chǎn)量小和現(xiàn)場(chǎng)位置的限制,沒(méi)有設(shè)計(jì)側(cè)吸罩,因此,除塵效果差。

      2.4 撇渣器、流鐵溝難封閉,無(wú)法除塵

      改造前出鐵場(chǎng)平臺(tái)為耐火磚干鋪,現(xiàn)場(chǎng)平臺(tái)放坡多。主溝、撇渣器、流鐵溝、罐位平臺(tái)標(biāo)高不一。撇渣器、流鐵溝為敞開(kāi)式,沒(méi)有進(jìn)行封閉。出鐵時(shí)產(chǎn)生二次煙塵無(wú)法捕集。

      3 改造措施

      多年來(lái),萊鋼股份煉鐵廠針對(duì)六座高爐出鐵場(chǎng)除塵效果差的現(xiàn)狀,作了大量的研究、改造和實(shí)踐,取得了顯著的效果。借助幾座高爐大修的機(jī)會(huì),多次對(duì)出鐵場(chǎng)除塵進(jìn)行創(chuàng)新改造,達(dá)到良好的除塵效果。(以萊鋼股份煉鐵廠2#高爐為例)主要措施有:

      3.1 對(duì)除塵風(fēng)機(jī)能力進(jìn)行核算和風(fēng)量重新分配,管道重新優(yōu)化、設(shè)計(jì)。

      通過(guò)核算原出鐵場(chǎng)除塵風(fēng)機(jī)除塵風(fēng)量,只需將除塵器本體入口的方管拆除至與原1#高爐除塵管道隔斷的部位,重新進(jìn)行管道優(yōu)化,能夠滿足改造后的風(fēng)量需求。將原有的方管道和方彎頭全部拆除。對(duì)除塵器進(jìn)口至吸塵點(diǎn)處主管道進(jìn)行優(yōu)化,重新布置管道走向,將管道設(shè)計(jì)成直管,走向取直。在原管道上設(shè)置兩個(gè)彎頭,減少管道彎頭數(shù)量,降低系統(tǒng)阻力。制作一個(gè)天圓地方連接除塵器本體和除塵主管道。通過(guò)改造,管道走向更加合理,系統(tǒng)阻力大大減少。

      3.2 頂吸罩改造為可移動(dòng)式,增大尺寸,增大容積。

      改造固定式頂吸罩為可移動(dòng)式頂吸罩。同時(shí)加寬、加長(zhǎng)、加深頂吸罩尺寸,以此來(lái)增大容積,增加除塵量。在頂吸罩前面設(shè)置類似風(fēng)鈴的鋼制防霧簾,使開(kāi)鐵口瞬間產(chǎn)生的大量煙塵得以緩沖,減少大量煙塵外溢。同時(shí),在頂吸罩周?chē)O(shè)置了霧化噴淋裝置。通過(guò)向煙塵上噴霧化水,減少煙塵的擴(kuò)散。通過(guò)改造,大大提高了除塵能力。

      3.3 在鐵口處增加側(cè)吸罩

      鐵口側(cè)吸是煙塵捕集的重要部分,側(cè)吸不能吸走的煙塵上升部分由頂吸罩捕集吸走。在鐵口位置,安裝1200mm×1000mm×700mm方形側(cè)吸罩,在罐位除塵管道的下方開(kāi)口,安裝直徑Φ1100mm的除塵管道,從高爐泥炮操作室底部敷設(shè)。在側(cè)吸口側(cè)面設(shè)計(jì)擋煙板,壓縮煙氣的擴(kuò)散空間,提高側(cè)吸口的捕集效率。由于側(cè)吸使用過(guò)程中易出現(xiàn)渣鐵堵死通道的問(wèn)題,在側(cè)吸口側(cè)面設(shè)計(jì)清渣門(mén)。

      3.4 出鐵場(chǎng)平臺(tái)的平坦化改造,為出鐵場(chǎng)的封閉創(chuàng)造條件

      將原有坡度的出鐵場(chǎng),以撇渣器標(biāo)高為基準(zhǔn)進(jìn)行改造,改造為同一標(biāo)高的平坦的出鐵場(chǎng)。在高爐出鐵場(chǎng)原框架梁基礎(chǔ)上新增鋼筋混凝土連續(xù)板墻,增加整體剛度,在板墻上預(yù)制裝配蓋板,蓋板上面現(xiàn)澆150mm整體鋼筋混凝土路面,將出鐵場(chǎng)整體標(biāo)高改造為7.600m,實(shí)現(xiàn)了出鐵場(chǎng)徹底平坦化。通過(guò)改造使得撇渣器、主流鐵溝、流鐵溝的封閉得以有效實(shí)施。

      3.5 罐位平臺(tái)改造為一體式,平蓋板封閉

      罐位平臺(tái)在原基礎(chǔ)上加高1100mm,與流鐵溝上封閉蓋板標(biāo)高及出鐵場(chǎng)平臺(tái)標(biāo)高相同,將2#-5#罐位之間用活動(dòng)蓋板全部密封,在蓋板上表面用200mm×200mm的H型鋼整體抬高,上表面用厚度為6mm花紋板密封。外側(cè)H型鋼與支撐平臺(tái)之間用厚度為8mm鋼板密封。通過(guò)改造,為流鐵溝除塵管道敷設(shè)創(chuàng)造條件。

      3.6 撇渣器、流鐵溝除塵改造

      高爐出鐵場(chǎng)鐵水流經(jīng)區(qū)域分為主溝、撇渣器、流鐵溝,煙塵產(chǎn)生區(qū)域?yàn)橹鳒虾蠖似苍鞒隹诓课弧⒄麄€(gè)流鐵溝。因此在這些部位設(shè)計(jì)安裝全密閉式除塵罩,同時(shí)增加除塵點(diǎn)進(jìn)行除塵。

      3.6.1 主溝撇渣器上設(shè)置除塵罩

      在主溝撇渣器部位增加2400mm×3400mm×1600mm除塵罩,內(nèi)部噴涂耐火材料,增大使用壽命。用直徑φ426mm管道通過(guò)出鐵場(chǎng)混凝土平臺(tái)連接至除塵側(cè)吸管道總管。在管道上設(shè)置一臺(tái)電動(dòng)風(fēng)量調(diào)節(jié)閥進(jìn)行風(fēng)量調(diào)節(jié)。

      3.6.2 流鐵溝除塵罩蓋板封閉

      出鐵場(chǎng)平坦化改造后,對(duì)流鐵溝設(shè)計(jì)安裝除塵罩蓋板進(jìn)行封閉。流鐵溝除塵罩蓋板寬度依據(jù)罐位平臺(tái)與擋墻之間的距離制作,上表面與擋墻及罐位平臺(tái)平齊。溝嘴部位留出1500mm的間隙作為爐前的操作區(qū)域,溝嘴之間的部分平均分成兩個(gè)蓋板,蓋板分為兩層,底面采用厚度為14mm鋼板全密封,上表面采用厚度為6mm花紋板焊接,兩層之間焊接錨固件并噴涂耐火材料。溝嘴部位1500mm部分制作活動(dòng)門(mén),出鐵過(guò)程中全部蓋嚴(yán),處理溝嘴時(shí)打開(kāi)。通過(guò)將流鐵溝用除塵罩蓋板封閉,使得流鐵溝的煙塵能夠進(jìn)行捕集。

      3.6.4 流鐵溝除塵管道設(shè)計(jì)安裝

      流鐵溝長(zhǎng)度為22米,在2#--3#罐位、3#--4#罐位、4#--5#罐位增加三個(gè)側(cè)吸除塵點(diǎn)。在2#--3#、3#--4#、4#--5#罐位間底部設(shè)置流鐵溝側(cè)吸管道,制作安裝三個(gè)500mm*600mm的方管道與除塵主管道連接,在三個(gè)管道上分別設(shè)計(jì)安裝調(diào)節(jié)閥,控制風(fēng)量大小,保證出鐵過(guò)程中的除塵效果。

      4 改造后效果

      通過(guò)對(duì)出鐵場(chǎng)除塵進(jìn)行創(chuàng)新、改造,使高爐出鐵場(chǎng)煙塵得到很好的收集?,F(xiàn)場(chǎng)環(huán)境得到大大的改善,降低了煙粉塵帶來(lái)的污染。煙塵排放達(dá)到了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

      [1]王紹文,張殿印,徐世勤.環(huán)保設(shè)備材料手冊(cè)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1992,1-1226.

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