摘 要:針對某廠凝汽器端差大、真空度偏低的問題,對凝汽器進行了相應改造,將銅管更換為不銹鋼管,同時降低管壁厚度,提高換熱系數(shù),同時增加流通面積,提高換熱容積。
關鍵詞:凝汽器 真空 不銹鋼管
中圖分類號:TK26文獻標識碼:A文章編號:1672-3791(2012)09(a)-0066-02
1 該廠汽輪機凝汽器存在的問題
該廠凝汽器為單殼體、雙流程、表面式凝汽器,參數(shù)見表1。
根據(jù)#3機組的運行數(shù)據(jù)分析,凝汽器端差經常在4~7℃,與改造后的#2機比較,直接影響真空1kPa。
凝汽器性能的好壞直接影響到電廠的經濟效益。提高機組真空度,減小端差,降低煤耗,達到降低發(fā)電成本,凝汽器將起到至關重要的作用。
隨著環(huán)境水質的惡化和凝汽器銅管運行年限的增加,銅管的腐蝕泄漏會加快,泄漏會嚴重影響鍋爐的安全運行,往往是鍋爐腐蝕的起因,所以必須及時采取措施。
該廠#3機組運行時間在5年以上,為了保證機組安全、經濟運行,防止凝汽器突然出現(xiàn)大面積銅管泄漏、危及主機系統(tǒng)安全,計劃#3機在停運檢修中,對凝汽器進行全面技術改造。
2 器改造方案的確定
2.1 整體改造的內容及步驟
在保留原凝汽器外殼側板及其支撐方式不變,低壓缸排汽口的連接形式不變條件下,采用以下方案。
?。?)更換凝汽器內部全部管束、中間支撐板、內部連接件等。(2)冷卻管由銅管(HSn70-1材質的Ф25×1)更換為TP304材質的Ф22×0.5(0.7)不銹鋼管,適當縮小了冷卻管的直徑及壁厚。(3)采用不銹鋼復合管板(TP304+Q235B 5+40mm)。(4)冷卻水管和端板間采用脹接+氬弧焊連接的方式。(5)加長凝汽器殼體,前后水室端各加長1000mm,最終凝汽器換熱管有效長度為11400mm。(6)換熱面積由17000m2增加到18000m2,并預留汽輪機通流改造后增加的熱負荷。(7)重新設計制造前后弧形水室,保證水室的斷面流速并無水流死區(qū)。
2.2 凝汽器改造后設計參數(shù)
經過方案對比計算分析,最終采用設計參數(shù)見表2。
3 改造后的凝汽器熱力試驗
3.1 試驗內容和工況
3.1.1 真空嚴密性試驗
在機組80%額定負荷以上,進行真空嚴密性試驗,凝汽器性能試驗工況見表3。
3.2 具體試驗情況
3.2.1 真空嚴密性試驗
在凝汽器性能試驗前,由該廠運行人員按規(guī)定進行了真空嚴密性試驗,凝汽器真空下降率均低于100Pa/min,機組真空嚴密性達到優(yōu)秀水平。
3.2.2 凝結水溶解氧濃度試驗
在額定工況試驗時,由該廠化學分析人員按規(guī)定進+Q0d6CxuGgTIvEQi9otF+ZoOspDAkAvTaI6nLLSyRP0=行凝結水溶氧濃度測定,試驗期間凝結水溶氧濃度為20μg/L。
3.2.3 凝汽器冷卻水流量及水阻試驗數(shù)據(jù)和計算結果
#3機組凝汽器冷卻水流量及水阻試驗數(shù)據(jù)和計算結果見表4。
由上表可以看出,在兩臺循環(huán)水泵并聯(lián)運行、凝汽器兩側冷卻水進/出口門全開,#3機組凝汽器冷卻水總流量為32010.1m3/h,即31914.4t/h,接近于設計流量(32600t/h)。凝汽器A側水阻為69.47kPa,凝汽器B側水阻為68.67kPa,平均水阻為69.07kPa,低于改造目標值(70kPa)。
在單臺循環(huán)水泵運行、凝汽器兩側冷卻水進/出口門全開,#3機組凝汽器冷卻水總流量為20188m3/h,凝汽器A側水阻為18.02kPa,凝汽器B側水阻為17.86kPa,平均水阻為17.94kPa。
3.2.4 凝汽器性能試驗數(shù)據(jù)和計算結果
該機組凝汽器性能試驗數(shù)據(jù)和計算結果見表5。
在機組兩臺循環(huán)水泵運行時,凝汽器冷卻水流量為32010m3/h;在機組單臺循環(huán)水泵運行時,凝汽器冷卻水流量為20188m3/h。
在額定工況下,機組負荷為304.13MW,凝汽器冷卻水進口溫度為20.87℃、冷卻水流量為32010m3/h、凝汽器熱負荷為378.3MW、凝汽器傳熱端差為4.778℃、凝汽器總體傳熱系數(shù)為2.353kW/(m2·K)、凝汽器運行清潔系數(shù)為0.633,凝汽器過冷度為0.02℃。
220MW工況下,機組負荷為220.2MW,凝汽器冷卻水進口溫度為27.82℃、冷卻水流量為20188m3/h、凝汽器熱負荷為299.8MW、凝汽器傳熱端差為2.064℃、凝汽器總體傳熱系數(shù)為2.561kW/(m2·K)、凝汽器運行清潔系數(shù)為0.824,凝汽器過冷度為0.49℃。
在額定工況下的試驗結果修正到設計冷卻水流量32600t/h、進水溫度20℃和清潔系數(shù)0.90條件下,凝汽器傳熱端差為2.554℃,凝汽器壓力為4.911kPa。
4 試驗結論
#3機組經技術改造后的N-18000型凝汽器在額定工況下的試驗結果修正到設計條件(冷卻水流量32600t/h、冷卻水進口溫度20℃和清潔系數(shù)0.90)下,凝汽器平均壓力為4.911kPa,凝汽器設計壓力(5.00kPa)與其差值為0.089kPa,大于0;修正后的凝汽器傳熱端差為2.554℃,低于設計值(3.71℃),凝汽器性能達到設計規(guī)范要求。
#3機組配套的凝汽器在額定工況下的試驗結果修正到設計條件下,凝汽器平均壓力為4.911kPa,達到設計規(guī)范保證值(5.00kPa)。
凝汽器真空下降率小于100Pa/min,機組真空嚴密性達到優(yōu)秀水平。
在#3機組兩臺循環(huán)水泵運行時,凝汽器冷卻水流量為31914.4t/h,接近于設計流量的98%。
參考文獻
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