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      制絲線梗絲風分系統(tǒng)的改造

      2012-12-31 00:00:00鄧超孫瑜張廣博
      科技創(chuàng)新導報 2012年10期

      摘 要:本文針對制絲線梗絲風分系統(tǒng)風分能力差、風分效果不理想的問題進行研究,通過對原系統(tǒng)增設風分器補風裝置和風管風速的電控調節(jié)裝置,輔以風分器空氣壓力計,使梗絲風分器內(nèi)部負壓情況可視化,便于調節(jié)風門時的直觀參考,從而改善了風分器的風分效果,提高了梗絲純凈度。

      關鍵詞:梗絲風分裝置 風門電控裝置 壓力計 補風調節(jié)門 氣力輸送比

      中圖分類號:TB49文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2012)04(a)-0052-02

      1 前言

      我廠制絲車間現(xiàn)使用的梗絲風分器是“八.五”改造時引進的設備。由于設備本身存在的性能缺陷,風分質量一直比較差。我們知道,在生產(chǎn)過程中操作工要經(jīng)常觀察風分器的風分情況并且根據(jù)實際情況隨時調整風分管道的風門,以使管道內(nèi)風量適中、風分器風壓適當,才能達到最好的風分效果。原設備雖設置了手動的風門調節(jié)手柄但距風分器距離較遠且位置較高,操作工需要經(jīng)過較遠的距離和爬到較高的位置才能操縱調節(jié)手柄,費時費力也比較危險,并且由于是人工憑感覺操作,往往不能一次到位,需要反復數(shù)次調整才能達到比較好的效果,工作效率非常低。

      風力輸送和風力篩選設備對料氣比的要求是比較高的。拿梗絲風分器來說,氣流太大會將梗渣、梗簽等吸入到合格的梗絲當中,影響質量,而氣流太小則使合格的梗絲流入到梗渣、梗簽里面,造成浪費。以上的問題嚴重制約著企業(yè)的生產(chǎn)力,所以,我們決心對梗絲風分系統(tǒng)存在的問題進行改進。

      2 梗絲風分及輸送設備的結構及工作原理

      梗絲風分系統(tǒng)是由風機、風管、風分裝置、切向分離器、風門、除塵器等組成,其工作過程是:經(jīng)膨化干燥后的梗絲被送至風分器,在風分器內(nèi)梗絲經(jīng)風選后,將合格的梗絲送到分離器卸出供下道工序使用,較重的梗渣、梗簽及其他雜物落到除雜器底部帶篩網(wǎng)的輸送裝置上,經(jīng)螺旋輸送裝置排出,輸送梗絲的氣流經(jīng)過除塵器除塵處理后排到室外。實際上,此處風力系統(tǒng)有著雙重任務:一是風力輸送、二是風力除雜。

      梗絲風分器的工作原理是風分器的風分原理是根據(jù)“不同比重的物料有著不同的懸浮速度”這一特性,利用風力對梗絲和梗簽等雜質進行篩選、分離的。

      風分器的空氣動力由風機提供并以一定的速度向上運行,工作時空氣從風分器底部的振動篩網(wǎng)處被抽送到風分器及整個系統(tǒng)中,振動輸送機將物料送至風分器的拋料輥處,在拋料輥的作用下物料被拋起松散,合格的梗絲被氣流吸走,較重的梗渣、梗簽及其它雜物落到風分箱下面的振動輸送裝置上經(jīng)螺旋輸送裝置輸出。

      3 梗絲風分系統(tǒng)存在問題分析

      風分器的除塵系統(tǒng)由旋風式除塵器和濾芯式除塵器組合而成。輸送物料的風通過旋風除塵粗濾,然后經(jīng)濾芯除塵過濾排出室外。濾芯式除塵器裝有四組濾芯(每組4個),吸附在濾芯表面的塵土經(jīng)反向脈沖噴吹裝置噴吹清理后塵土落入集塵箱內(nèi)。

      除塵箱內(nèi)每組濾芯都對應噴吹裝置,目的是將附在濾芯表面的塵土吹干凈,保證濾芯有良好的透氣性,但實際上滲入濾芯透氣層內(nèi)部的塵土不能徹底吹干凈,隨著使用時間的延長,透氣性逐漸減弱、阻力增加。為了克服濾芯隨著時間的延長透氣性差的問題,消除風力減弱對輸送和風分造成的不良影響,每周要將濾芯抽出清理,使其保持透氣性。此時由于濾芯透氣性好了,系統(tǒng)內(nèi)風速必然快,風分器的風速也必然加快,當風速大于梗渣和梗簽的懸浮速度時,就會將梗渣一同吸到合格的梗絲當中去。那么,隨著時間的延長濾芯透氣性逐漸減弱、系統(tǒng)風速逐漸減慢,風分效果逐漸降低,在這種情況下,有些梗絲就不能被吸走而混入梗渣一同被剔除。

      由于風門設在切向分離器轉附近的高處,并且設計簡單且離風分器較遠,操作人員不能一邊觀察風分情況一邊調節(jié)風門。風門關小時由于風量不夠,合格的梗絲混入梗簽中落入振動輸送裝置輸出,風門開打時梗簽或梗渣又被吸入梗絲中。因調節(jié)不方便,風門大部分時間是處在一個固定不變位置上。造成濾芯透氣性好時風量大,反之風量就小。我們在分離器處取樣,對梗簽及2mm左右梗渣流到下道工序的情況進行調查,平均有2.193%的梗渣流到下道工序。

      4 使梗絲風分器內(nèi)風分速度降低方法

      4.1 本著盡量不對原來設備做大的改動,便于遠程控制,克服風門調節(jié)不便現(xiàn)象

      用便于控制的伺服電機作動力控制風門。將舊設備替下來的伺服電機裝在輸送管道調節(jié)風門處,將原來風門調節(jié)手柄拆掉,重新設計制作一個連接臂與伺服電機旋轉絲杠處的連接件連接,使風門在伺服電機控制下動作,見圖1:

      伺服電機的動作信號來自于設在風分器附近的控制箱??刂葡渖显O有指示表,與風門開度相對應,需要調風時操作者可以按動操作箱上“±”號的控制按鈕控制風門的開度。另外再在風門軸頂端固定一個指針,使其與管道內(nèi)的風門平行,指針下面裝一表盤并畫有刻度。通過此刻度盤可直接觀察風門的實際開度,便于控制箱上開度表對照,通過調整風門來控制系統(tǒng)內(nèi)的風速。

      4.2 增設風分器補風裝置,使其內(nèi)風速與需風分物料匹配

      目的一:是為了從風分箱外吸入空氣,與拋料方向相反的氣流進入風分箱,進一步將被拋料輥拋起的物料吹散,使梗簽及梗渣便于與梗絲分離。

      目的二:使風分器中下部的風速降低,使其低于梗簽及小梗渣的懸浮速度,便于梗簽及梗渣下落。

      將風分器拋料輥對面活門拆下,做一個類似的活門,在其上半部開一個高200mm寬600mm的窗口,然后將這個新做活門裝在風分器上,用兩塊高110寬620厚2mm的鐵板合并將200×600mm窗口遮擋,將整個系統(tǒng)投料、置于生產(chǎn)狀態(tài),把遮擋板打開一定的開度并沿著窗口上下移動這個活門,用現(xiàn)場實配法選擇風門位置及開度,觀察其風分效果,找出最佳位置。按照這個位置,在原來活門上開了一個90×600mm可調節(jié)門(補風風門),將其還原于風分器上,見圖2:

      4.3 風器上安置壓力計供調節(jié)風門參考

      壓力計是一敞口的“U”型玻璃管,管內(nèi)裝有水,管的背面有刻度盤,管口的一端接有橡皮膠管,膠管的另一端與風分器內(nèi)部連通。工作時由于風分器內(nèi)風力的作用,“U”型玻璃管內(nèi)水柱會出現(xiàn)壓差,數(shù)值可從刻度盤上讀出,它能直接反映風分器內(nèi)風的變化情況。

      根據(jù)風分器內(nèi)形成的是負壓這種情況,在風分器側面裝一“U”型玻璃管,即帶有刻度的壓力計,內(nèi)裝帶色液體。這樣,操作人員可以根據(jù)壓力計指示情況進行風門的調節(jié),操作方便、直觀。經(jīng)現(xiàn)場試驗證明:風分器內(nèi)負壓保持在4~5mbar范圍內(nèi)風分效果最好。

      經(jīng)過以上一系列改進措施,梗絲中的梗渣及梗簽含量明顯減少,梗渣含量降低到0.98%,同時也消除了梗渣中含合格梗絲的現(xiàn)象,節(jié)約了原料,改進取得成功。

      5 結語

      通過對梗絲輸送及風分系統(tǒng)進行的一系列技術改進,消除了該設備的原有缺陷,進一步改善了設備性能,達到了滿意的風分及輸送效果,提高了工藝質量。并且還減輕了操作工的勞動強度,提高了工作效率。

      參考文獻

      [1]氣力輸送在煙草工業(yè)中的應用.

      [2]科馬斯設備培訓講義,秦皇島煙草工業(yè)機械廠.

      [3]機械基礎,中國勞動出版社.

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