楊 琨
(天津市市政工程設(shè)計研究院,天津市 300051)
沉砂池是污水處理廠必不可少的預(yù)處理設(shè)施,通常設(shè)置在細(xì)格柵之后。由于城市污水中含有無機砂粒和一些油脂類物質(zhì),若不經(jīng)過預(yù)處理,可能會給后續(xù)生化處理裝置以及污泥處理設(shè)備的運行帶來影響。曝氣沉砂池是預(yù)處理除油沉砂效果較好的一種。
曝氣沉砂池是沉砂池中的一種典型型式,在鼓風(fēng)機曝氣的作用下,使污水水流在池內(nèi)呈螺旋狀前進(jìn),縱向水流為平流形式,橫向水流為旋流形式,進(jìn)水方向與旋流方向一致。在池子縱向水流方向的一側(cè)設(shè)置曝氣設(shè)施,通過曝氣可在沉砂池橫斷面形成旋流,使旋流流速不隨流量變化而變化,而受控于曝氣量,使沉砂池不短流。污水中的有機顆粒經(jīng)常處于懸浮狀態(tài),通過曝氣使無機顆?;ハ嗄Σ敛⒊惺芷貧獾募羟辛?,去除砂粒上面附著的有機污染物,使包裹在砂粒表面的有機物得到分離,同時由于水流的向心力作用,密度比水大的砂粒便沉入池底,從而得到較純凈的砂粒,便于后續(xù)處理。另外,由于曝氣的氣浮作用,污水中的油脂類物質(zhì)會在除渣區(qū)浮出水面,達(dá)到從污水中分離的目的。
污水處理廠進(jìn)水通過粗格柵進(jìn)水泵房提升后,經(jīng)過細(xì)格柵進(jìn)入曝氣沉砂池,在空氣擴散裝置的作用下,污水合成螺旋推流流態(tài),使有機物保持懸浮,油脂隨氣泡上浮;砂粒旋至外側(cè),并在旋轉(zhuǎn)摩擦作用下洗清砂表面附著物,凈砂沉淀。浮渣隨刮渣設(shè)備排至浮渣槽,進(jìn)入浮渣井,經(jīng)螺旋壓榨后外運處置;沉砂通過氣提將砂水混合物排至排砂斗,泵送至砂水分離器進(jìn)行砂水分離,凈砂外運(見圖1)。
圖1 曝氣沉砂池工藝流程
表1為主要設(shè)計參數(shù)。
表1 國內(nèi)外曝氣沉砂池主要設(shè)計參數(shù)對比表
因此,建議曝氣沉砂池設(shè)計參數(shù)如下。
(1)污水廠高日高時流量的水力停留時間根據(jù)室外排水規(guī)范要求應(yīng)大于2 min,但根據(jù)實際運行時的進(jìn)水SS值可適當(dāng)增加。一般曝氣沉砂池設(shè)計水力停留時間為6 min以上,除油和沉砂效果最佳。
(2)曝氣沉砂池縱向水平流速宜控制在0.08~0.12 m/s,橫向旋流流速宜保持在0.25~0.3 m/s。
(3)曝氣沉砂池有效設(shè)計水深宜為2~3 m,寬深比宜為1~2,長寬比宜為5,當(dāng)長寬比較大時,應(yīng)考慮設(shè)計橫向擋板。
(4)處理每立方米污水的曝氣量宜為0.2 m3,或3~5 m3/m2h,也可根據(jù)曝氣管在池中水下淹沒深度確定最佳除砂效果的空氣量,一般控制在25~30 m3/mh。
(5)沉砂量計算一般按照1 m3污水出0.03 L干砂計算,具體視當(dāng)?shù)匚鬯|(zhì)情況而定。排砂斗按2 d存砂量考慮容積。
曝氣沉砂池表面被分成兩個區(qū),較大的范圍為旋流區(qū),較小的即為穩(wěn)流區(qū)。運行過程中沉砂池表面出現(xiàn)大量泡沫,而且有些漂浮在旋流區(qū)表面,浮渣耙不能發(fā)揮作用,聚集在旋流區(qū)表面的浮渣泡沫隨水通過沉砂池出水堰流入生化段,當(dāng)帶有浮渣泡沫的污水流過巴氏計量槽時,會引起流量計計量誤差,流至生化段的浮渣浮在生化池及二沉池表面,不但增加了生化段負(fù)荷,而且影響了出水水質(zhì)。
考慮到城市污水中洗滌劑的成分較高,表面活性劑在曝氣攪拌的作用下形成泡沫,大量泡沫夾帶著浮渣上浮匯集在沉砂池表面。曝氣沉砂池旋流區(qū)和穩(wěn)流區(qū)被擋板完全分開,漂浮在旋流區(qū)表面的浮渣不能完全到達(dá)穩(wěn)流區(qū)表面,不能通過穩(wěn)流區(qū)上方的浮渣耙刮至浮渣槽,得到有效去除,因此旋流區(qū)浮渣即隨水通過溢流堰流出。
針對以上現(xiàn)象考慮以下方案解決旋流區(qū)浮渣問題。
(1)控制好沉砂池?fù)醢宓挠行Ц叨龋ǔ?紤]擋板頂高出有效水位高程2 cm,作為穩(wěn)流區(qū)浮渣擋板。
(2)沉砂池出水端采用淹沒出水,表面增設(shè)擋水板,水下翻后通過堰外排,擋水板將旋流區(qū)浮渣泡沫阻攔,不隨水進(jìn)入生化段。
(3)考慮到巴氏計量槽通常使用的是超聲波液位計,當(dāng)液面上有浮渣泡沫時,測量流量偏差較大,可以在超聲波探頭下安裝一套筒,套筒插入液面下,這樣套筒中就不存在浮渣泡沫的干擾了,超聲破液位計測得的液位更加準(zhǔn)確。
通常浮渣槽采用混凝土矩形槽,設(shè)于曝氣沉砂池一端,浮渣槽一側(cè)接浮渣井,內(nèi)設(shè)潛水排渣泵,此種排浮渣方式存在以下問題。
(1)浮渣隨浮渣耙刮板排入浮渣槽,但由于浮渣沿槽斜面端刮起時,大部分水被瀝掉,槽內(nèi)浮渣含水率小于80%,粘稠且纖維多,以致流動性較差,不能自流至浮渣井中,大量存于浮渣槽內(nèi)。
(2)針對浮渣不能自流至浮渣井內(nèi)的問題,可采用水沖的方法,但浮渣進(jìn)入浮渣井后仍然漂浮在上面,潛水排渣泵只能將水和少量浮渣泵走,隨著水位的下降,排渣泵將會被浮渣堵死,大量浮渣仍然存于浮渣井內(nèi)。
(3)由于浮渣油脂含量較高,粘度大,泵送管道經(jīng)常堵塞,難以疏通。
由于以上問題的存在,排渣系統(tǒng)不能實現(xiàn)自動化運行,只有用人工的方法清除浮渣。為此考慮采用以下方案解決排渣問題。
(1)在浮渣槽內(nèi)安裝一臺螺旋輸送機,將浮渣定時螺旋送入,解決了浮渣槽內(nèi)的浮渣流動性差的問題。
(2)通過伸出的螺旋輸送機出口直接接壓榨機固液分離,這樣既省去了泵提,又省去了管道輸送,解決了泵堵和管堵的問題。
螺旋輸送機和砂水分離器可通過自控系統(tǒng)實現(xiàn)自動化控制。
很多曝氣沉砂池的提砂系統(tǒng)都采用桁架橋式吸砂泵的吸砂排砂方式,這種吸砂排砂方式運行過程中常出現(xiàn)以下問題。
(1)雜物及砂經(jīng)常堵塞吸砂泵腔。
(2)曝氣沉砂池內(nèi)吸砂泵的垂直管道經(jīng)常被砂粒等雜物堵塞。
(3)控制系統(tǒng)顯示泵在運行狀態(tài)卻提不出砂。
(4)經(jīng)常發(fā)生機械密封泄漏,泵軸彎曲磨損或燒毀電機定子線圈的事故。
分析以上現(xiàn)象,可能產(chǎn)生上述故障的原因如下。
(1)吸砂泵出口至砂水分離器的水頭損失較大,多條吸砂泵排砂管合流累計水頭損失。
(2)吸砂泵一段時間磨損后,流量和揚程都會減小,從而使較大的砂粒不能隨水排出至砂水分離器,從而積存于管道中,造成管道堵塞。
(3)由于多條吸砂泵排砂管匯合為一條排出管線,各臺吸砂泵可能因葉輪的磨損程度不同造成各自的流量和揚程出現(xiàn)差異,導(dǎo)致?lián)P程偏小的泵出口壓力減小,而被出口壓力較大泵的排砂污水封堵。
為此考慮采用氣提排砂的方式取代吸砂泵,且提砂管路不匯合,分別獨立排砂。氣源采用空壓機提供的壓縮空氣。
以上分析是基于對污水行業(yè)內(nèi)曝氣沉砂池的設(shè)計與運行管理的總結(jié)而闡述的。針對設(shè)計手冊、規(guī)范要求,以及實際運行時國內(nèi)外污水廠曝氣沉砂池的運行效果,得出了上述結(jié)論,希望能對行業(yè)內(nèi)類似的曝氣沉砂池設(shè)計與運行管理提供一些借鑒。