陳 果,何立東,韓萬富,裴正武
(北京化工大學(xué)診斷與自愈工程研究中心,北京100029)
在石化企業(yè)中,離心泵和柱塞泵是應(yīng)用廣泛的一種機械設(shè)備,其附屬管線由于長期工作在振動交變載荷作用下,常常會因為疲勞而造成損壞,嚴(yán)重的甚至?xí)斐蓹C泵整機的報廢。因此,必須對其進行分析研究,并加以處理,使機泵系統(tǒng)處于平穩(wěn)運行狀態(tài),以延長機泵使用壽命[1]。
遼寧某廠車間一裝置中對原料丁烯進行加壓的離心泵和后續(xù)增壓柱塞泵進出口管道存在振動過大問題,本研究通過對離心泵和柱塞泵進出口管道振動頻率及振幅進行測量,運用CAESARⅡ軟件對管道進行模態(tài)計算分析;根據(jù)管道模態(tài)計算分析結(jié)果,運用管道阻尼減振技術(shù)在管道上的合適位置安裝阻尼器,以對其進行減振。
管道系統(tǒng)在任意時刻的能量方程為:
Et=Es+Ef
式中:Et—振動過程中輸入給管道系統(tǒng)的能量,Es—管道系統(tǒng)自身的耗能,Ef—附加耗能構(gòu)件(如阻尼器)的耗能。
從能量守恒觀點分析,Et一定時,增大阻尼器的耗能Ef,管道系統(tǒng)自身振動能量Es將減小,管道系統(tǒng)振動降低[2]。
阻尼器是一種應(yīng)用廣泛的耗能減振設(shè)備,其內(nèi)部有活塞桿和大量粘滯性阻尼液。當(dāng)阻尼器與管道連接后,管道振動傳遞到阻尼器中的活塞,使其在高粘度阻尼液中產(chǎn)生相對運動,運動過程中產(chǎn)生了強大的摩擦力和剪切力,來阻礙阻尼器活塞的相對運動,活塞把阻尼液提供的阻尼力反饋給管道,相當(dāng)于增加了整個管道系統(tǒng)的阻尼,該過程中阻尼器把管道振動的機械能轉(zhuǎn)換為熱能而耗散掉,因此系統(tǒng)振動能夠被有效抑制,最終達到減振的目的[3-7]。
遼寧某廠車間加壓離心泵進出口管道實際分布如圖1所示。管道規(guī)格為Φ 219 mm×8 mm,介質(zhì)為丁烯氣體,介質(zhì)溫度為90 ℃~120 ℃,離心泵轉(zhuǎn)速是2 940 r/min,揚程是55 m水柱,把初始壓力為0.55 MPa的丁烯氣體提高到1 MPa。
圖1 離心泵進出口管道實際分布圖
裝置自運行以來,由于離心泵進出口管道的位置高度差為3.5 m,介質(zhì)輸送過程中勢能與動能迅速發(fā)生較大轉(zhuǎn)化,至使介質(zhì)流速發(fā)生急劇變化,同時該部分管道在較小區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)了11個彎頭,并且為了滿足同時為兩臺離心泵提供介質(zhì),管道采用2 個倒T 型分支管,介質(zhì)流過彎頭和T 型管時容易引起介質(zhì)流速和流向均發(fā)生急劇變化、管道內(nèi)產(chǎn)生較大的壓力脈動,對管道產(chǎn)生較大沖擊,致使離心泵進出口管線振動強烈。試車時,筆者發(fā)現(xiàn)主管道多處位置的振動幅值超過0.6 mm,離心泵進口處直徑50 mm的支管振幅達到2.4 mm,均已達到美國普度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定危險區(qū)域,必須進行減振處理。當(dāng)前,為了控制管道的振動,筆者在管道的出口處使用了木頭對管道進行固定約束,但是管道的強烈振動經(jīng)常將固定用的木頭振松,使設(shè)備在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)很大的安全隱患。
根據(jù)現(xiàn)場對管道尺寸的測量數(shù)據(jù),本研究運用CAESARⅡ軟件對管道進行1∶1建模,離心泵管道模型如圖2所示。
圖2 離心泵進出口管道模型圖
建好管道的有限元模型之后,本研究根據(jù)現(xiàn)場管道的實際工況在管道上加上相應(yīng)的約束條件,以計算管道的模態(tài)。通過現(xiàn)場實測發(fā)現(xiàn),離心泵管道在ABC、DE、FGH處管道振動劇烈,振幅很大,而且振動頻率為16.49 Hz,通過分析計算,管道的第6階振動模態(tài)的振動頻率為16.89 Hz,其振型如圖3所示。
研究者可以算出其共振區(qū)域為13.51 Hz~20.27 Hz,實際振動頻率剛好落在該管系的共振區(qū)域之內(nèi),所以該管道振動的主要原因是發(fā)生了共振。本研究將以第6階模態(tài)為依據(jù)[8-9]制定減振方案。
根據(jù)離心泵模態(tài)分析結(jié)果,同時結(jié)合現(xiàn)場實際情況,在不改變管道原有結(jié)構(gòu)的情況下,本研究在管道振動幅值較大的位置安裝阻尼器。
阻尼器現(xiàn)場安裝圖如圖4所示。
圖3 離心泵進出口管道第6階振動模態(tài)
圖4 離心泵管道阻尼器現(xiàn)場安裝圖
現(xiàn)場安裝上阻尼器之后,本研究使用測振儀對離心泵進出口管道按如圖5所示測點測量管道各個位置的振動幅值。各點振動幅值如表1所示。振動幅值減振前后變化比較如圖6所示。
圖5 離心泵管道振動測點位置圖
由表1 中總結(jié)的減振前、后管道振動幅值可以得出,在改造前,增壓離心泵處的主管道振動就已經(jīng)非常大,最大振動幅值為1.29 mm,改造后最大振動幅值為0.14 mm,最大降幅為89.8%;表1中測點4、5的振幅值為增壓離心泵主管道旁路DN50管道減振前后的振動幅值。由表1中數(shù)據(jù)知,DN50管道的最大振幅由減振前的3.1 mm 下降為減振后的0.27 mm,最大降幅為91.3%,減振效果非常好[10-11]。
表1 離心泵管道阻尼器安裝前后振幅對比表
圖6 離心泵管道減振前后各測點振動幅值變化圖
圖7 柱塞泵進出口管道局部圖
進料柱塞泵進出口管道局部圖如圖7所示。管道規(guī)格為Φ 219 mm×8 mm,介質(zhì)為丁烯氣體,介質(zhì)溫度為90 ℃~120 ℃,丁烯氣體經(jīng)過離心泵增壓至1 MPa后被輸送到柱塞泵處,再把壓力提高到6 MPa,柱塞泵轉(zhuǎn)速是1 490 r/min。柱塞泵在工作的過程中由于柱塞泵往復(fù)運動產(chǎn)生壓力脈沖,壓力脈沖作為激發(fā)管道振動的主要激振力,當(dāng)脈沖頻率與管道的固有頻率發(fā)生共振時,會引起管道的強烈振動。同時,管線中連續(xù)出現(xiàn)9個彎頭、2個丁字路口和管道中缺少固定約束也是管道產(chǎn)生強烈振動的主要原因,雖然后來增加了很多支撐,但是在壓力升到3.5 MPa時,管道最大振幅就已經(jīng)超過0.5 mm,達到美國普度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定危險區(qū)域,必須進行減振處理。
本研究運用CAESARⅡ軟件對柱塞泵管道所建的有限元模型如圖8所示。通過現(xiàn)場實測發(fā)現(xiàn),柱塞泵管道在A、BC、DE、FG、HI處管道振動劇烈,振幅很大,而且振動頻率為16.49 Hz,通過分析計算,管道的第11 階振動模態(tài)的振動頻率為16.23 Hz,其振型如圖9所示??梢运愠銎涔舱駞^(qū)域為12.98 Hz~19.48 Hz。實際振動頻率剛好落在該管系的共振區(qū)域之內(nèi),所以該管道振動的主要原因是發(fā)生了共振。減振方案的制定將以第11階模態(tài)為依據(jù)。
圖8 柱塞泵進出口管道模型圖
圖9 柱塞泵進出口管道第11階振動模態(tài)
根據(jù)柱塞泵進出口管道模態(tài)分析結(jié)果,本研究在振幅位置最大的地方安裝阻尼器。柱塞泵管道在安裝阻尼器前后管道各點的振動幅值如表2所示,該部分管道的最大振動降幅為69.5%,減振后振動幅值都低于0.2 mm,滿足美國普度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全范圍,管道可以用于安全生產(chǎn)。
離心泵和柱塞泵管道系統(tǒng)振動現(xiàn)象普遍存在,嚴(yán)重影響到石化行業(yè)的生產(chǎn)安全,必須加以控制,以保證生產(chǎn)的安全進行。
管道系統(tǒng)振動的原因比較多,最常見的是管道結(jié)構(gòu)由于流體壓力的脈動產(chǎn)生共振,以及管道的彎頭及閥門處流體的沖擊造成的振動。本研究通過運用CAESARⅡ軟件對管道進行模態(tài)分析,將現(xiàn)場數(shù)據(jù)與模態(tài)進行對比,并得到了管道振動原因,從而為阻尼器安裝提供了可靠的依據(jù)。管道阻尼器可以在不改變管道結(jié)構(gòu)的情況下進行減振,并且在不停機的狀態(tài)下安裝,保證了生產(chǎn)的連續(xù)性。
以上實際工程應(yīng)用結(jié)果證明,管道阻尼器能夠有效控制管道的振動,保證生產(chǎn)的安全,延長管道的使用壽命。
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