何宏康
(重慶交通大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院,重慶 400074)
某船No.1分油機(jī)運行正常,在2011年2月26日定期保養(yǎng)檢查中解體了分離筒、分離片、配水盤,并做了徹底的清潔。3月18日,由于在日用油柜放殘時觀察到有較多水,分油機(jī)從No.1轉(zhuǎn)換到No.2,但是,轉(zhuǎn)換后狀況沒有改變。3月20日,在沒有進(jìn)行內(nèi)部和分離筒檢查清潔的情況下啟動No.1分油機(jī)。啟動過程中,值班輪機(jī)員觀察到分油機(jī)轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后,將分油機(jī)轉(zhuǎn)換到自動控制,離開了分油機(jī)。過了一會,聽見一聲巨響,隨后440 V低絕緣警報響起。值班輪機(jī)員和輪機(jī)長迅速趕到現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)分油機(jī)蓋碎成幾片,進(jìn)出油管、齒輪泵聯(lián)軸節(jié)和馬達(dá)都損壞了。
打開分離筒蓋,發(fā)現(xiàn)整個分離筒沾滿厚厚的一層堅硬的油泥,同時發(fā)現(xiàn),連接到配水盤的排渣控制水管脫落,排渣檢測傳感器丟失。該分油機(jī)排渣的時間設(shè)定為每2 h排渣一次。從解體檢查后分析得出如下結(jié)論。
1)排渣控制水管脫落,排渣不能正常進(jìn)行。排渣控制水管是工程塑料軟管,管子接頭完好,無斷裂現(xiàn)象,屬于接頭松脫,鑒于在3月26日對其進(jìn)行日常檢修保養(yǎng)時,拆洗過配水盤,因此可能的原因應(yīng)該是沒有安裝到位,或者沒有上緊,甚至根本就忘記了安裝。
2)排渣失敗檢測傳感器丟失,排渣失敗警報沒有動作。在排渣控制水管沒有安裝好的情況下,分油機(jī)不能正常排渣。但該分油機(jī)裝有排渣檢測傳感器,事實上,在事后拆檢過程中,根本沒有發(fā)現(xiàn)這個傳感器。仔細(xì)研究電路后發(fā)現(xiàn),這個傳感器在以前給拆掉了??赡苁怯捎谠搨鞲衅鹘?jīng)常誤報警,把這個傳感器給拆掉了,同時切除了該警報,最終沒有排渣也不能報警。
3)油泥積聚過多,分離筒失去平衡。由于長時間沒有排渣,又沒有無排渣的報警,分離筒積聚大量的堅硬的油泥,在運行的時候沒有出現(xiàn)問題,但是一旦停下來,再次啟動時就可能導(dǎo)致內(nèi)部油泥部分脫落,或者分布不均勻,從而導(dǎo)致分離筒不平衡,振動加劇,最終導(dǎo)致分離筒損壞。
從本案例中可以看出,如果平時輪機(jī)員多注意觀察,可以根據(jù)一些癥狀判斷分油機(jī)運行狀況,完全可以避免類似故障的發(fā)生。
檢修分油機(jī)時,一定要注意各零部件必須安裝到位,特別是運動部件。分油機(jī)是高速旋轉(zhuǎn)的設(shè)備,一個小疏忽可能會導(dǎo)致大的事故,加強檢修時的責(zé)任心。從本案例中可以看出,導(dǎo)致分油機(jī)損壞的根本原因就是排渣水管沒有安裝好,導(dǎo)致沒有正常排渣。另一方面,如果排渣檢測傳感器沒有被拆掉,警報沒有切除,不能排渣就會被發(fā)現(xiàn),從而避免事故的發(fā)生。因此,對于設(shè)備的報警裝置,千萬不可隨意拆除,有故障,應(yīng)該想辦法解決,一旦拆除,可能導(dǎo)致設(shè)備損壞,這種事故層出不窮,必須引起主管輪機(jī)員的高度重視。
1)手動排渣試驗。分油機(jī)自動運行期間,每天至少一次手動排渣。如果由于燃油質(zhì)量差,導(dǎo)致油泥比較多,應(yīng)該調(diào)小自動排渣間隔時間。在排渣按鈕按下時,注意觀察各自動控制閥指示燈的顯示情況,可以正確的判斷分離程序是否正常運行。排渣時的聲音應(yīng)該清晰的被聽見,觀察馬達(dá)的電流變化情況,排渣之后,正常的供油率和馬達(dá)的電流應(yīng)該被證實,一旦恢復(fù)正常運行,如果在排渣管道上安裝了檢查口,應(yīng)該檢查是否有排渣的痕跡以及跑油的現(xiàn)象。檢查完了,應(yīng)該確保檢查口關(guān)閉。如果不能正常排渣,應(yīng)立即查找原因,排除故障。分油機(jī)不能正常排渣的可能原因[1]:由于水壓低、濾網(wǎng)堵塞和軟管彎折導(dǎo)致操作水量不夠;排渣控制先導(dǎo)閥卡阻;操作水閥沒有打開;活動底盤卡阻。
2)檢查振動和異常聲音。分油機(jī)是高速運轉(zhuǎn)的機(jī)械設(shè)備,動平衡要求很高,如果出現(xiàn)不平衡現(xiàn)象,若不及時解決,將導(dǎo)致分油機(jī)的損壞。運行中注意檢查分油機(jī)的振動和異常聲音情況,如果發(fā)現(xiàn)分油機(jī)有不正常的振動或異響,應(yīng)該立即停止分油機(jī),查明原因。分析導(dǎo)致分油機(jī)振動和異常聲音的原因有[2]:分離筒不平衡;向心泵高度調(diào)節(jié)不對;分油機(jī)底座避振塊損壞;立軸彎曲;軸承損壞或磨損等。而導(dǎo)致分離筒不平衡的原因有:分離筒沒有洗干凈;分離筒裝配不正確;分離片少了;分離筒蓋沒壓緊;分離筒部件互相調(diào)錯;分離筒渣腔內(nèi)結(jié)渣不均勻。
3)檢查運行電流。分油機(jī)運行中,電流大小是反映分油機(jī)工況的一個重要參數(shù),如果發(fā)現(xiàn)電流波動,證明分油機(jī)負(fù)荷不穩(wěn)定,應(yīng)該查明原因,分析可能的原因有:分離筒不平衡;船舶左右搖擺;齒輪泵有卡阻;電壓、頻率不穩(wěn)定;軸承損壞。
如果電流始終比正常運行的電流大,證明分油機(jī)負(fù)荷大,可能的原因有油溫過低,粘度過大;分離筒排渣不干凈;分離筒中油泥過多;電壓、頻率太低。
本案例中可以看出,分離筒積聚了如此厚的油泥,導(dǎo)致負(fù)荷增加,運行中電流增大,但是輪機(jī)員并沒有發(fā)現(xiàn)這個現(xiàn)象,最終導(dǎo)致分油機(jī)的損壞。
導(dǎo)致燃油日用柜水增多,可能的原因有日用油柜蒸汽管破裂,可以通過觀察熱水井有沒有油花來證實;由于分油機(jī)本身問題導(dǎo)致日用柜含水較多的原因有分離油溫太低,油比重過大,水分分離不徹底;分離量太大;分離油內(nèi)含水太大;分離筒內(nèi)積渣太多;出水口堵塞;比重環(huán)選擇不當(dāng)。
本案例中,由于沒有更換燃油,分油機(jī)比重環(huán)選擇應(yīng)該是對的,導(dǎo)致燃油日用柜含水較多的原因應(yīng)該是分離筒內(nèi)積渣過多,出水口堵塞,而使分油機(jī)排渣前注入的水封水無法排出,直接到了日用油柜。更換No.2分油機(jī)后沒有效果是因為更換時間較短,日用油柜內(nèi)部的水沒有完全沉淀所致。
輪機(jī)管理是細(xì)致的工作,輪機(jī)管理人員在維修保養(yǎng)時應(yīng)該加強責(zé)任心,避免錯裝、漏裝零件導(dǎo)致事故;應(yīng)加強對設(shè)備運行狀況的監(jiān)控,熟悉設(shè)備工作原理,根據(jù)振動、異響、電流變化等異?,F(xiàn)象正確的判斷故障;對各種報警裝置不可隨意拆卸,出現(xiàn)故障及時解決。只有加強設(shè)備的正確維護(hù)保養(yǎng)工作,才能避免類似設(shè)備損壞的嚴(yán)重事故發(fā)生。
[1]詹玉龍,張啟陸.船舶分油機(jī)常見故障分析和防范措施 [J].航海技術(shù),2006(2):55-57.
[2]李春野,付克陽.主推進(jìn)動力裝置[M].大連:大連海事大學(xué)出版社,2008.