李曉寧,孫全成
(河南神馬氯堿發(fā)展有限責任公司,河南 平頂山467242)
神馬氯堿發(fā)展有限責任公司已建成專用110 kV變電站1 座。 外部主供電電源分別來自賈莊220 kV變電站和遵化220 kV 變電站,雙回路供電,供電可靠性較高, 系統(tǒng)為中性點采用不接地和直接接地相結(jié)合系統(tǒng)(大接地電流系統(tǒng))。
35 kV 部分主要供給整流變壓器, 電解整流變壓器帶大容量可控硅整流設(shè)備, 運行中將產(chǎn)生大量高次諧波注入電力系統(tǒng)。
(1)注入系統(tǒng)的諧波電流情況見表1 和表2。
表1 神馬氯堿注入220 kV賈莊變系統(tǒng)諧波電流允許值 A
表2 神馬氯堿注入220 kV賈莊變系統(tǒng)諧波電流值(110 kV側(cè)) A
神馬氯堿整流負荷投運后,電壓畸變率見表3。
表3 母線電壓總畸變率 %
根據(jù)河南電力試驗研究院提供數(shù)據(jù)表明, 神馬氯堿整流變注入賈莊變特征諧波電流值不超標,110 kV 母線諧波電壓總畸變率超標。
注入系統(tǒng)的諧波電流及電壓畸變率見表4 和表5。
表4 神馬氯堿注入220 kV遵化變系統(tǒng)諧波電流值(110 kV側(cè)) A
表5 神馬氯堿整流負荷投運后,母線電壓總畸變率 %
根據(jù)河南電力試驗研究院提供數(shù)據(jù)表明: 正常運行時, 神馬氯堿整流變注入遵化變特征諧波電流值不超標,母線諧波電壓總畸變率不超標;當1 臺停運時,11 次、23 次、25 次諧波電流理論值均超標;110 kV 母線諧波電壓總畸變率超標。
其系統(tǒng)作為一個獨立系統(tǒng), 運行方式為中性點非接地方式(小接地電流系統(tǒng)或不接地系統(tǒng))。
10 kV 部分是廠區(qū)動力部分的主供電系統(tǒng),也構(gòu)成了整個廠區(qū)的一個相對獨立的10 kV 系統(tǒng),并帶有二級10 kV 開關(guān)站。 其系統(tǒng)為中性點不接地系統(tǒng),無中性點存在。但整個供電網(wǎng)絡(luò)采用電纜進出線方式,在供電網(wǎng)絡(luò)中形成了較大的對地電容電流,影響系統(tǒng)的安全運行。
該公司10 kV 供電系統(tǒng)為中性點不接地系統(tǒng),正常運行三相電壓平衡, 相電壓相等, 中性點為懸浮, 一旦發(fā)生故障, 其中性點即發(fā)生漂移造成過電壓。當單相接地故障發(fā)生時,一般只要求保護裝置有選擇地報信號,不跳閘。
正常運行情況下,三相對地有相同的對地電容,在相電壓作用下, 每相都有1 個對地電容電流流入地中,三相電流之和等于零,故障相電壓為零, 非故障相對地電壓升高為原來的3 倍, 故障點的零序電壓與相電壓相等。
多條線路供電網(wǎng)絡(luò)類似于簡單網(wǎng)絡(luò),COΣ—為全系統(tǒng)每一相對地電容總和。單項接地時,全系統(tǒng)都將出現(xiàn)零序電壓, 而短路點的零序電壓數(shù)值上為相電壓。在非故障元件上有零序電流,其數(shù)值等于本身的對地電容電流, 電容性無功功率的實際方向為由母線流向線路。在故障元件上,零序電流為全系統(tǒng)非故障元件對地電容電流之和, 電容性無功功率的實際方向為由線路流向母線。
電網(wǎng)中的單相接地電容電流由電力線路和電力設(shè)備(同步發(fā)電機、大容量同步電動機、變壓器等)兩部分組成,電力設(shè)備的電容電流忽略不計。 10 kV 電纜線路的單相接地電容電流與所用電纜截面、 運行電壓、電纜長度有關(guān),在無法全面統(tǒng)計情況下,采用工程估算法:IC=0.1Uel。
該公司廠區(qū)內(nèi)10 kV 電纜線路統(tǒng)計長度正常運行方式下為2.45 km,大運行方式下為9.05 km。
單相接地電容電流IC小=2.45 A;IC大=9.05 A。
根據(jù) “電力系統(tǒng)中性點運行方式的應(yīng)用范圍:6~10 kV 系統(tǒng)當其單相接地電容電流大于30 A 時,則應(yīng)采取中性點經(jīng)消弧線圈接地的運行方式?!睆S區(qū)供電網(wǎng)絡(luò)單相接地電容電流值未達到規(guī)定值。
該公司10 kV 系統(tǒng)中應(yīng)用的PT 消弧柜是安徽凱立科技集團股份有限公司生產(chǎn)的設(shè)備, 接線形式見圖1。
圖1 PT消弧柜接線形式
當系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時, 可在30 ms 左右將故障相直接接地。部件組成為,三相組合式過電壓保護器TBP、 可分相控制的高壓真空快速接觸器JZ、控制器ZK、高壓限流熔斷其組件FUR、帶有輔助二次繞組的電壓互感器PT。
工作原理是, 在系統(tǒng)正常運行時,PT 開口三角電壓UΔ很?。ㄖ饕黄胶怆妷海?控制器面板顯示“投運”,當UΔ低電壓變成高電平時,微機控制器ZK立即啟動,通過對PT 二次輸出信號的判斷,發(fā)出高壓真空快速接觸器JZ 合閘命令,將系統(tǒng)中心點直接接地。
但在30 ms 時間內(nèi),瞬時故障可以躲過,但其他超過30 ms 時,無法躲過,保護動作將系統(tǒng)故障相直接金屬性接地,構(gòu)成大的接地電流,使故障點由于非金屬直接接地,減少了接地點的接地電流,達到一定的消弧效果, 但也承擔了總的單相接地電容電流和故障點并聯(lián)造成的電容電流增大,過電壓依然存在。所以,故障動作后的消弧消諧裝置在故障消除后,無法自動返回, 只有斷開高壓真空快速接觸器JZ,或拉開PT 消弧柜,重新投入才能消除瞬時故障。
該公司采用專用不飽和電壓互感器, 從理論上可以消除磁飽和引起的鐵磁諧振, 但實際上線性長度無明確數(shù)值,無法比較。三相組合式過電壓保護器在平頂山供電公司10 kV 供電系統(tǒng)中由于系統(tǒng)波動、過電壓、單相接地等故障原因多次燒毀,已經(jīng)要求全部拆除,加間隙的ZnO 非線性閥片的性能有待考驗。
該公司全廠10 kV 供電系統(tǒng)3 處裝設(shè)PT 消弧柜,已形成一處故障多處動作,破壞了總體系統(tǒng)設(shè)計預(yù)定計算值,使電容、電感參數(shù)多項組合,易引起諧振過電壓。
2006 年10 月18 日,該公司10 kV 供電系統(tǒng)母線PT 消弧柜內(nèi)控制器顯示B 相弧光接地,B 相接觸器動作,零序電壓達到92 V 左右,B 相相電壓降到1 000 V 左右,A、C 相相電壓升到9~10 kV, 線電壓顯示正常, 造成動力1-2# 配電變壓器保護零序過壓動作跳閘,化工生產(chǎn)線全線停車。在檢查處理過程中,10 kV 出線負荷輪流切換,B 相弧光接地信號無法復歸。 在切除全部負荷后,B 相弧光接地信號能夠復歸,相電壓顯示正常,但10 kV PT 消弧柜內(nèi)控制器死機,??刂破鞫坞娫春螅祥l,控制器顯示正常,隨后,送上全部10 kV 出線負荷,無異?,F(xiàn)象,三相相電壓正常,零序電壓降到零左右。
10 kV 電纜系統(tǒng)圖見圖2。
圖2 10 kV電纜系統(tǒng)圖
從10 kV 系統(tǒng)故障形成過程看, 系統(tǒng)故障不是B 相弧光直接接地故障所形成, 而是系統(tǒng)操作、波動、或瞬間故障所造成。
(1)系統(tǒng)操作。大型電機在投、切操作過程中,造成系統(tǒng)電壓降低,波動、三相不平衡及真空開關(guān)動作的截波,都可能引起消弧柜內(nèi)的控制器誤動,因為這些情況都能引起過電壓, 消弧柜內(nèi)消弧裝置超過電壓啟動值,延時30 ms 的定值時就要動作,將單相過電壓相直接接地。
瞬間故障: 先是10 kV 系統(tǒng)發(fā)生了一次瞬時接地故障,系統(tǒng)電壓發(fā)生較大波動,3 臺消弧柜內(nèi)裝置同時動作,因過電壓,故障相直接接地,當瞬時接地消失后,故障相卻因直接接地過壓而無法返回。
總之,不管何種原因引起消弧裝置動作,3 臺消弧裝置將造成10 kV 系統(tǒng)3 個消弧裝置安裝地點直接接地,組成新的系統(tǒng)參數(shù),在組合過程中,系統(tǒng)動態(tài)平衡被破壞, 使得3 臺消弧柜中的3 組PT 相互并聯(lián),導致電抗值下降,容抗值激變,形成系統(tǒng)發(fā)生鐵磁諧振條件。 后臺機上反映的三相電壓為兩相高一相低,屬此現(xiàn)象。
由于系統(tǒng)諧振,停單一回路,很難改變系統(tǒng)參數(shù)環(huán)境,不能消除諧振,當出線全停時,PT 諧振條件被破壞,諧振停止后,才能使消弧柜內(nèi)的控制器恢復工作, 但3 個直接接地真空接觸器必須同時手動解除或分別解除自動裝置,才能恢復正常。
母線消弧柜內(nèi)使用的PT 的勵磁特性性能不好,容易發(fā)生磁飽和,也加速鐵磁諧振條件成立。
據(jù)廠家分析,用一次消諧器或加裝零序PT 的目的,僅僅是抬高了運行PT 的中性點電位,變相提高了PT 的伏安特性,但在運行中已有多次燒PT 的現(xiàn)象發(fā)生, 包括零序PT 在發(fā)生單相接地時仍然燒毀屬正?,F(xiàn)象。母線消弧裝置動作后,將故障相直接接地,故障點與消弧裝置的動作接地形成了相應(yīng)的大電流接地形式,過電壓,大電流加速了PT 的燒毀現(xiàn)象的發(fā)生,包括零序PT,在發(fā)生單相接地時仍然會燒毀。
(1)根據(jù)對全廠單相接地電容電流的計算,在最大運行方式下, 即1 臺主變壓器帶全廠10 kV 系統(tǒng)時,單相接地電容電流為9.05 A,遠低于規(guī)定安裝消弧線圈的單相接地電容電流30 A,可以免安裝消弧線圈,當“20 萬t項目”另一臺主變投運后,可確定1個獨立10 kV 系統(tǒng)只保留1 套消弧消諧裝置,達到安全生產(chǎn)需求。
(2)安裝消弧柜。 目前,全廠在10 kV 供電系統(tǒng)中3 處安裝,對系統(tǒng)的安全運行沒有起到好的作用,根據(jù)發(fā)生的故障情況, 未發(fā)現(xiàn)實質(zhì)性的單相接地故障,由于系統(tǒng)波動即出現(xiàn)諧振等,實屬10 kV 系統(tǒng)總體設(shè)計未做,分塊組合形成缺陷。 根據(jù)與“20 萬t項目”設(shè)計單位研討,確定一個獨立10 kV 系統(tǒng),只保留1 套裝置,在大方式運行時,原投入運行的退出1 套,保留只用于報警,監(jiān)視運行,取消20 萬t 8 臺消弧消諧裝置,減少設(shè)備采購資金八十余萬元。
(3) 消弧柜內(nèi)采用廠家配套的防磁飽和式電壓互感器,勵磁特性較好,可以減少造成參數(shù)匹配而出現(xiàn)的諧振,并完善了其功能,大大減少了電氣運行事故的發(fā)生。
(4)經(jīng)過改造后,至今未出現(xiàn)因為諧波而產(chǎn)生的電氣停車事故。
(5)考慮到消弧裝置發(fā)生單相接地故障時,減少故障點的電容電流,起到了滅弧作用,采用的方法是將故障相直接接地, 產(chǎn)生的過電壓要維持到故障消除后,必須手動復歸(對單臺而言,多臺安裝手動無法復歸)。 改造后,采用與保護配套的選線報警或延時跳閘裝置,便于迅速確定故障相,及時處理,保障生產(chǎn)的連續(xù)運行,安全效益良好。