趙智輝(中石化西安分公司 710086(陜西 西安))
某廠在煉油加工過程中,產(chǎn)生約25t/h酸性水。酸性水中主要含有硫化物和氨氮等有害成分,其中硫化物達(dá)到2000mg/l以上,氨氮達(dá)到3000mg/l以上。酸性水氣提裝置于2007年11月投產(chǎn),起初采用單塔常壓全吹出工藝,由于酸性氣重含有較高濃度的氨,影響硫磺裝置運(yùn)行,2011年11月,經(jīng)過技術(shù)改造,改為雙塔氣提裝置。
2.1 、工藝流程
各裝置來酸性水經(jīng)酸性水脫氣罐脫除油氣后進(jìn)入原料水罐。除油后經(jīng)酸性水進(jìn)料泵分兩部分,一部分冷進(jìn)料進(jìn)入脫硫塔上部第一段填料上:另一部分與凈化水換熱后再與脫硫水換熱器換熱至141℃進(jìn)入脫硫化氫塔。在塔底重沸器汽提作用下,含H2S的酸性氣自塔頂分出,送至硫磺回收裝置。脫硫水經(jīng)換熱器冷卻至144℃后自壓進(jìn)入脫氨塔。
在脫氨塔塔重沸器的汽提作用下,氨氣自塔頂分出,經(jīng)空冷器冷卻至80℃進(jìn)入回流罐,液相作為回流經(jīng)回流泵送至脫氨塔頂部;氨氣經(jīng)冷至40℃后進(jìn)分液罐分液,罐頂富氨氣送至含氨氣體焚燒爐焚燒。脫氨塔塔底凈化水經(jīng)換熱至55℃后一部分送至上游裝置回用,剩余部分冷卻至40℃后排至含油污水管網(wǎng)。
表1雙塔操作工藝指標(biāo)
表2改造前后脫硫效果(更換填料、調(diào)節(jié)閥擴(kuò)徑)
表3注堿前后凈化水氨氮含量
本裝置位于1.0MPa蒸汽管網(wǎng)末端,蒸汽壓力在0.55-0.7MPa之間,脫硫塔、脫氨塔的壓力、溫度達(dá)不到設(shè)計(jì)指標(biāo)。我們將脫硫塔系統(tǒng)壓力由0.6MPa降低為0.35MPa,脫氨塔操作壓力由0.3MPa降低至0.1MPa。系統(tǒng)壓力降低后,操作溫度隨之降低。
降溫降壓操作后,前期存在的調(diào)節(jié)閥過量不足、脫硫塔頂溫度偏高等問題愈加明顯,經(jīng)過一系列的即使改造后,裝置運(yùn)行逐漸平穩(wěn),質(zhì)量趨于穩(wěn)定。
3.1 、脫硫塔頂氣調(diào)節(jié)閥閥芯擴(kuò)徑
裝置運(yùn)行一段時(shí)間后,脫硫塔頂調(diào)節(jié)閥過量小,脫硫塔脫硫效果很差,開副線后正常。后將調(diào)節(jié)閥芯從Φ25*14擴(kuò)為Φ25*19,更換后最大流量(0.6MPa下)由6.3M3增加為14.4M3。
脫硫塔頂調(diào)節(jié)閥擴(kuò)徑投用后,實(shí)際開度保持20-40%左右,解決了原來閥芯過小導(dǎo)致調(diào)節(jié)閥全開仍不能保證脫硫效果的問題。從表2可以看出,調(diào)節(jié)閥未擴(kuò)徑前,不開副線,脫硫效果不好。從酸性氣組分分析,原因有:1)塔頂出氣只考慮硫化氫和氨,但目前酸性氣中CO2平均含量為36%,這部分不凝氣需要從塔頂排出。2)降低操作壓力后,調(diào)節(jié)閥流通量減少。
3.2 、脫硫塔頂填料段注水位置及上段填料更換
脫硫塔頂填料段由2段Φ38鮑爾環(huán)組成,下段填料冷卻水為酸性水冷進(jìn)料,上段填料為凈化水,由于下游凈化水用量不是很穩(wěn)定,凈化水壓力波動(dòng)時(shí),塔頂凈化水注水量相應(yīng)波動(dòng)。后取消掉下段填料注水,將上段注水改為酸性水冷進(jìn)料。
參照表2對(duì)比數(shù)據(jù),當(dāng)塔頂冷進(jìn)料達(dá)到4-5t時(shí),塔頂溫度才能達(dá)到40℃,而此時(shí),過多的冷進(jìn)料不但吸收氨,部分硫化氫也被吸收,脫硫效果降低。將上段填料由Φ38鮑爾環(huán)更換為Φ25鮑爾環(huán)后,增加比表面積后,冷進(jìn)料控制2-3t時(shí),塔頂溫度達(dá)到了控制指標(biāo),并且脫硫水達(dá)到了預(yù)期效果。
3.3 、塔底重沸器凝結(jié)水回水改造
脫硫塔重沸器溫度達(dá)到145℃以上,兩臺(tái)重沸器共用凝結(jié)水罐時(shí),溫度壓力通過氣相平衡線至凝結(jié)水罐,凝結(jié)水罐壓力達(dá)到0.4MPa左右,背壓過高蒸汽流量不穩(wěn)定。改造后可將脫硫塔氣相線切出,單獨(dú)設(shè)置疏水閥,脫氨塔重沸器溫度略低,可降低重沸器的背壓,保證蒸氣流量穩(wěn)定。
4.1 、原理
一般汽提工藝只將游離態(tài)形式或以NH4HS、NH4HCO3等化合態(tài)形式存在的氨、汽提出來。但酸性水中含有鹽類,形成NH4Cl、(NH4)2SO4、NH4S2O3等鹽類,在加熱條件下無法水解。為脫除該鹽類,采取注堿的方式,在OH-作用下,銨鹽生成游離的氨,分離出來。
當(dāng)向汽提塔加堿時(shí),OH-濃度增加,平衡向右移動(dòng);隨著NH3不斷被汽提除去,使平衡向右移動(dòng),達(dá)到除去銨鹽類氨的目的。
4.2 、注堿位置及注堿量的確定
穩(wěn)定操作參數(shù)后,凈化水氨氮穩(wěn)定到了50-80mg/l。我們分析了凈化水中銨鹽類氨含量,在20-60mg/l之間。
注堿位置一要考慮到硫化物含量,否則NaOH會(huì)同H2S生成鹽類,被消耗掉,所以,注堿位置離靠近塔底較好,二要考慮到停留時(shí)間,停留時(shí)間達(dá)到30min以上會(huì)起到較好的效果,綜合考慮后我們選擇脫氨塔中部16層塔盤。
注堿量按銨鹽類氨氮含量的所檢測的最大值計(jì)算。NH4Cl、(NH4)2SO4、NaOH分子量分別為32、70、20,按照注堿反應(yīng)原理(取 NH4Cl消耗大),32mg銨鹽銨消耗 20mgNaOH,60mg/l銨鹽銨消耗37.5mg/l NaOH。
計(jì)算理論最大注堿量(處理量25t時(shí))0.95kg/h。實(shí)際生產(chǎn)中,銨鹽類銨含量是變化的,注堿量根據(jù)凈化水氨氮和PH值調(diào)整,由少逐漸加大,以氨氮含量小于50mg/l,凈化水PH值8-8.5為宜,注堿后,凈化水質(zhì)量得到了明顯改善。(表3)
雙塔酸性水氣提裝置在蒸汽管網(wǎng)壓力較低時(shí),裝置運(yùn)行參數(shù)必須適當(dāng)調(diào)整。經(jīng)過一定的技術(shù)改造后,裝置達(dá)到了穩(wěn)定運(yùn)行。證明了再一定條件下降低脫硫塔、脫氨塔的操作壓力、溫度的調(diào)節(jié)方式是可行的,并且操作壓力降低后,酸性氣系統(tǒng)壓力降低,有利于安全生產(chǎn)。酸性水中的銨鹽類銨,必須靠注堿的方式才能有效去除。
[1]夏秀芳 王有義等 含硫污水雙塔氣提技術(shù).石油化工環(huán)境保護(hù).1996,第二期.
[2]徐志忠 含硫污水雙塔氣提改造.勝煉科技,1992.第三期.
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