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      褐煤預(yù)干燥技術(shù)的應(yīng)用

      2013-03-23 06:18:48鄭樂宇
      吉林電力 2013年2期
      關(guān)鍵詞:給煤機干燥機褐煤

      鄭樂宇,孫 豐

      (東北電力設(shè)計院,長春 130021)

      在當(dāng)今的世界能源形勢下,褐煤的高效利用重新受到國際能源界的重視。因此降低水分、提高能量密度便成為褐煤加工利用的關(guān)鍵問題之一。褐煤干燥裝置種類很多,就其加熱方式而言,分為采用熱風(fēng)或煙氣等的直接干燥方法和采用蒸汽或?qū)嵊偷鹊拈g接干燥方法?,F(xiàn)在國、內(nèi)外用于煤干燥的技術(shù)及設(shè)備主要有:轉(zhuǎn)筒干燥器、氣流干燥器、蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥機、管式干燥器等方式,其中轉(zhuǎn)筒干燥器、氣流干燥器是采用煙氣等的直接干燥方法,而蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥機、管式干燥器則是采用蒸汽或?qū)嵊偷鹊拈g接干燥方法。綜合考慮到國內(nèi)目前設(shè)備生產(chǎn)水平、相關(guān)行業(yè)成功業(yè)績、工程實際條件等諸多因素,現(xiàn)階段褐煤干燥提質(zhì)裝置采用蒸汽管回轉(zhuǎn)式干燥機是成熟可靠的。本文以內(nèi)蒙古某地區(qū) 2×600 MW機組為例,分析闡述褐煤預(yù)干燥技術(shù)方案及其應(yīng)用效果。

      1 褐煤預(yù)干燥技術(shù)方案

      1.1 蒸汽管回轉(zhuǎn)式干燥工藝流程

      褐煤預(yù)干燥系統(tǒng)主要由蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥系統(tǒng)、尾氣除塵系統(tǒng)、加熱蒸汽疏水系統(tǒng)、蒸汽凝液回收系統(tǒng)、安全保護系統(tǒng)等組成,其工藝流程如圖 1所示。

      圖1 褐煤蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥工藝流程

      1.1.1 蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥系統(tǒng)

      蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥系統(tǒng)主要由煤斗、旋轉(zhuǎn)進料閥、蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥機、給煤機組成,其作用是將來自破碎機并經(jīng)過篩分的濕褐煤進行干燥,來自煤斗的濕褐煤經(jīng)由皮帶式給煤機輸送到蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥機內(nèi),并在進料螺旋的輸送下進入筒體內(nèi),在此煤粉與蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥機內(nèi)布置的通有過熱蒸汽的蒸汽管充分接觸干燥,褐煤中的水分被不斷蒸發(fā),褐煤從干燥機入口向出口方向運動。當(dāng)褐煤到達蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥機出口時成為所需的提質(zhì)煤。

      1.1.2 尾氣處理系統(tǒng)

      尾氣除塵系統(tǒng)由鎖氣器、布袋除塵器組成,該系統(tǒng)的主要作用是將干燥系統(tǒng)的水蒸氣和煤塵進行分離處理。從蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥機尾部排出的水蒸汽與煤粉混合物經(jīng)布袋除塵器后分離開。分離出來的煤粉經(jīng)鎖氣器后通過落煤管進入給煤機的另一個入口進入磨煤機;分離后的蒸汽進入蒸汽凝液系統(tǒng)。

      1.1.3 蒸汽凝液回收系統(tǒng)

      蒸汽凝液系統(tǒng)主要由冷卻器、凝結(jié)水升壓泵組成,作用是將干燥后產(chǎn)生的蒸汽凝結(jié)并送給所需用戶。從除塵器分離出來的蒸汽需通過冷卻器的冷卻來凝結(jié),由于蒸汽中帶有不凝結(jié)氣體,冷卻器只能將一半的蒸汽凝結(jié)成水,凝結(jié)水通過升壓泵送到所需用戶。

      1.1.4 加熱蒸汽疏水系統(tǒng)

      加熱蒸汽疏水系統(tǒng)包括疏水罐、疏水泵。加熱蒸汽加熱褐煤后疏水至 20 m3的疏水箱內(nèi),再由疏水泵送至除氧器。

      1.1.5 安全保護系統(tǒng)

      安全保護系統(tǒng)由干燥機壓力控制、氮氣保護、蒸汽保護、水噴淋保護幾部分組成。保證回轉(zhuǎn)干燥筒體內(nèi)和排氣尾氣的含氧量在安全范圍內(nèi),確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

      1.2 干燥系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備

      蒸汽管回轉(zhuǎn)式干燥系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備見表1。

      表1 蒸汽管回轉(zhuǎn)式干燥系統(tǒng)設(shè)備

      1.3 提質(zhì)前后煤質(zhì)對比分析

      褐煤提質(zhì)后全水分Mt質(zhì)量分數(shù)降低較多,空氣干燥基水分 Mad與干燥無灰基揮發(fā)分Vdaf沒有變化,收到基灰分 Aar、收到基碳 Car、收到基氫 Har、收到基氧 Oar、收到基氮 Nar、全硫 St,ar質(zhì)量分數(shù)都有所提高,收到基低位發(fā)熱值 Qnet,ar有較大提高,從13500 kJ/kg提高到18160 kJ/kg。原煤經(jīng)過干燥提質(zhì)前后的煤質(zhì)對比見表2。

      表2 提質(zhì)前后的煤質(zhì)對比 %

      2 褐煤預(yù)干燥系統(tǒng)布置方案

      考慮到現(xiàn)有成熟的主廠房布置方案,預(yù)干燥系統(tǒng)擬采用爐后布置方案,即主廠房內(nèi)各車間布置順序為:汽機房→除氧間→鍋爐房→干燥間→煤倉間→除塵器→吸風(fēng)機室→煙囪。

      干燥間采用露天布置方式。 22.5 m層布置有 6臺蒸汽滾筒干燥機;17.0 m層布置 6臺布袋除塵器和6臺皮帶式給煤機,每臺給煤機入口設(shè)有一個緩沖煤斗;0.0 m層布置有干燥系統(tǒng)電氣配電間、6臺磨煤機、2臺凝結(jié)水升壓泵,凝結(jié)水升壓泵上方布置有1臺水冷凝汽器。

      煤倉間內(nèi)設(shè)有 52.5 m層、32.5 m層和 17.0 m層。52.5 m是輸煤皮帶層,皮帶層下是6個原煤斗;32.5 m層布置有6臺給煤機;17.0 m層布置除塵器前煙道母管。

      3 褐煤預(yù)干燥技術(shù)與常規(guī)方案對比

      3.1 燃燒制粉系統(tǒng)方案對比

      褐煤預(yù)干燥技術(shù)的設(shè)計方案采用了 6臺M PS190HP-Ⅱ型中速磨煤機,而未采用褐煤預(yù)干燥技術(shù)的原設(shè)計方案采用的為 7臺 M PS212HP-Ⅱ型中速磨煤機,采用干燥技術(shù)的方案相對設(shè)備投資減少;采用褐煤預(yù)干燥技術(shù)的方案鍋爐效率增加1.7%;采用干燥技術(shù)的方案的送風(fēng)機、一次風(fēng)機和吸風(fēng)機設(shè)備的流量大幅度降低。由于采用蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥技術(shù)干燥褐煤,蒸汽源為汽輪機五段抽汽,為保證額定工況發(fā)電量,必須增加汽輪機進汽量,額定工況汽輪機進汽量 2141 t/h,干燥抽汽量 120 t/h。干燥方案與常規(guī)超臨界機組設(shè)計方案的燃燒和制粉系統(tǒng)主要設(shè)備參數(shù)對比見表3。

      表3 燃燒和制粉系統(tǒng)主要設(shè)備參數(shù)對比

      3.2 技術(shù)指標對比

      褐煤預(yù)干燥方案和常規(guī)計方案技術(shù)指標對比見表4。

      表4 技術(shù)指標對比

      3.3 投資及運行費用比較

      與常規(guī)方案相比,采用褐煤預(yù)干燥技術(shù)方案每臺機組需增加投資約2000萬元。采用干燥方案后,廠用電負荷減小,與原方案相比,廠用電率大約下降0.55%。按照2×600 MW機組年利用 5500 h計算,每年多發(fā)電39930 MW?h??紤]到機組可能存在不滿發(fā)的情況,預(yù)干燥提質(zhì)后,每年總的運行費節(jié)省 1200~ 1300萬元。

      4 結(jié)論

      蒸汽管回轉(zhuǎn)式褐煤干燥提質(zhì)技術(shù)是成熟可靠的,綜合分析比較,采用干燥技術(shù)的方案比常規(guī)方案可較明顯降低煤耗,在采用了煤水回收裝置后,節(jié)水效果也比較明顯。

      采用褐煤預(yù)干燥技術(shù)后,電廠投資雖有所增加,但從節(jié)能、降耗、減排以及社會效益方面來看,褐煤預(yù)干燥設(shè)計方案具有一定的優(yōu)勢。采用褐煤預(yù)干燥技術(shù)每年可節(jié)省運行費用 1200~ 1300萬元,具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

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