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      3 5 0MW超臨界供熱機組技術(shù)特點及其調(diào)試關鍵技術(shù)

      2013-03-28 06:21:08李朝兵田陽
      電力建設 2013年11期
      關鍵詞:汽泵磨煤機超臨界

      李朝兵,田陽

      (國電科學技術(shù)研究院,南京市210031)

      0 引言

      某電廠安裝2臺350 MW超臨界供熱機組,鍋爐是由東方鍋爐(集團)股份有限公司設計、制造的超臨界參數(shù)變壓直流本生鍋爐,型號為DG1150/25.4-Ⅱ3,采用一次再熱、前后墻對沖燃燒、等離子無油點火方式。汽輪機由東方汽輪機有限公司制造,型號為CC350/275-24.2/1.40/0.40/566/566,正常啟動方式為中壓缸啟動,備用啟動方式為高壓缸啟動。分散控制系統(tǒng)(distributed control system,DCS)采用國電智深公司產(chǎn)品(EDPF-NT+分散控制系統(tǒng))。本文基于該電廠,論述此類350 MW超臨界供熱機組的特點,分析該型機組的調(diào)試關鍵技術(shù)[1],提出調(diào)試中顯現(xiàn)問題的解決方案。

      1 350 MW超臨界供熱機組特點

      1.1 鍋爐系統(tǒng)

      該機組鍋爐配置5臺ZGM95G-II型中速磨煤機,可動態(tài)分離。前、后墻最下層各設置1層等離子點火系統(tǒng),以滿足機組啟動及低負荷穩(wěn)燃。引、送風機采用成都風機廠制造的軸流風機,無脫硫增壓風機,一次風機為帶變頻的離心風機,工頻、變頻無法在線切換。

      1.2 汽輪機系統(tǒng)

      汽輪機汽封間隙設計較小,1~8號軸承的轉(zhuǎn)子與軸承頂隙控制值為0.53~0.66 mm,一旦汽溫或汽壓控制出現(xiàn)偏差,就容易造成瓦溫偏高或軸承振動過大,不利于機組啟動和帶負荷的過程控制。

      汽輪機在并網(wǎng)后存在一個由中壓缸沖轉(zhuǎn)到高壓缸帶負荷的切換過程[2],而機組允許“切缸”的時間窗口較短,加之受鍋爐主、再熱蒸汽參數(shù)控制的限制,在“切缸”進行和完成后的10 min內(nèi),極易造成高壓缸或中壓缸的脹差超過跳閘值,從而使機組跳閘。

      該機組采用1臺100%容量的汽動給水泵沖轉(zhuǎn)并帶負荷,既沒有設計備用汽動給水泵,也沒有設計電動給水泵,給機組啟動和帶負荷帶來很大的挑戰(zhàn)。

      2 機組調(diào)試關鍵技術(shù)

      2.1 無油等離子點火方式

      采用無油等離子點火方式使火電機組的節(jié)能效果比較顯著[3],但是為了滿足無油等離子點火要求[4],并且防止升溫速度過快,應該采取相應措施。

      (1)燃煤低位發(fā)熱量Qnet為21.32 MJ/kg,干燥無灰基揮發(fā)份Vdaf為28.52%。

      (2)磨煤機旋轉(zhuǎn)分離器指令調(diào)至60%,各煤粉管出口風速調(diào)至21 m/s,磨煤機進口風量為65 t/h。

      (3)投粉前,磨煤機進口風溫通過暖風器加熱至120℃以上,出口溫度調(diào)整至85℃時投入煤粉,初始煤量控制在12 t/h,視磨煤機的出口溫度和振動情況,可適當提高2~3 t/h的給煤量。

      通過上述處理,鍋爐燃燒穩(wěn)定,啟動初期溫升速度控制較好,同時,磨煤機運行穩(wěn)定。

      2.2 鍋爐沖管

      按照以往沖管的經(jīng)驗,沖管啟動初期極易因為系統(tǒng)較臟導致臨時系統(tǒng)疏水不暢[5],故采取緩裝正式系統(tǒng)部分疏水氣動門,只用手動二次門來控制疏水的方法,以保障系統(tǒng)暖管疏水充分,防止水擊,同時也保護了正式系統(tǒng)的氣動門不會因沖管而損壞。

      在與參建各方商定后,采取以下幾個防止水擊的措施:

      (1)拆除主汽管主路及2條支路的3只氣動門、高壓再熱管主路及支路的3只氣動門、再熱冷段管路的1只氣動門,短接后用手動門疏水。同時,臨時沖管、臨時疏水管盡量少布置彎頭[6],提高沖管系數(shù)和安全性。

      (2)臨時沖管門前、后臨時管路疏水各匯成1路母管,并且在消音器前加裝1路疏水,防止消音器自身疏水量不夠。

      2.3 單汽泵運行

      該機組采用1臺100%容量的汽動給水泵沖轉(zhuǎn)并帶負荷,這意味著如果在機組啟動和帶負荷過程中,汽動給水泵及其前置泵滿足任意1個跳閘條件,就會造成機組跳閘。為防止出現(xiàn)這種情況,除按規(guī)程進行正常檢查和操作外,還應采取一系列特殊措施。

      2.3.1 防止汽泵軸抱死措施

      (1)加強整個給水系統(tǒng)安裝的過程質(zhì)量監(jiān)管,在基建期管道安裝過程中盡量減少帶入雜質(zhì)[7]。

      (2)加強調(diào)試時的汽水品質(zhì)管理。凝汽器、除氧器等大容器在上水前先人工清理,并在凝結(jié)水通過再循環(huán)管道運行時,加強對熱井及除氧器的沖洗與排放。調(diào)試期間利用輔汽及鍋爐吹管蒸汽對汽泵的進汽管道進行吹掃,吹掃不到的部分進行人工清理。在前置泵及汽泵進口濾網(wǎng)處,增裝目數(shù)較高的濾網(wǎng)。

      (3)調(diào)試期間汽泵不投盤車。當汽泵停運后若缸溫高于150℃,則每隔1 h手動盤轉(zhuǎn)子180°,盡量減少轉(zhuǎn)子上下溫差,防止熱彎曲。若發(fā)現(xiàn)手動盤車較重,則立即停止盤車,靜置,待泵體冷卻后再手動盤車。

      (4)充分暖泵。在啟動汽動給水泵之前,應采用提前啟動前置泵再進行大流量暖泵的方法,待泵體上下殼溫度為15℃再啟動給水泵[8]。

      2.3.2 防止主凝結(jié)水和給水管道濾網(wǎng)堵塞措施

      (1)在凝汽器、除氧器等大的容器上水前,先進行人工清理,并在凝結(jié)水“打循環(huán)”時,加強對熱井及除氧器的沖洗與排放。

      (2)注意化學清洗的范圍,應覆蓋凝汽器、除氧器、加熱器、高低壓給水系統(tǒng)及鍋爐本體。

      (3)抽汽管道要做到潔凈化安裝,減少內(nèi)含的雜質(zhì)。

      2.3.3 防止汽泵及其前置泵意外跳閘措施

      (1)所有涉及危急遮斷系統(tǒng)(emergency trip system,ETS)的連鎖保護,有條件進行實際操作的,均進行實際操作。

      (2)閥門及系統(tǒng)的各項靜態(tài)實驗均要反復進行多次后確認,確保動作結(jié)果準確無誤。

      (3)運行中加強巡檢,及時處理缺陷,不讓小的缺陷擴大。

      在采取上述措施后,汽泵自機組整套啟動到168 h考核結(jié)束均運行良好。

      2.4 冷態(tài)啟動沖轉(zhuǎn)參數(shù)選擇

      考慮到該汽輪機動靜間隙較小,故充分研究了機組的啟動參數(shù),對機組主蒸汽、再熱蒸汽啟動參數(shù)進行了優(yōu)化(如表1所示);為了防止因振動過大而導致軸承和軸瓦出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性損壞,對沖轉(zhuǎn)速率和振動保護值進行了優(yōu)化(如表2所示)。當汽機沖轉(zhuǎn)至1 500 r/min暖機時,缸脹應控制在5~8 mm,低壓缸隨機組啟動滑參數(shù)預暖。

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      2.5 “切缸”過程控制

      2.5.1 “切缸”前主、再熱蒸汽參數(shù)的選擇

      合理選擇主蒸汽參數(shù),可使主蒸汽與高壓缸金屬溫差縮小,降低“切缸”過程中高壓缸所承受的熱沖擊和熱應力。在沖轉(zhuǎn)過程中,該機組主蒸汽壓力控制在5.5~7.0 MPa,主蒸汽溫度控制在380~400℃,主汽壓降低以后在相同負荷下主調(diào)節(jié)閥(control valve,CV)會開大,以保證蒸汽流量增大,使高壓缸得到進一步預熱。

      為保證中壓調(diào)節(jié)閥(intermediate-pressure control valve,ICV)的穩(wěn)定性,“切缸”時必須快速升負荷。其次,為了預防高壓缸排汽端過熱,降低了再熱汽壓力??紤]到中壓調(diào)節(jié)閥將機組從初始負荷帶到“切缸”負荷時再熱蒸汽壓力不能太低,根據(jù)鍋爐的啟動特性選擇參數(shù):再熱蒸汽壓力為0.5~0.8 MPa,再熱蒸汽溫度為330~400℃。

      2.5.2 “切缸”時機組負荷的選擇

      中壓缸帶負荷時,有利于中壓缸的預熱和膨脹,因此對中壓缸而言,“切缸”負荷越高越好。但機組受制于脹差、軸向推力、高低壓旁路容量、ICV開度等因素而不宜選擇過高的“切缸”負荷。廠家推薦“切缸”負荷為50~70 MW,但綜合考慮以上因素,該機組選擇“切缸”負荷為20~40 MW。

      2.5.3 “切缸”過程的控制

      選擇負荷目標值,檢查功率回路未投入,設定升負荷速率約5 MW/min,進行缸切換操作。中壓主汽閥前壓力自動逐漸降低至0.5 MPa,汽輪機以設定的速率升負荷。當中壓調(diào)節(jié)閥接近全開,高壓調(diào)節(jié)閥逐漸開啟,高排通風閥(high exhaust ventilation valve,HEVV)關閉,處于自由狀態(tài)的高壓排汽逆止閥被排汽沖開,高壓缸進入正常蒸汽流通狀態(tài),分散控制系統(tǒng)畫面顯示“缸切換完成”?!扒懈住边^程一般不超過5 min。

      “切缸”時蒸汽流量不能越過啟動曲線的要求,根據(jù)蒸汽流量可估算“切缸”結(jié)束時的負荷點。

      2.5.4 “切缸”結(jié)束點負荷的選擇

      “切缸”結(jié)束點的負荷值直接影響鍋爐和汽輪機的穩(wěn)定性。為避免高壓缸末級葉片過熱,必須保證高壓缸有足夠的流量,應盡量增大CV的開度,負荷要在短時間內(nèi)從初始負荷升到汽輪機“切缸”結(jié)束點負荷。

      該機組首次“切缸”時負荷點選擇在22 MW附近,“切缸”結(jié)束點負荷為35 MW。在此負荷區(qū)間完成了機組“切缸”過程,機組參數(shù)穩(wěn)定。

      2.6 高壓加熱器吹掃

      雖然爐前堿洗時已對高壓加熱器汽側(cè)進行了堿洗,但堿洗與整套啟動一般相距有1~2個月,時間間隔太長,并且堿洗的范圍有限,清洗效果難以達到理想狀態(tài)。由于高壓加熱器汽側(cè)較臟,如果焊接殘渣、油漆殘留物等過多,會造成凝結(jié)水泵、前置泵以及汽泵濾網(wǎng)堵塞,初次整套啟動容易導致給水流量小而無法帶大負荷,甚至導致給水流量突降使鍋爐跳閘(main fuel trip,MFT)。設計了臨時的高壓加熱器汽側(cè)吹掃系統(tǒng)(如圖1所示),以確保系統(tǒng)清潔。

      圖1 高壓加熱器汽側(cè)吹掃系統(tǒng)Fig.1 Side purging system of high-pressure steam

      吹掃方法:每一回路單獨吹掃,按壓力等級依次吹掃一段抽汽、二段抽汽、三段抽汽管路;吹掃時其他危急疏水手動門關閉,使用抽汽電動門控制吹掃參數(shù),逆止門全開,危急疏水管路通暢;每段汽側(cè)管路均吹掃3次,每次時長10 min左右,中間間隔5 min。

      吹掃參數(shù):一段抽汽電動門開度為40%,壓力為1.5 MPa,溫度為243℃;二段抽汽電動門開度為35%,壓力為0.4 MPa,溫度為230℃;三段抽汽電動門開度為25%,壓力為0.5 MPa,溫度為252℃。

      此次吹掃完成后,所有高壓加熱器的換熱效果良好,進出口溫度均達到設計值,并且省煤器的入口水質(zhì)良好,體現(xiàn)了吹掃價值。

      3 調(diào)試中出現(xiàn)的問題和解決辦法

      3.1 送風機再循環(huán)調(diào)節(jié)門內(nèi)漏問題

      運行初期發(fā)現(xiàn)送風機進口風溫隨著機組負荷上升而逐漸變高,最高時達到42℃(環(huán)境溫度為6℃)。就地觀察發(fā)現(xiàn)再循環(huán)調(diào)節(jié)門門桿位置正常,對閥門熱緊也只有半圈,送風機出口較環(huán)境風溫高約3℃,所以判斷存在內(nèi)漏。漏風量并不大,由于風機進口測點對熱風較敏感,當熱風溫度較高(達到170℃以上時),送風機進口風溫就達到最高值。在帶初負荷至滿負荷過程中,內(nèi)漏無擴大現(xiàn)象,送風機在機組帶滿負荷時出力達到80%,能夠滿足運行需要。建議檢修時,加裝熱風再循環(huán)隔離門,以達到節(jié)能的效果。

      3.2 一次風機出力較小問題

      該機組一次風機設計為變頻、工頻2種運行方式,但是運行中無法切換。在整套啟動初期,采用變頻方式啟動,運行中發(fā)現(xiàn)5臺磨煤機運行,煤量達到157 t/h時,變頻器電流為100 A,已經(jīng)達到額定電流。同時,磨煤機入口風量偏低,平均為60 t/h,一次風富裕量不夠。

      為了解決一次風機出力偏小的問題,在進入168 h試運前,采用工頻運行方式,同時加強燃燒調(diào)整,優(yōu)化運行方式。在燃料方面,在保證煤質(zhì)穩(wěn)定的前提下,確保熱值在20 MJ/kg以上、收到基水份在10%以下。

      在采取以上措施后,5臺磨煤機運行,總煤量在160 t/h以內(nèi),一次風機運行電流平均值為98 A,熱一次風溫為302℃,磨煤機出口溫度在80℃以上,入口風量為64 t/h,確保了試運的安全、經(jīng)濟性。

      3.3 密封油系統(tǒng)差壓閥調(diào)節(jié)問題

      在整定密封油油氫差壓閥參數(shù)過程中,當發(fā)電機內(nèi)氣壓(壓縮空氣)較低時,壓差值完全穩(wěn)定,跟蹤狀態(tài)良好;隨著發(fā)電機內(nèi)部氣壓的上升,壓差波動范圍越來越大,最大時超過40 kPa,差壓閥調(diào)節(jié)性能下降[9],無法實現(xiàn)油氫壓差的平衡及跟蹤。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)差壓閥的鼓膜破裂,閥門損壞,要求廠家對其進行更換。更換后差壓閥壓差值調(diào)節(jié)穩(wěn)定,且當發(fā)電機內(nèi)部氣壓變化時跟蹤正常。

      3.4 汽泵單體沖轉(zhuǎn)時振動大問題

      汽泵試運過程中一直無法沖到3 000 r/min。在汽泵低速暖機結(jié)束,從700 r/min開始升速時,汽泵1~4號軸承的振動值就開始上升,轉(zhuǎn)速接近1 500 r/ min時振動值達到報警值,轉(zhuǎn)速為2 200 r/min時達到跳閘值(125 μm)。

      調(diào)試人員起初認為是汽泵預暖時間不足,汽缸未完全膨脹從而導致振動過大。但在對管道、支吊架等進行詳細檢查并加固,確認汽泵的軸承座、底座標高以及動靜間隙等數(shù)據(jù)沒有任何問題以后,在汽泵充分暖機的情況下,汽泵沖轉(zhuǎn)過程中仍然出現(xiàn)振動大的現(xiàn)象,推斷為汽泵內(nèi)部部件在投運后產(chǎn)生一定變形或基礎下沉 。在對汽泵的混凝土澆注塊和排汽膨脹節(jié)進行檢查后發(fā)現(xiàn),膨脹節(jié)的底座彈簧所設定的膨脹富裕量不夠,4個底座彈簧的刻度均為3.5~4.5 mm。后將其調(diào)整到6.5 mm左右,重新試沖汽泵,汽泵順利通過考核。

      4 結(jié)語

      針對該機組的各系統(tǒng)特點,調(diào)試過程中實施了無油等離子點火啟動、單汽泵運行、平穩(wěn)“切缸”等關鍵技術(shù);同時,也解決了風機出力不足、汽泵振動大等問題,為350 MW超臨界供熱機組調(diào)試積累了經(jīng)驗。在節(jié)能優(yōu)化不斷深化的背景下,該機組的調(diào)整試運無疑是一個比較成功的案例,所論述的一系列調(diào)試關鍵技術(shù)可供同類機組調(diào)試參考。

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