沙淑齊
(陜西華達科技有限公司,西安 710065)
N形零件沖壓成型的探討
沙淑齊
(陜西華達科技有限公司,西安 710065)
主要從沖壓模具的設計方面,對利用線材進行N形零件的折彎沖壓成型進行探討。
電子產品;線材;沖壓;模具設計
“N”形端子零件,占本單位生產零件的比例非常大,該零件應用于帶端子的電子產品。由于其尺寸小、精度高、周期短,因此模具結構設計非常重要。
如圖1是一種帶端子的產品零件,成型部分外圓直徑1mm,A段尺寸1.5mm,B段尺寸7.2mm,N形折彎處高度0.5mm,材料為HP b59-1。整體尺寸較小,精度較高。
圖1 一種帶端子的產品零件
一次折兩道彎。成型尺寸小且精度高,沖壓工藝不太容易實現(xiàn)。零件尺寸小,沒有可靠的基準表面,鉛黃銅回彈量不好把握,成型后尺寸不好保證。但目前只能嘗試用沖壓成型的辦法解決。
如圖2,原沖壓模具的下模板用螺釘固定在臺式沖床底板上,上模直接固定于臺式沖床上滑塊孔內,在沖壓不同尺寸的零件時直接更換該零件對應的下模部分即可。下模設計了通用的???,上模部分不變。把下模工作鑲件又分成固定部分和浮動部分。浮動部分下部裝彈簧。就是零件水平定位后,上模沖頭下行時,上模與下模固定部分壓圖1中A段不動,隨上模繼續(xù)下行,上模與下模浮動部分夾持圖1中B段繼續(xù)向下,這時彈簧被壓縮,到底部定位后上模回升,完成N形折彎。
圖2 原沖壓模具的結構
圖3為上凸模表面局部放大圖。
圖3 上凸模表面局部放大圖
該模具操作方便,沖壓零件基本形狀符合要求。但加工中存在定位不穩(wěn)定,下模與沖頭壓制時誤差大,合??p隙不嚴密,回彈角度不好控制,所成形零件有超差現(xiàn)象,只適合小批量零件生產。
改進設計中應考慮以下問題:(1)原模具是開放式,模位精度較差,考慮改成閉合有導柱模具;(2)克服原模具下模尺寸小,彈簧彈力不夠大的問題;(3)消除原模具下模尺寸小造成工作表面尺寸小,因而無法加工零件外圓讓槽,導致零件外圓面壓傷的問題。
如圖 4,改進后的模具結構采用閉合模典型結構,導柱導向;聚氨酯橡膠取代彈簧,模具工作更平穩(wěn),成型零件精度大大提高。
采用電火花加工零件外圓讓槽,提高成型零件外表質量。
圖4 改進后的模具結構
模具裝到16t沖床上,當上模下行時上模與下模固定部分壓圖1中的A段不動,隨上模繼續(xù)下行,上模與下模浮動部分夾持圖1中的B段繼續(xù)向下,這時橡膠被壓縮,到底部定位后上模回升,完成N形折彎。
(1)定位。用軸肩面主定位的同時,圖1中A段外圓副定位,加工工藝采取電火花精加工。調試工裝非常快捷方便,增加零件放置槽,零件定位準確、不偏斜,防止了因為偏斜而導致壓傷,提高了N形折彎工裝的標準化,工裝零部件模塊化的設計,若存在尺寸有不合適的地方,可以及時改動和修理單獨的零部件而避免模具的整體修改。零件的裝卸也非常方便。
在實際操作中發(fā)現(xiàn),模腔長度尺寸和零件展開尺寸形成讓位,使之后的帶型狀的接線柱零件打彎,避開了劃傷其口部的問題,大大提高打彎后零件的質量。
(2)工藝改進。上模尺寸小,精度高,改普通線切割加工為慢走絲線切割加工;下模鑲件采用整體加工分割的方法;因為像這樣細的黃銅零件彎曲后的回彈很難掌握,經過兩年的不斷使用和質量反饋,對成型部分尺寸不斷修正,回彈角也由最開始的5°~8°修改為4°,零件的成型尺寸和質量也越來越好。
(3)壽命。工作凸模和下模鑲件材料采取Cr12或9SiCr淬火,沖壓1000件工作表面無變化。
(4)卸件??山柚鷫嚎s空氣直接卸下成型的零件。
目前,N形折彎工裝在結構、工藝改進后,沖壓模具結構調試方便,在增加了動模零件放置槽后,零件定位準確、不偏斜,防止了因為偏斜而導致的超差;另外可以使用通用??颍岣吡薔形折彎工裝的通用性,零件的裝卸快捷、準確,大大提高了生產零件的質量,從而大大提高了連接器產品的質量,適合較大批量的生產。
(編輯 黃 荻)
TG386
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1002-2333(2013)09-0195-02
沙淑齊(1963-),女,工程師,從事工藝技術工作。
2013-08-06