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      宣鋼1#2500m3高爐中修降料面實踐

      2013-04-23 02:56:00陳喜勇

      陳喜勇

      【摘 要】宣鋼1#2500m3號高爐采取空料線不回收煤氣的方法,本次降料面共計用時865min,累計耗風量327.64萬m3爐,參數(shù)控制合適,爐頂打水適當,料面安全合理降至風口帶以下,取得了預(yù)期的目標。

      【關(guān)鍵詞】停爐;空料線;頂溫;打水

      0.引言

      1號高爐(2500m3)第一代爐役于2008年3月15日開爐,至2011年4月,八、九段冷卻壁陸續(xù)燒損漏水,累計裝銅冷卻柱70多個。嚴重影響到高爐技術(shù)經(jīng)濟指標和高爐生產(chǎn)的安全。公司計劃決定于2012年9月11日停爐中修更換漏水冷板,本次停爐采用打水空料線方法。

      1.制定周密的停爐方案

      (1)成立以廠長為組長的停爐領(lǐng)導小組。

      (2)明確了用打水空料線方法預(yù)降料面至風口帶。

      (3)提出了停爐前相關(guān)準備工作的要求,包括爐況的調(diào)整及設(shè)備安裝等。

      (4)定量地制定了停爐降料面的具體操作方針。

      (5)出臺了一系列有關(guān)停爐空料線中的安全措施。

      2.停爐前的爐況調(diào)整及準備工作

      2.1爐況調(diào)整

      本次停爐前爐況順行,但是冷卻壁溫度波動大,特別是上部溫度波動大,熱負荷高位運行,邊緣氣流穩(wěn)定性差,爐內(nèi)燃耗偏高。為保證停爐過程中爐況穩(wěn)定,各參數(shù)受控及減少停爐后的扒爐工作量,對爐況進行了如下調(diào)整。

      (1)從5日起增配外購焦5%→20%,減少干熄焦50%→30%,賈球配比由8%→18%。

      (2)9月7日白班5批配加錳礦2t/批,控制生鐵[Mn]>0.8%,變料[Si]=0.5%,計算堿度1.05倍,中班18批退礦批至57噸,負荷4.04/3.64。

      (3)9月8日夜班43批變裝法,縮小小焦角至23°并圈數(shù)0.5圈至4.5圈,裝料制度調(diào)整為:K:42(2.5)40(3.5)38(3)36(2),J:42(3)40(3)38(3)35.5(2)32.5(2)23(4.5)。

      (4)9月8日白班5批配加螢石1t/批,縮礦批1噸至56噸。變料[Si]=0.6%,計算堿度1.02倍。進一步降低爐渣堿度,保證渣鐵流動性。

      (5)9月9日15:00捅開25#風口,送風面積由0.3280m2擴至0.3393m2,全風口作業(yè)。

      (6)9月9日分別于第9次鐵后調(diào)整2#鐵口角度,由10°調(diào)整至最大12.5°,第12次鐵后調(diào)整3#鐵口角度由10°調(diào)至最大12.5°。

      (7)9月10日夜班1批改全焦冶煉,礦批56噸,計算焦比651kg/t,變料[Si]=1.2%,R2=0.95倍。10日夜班10批加提熱焦10t(1:00)入爐,預(yù)計降料線到15m時,提熱焦進入爐腹。

      (8)按計劃9月10日12:00小休風,3:00開始預(yù)降料線,停止噴煤,停止富氧。加大裝銅冷卻柱處外噴水,風口平臺備裝四根打水管。至12:16降料線至13m開始小休風。

      通過上述一系列對爐況的調(diào)整,到小修風爐況表現(xiàn)穩(wěn)定,各項參數(shù)受控,由于爐頂打水能力不足,未達到了降料面至15m的目標。

      2.2停爐前有關(guān)其他準備工作

      (1)檢查爐前設(shè)備運轉(zhuǎn)正常,爐頂?shù)苈窌惩?,點火工具準備齊全。

      (2)9月5日14:00開始準備爐頂打水管8根,水管用無縫厚壁管,防止高溫變形;直徑(4×76mm),長4500mm,前端封死,每支打水管鉆孔三排,每排鉆孔40個,孔徑Φ5mm,孔間距60mm,打水管后端焊上法蘭,做好標記,提前試好,保證降料面過程打水充分霧化。

      (3)9月6日~8日爐頂各層平臺積灰、油污清理完畢。

      (4)9月8日自動化校對爐頂、各段冷卻壁熱電偶,并把風溫、風壓、風量、頂溫、頂壓等儀表校對準確,對機械探尺、雷達探尺校對準確。保證了停爐過程中儀表正常運行。

      (5)提前調(diào)整好爐況,確保爐況順行,并保證輕負荷料到達指定位置。

      3.停爐的具體操作

      3.1預(yù)降料面至15m的操作

      (1)9月10日3點開始預(yù)降料面,12:17休風并爐頂點火。從休風后看料面,料線降至13m。在降料面過程中加入蓋面焦221t(計劃蓋面焦150噸)。

      (2)預(yù)降料面期間的打水情況。本次預(yù)降料面采取全壓回收煤氣方法進行,因降料面過程中頂溫始終偏高原有爐頂打水管全開共計打水329.1t。

      (3)本次預(yù)降料面共計耗風115.27萬m3,共計耗焦358.5t,平均噸焦耗風3215m3/t。

      3.2小休風期間做的工作

      小休風時間為9月10日12:17—17:35,共計318min,比計劃提前了85min。期間所做的工作有:

      (1)高爐煤氣大停氣操作,爐頂放散閥體拆除并在根部開孔。

      (2)安裝爐頂打水裝置:將大水管安裝在爐頭封板位置上,噴水孔朝上并加固密封。爐頂打水流量表接到主控室。8支打水管、控制閥門與爐頂溫度對應(yīng)做好標記,以備控制某個方向的頂溫。

      (3)從爐頂取煤氣管處安裝煤氣取樣管引至電梯口處,保證取氣管暢通。

      (4)小休風校對確認風溫、風壓、風量、頂溫、頂壓等儀表準確,保證控料線過程的儀表正常運行。

      (5)將全部冷卻壁檢查一遍,發(fā)現(xiàn)損壞的據(jù)情況停水,防止向爐內(nèi)大量漏水。

      3.3二次降料面具體操作

      (1)送風后,送風后前期最高用風量至3380m3/min,20:42后因產(chǎn)生較大爆震排風閥欠縫(30%→35%)保證安全。

      (2)爐內(nèi)打水及爆震情況。17:35送風后停煤氣降料面,期間大的爆震發(fā)生3次,分析原因風量偏大減風不到位所致,今后要吸取教訓。全過程后裝打水管共計打水1259t,原打水管打水154.6噸。5:11以后爆震消除直至安全停爐。

      4.本次停爐的經(jīng)驗總結(jié)

      本次1#2500m3高爐停爐,采用控料線爐頂打水的方法,實現(xiàn)了安全、快速、順利停爐。

      (1)本次停爐案考1#高爐2009年的停爐經(jīng)驗,制定完善停爐方案,在實際過程中嚴格落實,操作得當,實現(xiàn)了安全順利停爐。

      (2)高爐自身爐頂打水裝置打水能力不足,致使前期降料面進程緩慢。未按計劃降至15m處,且蓋面焦實際加了221噸,較計劃150噸多加了71噸。針對自身打水不足情況和2009年停爐整體打水能力不足的情況,此次停爐將打水總管由Φ125mm增加至219mm,打水支管由直徑(4×76mm+4×40mm),改為直徑(8×76mm)打水量充足滿足了爐頂打水需要。

      (3)小休風前采取退負荷,提[Si],降低爐渣堿度,以保證渣鐵熱量和流動性是必要的。

      (4)停爐后觀察,爐墻無結(jié)厚,四段冷板有部分損壞,風口磚襯基本完好,炮彈頭處無渣皮殘留。

      5.結(jié)語

      (1)本次降料面共計用時865min,累計耗風量327.64萬m3,耗焦907.9t,平均噸焦耗風3608m3/t。

      (2)由于計劃周密,準備充分,操作得當,本次空料線實現(xiàn)了安全順利停爐,并降料面至風口帶。

      (3)本次空料線停爐與2009年停爐相比,取得了重大突破和進步,得到了一些重要的數(shù)據(jù),獲得了許多寶貴的經(jīng)驗,為下次停爐提供了科學依據(jù)。

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