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      歐利坨油田防倒井治理

      2013-04-29 06:50:49王志超
      大觀周刊 2013年9期
      關(guān)鍵詞:清防檢泵井次

      王志超

      中圖分類號(hào):TE 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1673-5811(2013)03-0202-02

      摘要:隨著歐利坨油田不斷開發(fā),油井井斜復(fù)雜、油層埋藏深、結(jié)蠟嚴(yán)重等原因造成的油井?dāng)嗝摽ㄗ鳂I(yè)比例逐漸加大。僅2009年就發(fā)生斷脫卡倒井32井次,占全年檢泵井次的70%,影響產(chǎn)量3080t,增加作業(yè)成本192萬元,嚴(yán)重影響了油井的檢泵周期。由此可見,治理斷脫卡倒井是實(shí)現(xiàn)歐力坨油田穩(wěn)產(chǎn)的基礎(chǔ)。

      一、概況

      歐利坨油田地理位置位于鞍山市臺(tái)安縣高力房鎮(zhèn),構(gòu)造上位于東部凹陷中段,含油面積11.51km2,石油地質(zhì)儲(chǔ)量1839×104t。歐利坨油田油層埋深2200—2900m,孔隙度平均為15.70%,滲透率平均為69.76×10-3μm2,屬中孔、低滲儲(chǔ)層。原油為稀油,凝固點(diǎn)30—390C,含蠟量平均14.83—23.32%,膠質(zhì)+瀝青質(zhì)13.75%。目前全油田共有油井106口,月開井72口(日均開井60口),日產(chǎn)油230t。

      二、分析存在問題

      2009年是歐利坨油田斷脫卡倒井現(xiàn)象最為突出的一年,其中抽油桿偏磨倒井18井次,占斷脫卡倒井的56%;抽油桿斷脫倒井7井次,占斷脫卡倒井的22%??ň?井次,占斷脫卡倒井的22%。為了實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)目標(biāo),我們首先分析以上三種倒井方式:

      1.偏磨倒井

      歐利坨油田有90%的油井井斜在15度以上,多數(shù)井最大井斜在20-35度。井斜大的井段在200-2500米之間,抽油泵深度在1700-2500米,當(dāng)抽油桿在井筒內(nèi)做上、下沖程往復(fù)運(yùn)動(dòng)時(shí)易與油管接觸摩擦,桿管發(fā)生磨損,這種磨損能損害抽油桿及接箍,使其在井筒內(nèi)產(chǎn)生嚴(yán)重偏磨的現(xiàn)象,從而造成抽油桿斷脫或泵卡倒井。

      2.抽油桿疲勞斷脫倒井

      歐利坨油田油層埋藏深,平均深度為2450米,隨著油井不斷生產(chǎn),在保證良好供液能力的前提下,泵掛也隨之加深,抽油桿負(fù)荷加重。部分油井為了保證產(chǎn)量,生產(chǎn)參數(shù)選用偏大,抽油桿存在較高慣性載荷。另外,歐利坨油田油井地面位置距離礦區(qū)較遠(yuǎn),抽油桿本體在存放、運(yùn)輸過程中存在機(jī)械損傷,例如凹坑、刻痕。以上問題和缺陷都會(huì)形成疲勞源,導(dǎo)致抽油桿疲勞斷裂。

      3.蠟卡倒井

      導(dǎo)致油井蠟卡的主要原因有歐利坨油田原油凝固點(diǎn)30-39℃,含蠟量14.83-23.32%,膠質(zhì)+瀝青質(zhì)含量13.05-17.9%,熔蠟溫度65-86℃。清防蠟技術(shù)主要以熱洗為主導(dǎo),電加熱及點(diǎn)滴加藥為輔的清蠟方式。單井熱洗周期短(平均30天),熱洗用量大(平均90方),清防蠟管理難度大。

      三、治理措施及效果分析

      2010年我們以“管理穩(wěn)產(chǎn)、管理增效”為出發(fā)點(diǎn),成立了防倒井治理小組,對(duì)檢泵井實(shí)施“作業(yè)會(huì)診”,每月召開油井分析會(huì),建立倒井檔案,將倒井時(shí)間、原因及措施記錄清晰,通過分析每口井的倒井原因,正確采取治理措施,從而提高歐利坨油田防倒井治理工作水平。

      1.采用現(xiàn)有技術(shù)分類治理偏磨

      在油井防偏磨治理技術(shù)方面,歐利坨油田主要采用鑄塑抽油桿、抽油桿扶正器、抽油泵防卡器等技術(shù),以及實(shí)施上提泵掛避開大斜度井段等措施,逐步摸索出歐利坨油田的防偏磨治理措施。具體采取以下四種治理方案:一是對(duì)井眼軌跡復(fù)雜、偏磨嚴(yán)重的油井根據(jù)井眼曲線三維立體圖,進(jìn)行全井段優(yōu)化,制定防偏磨最佳方案,盡量延長(zhǎng)油井的檢泵周期,并降低治理成本;二是對(duì)部分井段偏磨嚴(yán)重的油井增加扶正器的使用量,并跟蹤效果逐步優(yōu)化調(diào)整;三是對(duì)偏磨井段較深的油井,在供液能力滿足生產(chǎn)的前提下,上提泵掛避開偏磨井段;四是對(duì)偏磨較輕的油井在偏磨井段下入鑄塑桿。2010-2012年共治理偏磨井72井次,累計(jì)使用鑄塑桿16100米,使用扶正器2470個(gè),防卡器88個(gè)。

      歐28-26-22井是區(qū)塊偏磨最嚴(yán)重的油井之一,2008年因下泵深度增加導(dǎo)致發(fā)生偏磨倒井3次,最短生產(chǎn)11天即倒井,作業(yè)過程中我區(qū)發(fā)現(xiàn)該井400米-600米井段偏磨嚴(yán)重,2008年10月份作業(yè)時(shí)我們?cè)谄ゾ蜗氯肓朔稣鳎刂?010年12月抽油桿磨脫倒井,共生產(chǎn)792天。目前該井日產(chǎn)液14.3噸,含水62%。

      2.優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù)治理抽油桿疲勞斷脫

      為了降低抽油桿斷脫幾率,管理技術(shù)人員以實(shí)現(xiàn)油井生產(chǎn)參數(shù)與供液能力相匹配為工作目標(biāo),開展動(dòng)態(tài)優(yōu)化作業(yè)設(shè)計(jì)、上提泵掛,優(yōu)化油井生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù)等降載增效工作。具體采取以下三種治理方案:一是對(duì)供液能力充足的油井采取作業(yè)上提泵掛,降低負(fù)荷;二是對(duì)供液能力較差、存在慣性載荷影響的油井,優(yōu)化抽油機(jī)參數(shù);三是建立管材更新檔案,對(duì)使用過3次以上的管材及實(shí)施過如解卡等高強(qiáng)度工作的抽油桿,作業(yè)過程中實(shí)施更換新管材。

      2010年-2012年共安裝抽油機(jī)變頻柜70臺(tái),加工電機(jī)皮帶輪41個(gè),安裝抽油機(jī)尾翼平衡塊20臺(tái)。三年間共有效實(shí)施抽油機(jī)井調(diào)參76井次,調(diào)平衡48井次,上提泵掛51井次,措施后油井最大載荷平均降低5.9KN。此外還大力實(shí)施管材更新,作業(yè)后更換了新管材67500米,三年間共投入成本156.7萬元,抽油桿疲勞斷脫倒井現(xiàn)象得到了有效緩解。2012年1-10月份僅有1口井因桿疲勞斷脫倒井。

      3.優(yōu)化清防蠟方式治理蠟卡

      自歐利坨油田成立以后,就著力探尋提高清防蠟效果的新途徑、新技術(shù),共對(duì)全區(qū)6個(gè)主要區(qū)塊的40口井進(jìn)行了熔蠟試驗(yàn)和凝固點(diǎn)試驗(yàn),并以此為依據(jù)制定單井的清防蠟制度和熱洗方案,逐步形成了以電加熱、空心桿熱洗清蠟為主導(dǎo),以自循洗井、化學(xué)防蠟、油洗為補(bǔ)充的綜合配套清防蠟技術(shù)格局,清防蠟管理水平有了較大提升。

      其中空心抽油桿熱洗清蠟技術(shù)是我區(qū)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際自行研制的一項(xiàng)清蠟工藝技術(shù),主要設(shè)備為井口熱洗三通裝置、空心抽油桿和井下連通閥,其原理是將一定長(zhǎng)度的空心抽油桿及配套洗井連通閥下到油井結(jié)蠟點(diǎn)以下,在執(zhí)行熱洗清蠟過程中使洗井液僅在空心抽油桿和泵上油管之間循環(huán)流動(dòng),達(dá)到即能清蠟又不污染油層的目的。具有洗井液用量少(單井次15-30m3)、不污染油層、排液期短等優(yōu)點(diǎn)。

      4.效果評(píng)價(jià)

      自2010年該油田成立防倒井治理小組,對(duì)檢泵井實(shí)施“作業(yè)會(huì)診”制度,并每月召開油井分析會(huì),共投入防偏磨治理、管材更新成本272.4萬元,從2010年到目前累計(jì)減少斷脫卡倒井26井次,減少倒井影響產(chǎn)量3284.4噸,減少作業(yè)成本投入171萬元。油田平均檢泵周期由2007年的318天延長(zhǎng)至2012年的596天。2012年1-10月份共發(fā)生斷脫卡倒井10井次,防倒井治理效果顯著。

      經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)計(jì)算:

      式中:E—成果凈現(xiàn)值,元 ;

      F—分成系數(shù);

      Q—增加的油氣產(chǎn)量,噸,千方;

      P —原油價(jià)格;元/噸(不含稅);

      T—稅金(城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、資源稅),

      元/噸,元/千方;

      C—生產(chǎn)成本(操作成本+折舊),元/噸;元/千方;

      I—投資,元。

      E2=171×104元(減少作業(yè)成本投入費(fèi)用)

      E=E1+E2=1983.2×104+171×104=2154.2×104元

      四、結(jié)論及認(rèn)識(shí)

      1.嚴(yán)格推行油井的精細(xì)化管理工作,制定詳準(zhǔn)的維護(hù)挖潛管理制度,落實(shí)好一井一策、一井一法的維護(hù)挖潛制度,執(zhí)行好單井熱洗、加藥等維護(hù)工作,避免因人員維護(hù)不到位而造成躺倒井,減少油井的生產(chǎn)時(shí)率,影響區(qū)塊開發(fā)效果;

      2.深入細(xì)致分析躺倒井原因,分類別建立故障井檔案,將倒井時(shí)間、原因及至理措施記錄清晰,為歐利坨油田今后防倒治理工作提供有利依據(jù)及寶貴經(jīng)驗(yàn)。

      3.有效治理區(qū)塊斷、脫、卡油井,是歐利坨油田實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理的基礎(chǔ),該項(xiàng)整治工作的成功實(shí)施不僅有效降低了油田的自然遞減,夯實(shí)了油田的穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ);也大幅度降低了各項(xiàng)管理成本的投入。

      4.防倒井治理技術(shù)要根據(jù)區(qū)塊的地質(zhì)特征及原油物理性質(zhì)有效結(jié)合起來,不同油井井況及產(chǎn)量的差異采取相應(yīng)的措施,這不僅需要新技術(shù)的推廣應(yīng)用,更需要管理人員精細(xì)現(xiàn)場(chǎng)管理,摸清每口井所存在的問題,以最低的成本投入實(shí)現(xiàn)治理效果。

      5.歐利坨油田防倒井治理取得的的成熟經(jīng)驗(yàn),在稀油低滲透高含蠟油田開發(fā)管理上都具有一定的推廣價(jià)值及指導(dǎo)意義。

      參考文獻(xiàn):

      [1]羅英俊,萬仁溥.采油技術(shù)手冊(cè)(下冊(cè))[M].北京:石油工業(yè)出版社,2005:1289-1314.

      [2]李穎川.采油工程[M].北京:石油工業(yè)出版社,2002:15-43.

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