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      張力差與提升系統(tǒng)穩(wěn)定性的研究

      2013-04-29 00:44:03姚秀芳車君艷王玉征汪煒蘭
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2013年9期

      姚秀芳 車君艷 王玉征 汪煒蘭

      摘 要:通過(guò)在提升設(shè)備管理中遇到的實(shí)際問(wèn)題,分析張力差與提升系統(tǒng)穩(wěn)定性二者之間的關(guān)系,并用于指導(dǎo)提升系統(tǒng)故障解決,收到了很好的效果。

      關(guān)鍵詞:張力差;提升系統(tǒng);故障解決

      金川集團(tuán)股份有限公司二礦區(qū)30行西副井于1983年建成投產(chǎn),是二礦區(qū)員工上下井、井下廢石提升和下放材料的主要通道,在1759水平、1672水平、1250水平、1200水平和1150水平設(shè)有馬頭門。該井安裝有兩套獨(dú)立的塔式多繩摩擦提升機(jī),型號(hào)為JKD2.8×6,采用單罐三層罐籠配平衡錘的運(yùn)行方式,提升行程609米,能夠?qū)崿F(xiàn)5中段提升。2002年至2003年,我礦采用Siemens PLC控制技術(shù)和ABB直流傳動(dòng)技術(shù)對(duì)這兩臺(tái)提升機(jī)的電控系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)改造,改造后提升機(jī)實(shí)現(xiàn)了全數(shù)字控制,能夠全自動(dòng)運(yùn)行,速度為8m/s。

      2011年9月,我礦對(duì)西副井2#罐籠進(jìn)行了更換。罐籠更換后,在試車過(guò)程中發(fā)現(xiàn)西副井2#提升機(jī)空載以自動(dòng)運(yùn)行方式8m/s速度從1150水平上行至1759水平時(shí),提升機(jī)減速度不正常,罐籠到達(dá)第2級(jí)減速點(diǎn)時(shí)速度仍高達(dá)3.3m/s,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)西副井2#提升機(jī)設(shè)計(jì)的0.4m/s的二級(jí)減速點(diǎn)預(yù)定速度,提升機(jī)超速故障停車。后經(jīng)多次相同工況下試車,發(fā)現(xiàn)試車結(jié)果均相同,提升機(jī)無(wú)法正常穩(wěn)定運(yùn)行。

      針對(duì)此異?,F(xiàn)象,我礦組織專業(yè)技術(shù)人員從張力差與提升系統(tǒng)穩(wěn)定性的關(guān)系入手進(jìn)行分析,并利用得到的結(jié)論指導(dǎo)故障解決,取得了很好的效果。

      1 張力差與提升系統(tǒng)穩(wěn)定性分析

      1.1 故障原因確定

      由于此次檢修只更換了西副井2#機(jī)罐籠,對(duì)該提升系統(tǒng)其他設(shè)備設(shè)施未進(jìn)行任何檢修或更換,因此可斷定問(wèn)題出在新罐籠上。在將新舊罐籠對(duì)比后發(fā)現(xiàn),新罐籠與舊罐籠在尺寸上基本一致,但新罐籠制造所采用的絕大多數(shù)非關(guān)鍵材料,如罐籠側(cè)板等較舊罐籠差異較大。舊罐籠側(cè)板為δ6的鋼板,而新罐籠僅為δ3,僅此一項(xiàng)新罐籠較舊罐籠已經(jīng)輕了1000多千克。由此,我礦專業(yè)技術(shù)人員認(rèn)為,新罐籠安裝后,罐籠側(cè)重量減輕,系統(tǒng)張力差發(fā)生了變化,提升系統(tǒng)張力差較罐籠更換前增大較多,導(dǎo)致提升機(jī)主電機(jī)制動(dòng)力矩不能滿足提升機(jī)設(shè)計(jì)工藝的要求,是提升機(jī)減速度異常的主要原因[1]。

      1.2 張力差確定

      確定原因后,我礦技術(shù)人員對(duì)西副井2#提升機(jī)新罐籠更換后的張力差進(jìn)行了初步確定。通過(guò)查看上位監(jiān)控畫面,得到以下數(shù)據(jù):

      由表1可知,罐籠更換后,提升機(jī)主電機(jī)制動(dòng)電流增大約1.5倍。

      由于提升機(jī)主電機(jī)為他勵(lì)直流電動(dòng)機(jī),采用恒磁調(diào)速,電樞換向,故勵(lì)磁電流恒定,即主電機(jī)磁通恒定,因此有磁通Φ=constant,電機(jī)磁通為常數(shù),與罐籠更換無(wú)關(guān)。

      他勵(lì)直流直流電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)矩計(jì)算公式[2]為

      其中T為電機(jī)轉(zhuǎn)矩,Ce為電機(jī)電動(dòng)勢(shì)常數(shù),Ia為電樞電流,可知電機(jī)輸出轉(zhuǎn)矩與電樞電流成正比。因此,由表1可知,罐籠更換后,主電機(jī)制動(dòng)力矩約為更換前的1.5倍,即提升系統(tǒng)制動(dòng)力增加為原來(lái)的1.5倍。

      根據(jù)上述分析和計(jì)算結(jié)果,可設(shè)

      罐籠更換前主電機(jī)制動(dòng)力為F0

      罐籠更換后主電機(jī)制動(dòng)力為F1

      罐籠更換前張力差為F2

      罐籠更換后張力差為F3

      舊罐籠質(zhì)量為m1

      新罐籠質(zhì)量為m2

      罐籠更換前上行減速度為a1

      罐籠更換后上行減速度為a2

      上行減速距離為s

      提升機(jī)減速段初速度v0

      提升機(jī)第2級(jí)減速點(diǎn)速度v

      則有:

      2 分析結(jié)論應(yīng)用

      根據(jù)分析結(jié)論,我礦決定采取以下措施來(lái)增加西副井2#提升機(jī)罐籠重量,將提升系統(tǒng)張力差恢復(fù)到先前水平,消除影響提升機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行的因素,從而達(dá)到保證提升系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的最終效果。

      2.1 加厚西副井2#罐籠三層側(cè)板。

      采用δ6花紋鋼板作為新增側(cè)板,尺寸為3180×1500mm,查δ6花紋鋼板每平米重量為50.1Kg,可計(jì)算單塊花紋鋼板重量約為239Kg,在新罐籠內(nèi)共鋪6塊,總重為239×6=1434Kg。

      2.2 在罐籠每層底板軌道夾層鋪配重塊,并做支撐。

      采用我礦主井廢舊錳鋼板作為配重塊(共8塊),鋪在軌道夾層內(nèi),并以δ8鋼板(尺寸為3000×650mm,共3塊)作配重塊支撐。經(jīng)計(jì)算,單塊錳鋼板重約215Kg,單塊δ8鋼板重約122Kg,合計(jì)增加重量為215×8+122×3=1720+366=2086Kg。

      2.3 合計(jì)總增加重量為1434+2086=3520Kg.

      3 應(yīng)用效果

      新罐籠重量增加后,西副井2#提升機(jī)自動(dòng)方式上行可以按設(shè)計(jì)工藝進(jìn)行減速,減速度恢復(fù)正常,同時(shí)滿足其他各種工況下的正常運(yùn)行。這表明我礦技術(shù)人員對(duì)此故障現(xiàn)象的原因分析是正確的,采取的措施是得當(dāng)?shù)?。此次故障處理,不僅填補(bǔ)了我礦在礦井提升機(jī)動(dòng)力學(xué)研究方面的空白,而且鍛煉了專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍,積累了寶貴經(jīng)驗(yàn),取得了豐碩的成果。

      參考文獻(xiàn)

      [1]晉民杰,礦井提升機(jī)械[M]機(jī)械工業(yè)出版社,2011:147-158.

      [2]彭鴻才,電機(jī)原理及拖動(dòng)[M]機(jī)械工業(yè)出版社,1996:1-34.

      作者簡(jiǎn)介:姚秀芳,女,工程碩士,電氣工程師,經(jīng)濟(jì)師,研究領(lǐng)域:礦山電氣設(shè)備自動(dòng)化及礦井提升運(yùn)輸專業(yè)的研究。

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