任憲忠
摘 要:針對側(cè)鉆井開窗、鉆進過程中鉆具彎曲或老井井眼不規(guī)則,導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)鉆井時損傷原井固有套管的現(xiàn)象,進行了側(cè)鉆井鉆具防磨接頭的研制。實踐表明,側(cè)鉆井防磨接頭能夠避免鉆具對套管的破壞性磨損,同時減少鉆具的摩阻,提高了磨銑及裸眼鉆進的速度,提高了修井效率,縮短了修井周期,具有廣泛的應(yīng)用前景。
關(guān)鍵詞:側(cè)鉆;接頭;偏磨;套管
前言
隨著開采時間的延長,錦州油田已經(jīng)進入開發(fā)中后期,套變井逐年增多,特別是實施蒸汽吞吐的稠油井表現(xiàn)得更為明顯,注汽輪次越多的稠油井,其油層套管及固井水泥環(huán)性能越容易發(fā)生改變,套管損壞情況越嚴重[1],至使許多井不能正常生產(chǎn)。雖然已形成一套較完整的、切實可行的“套管損壞”修復(fù)工藝技術(shù),使部分因“套管損壞”而停產(chǎn)的井能恢復(fù)生產(chǎn),但是,對于套管損壞嚴重的熱采井,由于井下情況特別復(fù)雜,進行井下作業(yè)打撈、磨銑、整形、倒扣、套銑等均無效,且多發(fā)生在油層頂界300~800m,因此只能靠開窗側(cè)鉆恢復(fù)其產(chǎn)能。
開窗側(cè)鉆技術(shù)就是在選定的套管損壞井(損壞點較深的嚴重套管損壞井)的套管損壞點以上某一合適深度位置固定一個專用斜向器,利用斜向器的導(dǎo)斜和選斜作用,使專用工具(如銑錐等)在套管側(cè)面開窗,形成通向油層的必由通道,然后由側(cè)鉆鉆具(包括鉆頭)鉆開油層至設(shè)計深度,下入小套管固井射孔完成[2~4]。據(jù)統(tǒng)計,遼河油田的側(cè)鉆井已經(jīng)超過1600余口,但在側(cè)鉆開窗、鉆裸眼過程中由于原井存在著固有的井斜,新井眼新井斜的產(chǎn)生及鉆壓的不均衡,使得鉆具彎曲緊貼套管壁,在鉆具的旋轉(zhuǎn)過程中,容易損壞或損傷原井固有套管,發(fā)生套管偏磨損壞現(xiàn)象,給后期投產(chǎn)帶來嚴重的影響。針對這種現(xiàn)象,進行了側(cè)鉆井鉆具防偏磨接頭的研制,并成功應(yīng)用于現(xiàn)場。
1 技術(shù)原理及特點
FMJ-145-Ⅰ型是由2個接頭組成,中間裝有80 mm 尼龍纖維塑料1M1107轉(zhuǎn)動膜,并且能在接頭本體上轉(zhuǎn)動(圖1)。由于轉(zhuǎn)動尼龍纖維塑料與井壁之間的摩阻系數(shù)較小的原因,使原井套管免受傷害,地面鉆壓順利傳送到鉆頭,確保裸眼鉆進機械鉆速的提高。
FMJ-145-Ⅱ型是由2個接頭聯(lián)接組成,中間裝有轉(zhuǎn)動軸承(圖2),通過軸承的外徑尺寸及軸承的轉(zhuǎn)動,減少鉆具與套管之間的摩阻,避免鉆具對原井套管的傷害,從而達到提高鉆機械鉆速的目的。該工具的加工難度較大,軸承需要防砂密封與表面硬度強化。
以上2種類型的防磨接頭,Ⅰ型結(jié)構(gòu)簡單,轉(zhuǎn)動套損壞后比較容易更換,價格較低;Ⅱ型結(jié)構(gòu)復(fù)雜,價格較高。
2 現(xiàn)場調(diào)查及應(yīng)用
通過對錦州采油廠近116口二次側(cè)鉆井統(tǒng)計資料分析認為,開窗側(cè)鉆點上部套管發(fā)生變形、錯斷。2010~2012年通過對54口側(cè)鉆井側(cè)鉆后井口底法蘭的檢查,發(fā)現(xiàn)底法蘭短接偏磨井有4口,偏磨嚴重的已經(jīng)出現(xiàn)漏洞。統(tǒng)計調(diào)查表明,側(cè)鉆偏磨對原井套管損害相當(dāng)嚴重,不能忽視。
側(cè)鉆井鉆具防磨接頭在錦州采油廠現(xiàn)場應(yīng)用54井次,均取得了較好的效果,使用該工具的側(cè)鉆井,沒有出現(xiàn)底法蘭試壓不合格事項。其主要作用是減少了造斜井段鉆具摩阻,增加了鉆壓傳遞效率,提高機械鉆速。其主要試驗性能參數(shù)是泵壓、攜砂性能、扭矩傳遞、抗拉及抗扭強度。主要指標(biāo)是防磨性能、減少摩阻情況等。下面以錦45-030-25井為例加以說明。
(1)錦45-030-25的側(cè)鉆設(shè)計情況。①開窗位置853 m;②完鉆井深1 195 m;③裸眼進尺350~850 m;④井斜8~12°;⑤350~750 m鉆具連接情況1個/100m分散在造斜井段。
(2)入井情況。套管開窗時開始應(yīng)用,按以上設(shè)計位置連接,使用周期16 h,泵壓為4.5~5.0 MPa,攜屑性能正常;鉆裸眼時應(yīng)用,仍按上述設(shè)計進行連接,因為主要是防套管磨損,中途起鉆換鉆頭一次,連續(xù)使用74.8 h,泵壓6~6.5 MPa,攜砂性能正常。
(3)試驗情況。通過套管開窗過程中防磨接頭(FMJ-145-Ⅰ)的應(yīng)用,證明了該接頭扭矩傳遞及抗拉扭矩強度均能滿足井下的需要,并且能夠起到套管的防磨作用。同時減小鉆具的摩阻,使鉆壓能及時補充到銑錐上,可提高磨銑速度。
通過側(cè)鉆井裸眼鉆進過程防磨接頭(FMJ-145-Ⅰ)的應(yīng)用,也充分證明了該接頭的機械性能的可靠性,能滿足側(cè)鉆井裸眼鉆進的要求。在大井斜段分布連接防磨接頭,能夠起到保護套管防磨損的作用,同時減小鉆具在大井斜井段的摩阻,使鉆壓及時傳遞補充到鉆頭上,可提高裸眼鉆機的機械鉆速。如果將該接頭應(yīng)用在裸眼井段(造斜井段)及套管內(nèi),造斜井段對保護套管,減小摩阻,提高修井速度,縮短修井周期將會有更明顯的效果。
3 結(jié)束語
3.1 隨著稠油注汽輪次的增多,套管損壞現(xiàn)象日益嚴重,為使油井重新利用,側(cè)鉆井的數(shù)量急劇增長。但在側(cè)鉆開窗過程中,由于原井和新井都存在井斜,使得鉆具彎曲緊貼套管壁,當(dāng)鉆具高速旋轉(zhuǎn)時便極容易損壞或損傷原井固有套管。
3.2 側(cè)鉆井鉆具防磨接頭的研制就是針對大修側(cè)鉆過程中,鉆具磨損套管嚴重的現(xiàn)狀而提出的。
3.3 現(xiàn)場試驗表明,側(cè)鉆井鉆具防磨接頭機械性能可靠。防磨接頭連入磨銑、鉆進過程中,泵壓正常,攜砂性能良好,沒有給原有鉆具帶來不良影響。
3.4 套管井內(nèi)應(yīng)用鉆具防磨接頭,避免了套管的鉆具破壞性磨損。減少鉆具的摩阻,提高了磨銑及裸眼鉆進的速度,同時提高了修井效率,縮短了修井周期,具有廣泛的應(yīng)用前景。
參考文獻
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