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      污水廠污泥深度脫水及處置

      2013-04-29 02:34:19邵巍潘小二劉蘭亞
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2013年8期

      邵巍 潘小二 劉蘭亞

      摘 要:一家集中式污水處理廠產(chǎn)生的污泥原采用板框壓濾至含水率80%左右送固廢處理中心填埋。隨著近幾年環(huán)保政策對(duì)污泥處置要求不斷提高,在2011年完成了對(duì)污泥的深度脫水工程,干化污泥含水率達(dá)到45-55%,污泥量降低65%左右。后進(jìn)一步對(duì)脫水污泥進(jìn)行鍋爐焚燒試驗(yàn),取得了良好的效果,有效實(shí)現(xiàn)了污泥的減量化、無害化、資源化。實(shí)踐出了一條污泥的有效處置途徑,解決了目前同類型污水廠污泥的最終出路,具有實(shí)際借鑒意義。

      關(guān)鍵詞:污泥深度脫水;減量化;污泥焚燒

      1 概況

      QS水處理有限公司位于某鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū),是為園區(qū)生產(chǎn)企業(yè)排放的生產(chǎn)廢水及部分鎮(zhèn)區(qū)居民生活污水配套的集中式污水處理廠,生產(chǎn)廢水主要為造紙廢水及染整廢水。該廠總規(guī)劃日處理能力四萬噸,目前已建成處理能力15000噸/日,實(shí)際接納廢水約7500噸/日,產(chǎn)生的污泥主要來源于初沉、三沉的物化污泥,二沉的生化污泥。

      污泥排入污泥池后,經(jīng)隔膜泵進(jìn)入板框壓濾,其中初沉、三沉的物化污泥在壓濾時(shí)相對(duì)容易、簡(jiǎn)單,壓濾周期在8-12小時(shí)左右,而活性污泥壓濾,通常不加藥劑無法壓濾,加藥劑后也需要很長(zhǎng)的時(shí)間,一般要48小時(shí)。經(jīng)試驗(yàn),活性污泥與物化污泥混合后,且物化污泥比例占到75%時(shí),壓濾情況會(huì)有所改善,但在實(shí)際運(yùn)營(yíng)過程中,不能保證都有物化污泥可以混合,因此活性污泥的有效脫水一直成為 QS公司的一個(gè)需改善的問題。

      QS水處理有限公司壓濾設(shè)備選用500平方普通壓濾機(jī)一臺(tái),每框干泥重量為5T左右,干化污泥含水率約80%(活性污泥壓濾后含水率在85%左右),年產(chǎn)生量約4000噸,送市固廢處置中心填埋,從2005年建廠到2010年,污泥處理一直維持這種狀況。因填埋費(fèi)與運(yùn)費(fèi)每年都在上升,污泥成本越來約高,從開始的0.4元/噸廢水上升到1.0元/噸廢水,占污水廠運(yùn)行成本比例越來越高。因此,找到有效污泥深度脫水方法,對(duì)污泥進(jìn)行減量化,甚至進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)資源化,從而降低污水廠的運(yùn)行成本,是QS水處理有限公司迫切需要解決的問題,同時(shí)應(yīng)該也是同類型污水處理廠面臨的難題。

      2 污泥深度脫水

      2.1 環(huán)保形勢(shì)的要求

      近幾年,環(huán)保行業(yè)對(duì)污泥處置的要求進(jìn)一步提高,污泥的減量化、無害化、資源化成為明確的方向。污泥能否有效處置,已經(jīng)成為影響污水減排指標(biāo)的重要因素。原有的污泥處置方法,通常是污泥干化至含水率80-85%后填埋,甚至棄置。不但占用土地,惡臭污染環(huán)境,易大量滋生蚊蠅,而且想要有效利用,因80-85%的高含水率,污泥量大,運(yùn)輸成本高,沒有好的途徑;直接焚燒則代價(jià)更昂貴,無法實(shí)現(xiàn)。因此,污泥的減量化,成為污泥有效處置的首要問題。但污泥從80-85%的高含水率,脫水到50%左右是很困難的事情。

      2.2 脫水工程調(diào)試過程

      我公司近兩年積極尋找污泥深度脫水技術(shù),尤其是活性污泥的有效干化,在對(duì)活性污泥樣本做了多次分析與試驗(yàn)后,確定了采用濃縮+調(diào)質(zhì)+高壓板框壓濾的方法,工程于2011年3月完成,高壓板框?yàn)橐慌_(tái)200平方的隔膜壓濾機(jī),調(diào)試運(yùn)行二個(gè)月,摸索出了適合的處置流程,能有效解決 QS在排泥時(shí)全部是活性污泥時(shí)的壓濾問題。污泥進(jìn)泥壓濾時(shí)間在1-1.5小時(shí),清水增壓時(shí)間1小時(shí),出泥及其他時(shí)間1-1.5小時(shí),總周期在4小時(shí)內(nèi),干化污泥含水率在45-55%(活性污泥干化污泥含水率在50-55%),每周期出干泥2.5噸左右,且能保證穩(wěn)定運(yùn)行。污泥日處理能力,運(yùn)轉(zhuǎn)6個(gè)周期,出泥15噸左右。實(shí)際, QS公司活性污泥每天運(yùn)行2個(gè)周期即可,每天出泥5T左右。

      在調(diào)試過程中,一開始,總運(yùn)行周期在10小時(shí)左右,干化污泥含水率在55-60%,泥餅厚度1cm,每周期出干泥1.2噸,這樣,一臺(tái)200平方的壓濾機(jī),一天只能做兩個(gè)周期,出干泥2.4噸,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到處理能力。

      面對(duì)現(xiàn)狀,我們不氣餒,不斷就加藥劑種類、加藥量、加藥順序作試驗(yàn),取得一定效果后,又在污泥濃縮方面追求更好的效果,在板框的進(jìn)泥壓濾程序上也多次調(diào)整,最后按照實(shí)際污泥壓濾效果確定了濃縮程序、調(diào)質(zhì)加藥程序及效果、壓濾程序。終于取得了良好結(jié)果。流程圖見后。 在取得成功的時(shí)候,繼續(xù)改進(jìn),在保證處理效果的前提下,不斷優(yōu)化程序,于2011年下半年增加了調(diào)質(zhì)罐,方便了日常操作運(yùn)行。目前,設(shè)施操作方便,調(diào)質(zhì)后污泥采用自控程序壓濾,也降低了處理成本約20%。

      2.3 進(jìn)一步降低含水率的試驗(yàn)

      污泥壓濾到45-55%左右,污泥已經(jīng)減量至原80%含水率的35%左右,有了重大的進(jìn)展,但考慮到污泥的最終處置,含水率越低越好。經(jīng)數(shù)次查閱資料及對(duì)外溝通,試驗(yàn)了堆置風(fēng)干法、脫水污泥堆置30cm高,在棚內(nèi)放置2天后,含水率明顯降低。污泥含水率能降低到35-40%之間,污泥量進(jìn)一步降低。但在多次實(shí)驗(yàn)后發(fā)現(xiàn),試驗(yàn)的結(jié)果與空氣濕度有關(guān),如果連續(xù)陰雨,會(huì)影響污泥含水率,且需要一定堆放場(chǎng)地;因后續(xù)污泥焚燒過程,對(duì)50%含水率的污泥能夠處置,所以,實(shí)際污泥干化處理過程,到壓濾后外運(yùn)就結(jié)束,堆置干化沒有作為日常處理手段。

      2.4 工藝流程

      污泥→濕污泥池→泵→污泥濃縮池→污泥調(diào)質(zhì)罐→泵→高壓板框→(堆置風(fēng)干)→外運(yùn)過程中的上清液及濾出液都回流至調(diào)節(jié)池。

      3 干化污泥焚燒

      3.1 焚燒的可行性

      污泥干化后,考慮后續(xù)處置方法,除了填埋,制磚與焚燒是目前可見的比較合適的方法,但無論是哪種方法,都需要大量的實(shí)踐與試驗(yàn)。因本地目前很少有粘土磚生產(chǎn)廠家,所以先考慮了污泥焚燒的方法。首先來分析污泥焚燒的可行性方案,污泥干基熱值達(dá)到約2000Kcal/kg,從理論上是可以焚燒的。當(dāng)我們?nèi)y(cè)定熱值時(shí),卻發(fā)現(xiàn),當(dāng)污泥含水率達(dá)到73.2%時(shí),低位熱值只有500Kcal/kg左右,其熱值損失于污泥所含水分的蒸發(fā);隨著水份的降低,含水率在50%左右,低位熱值為670Kcal/kg,當(dāng)含水率在32.91%時(shí),污泥干化污泥的低位熱值升高到1645Kcal/kg,顯著提高。另外,全部是活性污泥的干泥,熱值會(huì)有所升高,但在實(shí)際操作時(shí),很難全部將活性污泥與物化污泥完全分開,因此,含水率50%左右的干污泥,其低位熱值無法達(dá)到自持燃燒的833.3Kcal/kg,因此擬采用將干化污泥按照一定比例全部與煤混合后燃燒的方案。

      3.2 焚燒的試驗(yàn)

      確定了污泥焚燒的可行性方案,我們就開始將污泥運(yùn)至燃煤鍋爐現(xiàn)場(chǎng)做焚燒試驗(yàn)驗(yàn)。試驗(yàn)在2011年5月進(jìn)行,用含水率50%左右的干化污泥試驗(yàn),摻泥比例從2%看開始到17%,燃燒結(jié)果是——能夠進(jìn)行,但比例高,影響噸汽能耗,17%是,噸汽能耗從830 Kcal/kg噸蒸汽,升到930Kcal/kg噸蒸汽;摻泥比例降至7%左右時(shí),燃燒結(jié)果--不影響噸汽能耗,且能保證穩(wěn)定運(yùn)行。目前根據(jù)實(shí)際污泥量,混合比例基本控制在5%,從2011年6月開始, QS公司的污泥已實(shí)現(xiàn)全部外運(yùn)焚燒。

      污泥經(jīng)鍋爐焚燒后,量大大減少,并且殺死病原體,減少惡臭。剩余物質(zhì)可隨煤渣一起綜合利用,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)減量化,且實(shí)現(xiàn)無害化,資源化。

      3.3 工藝流程

      脫水污泥→粉碎→與煤混合→進(jìn)爐焚燒→煤渣外運(yùn)綜合利用

      4 結(jié)束語

      4.1 有效處置。QS公司面對(duì)污泥尤其活性污泥難以深度脫水的困難,通過自身不斷努力,不斷試驗(yàn),不但解決了污泥深度脫水的問題,而且進(jìn)一步研究了干化污泥的焚燒辦法,取得了成功,從而走出了一條真正實(shí)現(xiàn)污泥減量化、無害化、資源化的環(huán)保之路。

      4.2 污泥處置的發(fā)展方向。QS公司雖然在污泥處置方面有了較大的進(jìn)展,但在以下幾個(gè)方面還需進(jìn)一步研究。

      4.2.1 高壓板框?yàn)V布的選擇與清洗。原有濾布為壓濾機(jī)廠配套,實(shí)際使用約四個(gè)月后,壓濾時(shí)間明顯增加,按照普通方法清洗后,有所好轉(zhuǎn),但沒有新的時(shí)候過濾效果好,而且清洗周期越來越短,效果越來越差。到2012年年初,開始與專門的清洗單位溝通,摸索出了實(shí)用的清洗程序,目前清洗周期為150框泥,清洗后效果較好。這種外加工的模式,雖然效果好,但成本較高,清洗濾布費(fèi)用約折合5元/干污泥。因此,在2013年會(huì)進(jìn)一步尋找更合適的濾布及清洗方法,以降低處理成本。

      4.2.2 污泥的資源化。A、污泥干化后,混合一定比例的高熱值物質(zhì),如木屑等再與煤混合,能否進(jìn)一步降低噸汽煤耗,起到能源的作用。B、污泥制磚,能否通過改善污泥性質(zhì),減少每塊磚用的粘土量,節(jié)約資源。C、污泥自身直接焚燒,灰渣用于制磚。

      4.2.3 污泥焚燒量的研究。目前污泥焚燒是在20T的鏈條爐中進(jìn)行的,雖然能夠進(jìn)行,但每天可以處置的量較少。經(jīng)查找資料及對(duì)外與同類型污水廠、科研單位、鍋爐廠溝通,最終認(rèn)為流化床鍋爐對(duì)污泥焚燒比較合適。因此,總公司在2012年已經(jīng)投資了一臺(tái)35T流化床鍋爐,預(yù)計(jì)在2013年上半年度投產(chǎn),到時(shí)會(huì)與鍋爐廠家一起,對(duì)污泥焚燒進(jìn)一步試驗(yàn),確定最佳及最高的污泥摻燒比例、煤的種類等,拿出相關(guān)實(shí)用數(shù)據(jù),供同類型單位參考。

      作者簡(jiǎn)介:邵?。?973-),女,江蘇張家港市人,工程師,大學(xué)本科,環(huán)境工程專業(yè),長(zhǎng)期從事廢水處理工程及污水廠管理工作,已發(fā)表論文多篇。

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