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      寶馬車系維修筆記(9)

      2013-04-29 00:39:04詹森
      汽車與駕駛維修(汽車版) 2013年7期

      詹森

      維修人員在日常工作中,常會與一些新奇故障不期而遇。這些故障時而令人感到異常棘手,時而讓人興奮不已,它們在考驗人的同時,也讓其技術水平得到提高。如果人們能養(yǎng)成一種習慣,及時記錄下故障的一些重要信息,就能為今后的工作帶來極大便利。筆者結合自己工作中遇到的實際問題,通過對故障現(xiàn)象、特點和形成機理的深入剖析,旨在總結出一些即符合本人特點,又能行之有效的診斷方法。筆者以為這不失為一條提高技術的途徑,希望通過自己的這些切身體會來與大家分享汽車故障診斷的思路。

      故障35 關鍵詞:換擋沖擊、油壓修正量、時間修正量

      故障現(xiàn)象:一輛2009年產(chǎn)寶馬740Li轎車,車型為F02,搭載N54發(fā)動機和6HP26型自動變速器,行駛里程9萬km。用戶反映該車換擋沖擊。

      檢查分析:維修人員試車,發(fā)現(xiàn)該車的問題是在3擋升4擋時出現(xiàn)明顯闖車。檢測發(fā)動機及變速器控制單元,未發(fā)現(xiàn)故障碼。讀取變速器控制單元中的執(zhí)行元件數(shù)據(jù),離合器A、B、C、D和E的油壓修正量分別為-13.8kPa、-28.4kPa、-30.0kPa、-18.5kPa和-11.7kPa:充油期修正量分別為3ms、-8ms、-4ms、0ms和-3ms。

      觀察上述數(shù)據(jù)可以看出,離合器B和C的油壓和時間修正量明顯偏大。離合器油壓和時間修正的依據(jù)是:按照離合器所傳遞的扭矩大小,在不影響傳動效果的前提下,盡量降低油壓并適當縮短接合緩沖期。前一項措施可以提高發(fā)動機的工作效率,后一項措施可以在不影響換擋品質的情況下降低離合器的工作溫度。

      但是,從路試的結果來看,上述修正量顯然不適合當前駕駛員的駕駛習慣和發(fā)動機的工作狀態(tài)。這樣一來就有必要對修正量進行重新設置。該車要想在短時間內(nèi)重新設置修正量,要通過特殊的駕駛方式來實現(xiàn)。具體過程如下。

      首先對發(fā)動機進行免拆清洗,以便恢復其動力性能。然后通過故障診斷儀觀察變速器的油液溫度,當達到60℃時,以均勻加速的方式(加速踏板踩踏深度在30%左右)將車速提升至110km/h,在此期間變速器從1擋正常升至6擋。然后讓車輛以D擋滑行減速,在擋位降至4擋時,輕踩制動踏板使車輛逐漸停穩(wěn)。停車后不馬上松開制動踏板,而是保持踩踏5min。整個過程需要重復上述步驟8~10個循環(huán)。

      故障排除:經(jīng)過特殊方式駕駛后,再觀察數(shù)據(jù)。此時離合器A、B、C、D和E的油壓修正量分別變?yōu)?19.9kPa、-18.0kPa、0.0kPa、-15.5kPa和0.0kPa;充油期修正量分別變?yōu)?ms、-7ms、0ms、0ms和0ms??梢娬{整后,離合器油壓有所升高,接合緩沖期略有延長,這樣變速器換擋特性與發(fā)動機負載特性變得更加契合。反復試車確認,無論是以什么樣的風格駕駛,變速器的換擋都非常平順。

      故障36 關鍵詞:燃油泵支架、油箱變形

      故障現(xiàn)象:一輛2011年產(chǎn)寶馬523Li轎車,車型為F18,搭載N52發(fā)動機,行駛里程6萬km。用戶反映該車行駛中熄火。

      檢查分析:維修人員嘗試起動發(fā)動機,未能成功。檢測發(fā)動機控制單元,發(fā)現(xiàn)燃油低壓部分的油壓為0kPa。查看儀表板,顯示燃油余量超過半箱。拆下燃油泵檢查,發(fā)現(xiàn)燃油泵支架嚴重彎曲(圖55),油泵吸口無法探入燃油液面以下。這便是車輛行駛中突然熄火的直接原因。那么究竟是什么原因使泵支架彎成這樣呢?

      升車檢查,發(fā)現(xiàn)該車燃油箱的兩側都有凹陷(圖56)。從油箱變形的特征看,這并非托底所致,而更像是擠壓造成的。這種情況通常是由于炭罐的大氣通氣孔堵塞所致。

      拆下左后輪檢查炭罐通氣孔,發(fā)現(xiàn)管口處被“底盤裝甲”的噴涂物堵塞(圖57)。這便是導致故障的罪魁禍首。

      故障排除:清理通氣管,修復燃油泵支架及燃油箱,故障排除。

      故障37 關鍵詞:異響,分動器

      故障現(xiàn)象:一輛2010年產(chǎn)寶馬X6運動型多功能車,車型為E71,搭載N54發(fā)動機,行駛里程7萬km。用戶反映該車行駛中有異晌。

      檢查分析:維修人員試車,發(fā)現(xiàn)該車行駛中底盤后部有異響,且轉彎時還會加劇。檢測底盤控制單元,發(fā)現(xiàn)故障碼5F3A——分動器故障、5F39——分動器內(nèi)部機械故障和521F——前后扭矩分配比例與指令不符。升車檢查,發(fā)現(xiàn)異晌出自分動器內(nèi)部。

      該車為全時四驅車型,分動器(圖58)將發(fā)動機輸出的扭矩,按需分配到前后車輪。在此過程中,分動器要承擔2項任務,一是隨時改變前后傳動軸上的扭矩分配,二是實現(xiàn)前后傳動軸之間的差速。

      試車發(fā)現(xiàn)該車轉彎行駛時異響加劇,表明分動器的差速功能已經(jīng)出現(xiàn)異常。通過故障診斷儀指令壓盤驅動蝸桿轉動(圖59),可以聽到伺服電機轉動的聲音,說明壓盤能夠對離合器片施壓。但查看車輪的驅動扭矩,發(fā)現(xiàn)無論壓盤的壓力是多少,后傳動軸的驅動扭矩始終為0Nm。這說明離合器已無法正常傳動。

      解體分動器檢查,發(fā)現(xiàn)離合器片已經(jīng)嚴重燒蝕(圖60)。根據(jù)燒蝕情況(圖61)判斷,故障原因是車輛在復雜路況上激烈駕駛時,未能注意及時為分動器散熱。

      故障排除:更換分動器的離合器片,試車確認故障排除。

      故障38 關鍵詞:加速無力、怠速嚴重抖動、凸輪軸相位

      故障現(xiàn)象:一輛2009年產(chǎn)寶馬X5運動型多功能車,車型為E53,搭載N63發(fā)動機,行駛里程16萬km。用戶反映該車有時加速無力,并且一旦這種情況出現(xiàn),怠速便會嚴重抖動。

      檢查分析:維修人員檢測發(fā)動機控制單元,發(fā)現(xiàn)有可變正時系統(tǒng)VANOS伺服電機的故障提示。清除故障碼后反復試車,故障終于出現(xiàn)。此時車輛行駛中即使將加速踏板踩到底,發(fā)動機轉速也超不過2000r/min。停車后發(fā)現(xiàn)發(fā)動機怠速嚴重抖動。

      檢測發(fā)動機控制單元,發(fā)現(xiàn)故障碼再次出現(xiàn)。發(fā)動機怠速運轉時查看凸輪軸相位,發(fā)現(xiàn)進排氣凸輪軸實際相移量分別為-20°和30°,與其目標值0°完全不符。怠速時按照這樣的相移量來確定凸輪軸位置(圖62),勢必會因重疊區(qū)過大而造成進排氣流的相互干擾。

      該車發(fā)動機的正時調整是由VANOS伺服電機來執(zhí)行的(圖63)。根據(jù)凸輪軸所處的異常位置來看,伺服電機應該是未能旋轉到位。測量伺服電機的電源電壓,發(fā)現(xiàn)竟然為0V。查閱電路圖得知,該電源是由VANOS繼電器控制的。測量繼電器控制端的電壓,為12V,說明其控制信號缺失。檢查發(fā)動機控制單元,發(fā)現(xiàn)由于控制單元艙內(nèi)有積水,導致插接器腐蝕。

      故障排除:修復插接器,清理控制單元艙內(nèi)的積水,試車確認故障排除。

      (待續(xù))

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