【摘要】為了消除氣田藥劑泡沫,避免因天然氣、水和泡沫的混合輸送介質(zhì),造成分離效果差、三甘醇溶液大量流失等問題,開展氣田消泡工藝適應性研究,通過對氣田水泡沫形成機理、消泡時機、消泡劑類型及配伍性的研究和試驗,消除含表面活性劑產(chǎn)出水對天然氣處理工藝的影響。
【關(guān)鍵詞】消泡劑 消泡工藝 試驗
1 概況
泡沫排水采氣工藝和緩蝕劑防腐已經(jīng)成為常規(guī)的技術(shù)手段,當井底含表面活性劑的氣田水進入集氣站時,在管道中形成天然氣、水和泡沫的混合輸送介質(zhì),造成分離效果差、三甘醇溶液大量流失等問題。此外,當大量泡沫聚集在局部管道段時易造成泡沫堵塞,嚴重時造成集輸事故。為了解決上述工藝措施帶來的生產(chǎn)問題,在集氣站增加了消泡工藝,在攜水天然氣到達分離器前將泡沫消除掉。
2 消泡劑研究及性能評價
2.1 消泡時機的確定
當含有表面活性劑的氣田藥劑注入井底后,在井底積液中產(chǎn)生大量的氣泡,隨著時間的延長和隨氣體舉升,泡沫的體積會不斷下降,井下壓力越高,下降程度就越慢。慶深氣田井深多在3000m以上,在加入藥劑后約2.5h后,泡沫可達到地面,即開始加入消泡劑的時間。原則上,應該在氣體進入分離器前完成消泡,才能不影響分離效果和下游的脫水效果。
以產(chǎn)出水為基液,參考SY/T 5761-1995規(guī)范,在0.05MPa的壓力下,以290ml/min的速度從直徑20mm的用60-80目玻璃砂燒結(jié)成的氣體分布頭中,向羅氏-米勒泡沫劑泡排劑水樣中通氮氣,分別在通氣80s、160s和260s的時間點上噴入固定濃度的消泡劑,以泡沫降至50ml的時間作為消泡時間。
通過對實驗發(fā)現(xiàn),發(fā)泡早期和后期加入消泡劑的消泡時間很接近,在發(fā)泡中期加入所需要的消泡時間較長,這與泡沫的堆積密度和消泡劑的局部濃度有關(guān)。由于工況下泡沫在氣井中需要保持穩(wěn)定,以防止泡沫破裂造成液柱滑脫,影響泡排效果。因此,選用在發(fā)泡后期加入的模式。
2.2 消泡劑類型優(yōu)選
消泡劑類型有聚醚類化合物、高碳醇、硅化合物、聚醚改性硅化合物等,本文以有機硅類消泡劑為例進行說明,參照GB/ T21885-2008標準測定不同類型消泡劑消泡效果,作為初選消泡劑。然后針對氣田在用的甲醇防凍劑、水溶性緩蝕劑、三甘醇脫水劑,用于對已篩選的消泡劑進行二次篩選,最終確定適合氣田生產(chǎn)現(xiàn)狀的消泡劑類型F。
3 現(xiàn)場應用情況
3.1 消泡劑加注制度的確定
取15℃、25℃、35℃ 作為消泡劑使用溫度,測定不同濃度消泡劑的消泡時間。用XS集氣站的采出水加入A型泡排劑配制成0.15%濃度的溶液,參照GB/T21885-2008標準,采用震蕩消泡法快速測定消泡時間。因為從加入消泡劑的霧化器到分離器之間的距離為8~20m,在流體到達分離器之前必須實現(xiàn)良好的消泡,以避免氣體攜帶大量水進入后續(xù)的二級分離甚至后面的三甘醇吸收塔。考慮管道內(nèi)氣體的流速和下游設(shè)備安全平穩(wěn)運行,要求消泡過程在3s內(nèi)完成,為確保消泡效果,該井消泡劑加入濃度為2.5%,按1:40比例配制。
3.2 消泡效果分析方法
在試驗過程中,需要密切關(guān)注加入泡排劑后站內(nèi)各類設(shè)備的參數(shù)變化,要求分離器排液正常,三甘醇儲罐液位無異常變化,定時取各節(jié)點水樣進行分析,參照GB/T21885-2008標準,采用震蕩消泡法快速測定F消泡劑的消泡率。
(1)取50ml采出水樣加入到具塞量筒中,上下顛倒震蕩30次,靜置,讀取泡沫高度h0。
(2)取50ml采出水樣加入到具塞量筒中,加濃度C1的消泡劑上下顛倒震蕩30次,靜置,讀取泡沫高度h1。
(3)消泡率 e1= 100%×(h0-h1)/ h0
(4)取50ml采出水樣加入到具塞量筒中,加濃度C2的消泡劑上下顛倒震蕩30次,靜置,讀取泡沫高度h2。
(5)以消泡劑濃度C為橫坐標,消泡率e 為縱坐標,畫出消泡率與消泡劑濃度的關(guān)系曲線。
3.3 數(shù)據(jù)分析
(1)消泡劑加入濃度為2.5%,按1:40比例配制,恒定注入濃度和注入量,觀察加入A固體泡排棒的水樣變化,測定加藥開井后不同時間消泡率變化情況:加藥前,水樣中無表面活性劑,無泡沫產(chǎn)生,消泡率為100%;加入A固體泡排棒開井60分鐘后,消泡率略有下降,說明帶有泡沫的產(chǎn)出液開始被天然氣攜帶到地面管道;加入A固體泡排棒開井90分鐘后,消泡率下降幅度相對較大,說明此時為泡沫涌入地面管道的高峰期;加入A固體泡排棒開井120分鐘后,消泡率逐漸回升,泡排劑失效,完成一次泡排。
(2)把泡排劑加入后到第二次加入前的時間分成兩段,即:加藥后60~120分鐘的泡沫高峰期和加藥后120分鐘到下次加藥前的產(chǎn)出水穩(wěn)定期,分別取同一時間產(chǎn)出水樣,恒定消泡劑濃度,測定不同消泡劑加入量對消泡效果的影響:由于XS集氣站消泡工藝霧化器到該井計量分離器入口之間距離較長,約20m,具備足夠的消泡時間,現(xiàn)場試驗過程中注入泵排量為0.04 m3/h即可達到消泡效果,小于室內(nèi)試驗計算值;加藥后120分鐘到下次加藥前的產(chǎn)出水穩(wěn)定期,大部分泡排劑隨井底產(chǎn)出液排出,這段時間管道內(nèi)殘余泡沫穩(wěn)定性較差,消泡劑注入排量可以適當降低。
(3)取加藥后120分鐘到下次加藥前的產(chǎn)出水穩(wěn)定期水樣,保持注入量一定,改變消泡劑與清水勾兌的比例,測定不同比例下的消泡效果。加藥后120分鐘到下次加藥前的產(chǎn)出水穩(wěn)定期還可以通過降低藥劑濃度來降低消泡劑使用量,適用于泡排試驗結(jié)束時的消泡劑延長加注期。
4 結(jié)論
優(yōu)選的A型有機硅型液體消泡劑適用于深層火山巖氣田井站。消泡工藝的成功投入使用使泡沫排水采氣工藝得以順利實施,在實現(xiàn)單井日增產(chǎn)、連續(xù)生產(chǎn)的同時,避免了泡沫排水措施對地面工藝設(shè)備的影響,保障了泡排過程中地面設(shè)備的安全平穩(wěn)運行。
參考文獻
[1] 天然氣標準匯編.中國標準出版社.2007
[2] 王開岳.天然氣凈化工藝.石油工業(yè)出版社,2005
[3] 蘇建華,許可方,等.天然氣礦場集輸與處理.石油工業(yè)出版社,2004
作者簡介
馬吉龍,男,1983.04,現(xiàn)工作在采氣分公司地質(zhì)工藝研究所地面工程管理室,副主任。