3氣田水回注系統(tǒng)適應(yīng)性改造的技術(shù)措施
針對(duì)以上潛力分析,作業(yè)區(qū)組織實(shí)施了以下節(jié)能降耗技術(shù)措施:
1)對(duì)自動(dòng)排液裝置就地自動(dòng)排液流程進(jìn)行相應(yīng)改造 (圖1),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程輸水。例如,陽(yáng) 71 井海拔比洞 1井高 (圖2),轉(zhuǎn)水泵壓較低,可利用氣井的能量(場(chǎng)站輸壓),通過(guò)自動(dòng)排液裝置直接輸送到洞1井,停止陽(yáng) 71井轉(zhuǎn)水泵運(yùn)行。
圖1 疏水閥遠(yuǎn)程輸水流程改造示意圖
圖2 陽(yáng)71井回注系統(tǒng)海拔高差
2)通過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)水站海拔、輸水管線及泵的基本情況調(diào)研和水力學(xué)計(jì)算,對(duì)部分轉(zhuǎn)水站轉(zhuǎn)水流程進(jìn)行適 應(yīng)性改造,實(shí)施 越站 轉(zhuǎn)水 (圖2、圖3)。例如,洞 1 井與陽(yáng) 39 井的海拔高差為 4.44m,而與陽(yáng)33 井的海拔高差達(dá) 34.25m,原有轉(zhuǎn)水流程為洞 1 井→ 陽(yáng) 39 井 → 陽(yáng) 33 井 , 此 時(shí) 洞 1 井 泵 壓 為 3.1MPa。經(jīng)分析認(rèn)為采用洞 1井→陽(yáng) 33井的轉(zhuǎn)水流程,洞 1井的泵壓變化不大。對(duì)陽(yáng)39井轉(zhuǎn)水流程進(jìn)行相應(yīng)的改 造后 ,實(shí)施越站轉(zhuǎn)水 ,洞 1 井泵 壓為 3.3MPa,減少了陽(yáng) 39井的轉(zhuǎn)水泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間。系統(tǒng)分析后,對(duì)井 4井和桐18井轉(zhuǎn)水流程進(jìn)行相應(yīng)改造,實(shí)現(xiàn)了荔6井站→福1井越過(guò)井4井、福1井→桐8井(目前為桐 4井)越過(guò)桐 18井的越站轉(zhuǎn)水,減少了轉(zhuǎn)注站泵的運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間,降低了電能消耗。
3)通過(guò)對(duì)氣井產(chǎn)水及分布情況調(diào)研,制定合理的轉(zhuǎn)水制度,實(shí)施錯(cuò)時(shí)打水。例如,荔南片區(qū)回注桐8井時(shí),由于沒(méi)有制定錯(cuò)時(shí)回注制度,經(jīng)常出現(xiàn)桐 18 井和井 26 井同時(shí)啟泵注水,桐 8 井井口壓力上升,造成桐 18 井和井 26 井的泵壓大幅度提高,泵的排量也大大降低,轉(zhuǎn)水時(shí)間延長(zhǎng),能耗增加。系統(tǒng)分析后,制定出一套由調(diào)度室統(tǒng)一調(diào)度的轉(zhuǎn)水制度,即荔 6井與井 4井、井 26井與福 1井(桐 18井)、陽(yáng) 39 井與陽(yáng) 47 井 (洞 4 井)、古 12 井與古 13井等井站間轉(zhuǎn)水制度,提高泵效,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。
4)充分利用電價(jià)機(jī)制,實(shí)施錯(cuò)峰打水,在用電低峰轉(zhuǎn)水,實(shí)現(xiàn)降本增效。
圖3 越站轉(zhuǎn)水流程改造示意圖
2009年3月,通過(guò)全面調(diào)查和系統(tǒng)分析,制定了相應(yīng)的改造方案并組織實(shí)施。2009 年 11 月,對(duì)節(jié)能降耗措施實(shí)施前后的相關(guān)轉(zhuǎn)水站進(jìn)行了電能消耗量和電費(fèi)的效果評(píng)價(jià)。
對(duì)比轉(zhuǎn)水耗電成本(轉(zhuǎn)水單耗為作業(yè)區(qū)每轉(zhuǎn)運(yùn)1m3氣田水所需的綜合耗電費(fèi)用,元)發(fā)現(xiàn),改造前的 2008 年 4—10月份,產(chǎn)水量為 28.8995× 104m3,支出電費(fèi)為 81.5萬(wàn)元,轉(zhuǎn)水耗電成本為 2.82 元/m3。 改造 后 的 2009 年 同 期 , 產(chǎn) 水 量 為 34.1687 × 104m3,支 出 電 費(fèi) 為 77.2 萬(wàn) 元 , 轉(zhuǎn)水耗電成本為 2.26 元/m3,同 比 降 低 了 0.56 元/m3。 2009 年 作 業(yè) 區(qū) 產(chǎn) 水 量 為61.5066× 104m3, 若 未 采 取 節(jié) 能 降 耗 措 施 將 支 出173.4 萬(wàn)元電費(fèi),而采取節(jié)能降耗措施后支出僅為139萬(wàn)元。節(jié)能降耗措施 1 年就能為作業(yè)區(qū)節(jié)約成本 34.4 萬(wàn)元,節(jié)能效果顯著。工藝改造簡(jiǎn)單,易于組織實(shí)施,改造費(fèi)用約5萬(wàn)元。
技改并實(shí)施相關(guān)節(jié)能措施后,2010年節(jié)約電能51.22×104kWh,節(jié)約成本 41 萬(wàn)元;2011 年節(jié)約電能 46.91×104kWh,節(jié)約成本 39萬(wàn)元。
1)以利用自動(dòng)排液裝置遠(yuǎn)程輸水的陽(yáng) 71 井為例 ,2009 年 4—10 月, 改造 后共節(jié) 約電 能 7018 kWh,節(jié)約電費(fèi) 4771 元 (圖4)。
圖4 陽(yáng)71井回注系統(tǒng)改造前后耗電對(duì)比
2)以 實(shí) 施越站 轉(zhuǎn) 水的陽(yáng) 39 井為例 , 2009 年4—10 月,改造后共節(jié)約電能 11143kWh,節(jié)約電費(fèi) 8623元 (圖5)。
圖5 陽(yáng)39井回注系統(tǒng)改造前后耗電對(duì)比
此外,改造方案實(shí)施后,縮短了相關(guān)轉(zhuǎn)水站轉(zhuǎn)水泵的運(yùn)行時(shí)間,降低了井站操作員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了維修站機(jī)泵維修人員的工作量,減少了污水泵易耗件的消耗,降低了轉(zhuǎn)水泵維修費(fèi)用。另處,也減少了因停電或機(jī)泵出現(xiàn)故障對(duì)生產(chǎn)的影響,保障了氣井正常生產(chǎn),增強(qiáng)了氣井抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
1)當(dāng)場(chǎng)站輸壓達(dá)到該站用泵轉(zhuǎn)水的實(shí)際揚(yáng)程時(shí),自動(dòng)排液裝置可用于遠(yuǎn)程輸水,但疏水閥因受其結(jié)構(gòu)和工作原理的影響,在實(shí)際應(yīng)用中會(huì)因竄氣而導(dǎo)致輸水管線氣堵;因此,疏水閥用于遠(yuǎn)程輸水還需進(jìn)一步優(yōu)化其結(jié)構(gòu)。
2)通過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)水站海拔、輸水管線及泵的基本情況調(diào)研和水力學(xué)計(jì)算,并對(duì)部分轉(zhuǎn)水站流程進(jìn)行適應(yīng)性改造,實(shí)現(xiàn)越站轉(zhuǎn)水是可行的。
3)通過(guò)對(duì)氣井產(chǎn)水及分布情況調(diào)研,制定合理的轉(zhuǎn)水制度,實(shí)施錯(cuò)時(shí)轉(zhuǎn)水,減能降耗是可行的。利用電價(jià)機(jī)制,實(shí)施錯(cuò)峰轉(zhuǎn)水,對(duì)降低企業(yè)操作成本具有明顯的效果。
4)實(shí)施氣田水回注系統(tǒng)適應(yīng)性改造,可以實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,降低操作員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,也可以降低因停電或泵的維修對(duì)氣井生產(chǎn)的影響。
收稿日期:(2012-11-05)