• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      燃煤電廠1000MW機(jī)組無(wú)旁路煙氣脫硫系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與調(diào)試

      2013-05-30 05:18:52
      裝備機(jī)械 2013年3期
      關(guān)鍵詞:煙道吸收塔旁路

      0 前言

      隨著國(guó)家建設(shè)規(guī)劃的穩(wěn)步推進(jìn),燃煤電廠煙氣脫硫即大氣污染物SOx排放控制工作得到了全面落實(shí),已實(shí)施煙氣脫硫的火電機(jī)組比例由2005年的14%提高到2012年的90%。石灰石——石膏濕法煙氣脫硫是目前火力電廠煙氣脫硫采用的主流技術(shù)。在我國(guó)早期隨機(jī)組同步建造或后期加裝的煙氣脫硫系統(tǒng)中,通常采用有旁路煙道設(shè)計(jì)。隨著國(guó)家環(huán)保要求的進(jìn)一步提高以及環(huán)保政策的日益嚴(yán)格,目前國(guó)內(nèi)新建的大型火力發(fā)電機(jī)組脫硫系統(tǒng)基本采用無(wú)旁路設(shè)計(jì),這也對(duì)脫硫系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、調(diào)試以及運(yùn)行提出更高的要求。目前火電機(jī)組的正常運(yùn)行過(guò)程,脫硫系統(tǒng)不隨鍋爐系統(tǒng)運(yùn)行的時(shí)間已經(jīng)非常之低,所以設(shè)置旁路煙道已經(jīng)失去意義,特別是近年來(lái)煙塔合一技術(shù)的推廣,旁路和煙氣換熱器GGH的取消,脫硫系統(tǒng)簡(jiǎn)化,大大提高了煙氣脫硫裝置FGD的可靠性,為十二五期間國(guó)家下達(dá)的有關(guān)火電機(jī)組取消煙氣脫硫旁路的任務(wù)創(chuàng)造了條件。截至目前,國(guó)內(nèi)有289臺(tái)、1.27億kW現(xiàn)役火電機(jī)組拆除煙氣旁路,綜合脫硫效率從85%提高到90%以上。

      1 無(wú)旁路煙氣脫硫系統(tǒng)的工藝流程

      常規(guī)煙氣脫硫系統(tǒng)中,旁路煙道安裝在FGD系統(tǒng)入口煙道與煙囪之間,正常工作狀態(tài)下,鍋爐煙氣經(jīng)脫硫增壓風(fēng)機(jī)后進(jìn)入脫硫吸收塔進(jìn)行脫硫處理,然后由出口煙道經(jīng)煙囪排放。當(dāng)脫硫系統(tǒng)在事故狀態(tài)時(shí),則可通過(guò)關(guān)斷出口煙道擋板,開啟旁路煙道擋板的措施,使鍋爐煙氣不經(jīng)煙氣脫硫系統(tǒng)處理,直接由旁路煙道經(jīng)煙囪排放,實(shí)現(xiàn)與鍋爐機(jī)組的有效隔離,保證機(jī)組正常運(yùn)行以及脫硫系統(tǒng)的安全。在鍋爐使用助油點(diǎn)火期間,通過(guò)開啟旁路煙道,可避免含油含塵煙氣對(duì)吸收塔及整個(gè)脫硫系統(tǒng)的污染。

      根據(jù)環(huán)保部門要求,不再設(shè)置旁路煙道的煙氣脫硫系統(tǒng)的鍋爐煙氣走向?yàn)椋哄仩t→除塵器→引風(fēng)機(jī)→吸收塔→煙囪。工藝流程如圖1所示。

      圖1 有旁路與無(wú)旁路煙氣脫硫系統(tǒng)煙風(fēng)道布置對(duì)比

      2 無(wú)旁路煙氣脫硫系統(tǒng)的特性

      2.1 無(wú)旁路煙氣脫硫系統(tǒng)的比較

      取消旁路后,脫硫吸收塔出口煙道可直接與煙囪實(shí)現(xiàn)軸線方向連接,煙囪中心線可與吸收塔中心線保持一致,使脫硫出口煙道在水平方向無(wú)任何轉(zhuǎn)向,吸收塔與煙囪的距離可大大縮短,既節(jié)省了占地面積,又減少了煙道的凈壓損。

      同時(shí),脫硫系統(tǒng)原煙氣、凈煙氣、旁路煙氣擋板及相應(yīng)的密封空氣設(shè)備系統(tǒng)系統(tǒng)和控制系統(tǒng)也相應(yīng)取消,節(jié)約了項(xiàng)目初期設(shè)備投資。

      取消旁路后,煙氣脫硫系統(tǒng)成為鍋爐煙氣必經(jīng)的系統(tǒng),在新建機(jī)組設(shè)計(jì)時(shí),煙氣脫硫增壓風(fēng)機(jī)不再單獨(dú)設(shè)置,將同鍋爐引風(fēng)機(jī)“增引合一”設(shè)置。經(jīng)合并設(shè)置的風(fēng)機(jī)后可有效提高系統(tǒng)效率,降低風(fēng)機(jī)本體電耗。

      2.2 無(wú)旁路煙氣脫硫裝置的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)

      取消旁路后,鍋爐投油啟動(dòng)、低負(fù)荷穩(wěn)燃等工況存在的油污粘污對(duì)煙氣脫硫系統(tǒng)設(shè)備造成的可能不利影響;針對(duì)機(jī)組煤油混燒階段,除塵器不投入運(yùn)行時(shí)的高含塵煙氣進(jìn)入煙氣脫硫系統(tǒng)的臨時(shí)狀況等,煙氣脫硫系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)必須考慮合理的解決方案和保護(hù)措施。

      煙氣脫硫系統(tǒng)是鍋爐煙氣排放的必經(jīng)通道,因此要求脫硫裝置具有極高的可靠性,并能夠適應(yīng)鍋爐運(yùn)行的幾乎任何工況。當(dāng)脫硫裝置因故障停運(yùn)時(shí),必須確保主機(jī)仍能運(yùn)行且鍋爐的尾部高溫?zé)煔舛虝r(shí)間內(nèi)能通過(guò)脫硫系統(tǒng)經(jīng)煙囪排放。

      取消旁路后,煙氣脫硫控制系統(tǒng)作為必要系統(tǒng)不再獨(dú)立完成運(yùn)行控制,系統(tǒng)良好運(yùn)行對(duì)主機(jī)運(yùn)行狀況產(chǎn)生影響因子相對(duì)設(shè)置旁路的煙氣脫硫系統(tǒng)呈顯著放大。相關(guān)控制邏輯與連鎖保護(hù)將一體于主機(jī)控制系統(tǒng),由其統(tǒng)籌控制,與電廠其他輔機(jī)系統(tǒng)一并共同組成機(jī)組的主控系統(tǒng),因此控制邏輯與原則將作出相對(duì)應(yīng)的調(diào)整與修改以適應(yīng)。

      3 無(wú)旁路煙氣脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)要點(diǎn)

      河南新密電廠二期2×1000MW火電機(jī)組位于新密市曲梁鄉(xiāng)境內(nèi),鍋爐采用超超臨界參數(shù)、變壓直流爐、切圓燃燒方式的塔式鍋爐,鍋爐的點(diǎn)火方式采用常規(guī)輕油點(diǎn)火系統(tǒng)。該機(jī)組是河南省第三、第四臺(tái)完成投運(yùn)的1000MW級(jí)發(fā)電機(jī)組,也國(guó)內(nèi)建設(shè)較早的不設(shè)置脫硫煙氣旁路的1000MW機(jī)組。投產(chǎn)后,該電廠年發(fā)電能力達(dá)140億kW·h,產(chǎn)值達(dá)50多億元,已成為目前鄭州市單機(jī)容量最大、裝機(jī)總?cè)萘孔畲蟮拇笮突鹆Πl(fā)電基地(見圖2)。

      圖2 河南新密電廠二期2×1000MW火電機(jī)組無(wú)旁路煙氣脫硫系統(tǒng)

      上海電氣電站環(huán)保工程有限公司承接了該電廠的煙氣脫硫EPC總承包工程項(xiàng)目,煙氣脫硫工藝采用濕式石灰石-石膏法,煙道采用無(wú)旁路設(shè)計(jì),脫硫系統(tǒng)增壓風(fēng)機(jī)與引風(fēng)機(jī)合并,脫硫吸收塔噴淋層設(shè)置為5層,相應(yīng)漿液循環(huán)泵為5臺(tái),四用一備,并且在吸收塔內(nèi)預(yù)留一層噴淋空間。機(jī)組已于2012年通過(guò)試運(yùn)行,目前已投入商業(yè)運(yùn)行。1000MW機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)于發(fā)電企業(yè)的發(fā)電效率以及當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)的穩(wěn)負(fù)荷輸配都具有舉足輕重的作用。為此,在進(jìn)行無(wú)旁路煙氣脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),環(huán)保工程公司也從多方面對(duì)脫硫系統(tǒng)的可用性和安全性進(jìn)行了有針對(duì)性的設(shè)計(jì)。

      3.1 提高系統(tǒng)運(yùn)行可靠性采用的設(shè)計(jì)原則

      (1)優(yōu)化吸收塔內(nèi)部噴淋層的設(shè)計(jì),防止?jié){液對(duì)塔壁及大梁防腐鱗片的沖蝕和產(chǎn)生煙氣附壁效應(yīng)。

      (2)選擇了高效可靠的3層除霧器即1層管式+2層屋脊式,設(shè)計(jì)安全可靠的支撐結(jié)構(gòu),避免運(yùn)行過(guò)程中除霧器組件垮塌。

      (3)為保證漿液供應(yīng)系統(tǒng)的可靠性,兩套制漿系統(tǒng)相互備用,每套都能滿足兩臺(tái)機(jī)組的石灰石漿液供應(yīng)量。并且從石灰石漿液箱至吸收塔的供漿管道采用雙供漿管道,可以進(jìn)行自動(dòng)切換,從而提高吸收塔供漿的可靠性。

      (4)石膏脫水系統(tǒng)設(shè)備采取兩用一備,保證持續(xù)運(yùn)行的可靠性。

      3.2 鍋爐高溫?zé)煔鈱?duì)煙氣脫硫系統(tǒng)產(chǎn)生沖擊時(shí)的處置措施

      在煙氣脫硫系統(tǒng)中,以下幾種工況均會(huì)引起脫硫系統(tǒng)內(nèi)煙氣溫度超高,高溫?zé)煔鈺?huì)對(duì)吸收塔內(nèi)襯膠層、噴淋層、除霧器和吸收塔出口磷片內(nèi)襯凈煙氣煙道造成破壞性的影響,如處置不當(dāng),可能會(huì)使煙氣脫硫系統(tǒng)造成不可逆轉(zhuǎn)的影響:

      (1)鍋爐空氣預(yù)熱器故障停轉(zhuǎn)引起機(jī)組停運(yùn)時(shí),排煙溫度可能高達(dá)320~350℃,此時(shí)為保證鍋爐安全,預(yù)熱器仍需吹掃15~20min。

      (2)全廠緊急停電且廠用電全停,此時(shí)排煙溫度可能高達(dá)320~350℃,引風(fēng)機(jī)惰走時(shí)間大約為5min。

      (3)脫硫漿液循環(huán)泵如全部出現(xiàn)故障停運(yùn),將會(huì)導(dǎo)致進(jìn)入吸收塔的煙氣溫度超過(guò)防腐內(nèi)襯所能承受的最高值。

      為應(yīng)對(duì)事故狀況高溫?zé)煔鉀_擊,無(wú)旁路煙氣脫硫系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置了事故噴淋系統(tǒng),以保證在事故異常時(shí)實(shí)現(xiàn)快速開啟來(lái)降低脫硫系統(tǒng)入口煙氣煙溫。事故噴淋水由脫硫吸收塔頂?shù)氖鹿蕠娏芩涮峁揽课徊町a(chǎn)生的壓力在流經(jīng)事故冷卻噴嘴后,順煙氣流方向射入煙道,完全霧化的水汽會(huì)布滿吸收塔進(jìn)口煙道,從而給進(jìn)入吸收塔的煙氣降溫。事故噴淋水箱的水源靠與保安電源相接的除霧器沖洗水泵提供。如若保安電源出現(xiàn)了故障,另一路消防水管補(bǔ)水電動(dòng)閥門會(huì)自動(dòng)開啟,以確保事故噴淋水箱具有充足的冷卻補(bǔ)給水(見圖3)。

      脫硫吸收塔設(shè)計(jì)塔高為39m,塔頂設(shè)置一個(gè)緊急事故冷卻水箱,原煙道上表面標(biāo)高約為18m。事故噴淋點(diǎn)至水箱的高度差大于21m,完全可以滿足緊急事故噴淋噴嘴0.15MPa噴射壓力的要求。當(dāng)存在以下任何一種情況,即當(dāng)吸收塔入口煙氣溫度升高到超高溫度,或當(dāng)5臺(tái)漿液循環(huán)泵全停時(shí)候,事故噴淋裝置就將啟動(dòng),安裝在原煙道內(nèi)的事故噴淋裝置可以瞬時(shí)噴出300t/h的水量以降低原煙氣溫度。

      圖3 事故煙氣冷卻噴淋系統(tǒng)及冷卻噴嘴布置

      3.3 其他關(guān)鍵子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與設(shè)備選型

      無(wú)旁路煙氣脫硫的系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)著重于系統(tǒng)而非單個(gè)的設(shè)備,盡量低減少單個(gè)設(shè)備的故障對(duì)于整個(gè)系統(tǒng)的影響,在工藝優(yōu)化設(shè)計(jì)及設(shè)備合理選型時(shí)主要考慮了如下方面:

      (1)石灰石漿液制備系統(tǒng)中,在選用磨機(jī)時(shí),增加了一臺(tái)備用磨機(jī),當(dāng)一臺(tái)處于事故狀態(tài)時(shí),另一臺(tái)可以通過(guò)連鎖保護(hù)及時(shí)投入運(yùn)行,保證系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

      (2)石灰石漿液供應(yīng)系統(tǒng)中,石灰石漿液箱設(shè)備為2個(gè),漿液泵設(shè)備為4臺(tái)。為防止由于漿液箱攪拌器故障而影響供漿,4臺(tái)漿液泵設(shè)計(jì)成允許交叉供漿的形式。

      (3)石膏脫水系統(tǒng)中,故障不但影響石膏的正常產(chǎn)出,而且將會(huì)使吸收塔內(nèi)漿液不能正常排出,導(dǎo)致塔內(nèi)固體物質(zhì)濃度上升,逐漸沉淀而形成石膏硬垢。在真空皮帶脫水機(jī)設(shè)計(jì)選型時(shí)以設(shè)置3×100%單臺(tái)爐石膏產(chǎn)出量的方案代替了2×150%單臺(tái)爐石膏產(chǎn)出量的方案,當(dāng)有一臺(tái)脫水機(jī)發(fā)生故障時(shí),備用的一臺(tái)可以補(bǔ)上,保證系統(tǒng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

      (4)氧化風(fēng)機(jī)系統(tǒng)中,氧化風(fēng)機(jī)故障將會(huì)導(dǎo)致塔內(nèi)的 H S O和 S O和不能被充分氧化,難以形成石膏而被排出,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行則吸收塔漿液對(duì)SO2吸收能力下降,同時(shí)吸收劑的溶解也越來(lái)越困難。氧化風(fēng)機(jī)選型以3×100%單臺(tái)爐需氧量的方案代替了2×150%單臺(tái)爐需氧量的方案,當(dāng)有一臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)發(fā)生故障時(shí),備用的一臺(tái)可以補(bǔ)上。

      (5)其他系統(tǒng)如采用與機(jī)組相同的閉式冷卻水系統(tǒng),合理設(shè)計(jì)吸收塔水平衡系統(tǒng)已維持并有效調(diào)節(jié)吸收塔液位等也采取了不同程度的優(yōu)化。

      4 1000MW機(jī)組無(wú)旁路煙氣脫硫系統(tǒng)的調(diào)試和運(yùn)行

      4.1 鍋爐微油點(diǎn)火及低負(fù)荷穩(wěn)燃階段對(duì)煙氣脫硫系統(tǒng)的影響的處理

      在發(fā)電機(jī)組調(diào)試期間,鍋爐微油點(diǎn)火以及低負(fù)荷穩(wěn)燃階段,有許多未燃盡的油滴、碳顆粒進(jìn)入到脫硫系統(tǒng),同時(shí)由于冷態(tài)啟動(dòng)時(shí)未啟用電除塵裝置,進(jìn)入吸收塔的煙氣會(huì)帶有油滴和大量的灰分。在此期間,如向吸收塔內(nèi)供應(yīng)石灰石漿液吸收劑,將會(huì)受到煙氣中油滴和高灰分的污染,使吸收劑中毒,并嚴(yán)重影響到生成石膏的品質(zhì)。

      調(diào)試過(guò)程中,吸收塔內(nèi)暫不提供石灰石漿液,而單純采用工藝水注入吸收塔,利用循環(huán)泵對(duì)煙氣進(jìn)行噴淋。在此期間吸收塔不進(jìn)行外排吸收液,利用循環(huán)泵的噴淋作用吸收煙氣中油滴,附著煙氣中的灰分,等到投油燃燒調(diào)試完成后開始停爐消缺,此時(shí)將吸收塔內(nèi)的液體部分排放回用至廠區(qū)。吸收塔內(nèi)還存有大約高300mm的粘稠狀液體無(wú)法排出,這種黑色液體含有油污、炭粒以及大量粉塵。為了保證脫硫系統(tǒng)在此后的調(diào)試投運(yùn)中不會(huì)受到影響,必須人工將吸收塔底部所有污物清掃干凈,并運(yùn)至煤場(chǎng)進(jìn)行處理。

      在使用工藝水噴淋的調(diào)試過(guò)程中,煙氣中的一部分SO2被吸收,造成循環(huán)液的pH值逐漸下降,從而產(chǎn)生塔內(nèi)設(shè)備腐蝕的可能。因此,為了維持吸收塔內(nèi)的pH值為中性,采用在循環(huán)液中投加苛性鈉(NaOH)的方法調(diào)節(jié)噴淋液的PH值??列遭c可以投入到吸收系統(tǒng)的排水坑,由坑泵打入吸收塔內(nèi)。

      4.2 如何解決機(jī)組重啟煤油混燒階段大量含塵含油煙氣對(duì)煙氣脫硫裝置FGD的影響

      在機(jī)組重啟煤油混燒階段,電袋除塵器不投入運(yùn)行,造成高含塵煙氣進(jìn)入FGD。煙塵中含有微量的氟化鋁,當(dāng)其進(jìn)入漿液中會(huì)迅速溶解并覆蓋在吸收劑微粒的表面,阻止反應(yīng)的進(jìn)行。此外,在煤油混燒中,煙氣中較高的含油量也會(huì)對(duì)漿液產(chǎn)生污染。在實(shí)際調(diào)試過(guò)程中的確出現(xiàn)了吸收劑中毒現(xiàn)象,脫硫效率開始下降,漿液pH值也持續(xù)降低。此時(shí),開始大量補(bǔ)充石灰石漿液也無(wú)濟(jì)于事。通過(guò)向循環(huán)液中投加苛性鈉(NaOH)的方法可以改善石灰石漿液的環(huán)境。其原理如下:

      由于脫硫系統(tǒng)中仍然存在大量粉塵及少量油污,通過(guò)加入NaOH雖然可以使系統(tǒng)臨時(shí)恢復(fù)正常,但是想要徹底地?cái)[脫大量粉塵以及油污的影響,必須對(duì)吸收塔內(nèi)漿液進(jìn)行置換。因油污會(huì)附著在事故漿液箱箱壁上,產(chǎn)生持久的隱患,故調(diào)試期間不使用事故漿液箱對(duì)中毒漿液進(jìn)行存儲(chǔ),而在脫硫系統(tǒng)中設(shè)置了事故拋棄池。事故拋棄池為25m×12.5m×5m半地埋式混凝土池,上配抓斗,被污染的漿液被置換至此。上清液在今后的運(yùn)行中,會(huì)被逐步的添加回脫硫系統(tǒng)中,慢慢地將污染的漿液消化掉。而下部分淤泥最終將通過(guò)抓斗外運(yùn)處置。

      4.3 機(jī)組調(diào)試中石膏脫水及石膏品質(zhì)的問題

      由于未設(shè)置煙氣旁路,機(jī)組調(diào)試期間同樣會(huì)有脫硫副產(chǎn)物石膏產(chǎn)出,發(fā)電機(jī)組系統(tǒng)調(diào)試期間除塵器同樣未投入使用,會(huì)造成大量粉塵中含有較多未被洗凈的大于10μm的顆粒進(jìn)入煙氣脫硫系統(tǒng),最終附著于石膏在真空皮帶機(jī)上,脫水過(guò)程可能把濾布的細(xì)孔堵塞,導(dǎo)致石膏中的水分難以脫除。在此期間的石膏品質(zhì)將無(wú)法保證,并且漿液中的灰塵及油污會(huì)對(duì)石膏脫水機(jī)濾布的正常脫水產(chǎn)生負(fù)面影響。

      石膏脫水系統(tǒng)進(jìn)入調(diào)試階段時(shí),均采用公共備用的皮帶脫水機(jī)進(jìn)行,這樣只會(huì)對(duì)備用的一臺(tái)皮帶脫水機(jī)的濾布造成堵塞。在調(diào)試初期,煙氣脫硫副產(chǎn)物石膏可正常產(chǎn)出,但結(jié)晶狀況一般,含水率稍稍偏高,石膏漿液中的雜質(zhì)和油污必然對(duì)石膏脫水產(chǎn)生影響,所以石膏的品質(zhì)稍稍偏差(如圖4所示)。通過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,石膏的品質(zhì)將會(huì)逐步的提高,達(dá)到規(guī)定要求。

      圖4 調(diào)試初期皮帶脫水機(jī)上的石膏

      4.4 煙氣脫硫系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程的連鎖保護(hù)

      新密項(xiàng)目煙氣脫硫系統(tǒng),針對(duì)無(wú)旁路煙氣的特點(diǎn),在進(jìn)行控制邏輯設(shè)定主要考慮了以下三點(diǎn):

      (1)若鍋爐在運(yùn)行中,脫硫吸收塔循環(huán)泵若因某種原因全部停止,這時(shí)應(yīng)立即將鍋爐運(yùn)行停止信號(hào)送到鍋爐側(cè),若吸收塔入口煙氣溫度超過(guò)80°C時(shí),為了防止高溫?zé)煔鈱?duì)脫硫裝置的損傷,則同時(shí)向吸收塔煙氣入口部注入緊急冷卻水,直到吸收塔入口煙氣溫度降到80°C以下為止停止緊急冷卻水的注入。本邏輯的概要如圖5。

      圖5 無(wú)旁路煙氣時(shí)的控制

      (2)除塵器故障且持續(xù)時(shí)間超過(guò)30min,鍋爐也需要采取自動(dòng)停止設(shè)備運(yùn)行措施MFT。如前所述,過(guò)多的粉塵進(jìn)入吸收塔會(huì)導(dǎo)致吸收塔漿液品質(zhì)惡化,進(jìn)而影響石膏脫水系統(tǒng)正常運(yùn)行和脫硫效率,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行會(huì)造成設(shè)備損壞。本邏輯的概要如圖6。

      圖6 除塵器發(fā)生故障的影響

      脫硫系統(tǒng)的啟動(dòng)停止順序應(yīng)作為鍋爐主系統(tǒng)的一部分。具體見附表。

      附表 脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行程序

      5 結(jié) 語(yǔ)

      承接大型發(fā)電機(jī)組無(wú)旁路設(shè)置的煙氣脫硫系統(tǒng)總承包工程時(shí),需充分考慮無(wú)旁路的特殊性,進(jìn)行針對(duì)性的設(shè)計(jì),對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。在脫硫系統(tǒng)調(diào)試中,根據(jù)無(wú)旁路的特點(diǎn),制定完善的調(diào)試計(jì)劃,保證整個(gè)脫硫系統(tǒng)可以達(dá)到長(zhǎng)期、安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的要求。1000MW級(jí)發(fā)電機(jī)組無(wú)旁路脫硫系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)已陸續(xù)實(shí)施,設(shè)計(jì)方案也日漸完善,并不斷地將工程運(yùn)行實(shí)際狀況所反饋的經(jīng)驗(yàn)再次應(yīng)用于脫硫系統(tǒng)的改進(jìn)設(shè)計(jì)中去。

      [1]李慶,姜柏卿,毛永清,等.燃煤電廠無(wú)旁路脫硫系統(tǒng)調(diào)試 [J].華北電力技術(shù),2009,(2):6-10.

      [2]李繼蓮.煙氣脫硫?qū)嵱眉夹g(shù)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2008.116-136.

      [3]趙生光.火電廠濕法煙氣脫硫取消旁路煙道可行性分析與探討 [J].中國(guó)電力,2007,40(6):81-85.

      [4]曾庭華.濕法煙氣脫硫吸收塔系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和運(yùn)行分析 [J].電力環(huán)境保護(hù),2002,18(4):5-9.

      [5]徐華春.提高無(wú)旁路脫硫塔可靠性的措施 [J].電力建設(shè),2010,31(4):72-75.

      [6]祁君田,田改珍,吳望民,等.煙塵濃度對(duì)濕法脫硫吸收塔的影響及對(duì)策 [J].熱力發(fā)電,2009,38(8):76-78.

      [7]徐錚,尹連慶,孫晶.濕法脫硫副產(chǎn)品品質(zhì)影響因素分析及再利用研究 [J].中國(guó)電力教育,2007 (2):320-322.

      [8]蔣從進(jìn),封乾君.國(guó)華三河電廠脫硫裝置取消煙氣旁路的研究[J].電力建設(shè),2008,29 (2):61-63.

      猜你喜歡
      煙道吸收塔旁路
      旁路放風(fēng)效果理論計(jì)算
      昆鋼公司120t轉(zhuǎn)爐固定段煙道漏水分析及治理
      昆鋼科技(2021年6期)2021-03-09 06:10:20
      加熱爐燃燒煙道系統(tǒng)的改造
      低溫甲醇洗H2S吸收塔和CO2吸收塔流程模擬
      山東化工(2019年8期)2019-05-13 09:44:20
      電廠脫硫吸收塔漿液循環(huán)泵振動(dòng)問題的治理
      催化裂化裝置脫硫脫硝單元急冷吸收塔水珠分離器兩種組裝工藝的介紹
      急診不停跳冠狀動(dòng)脈旁路移植術(shù)在冠心病介入失敗后的應(yīng)用
      焦?fàn)t煙道氣治理的難點(diǎn)分析
      IVPN業(yè)務(wù)旁路解決方案
      一種以煙道氣補(bǔ)充CO2制備純堿的方法
      五寨县| 来凤县| 安国市| 墨江| 平利县| 珠海市| 山西省| 龙门县| 屏东县| 家居| 新竹市| 河西区| 佳木斯市| 邵阳县| 库车县| 凤山市| 唐河县| 高碑店市| 遂川县| 乌海市| 乐陵市| 丘北县| 德阳市| 侯马市| 张家口市| 安图县| 库尔勒市| 康平县| 巴林左旗| 平塘县| 麦盖提县| 安仁县| 徐闻县| 博乐市| 平安县| 广昌县| 安西县| 乌审旗| 纳雍县| 米易县| 七台河市|