劉厚菊,龍錦志
LIU Hou-ju,LONG Jin-zhi
(1.湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖南 長沙 410019;2.三一重工股份有限公司,湖南 長沙 410019)
故障一:某臺泵車在工地工作時,油溫很快升到65℃,冷卻風(fēng)扇時轉(zhuǎn)時停,油溫報警器一直處于報警狀態(tài),主系統(tǒng)壓力表顯示的壓力為31.5MPa(正常值為32MPa)。
風(fēng)冷傳感器檢測液壓油的溫度,并將信號傳到SYMC,SYMC 發(fā)出相應(yīng)的控制信號,控制風(fēng)冷電磁閥得電或失電。當(dāng)液壓油溫高于55℃時,SYMC 發(fā)出信號使風(fēng)冷電磁閥得電,冷卻風(fēng)扇轉(zhuǎn)動,降低風(fēng)冷卻器周圍的溫度;當(dāng)液壓油溫低于38℃時,SYMC 發(fā)出信號使風(fēng)冷電磁閥失電,冷卻風(fēng)扇停止轉(zhuǎn)動;當(dāng)液壓油溫高于85℃時,報警器報警。
根據(jù)故障現(xiàn)象分析,導(dǎo)致這種現(xiàn)象的可能原因是:①液壓油存在質(zhì)量問題;②風(fēng)冷電磁閥或風(fēng)冷傳感器故障;③冷卻風(fēng)扇的散熱片被堵或磨損,導(dǎo)致散熱效果不佳。
首先與泵車操作手交流后得知,該車使用的液壓油是符合要求的,經(jīng)檢查也未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常。再檢查風(fēng)冷電磁閥電磁鐵部分,因試車時發(fā)現(xiàn)液壓油溫超過55℃,風(fēng)冷電磁閥得電指示燈亮且風(fēng)扇運轉(zhuǎn),說明風(fēng)冷電磁閥電磁鐵部分正常得電。用手推電磁閥推桿,閥芯可自如移動,由此可判斷風(fēng)冷電磁閥工作正常。仔細(xì)觀察風(fēng)冷傳感器工作狀況,也未發(fā)現(xiàn)傳感器異常。拆開風(fēng)冷卻器罩殼后發(fā)現(xiàn),風(fēng)冷卻器的散熱片磨損嚴(yán)重。經(jīng)向操作手詢問后得知,此前的一次誤操作曾導(dǎo)致整個風(fēng)冷系統(tǒng)被混凝土裹住。清除散熱片上覆蓋的混凝土,更換新散熱器后再試機,液壓油溫恢復(fù)正常。
故障二:泵車在空打時,正泵和反泵都正常;但打混凝土?xí)r就出現(xiàn)堵管,發(fā)動機工作正常。
根據(jù)故障現(xiàn)象分析,導(dǎo)致這種現(xiàn)象的可能原因是:①混凝土配合比不符合要求;②輸送管接頭處,眼鏡板與切割環(huán)處的密封不嚴(yán),導(dǎo)致輸出壓力不夠造成堵管;③溢流閥泄漏,導(dǎo)致主油路系統(tǒng)壓力不足;④換向閥泄漏,導(dǎo)致?lián)Q向壓力不足;⑤泵泄漏或恒功率閥故障,導(dǎo)致泵輸出功率不夠。
首先檢測混凝土的配合比:經(jīng)現(xiàn)場坍落度實驗(坍落度為10cm)得知,坍落度為10cm 的混凝土配比符合設(shè)計要求。然后往料斗里面注入清水,將各節(jié)臂架靠近地面展開,開啟正泵,在泵送過程中沿著泵管逐個檢查所有管接頭處是否有水噴出,檢查后并未發(fā)現(xiàn)管接頭密封有損壞。再檢測眼鏡板與切割環(huán)之間的間隙,結(jié)果表明兩者之間的間隙符合設(shè)計要求(0.1~0.2mm),故排除眼鏡板與切割環(huán)之間間隙過大,導(dǎo)致壓力不足造成的堵管。最后檢測主系統(tǒng)壓力,主系統(tǒng)壓力迅速上升到21MPa 后能緩慢上升到32MPa。調(diào)整主系統(tǒng)壓力使其迅速上升到32MPa 后,試打混凝土,堵管現(xiàn)象有所好轉(zhuǎn),但長時間過后還是存在堵管現(xiàn)象。泵車空打且主系統(tǒng)憋壓時,察看各壓力表讀數(shù),發(fā)現(xiàn)換向壓力正常。最后檢查主油泵恒功率閥,發(fā)現(xiàn)恒功率閥調(diào)節(jié)螺栓松動,將主油泵恒功率閥擰緊半圈左右后,再泵送混凝土,故障現(xiàn)象消除。
故障三:某臺泵車臂架不論手動還是遙控,臂架上升/下降時臂架多路閥手柄抖動非常厲害且伴隨自動下沉。同時,各個手柄擺動顯得無力,擺不到位。泵輸出的液壓油經(jīng)多路換向閥(手動/遙控)、平衡閥、進入臂架油缸。
根據(jù)故障現(xiàn)象分析,導(dǎo)致臂架多路閥手柄抖動的可能原因有:①臂架泵磨損內(nèi)泄;②臂架多路閥油路堵塞。導(dǎo)致臂架自動下沉的可能原因有:①臂架油缸內(nèi)泄;②平衡閥內(nèi)泄;③多路閥泄漏。
首先拆開臂架泵,檢查各元件后未發(fā)現(xiàn)臂架泵磨損的跡象。然后拆開臂架多路閥,清洗干凈并用細(xì)鐵絲疏通多路閥里面的小孔,沒有發(fā)現(xiàn)異物。再檢查連接在多路閥上的油管時發(fā)現(xiàn)回油管接頭處有曾經(jīng)焊接時留下的焊渣,清除焊渣并裝上臂架多路閥后操作臂架,臂架多路閥上的手柄不再抖動。
臂架自動下沉故障排除:將1#臂的升降油缸活塞全收回,斷開無桿腔油管接頭,繼續(xù)向有桿腔供油,觀察無桿腔油管接頭處,未發(fā)現(xiàn)有油流出,說明油缸不存在內(nèi)泄;做好安全防護工作后,將1#臂升降油路中的2 個平衡閥拆下,首先對其進行清洗,清洗完后,逐個檢查單向閥彈簧,沒有發(fā)現(xiàn)折斷或變形,測量主閥芯與閥體之間的配合間隙,間隙在允許范圍內(nèi)。檢查多路閥是否內(nèi)泄:多路閥是負(fù)載敏感比例閥,臂架的運動速度與手柄的扳動角度成正比。測量1#臂換向閥的出口壓力,壓力低于正常值,由此判斷1#臂換向閥泄漏。拆下并解體1#臂的換向閥,發(fā)現(xiàn)閥芯劃傷,更換換向閥后試車,臂架下沉現(xiàn)象排除。
故障四:高壓泵送正常,當(dāng)?shù)蛪罕盟蜁r,如果液動換向閥14 左位工作,則油缸26.1 收回,26.2 伸出行程越來越短,最后不能動作;如果液動換向閥14 右位工作,則油缸26.1 伸出,26.2動作不明顯。泵車液壓系統(tǒng)圖如圖1 所示。
圖1 泵車液壓系統(tǒng)圖
根據(jù)故障現(xiàn)象分析:高壓泵送和低壓泵送液壓系統(tǒng)的主要區(qū)別是通過插裝閥22.1、22.2、22.3、22.4、22.5和23 改變液壓油流動方向,液壓油從泵送缸有桿腔進油為低壓泵送,液壓油從泵送缸無桿腔進油為高壓泵送。
高壓泵送時,應(yīng)該是插裝閥22.2,22.3,23關(guān)閉;插裝閥22.1,22.4,22.5 開啟;高壓泵送正常,說明插裝閥22.2,22.3,23 關(guān)閉正常,插裝閥22.1,22.4,22.5 開啟正常。低壓泵送時,應(yīng)該是插裝閥22.2,22.3,23 開啟,插裝閥22.1,22.4,22.5 關(guān)閉。
根據(jù)故障現(xiàn)象分析,說明插裝閥22.2,22.3,23 開 啟 正 常,插 裝 閥22.1,22.4,22.5關(guān)閉不正常。首先分析插裝閥22.5,如果插裝閥22.5 在低壓泵送應(yīng)關(guān)閉時開啟導(dǎo)致泄漏,無論液動換向閥14 左位還是右位工作,液壓油都會同時進入油缸26.1和26.2 的有桿腔,則兩油缸不會動作,與故障現(xiàn)象不符。然后分析插裝閥22.4,如果插裝閥22.4 在低壓泵送應(yīng)關(guān)閉時開啟導(dǎo)致泄漏,當(dāng)換向閥右位時,大部分液壓油進入油缸26.2 有桿腔,使26.2 收回,經(jīng)插裝閥22.4 泄漏的液壓油進入26.1和26.2 的無桿腔,使26.1伸出,隨著插裝閥22.4 的泄漏增加,使26.1 行程逐漸縮短,最后不能動作。當(dāng)換向閥左位時,大部分液壓油經(jīng)插裝閥22.3 進入26.1 有桿腔,同時經(jīng)插裝閥22.4 泄漏的液壓油進入油缸26.1和26.2 的無桿腔,所以油缸26.2 在液壓油作用下伸出,而油缸26.1 因為插裝閥22.4 的節(jié)流作用,兩腔存在壓差(有桿腔壓力大于無桿腔壓力),所以26.1 動作不明顯,與故障現(xiàn)象不符;最后分析插裝閥22.1,如果插裝閥22.1 在低壓泵送應(yīng)關(guān)閉時開啟導(dǎo)致泄漏,當(dāng)換向閥右位時,大部分液壓油進入油缸26.2 有桿腔,同時經(jīng)插裝閥22.1 泄漏的液壓油進入油缸26.1和26.2 的無桿腔,使油缸26.1 伸出,油缸26.2 因為插裝閥22.1 的節(jié)流作用,兩腔存在壓差(有桿腔壓力大于無桿腔壓力),所以油缸26.2 動作不明顯。當(dāng)換向閥左位時,大部分液壓油經(jīng)插裝閥22.3 進入油缸26.1 有桿腔,使油缸26.1 收回,隨著插裝閥22.1 泄漏的增加,進入油缸26.2 無桿腔的液壓油逐漸減少,從而導(dǎo)致油缸26.2 行程逐漸縮短,最后不能動作。根據(jù)以上分析,出現(xiàn)上述故障現(xiàn)象是因為插裝閥22.1 泄漏所致。更換插裝閥22.1 后再試車,故障現(xiàn)象消除。