張愛梅
國電聊城發(fā)電廠 山東 聊城 252000
維護和使用抗燃油必須小心謹慎,它不僅關(guān)系到抗燃油自身的使用壽命,還關(guān)系到設(shè)備的正常運行。 泡沫特性是抗燃油的一項重要指標,抗燃油泡沫特性超標,會對調(diào)速系統(tǒng)正常、安全運行造成威協(xié)。 因此,維護使用抗燃油必須將泡沫特性在控制在既定指標范圍之內(nèi),以確保機組安全運行。
2012年9月5日,我公司在定期檢測抗燃油油質(zhì)時,發(fā)現(xiàn)#1機抗燃油的抗泡沫特性(24℃)為:830 ml/810 ml,當月例行分析其它指標結(jié)果見表1。
為了掌握#1機主機汽輪機油的油質(zhì)狀況,對該油進行油質(zhì)評估,結(jié)果見表1。
2012年10月8日取樣對#1機抗燃油進行年度全分析,指標結(jié)果見表2。
依據(jù)國標DL/T571-2007《電廠用磷酸酯抗燃油運行與維護導則》, 運行中的抗燃油泡沫特性控制標準(24℃)為:≤200 ml/0 ml,由試驗結(jié)果得知,#1機組抗泡沫特性超標嚴重。
表1 #1機抗燃油油質(zhì)檢測結(jié)果
表2 #1機抗燃油油質(zhì)年度全分析檢測結(jié)果
抗燃油泡沫超標會造成如下危害:
1)導致電液控制信號失準。由于油系統(tǒng)運行壓力較高,油中空氣的溶解度隨壓力升高而增加。 當油通過伺服閥和轉(zhuǎn)向閥時,由于節(jié)流所造成的油壓不穩(wěn),改變了油的可壓縮性,使電液控制信號失準,從而影響操作和控制的準確性。
2)損壞設(shè)備并造成油的氧化劣化。 在高壓下,油中空氣泡發(fā)生破裂,造成油系統(tǒng)壓力波動,引起噪聲和氣蝕振動而損壞設(shè)備;氣泡破裂時會產(chǎn)生瞬間高能,氣泡中的氧會造成油的氧化劣化。
3)影響油泵的正常工作。泡沫會使油箱中出現(xiàn)假油位,造成供油不足,有時甚至從油箱頂部的呼吸口溢出,造成跑油事故,影響現(xiàn)場衛(wèi)生及文明生產(chǎn)。
油質(zhì)泡沫特性不合格的主要原因有兩種:一種原因是抗燃油在運行一段時間后,油質(zhì)逐漸劣化變質(zhì),含有促使泡沫產(chǎn)生的極性物質(zhì),消耗掉了油中所含抗泡沫的成分,使油的泡沫逐漸增多;另一種原因是隨著運行時間的增長,抗燃油中抗泡沫成份的缺失,導致抗泡沫性能下降。
為解決抗燃油指標不合格問題,須從以下兩個方面入手:其一是換油,即將發(fā)生故障機組油箱中儲藏的油全部換新;其二是通過專業(yè)試驗分析向油中添加吸附劑或消泡劑,以消解油中抗泡沫特性超標的現(xiàn)象。
從國電聊城發(fā)電廠的實際出發(fā),本著經(jīng)濟效益的原則分析這兩種方案的情況如下:第一種方案即換油, 此方法較為傳統(tǒng)但成本較高,#1機抗燃油油箱的貯油量約1.136m3, 如果全部更換新油大約需要20多萬元;第二種方案即對油質(zhì)進行處理,處理方式有兩種:(1)濾油(2)添加消泡劑。 什么情況下濾油,什么情況下適合添加消泡劑需要做小型試驗找到油質(zhì)劣化的原因, 而且對于第二種方式來說,使抗泡沫特性達到合格,理論上可行,但通過咨詢權(quán)威部門,目前山東省各兄弟電廠未出現(xiàn)過向油中添加消泡劑進行處理的先例,無經(jīng)驗可借鑒。 通過我公司生產(chǎn)部門領(lǐng)導聯(lián)系,有做過類似添加劑工作的西安熱工研究院指導,看能否通過試驗,采取有效的措施,既保證油質(zhì)合格又能降低成本。
為了確定是由哪種原因?qū)е驴古菽匦猿瑯?,我們配合西安熱工研究院人員進行了以下試驗。計劃先用吸附劑處理,若處理后的油質(zhì)合格,則是因為油中存在表面活性物質(zhì)造成油質(zhì)不合格,通過使用抗燃油再生設(shè)備對油進行再生處理,去除油中的劣化產(chǎn)物及其它污染物就能很好的解決泡沫問題。若仍然不合格, 則是因為油中消泡劑的缺失造成,需要添加消泡劑。
首先進行吸附劑添加試驗,過程如下:
4%的吸附劑添加試驗: 稱取300.0g抗燃油于500ml燒杯中, 再稱12.0g硅鋁吸附劑配成4%的溶液,在60℃水浴鍋內(nèi)攪拌45min,然后用定性濾紙過濾出190ml油樣,(為了好過濾, 可以在50℃烘箱中進行),于24℃泡沫測定儀中恒溫20min進行測試。
8%的吸附劑添加試驗,過程如下:
稱取303.4g油于500ml燒杯中, 再稱24.0g硅鋁吸附劑, 配成8%的溶液, 在60℃水浴鍋內(nèi)攪拌45min, 然后用定性濾紙過濾出190ml油, 同樣于24℃泡沫測定儀中恒溫20min進行測試。
將上述各190ml油放入已預熱好的泡沫儀中對比測試結(jié)果見表3。
表3 #1機抗燃油添加4%的吸附劑與8%的吸附劑后抗泡沫特性測試結(jié)果
分析以上結(jié)果,4%與8%的吸附劑結(jié)果不太合理,又將8%的試驗樣重新做一次,如下:
稱取353.7g油于500ml燒杯中, 再稱28.0g硅鋁吸附劑加入油中,在60℃水浴鍋內(nèi)攪拌45min,然后用定性濾紙過濾出190ml油樣, 同樣于24℃泡沫測定儀中恒溫20min進行測試,結(jié)果見表4。
表4 #1機抗燃油添加8%的吸附劑后抗泡沫特性測試結(jié)果
從試驗結(jié)果中,我們看出添加了4%與8%的吸附劑進行處理后的抗燃油泡沫特性雖然較之前有所降低,但仍然沒有達到國標要求,證明該油中不但存在影響泡沫特性的表面活性物質(zhì), 還缺少消泡劑。
我們確定如下處理方案:添加消泡劑,濃度約為30ppm,一周內(nèi)暫停一切濾油機工作使消泡劑充分分散溶解,一周后啟動濾油機進行濾油,進而除去油中的表面活性物質(zhì), 徹底解決泡沫特性超標問題。
為使消泡劑添加工作順利進行,我們又開展了消泡劑添加試驗,過程如下:
20ppm消泡劑添加試驗: 稱量一滴消泡劑于50ml燒杯中,質(zhì)量為0.0485g,再稱抗燃油22.4g配成母液 (因消泡劑密度大, 在稱量中一滴下去就是0.0485g, 試驗中先配成母液), 充分攪拌。 再用500ml燒杯稱取205.4g抗燃油,加2g母液(經(jīng)計算:2g母液含消泡劑0.00433g), 配成濃度20ppm的消泡劑,在60℃水浴鍋內(nèi)攪拌30min。 于24℃泡沫測定儀中恒溫20min進行測試,結(jié)果見表5。
表5 #1機抗燃油添加消泡劑后抗泡沫特性測試結(jié)果
試驗證明添加30ppm的消泡劑對油質(zhì)處理是可行的,添加消泡劑操作,實際過程如下:
用2.5kg小桶取2/3桶抗燃油, 加30.3g消泡劑(按抗燃油油箱油量1噸來計算),攪拌速度3000轉(zhuǎn)/分鐘,攪拌3小時,由檢修部門配合,從抗燃油箱頂部呼吸口加入油箱。 加入后不開濾油機,一周后再開啟。
為了確定添加消泡劑后的效果,我們對添加消泡劑后油質(zhì)進行跟蹤化驗結(jié)果見表6、表7。
表6 #1機抗燃油添加消泡劑后油質(zhì)第一次測試結(jié)果
表7 #1機抗燃油添加消泡劑后油質(zhì)第二次測試結(jié)果
根據(jù)分析結(jié)果得知添加消泡劑后抗燃油的抗泡沫特性明顯減小, 現(xiàn)在添加消泡劑已有四個多月,每周我們都對油質(zhì)進行化驗,運行指標平穩(wěn),困擾機組的安全問題得到有效解決。添加消泡劑的費用為10萬元,如更換新油約需資金20萬元,為公司節(jié)約資金10多萬元,取得了可觀的經(jīng)濟效益,得到相關(guān)部門的認可與好評。
針對磷酸酯抗燃油泡沫特性不合格問題,采用添加消泡劑的方法,可以降低抗泡沫特性在合格范圍內(nèi),降低了生產(chǎn)成本,同時保證了機組的安全運行。
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