邵憲偉
(萊蕪鋼鐵集團(tuán)機(jī)械制造有限公司,山東 萊蕪 271104)
1.現(xiàn)狀分析
電爐循環(huán)水系統(tǒng)打氣現(xiàn)象被視為該系統(tǒng)的“癌癥”,若不處理完善將對(duì)電爐造成極大的損害。機(jī)制公司2#初煉爐第四孔在正常冶煉時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)打氣、燒紅等現(xiàn)象。嚴(yán)重影響了整個(gè)循環(huán)水系統(tǒng)的供水穩(wěn)定性,使現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)存在不安全狀態(tài),現(xiàn)在采取的臨時(shí)處理方式為:在爐蓋最高點(diǎn)安裝兩個(gè)1”閥門進(jìn)行放氣,形成了長(zhǎng)流水狀態(tài),效果不明顯且加大了電爐供水系統(tǒng)的負(fù)荷,使系統(tǒng)水箱常年處于補(bǔ)不滿水的情況,一旦供水量要求加大將無(wú)法滿足生產(chǎn)要求,影響正常生產(chǎn)進(jìn)度。
2.項(xiàng)目?jī)?nèi)容
電爐爐蓋循環(huán)冷卻裝置,它包括爐蓋、系統(tǒng)進(jìn)水管、系統(tǒng)
出水管、進(jìn)水口、出水口、氣孔、循環(huán)水重復(fù)加熱區(qū)、冷卻分區(qū)、隔板、第二進(jìn)水口、第二出水口、進(jìn)水管、出水管。其中,循環(huán)水重復(fù)加熱區(qū)的冷卻分區(qū)聯(lián)接第二進(jìn)水口,循環(huán)水重復(fù)加熱區(qū)的冷卻分區(qū)聯(lián)接第二出水口;第二進(jìn)水口聯(lián)接進(jìn)水管;第二出水口聯(lián)接出水管,進(jìn)水管為三根管路,與系統(tǒng)進(jìn)水管相連;出水管為三根管路,與系統(tǒng)出水管相連;電爐的進(jìn)水管和出水管為相同通經(jīng)的管路。
圖1是現(xiàn)有技術(shù)電爐冷卻管路外形簡(jiǎn)圖。
圖1
圖2是現(xiàn)有技術(shù)的爐蓋冷卻循環(huán)視圖。包括系統(tǒng)進(jìn)水管1,系統(tǒng)出水管2,爐蓋3,爐體4,氣孔水管5,氣孔6,進(jìn)水口7,出水口8,循環(huán)水重復(fù)加熱區(qū)9,冷卻分區(qū)10,隔板11。爐蓋3中,冷卻水由總進(jìn)水管,經(jīng)進(jìn)系統(tǒng)進(jìn)水管、水口進(jìn)入爐蓋實(shí)現(xiàn)冷卻。經(jīng)過(guò)各個(gè)水冷分區(qū)后,由出水口、系統(tǒng)出水管輸出,形成一個(gè)循環(huán)水路。加熱后的冷卻水由氣孔水管進(jìn)入氣孔,氣孔在正常冶煉時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)打氣、燒紅等現(xiàn)象。此問(wèn)題還嚴(yán)重影響整個(gè)循環(huán)水系統(tǒng)的供水穩(wěn)定性,使現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)存在不安全狀態(tài)。采取的臨時(shí)處理方式:在爐蓋循環(huán)水重復(fù)加熱區(qū)最高點(diǎn)安裝閥門進(jìn)行放氣,形成了長(zhǎng)流水狀態(tài),但效果不明顯且加大了電爐供水系統(tǒng)的負(fù)荷,使系統(tǒng)的水箱常年處于補(bǔ)不滿水的情況。
圖2
圖3是爐蓋冷卻循環(huán)視圖。由爐蓋,氣孔水管,氣孔,進(jìn)水口,出水口,循環(huán)水重復(fù)加熱區(qū),冷卻分區(qū),第二進(jìn)水口,第二出水口,進(jìn)水管,出水管組成。所述的循環(huán)水重復(fù)加熱區(qū)的冷卻分區(qū)分別聯(lián)接第二進(jìn)水口、第二出水口。第二進(jìn)水口聯(lián)接進(jìn)水管。第二出水口聯(lián)接出水管。循環(huán)水的進(jìn)水管為三根管路。出水管為三根管路。進(jìn)水管和出水管為相同通經(jīng)的管路,分別與系統(tǒng)進(jìn)水管、系統(tǒng)出水管相連。冷卻水由總進(jìn)水管,經(jīng)進(jìn)系統(tǒng)進(jìn)水管、水口進(jìn)入爐蓋,經(jīng)過(guò)各個(gè)水冷分區(qū)后,由出水口、系統(tǒng)出水管輸出。另一路冷卻水,由系統(tǒng)進(jìn)水管經(jīng)過(guò)進(jìn)水管,從第二進(jìn)水口進(jìn)入冷卻分區(qū),冷卻后由第二出水口輸入到出水管,經(jīng)過(guò)系統(tǒng)出水管回水形成一個(gè)循環(huán)回路。所述的進(jìn)水管、出水管分別為三根管路且為相同通經(jīng)的管路,此處為三進(jìn)三出循環(huán)水管路。
圖3
通過(guò)生產(chǎn)設(shè)備的結(jié)構(gòu)改進(jìn),電爐爐蓋使用壽命得到保證平均達(dá)到12個(gè)月每件,相比電路打氣現(xiàn)象發(fā)生時(shí)(壽命縮短6個(gè)月左右)有明顯提高,僅每年?duì)t蓋更換次數(shù)減少1次;爐蓋打氣造成故障停機(jī)時(shí)間60分鐘/次,打氣現(xiàn)象減少5次/月。
1.備件損耗減少帶來(lái)的利潤(rùn)。150000/套*1套=150000元。
2.減少故障停機(jī)率帶來(lái)的利潤(rùn)。5次/月*60分鐘/次*12*10元/分鐘=14400元。
由以上可知總計(jì)利潤(rùn):150000+14400=164400,即164400元/年。
1.通過(guò)此次改造,將大大降低打氣較多帶來(lái)的電爐設(shè)備停機(jī),最大限度的保障生產(chǎn)的安全順行。
2.循環(huán)水改造后,在第四孔處存在的二次加熱現(xiàn)象得以消除,冷卻水溫度在回水管處由改造前的64℃降低到改造后的45℃左右,循環(huán)水冷卻效果明顯加強(qiáng)。
3.循環(huán)水改造后,隨著循環(huán)水流量的改善,延長(zhǎng)爐蓋的使用壽命30%以上,在減輕維修作業(yè)勞動(dòng)強(qiáng)度的基礎(chǔ)上,較大幅度的降低了材料費(fèi)用、備件消耗。
4.改造所用金屬軟管可與其他軟管通用,大大節(jié)省了備件庫(kù)存量,防止因備件問(wèn)題造成的故障停機(jī)現(xiàn)象的發(fā)生。
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