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      超臨界大型鍋爐的事故及預(yù)防

      2013-08-15 00:52:11錢永貴
      電力安全技術(shù) 2013年3期
      關(guān)鍵詞:預(yù)器擋板分離器

      錢永貴

      (淮滬煤電有限公司田集發(fā)電廠,安徽 淮南 232098)

      1 鍋爐設(shè)備概況

      田集發(fā)電廠一期工程2臺(tái)600MW超臨界鍋爐是上海鍋爐廠有限公司制造的超臨界參數(shù)、變壓運(yùn)行直流鍋爐。該鍋爐型號(hào)為SG1913/25.4-M967,為一次中間再熱、單爐膛、四角切圓燃燒方式,平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、露天布置、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)的Π型燃煤鍋爐,于2007年年底實(shí)現(xiàn)雙投。

      爐膛下部水冷壁采用螺旋管圈,通過中間聯(lián)箱過渡,上部水冷壁采用垂直管圈。從爐膛上部至水平煙道依次布置分隔屏、后屏、末再、末過受熱面,尾部煙道布置低再、省煤器受熱面。

      2 做好預(yù)防性檢修,強(qiáng)化設(shè)備整治質(zhì)量

      超臨界鍋爐的四管泄漏,是鍋爐發(fā)生非停的主要因素。田集電廠檢修專業(yè)與運(yùn)行專業(yè)技術(shù)人員一起,認(rèn)真仔細(xì)地分析鍋爐運(yùn)行中出現(xiàn)的鍋爐爆管的原因,并采取相應(yīng)的措施,杜絕或盡量減少類似問題的再次發(fā)生。

      2.1 制定防止氧化皮脫落爆管的措施

      2008年8月,田集電廠1號(hào)爐連續(xù)發(fā)生3次過熱器爆管事故,鍋爐專業(yè)技術(shù)人員通過對(duì)爐管爆口的檢查,割管的金相組織分析,受熱面U型彎處的拍片檢查以及對(duì)鍋爐投運(yùn)以來運(yùn)行狀況的評(píng)估后,確認(rèn)為氧化皮脫落致受熱面超溫爆管。由于對(duì)超臨界鍋爐高溫氧化皮脫落的危害認(rèn)識(shí)不足,該廠專門搜集了相關(guān)單位的氧化皮脫落爆管資料,并組織專業(yè)人員進(jìn)行學(xué)習(xí),同時(shí),到多個(gè)同類型鍋爐電廠進(jìn)行調(diào)研,學(xué)習(xí)氧化皮脫落爆管的防治經(jīng)驗(yàn)。并結(jié)合電廠的實(shí)際情況,在廠領(lǐng)導(dǎo)的主持下,制定具體的治理氧化皮的運(yùn)行與檢修措施,取得了較好的效果,大大減少了高溫受熱面爆管的頻次。

      2.2 成立防爆防磨小組,責(zé)任到人

      田集電廠燃用的淮南煙煤灰分較大,入廠煤收到基灰分年平均在35 %左右。由于機(jī)組長周期運(yùn)行以及部分時(shí)段的超負(fù)荷運(yùn)行,部分受熱面磨損較嚴(yán)重,2010年尾部煙道曾發(fā)生3次泄漏。根據(jù)部分受熱面的磨損情況,鍋爐專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)過認(rèn)真分析,成立了防爆防磨小組,重點(diǎn)檢查尾部煙道飛灰磨損、吹灰器吹蝕磨損、冷灰斗斜面爐渣沖刷磨損、噴燃器出口煤粒磨損、管屏與定位管的機(jī)械碰磨5個(gè)方面。由于鍋爐受熱面多,范圍大,因此受熱面檢查是個(gè)復(fù)雜細(xì)致的工作。鍋爐停爐之前,該廠確定好重點(diǎn)檢查的范圍,然后組織3批人員進(jìn)行檢查,分別為防爆防磨外包隊(duì)伍,主機(jī)維護(hù)隊(duì)伍、鍋爐專業(yè)及點(diǎn)檢(包括運(yùn)行)隊(duì)伍。3批人員要把每一個(gè)點(diǎn)都檢查一遍,發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)填寫整改缺陷單,再由檢修隊(duì)伍進(jìn)行處理,處理后再由鍋爐專業(yè)及點(diǎn)檢隊(duì)伍進(jìn)行驗(yàn)收。經(jīng)過這3道工序,層層把關(guān),保證每次檢修中都將可能引起受熱面泄漏的缺陷消滅在事故前。同時(shí),保持鍋爐不超負(fù)荷運(yùn)行,以減少尾部受熱面的磨損量。

      2.3 低溫再熱器管排連結(jié)塊設(shè)計(jì)缺陷處理

      為了運(yùn)輸、安裝方便,上海鍋爐廠在低溫再熱器管排之間設(shè)計(jì)了連結(jié)塊,這樣就增加了整個(gè)管屏的剛性,使受熱面在膨脹時(shí)相互約束。同時(shí)由于管排存在著振動(dòng),使管排連結(jié)塊焊縫處的應(yīng)力相應(yīng)增大,另一方面連結(jié)塊焊接工藝也存在一定的缺陷,爐管與連結(jié)塊角焊縫處沒有滿焊,并且焊縫未能與管子很好地熔合,使角焊縫兩端容易產(chǎn)生裂紋。該廠由低溫再熱器連結(jié)塊缺陷導(dǎo)致的鍋爐泄漏達(dá)到6次。鍋爐專業(yè)技術(shù)人員通過認(rèn)真分析,精心策劃、可行性論證后,利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì),割除了110排低溫再熱器的所有連接塊,并對(duì)已割除的連結(jié)塊進(jìn)行打磨,然后著色檢查裂紋并進(jìn)行處理。雖然此項(xiàng)工作量特別大,但在電廠技術(shù)人員的精心組織下,得到了很好的完成,基本解決了低溫再熱器連結(jié)塊缺陷導(dǎo)致泄漏的問題。

      2.4 定期召開四管泄漏會(huì)議

      田集電廠定期召開四管泄漏會(huì)議,主要由生技部、運(yùn)行部專業(yè)技術(shù)人員參加。會(huì)議的主要內(nèi)容是統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí),分析每次泄漏的原因以及受熱面磨損的原因,并制定相應(yīng)的對(duì)策,布置檢修的重點(diǎn)與要點(diǎn)。運(yùn)行部主要進(jìn)行優(yōu)化燃燒調(diào)整的匯報(bào),并強(qiáng)化超溫考核,盡量減少超溫的發(fā)生。同時(shí),搜集兄弟單位的四管泄漏信息,為檢修、運(yùn)行人員提供可借鑒的經(jīng)驗(yàn)。

      3 不斷進(jìn)行技改,消除設(shè)備缺陷

      3.1 改造分離器啟動(dòng)疏水閥,減少鍋爐MFT

      田集電廠投產(chǎn)初期,鍋爐多次因分離器水位高而發(fā)生MFT事件。主要原因?yàn)?,分離器啟動(dòng)疏水閥HWL1A,HWL2A(調(diào)閥)由于受汽水兩相流的沖擊,閥芯組件經(jīng)常出現(xiàn)卡澀、卡死,調(diào)節(jié)籠套脫落等現(xiàn)象。

      該廠對(duì)鍋爐啟動(dòng)疏水調(diào)節(jié)閥的閥芯組件進(jìn)行更換,采用COPES廠家的改進(jìn)型產(chǎn)品。該閥體的結(jié)構(gòu)尺寸及執(zhí)行機(jī)構(gòu)不動(dòng),將籠套式閥芯組件改造成迷宮式閥芯組件,改變和平衡了開啟瞬間的進(jìn)出口壓差,減少汽水兩相流對(duì)整個(gè)閥芯組件的沖擊,同時(shí)閥桿與閥芯迷宮套固定方式為整體式,抗沖擊強(qiáng)度也得到了加強(qiáng)。另一方面對(duì)啟動(dòng)疏水閥HWL1A,HWL2A的控制方式也進(jìn)行了修改:原調(diào)閥HWL1A,HWL2A在機(jī)組正常運(yùn)行中投手動(dòng),其前隔離門HWL1,HWL2依靠手動(dòng)開啟?,F(xiàn)機(jī)組正常運(yùn)行中將調(diào)閥HWL1A,HWL2A投自動(dòng),其前電動(dòng)隔離門HWL1,HWL2根據(jù)分離器水位聯(lián)鎖打開(分離器水位大于4 m)。改造及控制方式改變后,無論是機(jī)組啟、停還是機(jī)組事故狀態(tài)下的分離器水位控制,都未再發(fā)生MFT。

      3.2 改造等離子電源,停止燃油泵運(yùn)行

      在基建之初,為了節(jié)約投資,田集電廠2臺(tái)鍋爐只設(shè)置1套等離子電源,系2臺(tái)鍋爐共用,可以在2臺(tái)鍋爐之間手動(dòng)進(jìn)行相互切換,但因切換時(shí)間較長,無及時(shí)性,給事故情況下的鍋爐安全運(yùn)行帶來了不可控性。該廠鍋爐運(yùn)行專業(yè)與熱控專業(yè)人員一起進(jìn)行詳細(xì)的可行性論證,精心攻關(guān),終于從邏輯控制上實(shí)現(xiàn)了等離子電源在2臺(tái)鍋爐之間的無擾切換,保證了鍋爐等離子穩(wěn)燃的可靠性。

      3.3 改造空預(yù)器連軸器,避免單風(fēng)煙系統(tǒng)運(yùn)行

      田集電廠2臺(tái)鍋爐空預(yù)器液偶結(jié)合面在迎峰度夏期間都會(huì)出現(xiàn)不同程度地滲油、甩油現(xiàn)象。每年都需要停止空預(yù)器運(yùn)行2次左右,進(jìn)行液偶補(bǔ)油工作。這項(xiàng)工作一般要停一側(cè)風(fēng)煙系統(tǒng)運(yùn)行,既影響機(jī)組的發(fā)電量,同時(shí)也對(duì)機(jī)組的安全運(yùn)行帶來一定的威脅。2011年小修中,對(duì)4臺(tái)空預(yù)器液偶聯(lián)軸器進(jìn)行了永磁改造,效果良好,到目前為止,未發(fā)生空預(yù)器異常事件,減少了機(jī)組單風(fēng)煙系統(tǒng)運(yùn)行的安全風(fēng)險(xiǎn),也減少了無謂的電量損失。

      4 完善熱工邏輯保護(hù),提高輔機(jī)運(yùn)行的可靠性

      4.1 減少6kV輔機(jī)誤動(dòng)跳閘,完善RB動(dòng)作過程中的汽溫控制

      2010-07-13,2號(hào)爐A一次風(fēng)機(jī)出口擋板開信號(hào)消失,同時(shí)發(fā)出關(guān)信號(hào),造成一次風(fēng)機(jī) A跳閘,RB觸發(fā)。2010-07-13,2號(hào)爐B送風(fēng)機(jī)電機(jī)軸承溫度2接線松動(dòng),接線并沒有完全斷開,處于虛接階段,電機(jī)軸承溫度8 s間內(nèi)由正常值73 ℃迅速上升至跳閘值95 ℃,造成B送風(fēng)機(jī)跳閘,RB觸發(fā)。

      (1) 現(xiàn)場存在的單一進(jìn)(出)口擋板風(fēng)機(jī)與水泵,其關(guān)閉信號(hào)單一。為杜絕該種執(zhí)行器關(guān)閉信號(hào)的誤發(fā),結(jié)合現(xiàn)場閥門(擋板)開關(guān)行程時(shí)間,由邏輯判斷開信號(hào)消失10s內(nèi)收到關(guān)到位信號(hào),即判斷為誤發(fā),發(fā)出報(bào)警信號(hào),不連跳輔機(jī),由運(yùn)行人員聯(lián)系熱控確認(rèn)處理復(fù)位。

      此外,A/B送風(fēng)機(jī)跳閘邏輯中出口擋板關(guān)閉信號(hào)均取自2塊擋板中的一塊;A/B引風(fēng)機(jī)跳閘邏輯中的進(jìn)口或出口擋板關(guān)閉信號(hào)也均取自2塊擋板中的一塊。事實(shí)上,2塊擋板關(guān)閉任意一塊對(duì)送、引風(fēng)機(jī)安全運(yùn)行的影響都是有限的,但卻增加了風(fēng)機(jī)跳閘的可能性?,F(xiàn)將邏輯判斷中進(jìn)口或出口擋板關(guān)閉信號(hào)修改為,2塊擋板關(guān)閉信號(hào)同時(shí)滿足后觸發(fā)跳閘指令。

      (2) 為提高輔機(jī)單一溫度保護(hù)的正確性,將溫度測量值在邏輯中加入速率判斷,即超過2 ℃/s則判斷為測量信號(hào)故障,只發(fā)報(bào)警信號(hào)不跳閘。

      4.2 修改空預(yù)器跳閘聯(lián)鎖保護(hù)邏輯,提高一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行可靠性。

      2010-01-08,2號(hào)爐B空預(yù)器扇形板下行控制接觸器粘死,造成空預(yù)器跳閘,RB動(dòng)作??疹A(yù)器扇形板故障處理正常后,一次風(fēng)機(jī)倒轉(zhuǎn),無法正常啟動(dòng)。

      現(xiàn)將空預(yù)器跳閘聯(lián)鎖保護(hù)修改以下2點(diǎn)。

      (1) 空預(yù)器跳閘聯(lián)鎖同側(cè)引送風(fēng)機(jī)跳閘,同側(cè)一次風(fēng)機(jī)不連跳,動(dòng)葉強(qiáng)關(guān)至10 %,空預(yù)器一次風(fēng)進(jìn)出口擋板關(guān)閉,一次風(fēng)機(jī)風(fēng)量至冷風(fēng)母管。降低了一次風(fēng)機(jī)倒轉(zhuǎn)對(duì)一次風(fēng)壓的影響,加快了系統(tǒng)的快速恢復(fù)。

      (2) 改造空預(yù)器扇形板控制箱,將原單控制接觸器改為雙上雙下接觸器,減少因單一接觸器異常引發(fā)的故障。

      4.3 改造火檢冷卻風(fēng)機(jī)保護(hù),減少鍋爐MFT誤動(dòng)的可能性

      2011年曾發(fā)生鍋爐火檢風(fēng)機(jī)保護(hù)誤動(dòng)致MFT事件。以前火檢風(fēng)機(jī)失去保護(hù)為2臺(tái)火檢風(fēng)機(jī)全?;蚧饳z風(fēng)機(jī)母管壓力低Ⅰ、低Ⅱ、低Ⅲ“三取三”同時(shí)動(dòng)作。現(xiàn)將2臺(tái)火檢風(fēng)機(jī)全停邏輯去掉,并增加2塊低Ⅲ開關(guān),采取“三取二”判斷,觸發(fā)MFT。保護(hù)改造后,誤動(dòng)的動(dòng)作率將會(huì)大大降低。

      5 結(jié)束語

      田集電廠經(jīng)過這幾年對(duì)鍋爐設(shè)備的大力整治,提前布控,及時(shí)發(fā)現(xiàn)機(jī)組缺陷、精準(zhǔn)分析原因,并采取強(qiáng)有力的措施,大大提升了電廠鍋爐安全運(yùn)營管理水平,使電廠的非停機(jī)率大大降低,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。

      1 姚文達(dá).鍋爐燃燒設(shè)備[M].北京:中國電力出版社,2000.

      2 朱全利.鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)[M].北京:中國電力出版社,2011.

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