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      正轉鏈條鍋爐分層燃燒技術

      2013-08-15 00:51:32李飛安徽省蒙城金源化工有限責任公司
      化工管理 2013年12期
      關鍵詞:爐排灰渣鏈條

      李飛(安徽省蒙城金源化工有限責任公司)

      一、 前言

      正轉鏈條鍋爐分層燃燒技術介紹

      該裝置適用于所有正轉鏈條鍋爐, 改進后的鍋爐性能得到提升并在節(jié)能的基礎上降低人工。 能從根本上解決正轉鏈條鍋爐存在的煤種適應性差、出力不足、燃燒效率低等問題。

      改造內容

      主要改造鍋爐的給煤裝置,拆除原來閘板式給煤裝置,安裝由定量給煤和篩分組成于一體的正轉鏈條鍋爐節(jié)能裝置。

      效益分析

      正轉鏈條鍋爐節(jié)能裝置技術具有以下優(yōu)點:

      1、灰渣可燃物可降到10%以下。

      2、鍋爐改造后均能滿負荷運行。

      3、煤炭燃燒效率可提高5-8%,節(jié)煤率3-5%以上;可節(jié)電3-5%以上。

      4、煤種適應性明顯提高。

      5、鍋爐輔機故障率明顯降低。

      6、鍋爐改造后帶負荷迅速,調整方便。

      7、該裝置煤閘板無需水冷,可節(jié)約用水。

      工作機理

      利用重力機械篩分的方法, 使原煤在進入爐膛時形成煤粒下大上小,厚度分布均勻的分層狀態(tài),改善煤炭的著火條件,提高了火床熱強度和煤層燃燒速度。

      二、分層燃燒給煤裝置工作機理

      燃煤經滾筒撥動疏松落到機械復合篩分裝置上。 復合篩與爐排有一個夾角,煤在滑落時與爐排轉動相反,使得大小顆粒分離。 通過爐排運轉在爐排上形成下大上小層的煤層,煤粒間的間隙得到保留,減少煤層的通風阻力,增加單位面積的通風量。 煤層細煤粉改善了煤炭的著火條件, 顯著地提高了火床熱強度和煤層燃燒速度。

      三、影響鍋爐熱效率及出力的因素

      ①燃煤的品質、熱值、揮發(fā)份、灰分、固定炭含量及含水量;②煤和空氣的混合程度;

      ③煤層厚度、爐排速度及引鼓風的合理配比;

      ④合理調節(jié)風門;

      ⑤鍋爐水冷壁及鍋爐水管壁的換熱效率;

      ⑥省煤器和空氣預熱器的換熱效率。

      四、日常運行情況分析

      ①我公司12t/h 正轉鏈條鍋爐, 每天大約燃煤36-40 噸左右;年燃煤1 萬噸以上,熱值5000 大卡上的煤炭,價格為700-800 元每噸,年消耗700 萬元。

      ②鍋爐房現場了解到爐工不時使用爐鉤捅煤, 以便能使煤充分燃燒。

      ③鍋爐前排渣灰較多,漏粉煤較嚴整。

      ④灰渣殘?zhí)亢恳话闫撸?如果采取強化燃燒時灰渣殘?zhí)剂繒?,燃煤利用率較低。

      ⑤經平時運行觀察, 鍋爐正常運營煤燃燒時還存在著以下問題:

      a、爐房外的爐渣現場,爐渣發(fā)黑,粉煤較多,說明灰渣殘?zhí)亢科?能量沒有充分利用。

      b、爐膛內,后面排爐爐渣即將出爐時,爐渣還發(fā)紅,掛火嚴重。

      c、煤經煤閘門的調節(jié),進入爐膛后又會出現這樣的現象:

      ①∶煤層較厚的部分與空氣接觸面積小,燃燒不徹底,能量無法釋放;

      ②:煤層較薄的部分與空氣接觸面積極大。 造成冷風直接進入爐膛,降低爐膛溫度,能源浪費;

      d、若遇到煤質較差(如淮北貧煤、瘦煤),煤矸石較多時,燃燒效果更不充分,能源利用率更低。

      五、該技術的可靠性

      該技術從根本上解決了正轉鏈條鍋爐存在的出力不足,燃燒效率低,煤種適應性差,煙含塵量大,環(huán)境污染嚴重等一系列問題,另外,為解決鍋爐供氣量不足,使鍋爐供氣不必讓爐排轉速加快,使用分層燃燒給煤技術使煤充分燃燒,能量完全釋放,便可達到預期目的。

      實踐證明該技術很成熟、很完善。 很有效、實用及可靠。

      六、直接經濟效益及間接經濟效益

      1、 直接經濟效益

      (1)由于灰渣可燃物降至10%以下,灰渣殘?zhí)亢肯陆档?0%以下;煤炭燃燒效率可提高5-8%,鍋爐出力可提高3-5%以上;節(jié)煤率可達到3-5%以上。 按每年燒煤近1 萬噸計算,將節(jié)約20 萬以上。

      (2)由于通風條件改善,引、鼓風電機電流減小,爐排電機電流及出渣機電流降低,可節(jié)電3-5%以上。

      (3)改造后的鍋爐無需冷卻水來對煤閘門進行冷卻,故可節(jié)約用水,節(jié)省一部分水費。

      (4)爐排漏粉煤量大大減少,既可直接節(jié)省能源,又可減少工人的勞動量。

      2、間接經濟效益

      (1)鍋爐出力飽滿,能滿負荷運行,并具有超負荷運行能力,可以提升鍋爐出力可提高3-5%以上。

      (2)煤種適應性明顯提高

      正轉鏈條鍋爐要求燃煤的低位熱量在18840~20914kj/kg,揮發(fā)份25%以上,經改造后,煤的熱值可降到16747kj/kg,揮發(fā)份降到15%,明顯降低企業(yè)生產成本,提高企業(yè)的經濟效益。

      (3)鍋爐輔機,故障率降低,提高了運行穩(wěn)定性、可靠性。

      (4)鍋爐改造后帶負荷迅速,調整方便;

      (5)由于改造后的鍋爐燃燒工況較好,火床短,平整,疏松,不會出現“大火口”,煤燃燒充分,大大減輕了工人的勞動強度。

      七、改造項目內容及施工周期

      改造項目的基本內容為:

      1.分層燃燒給煤裝置確尺寸要根據鍋爐的實際尺寸來定,因此要進行現場測量,并根據實際尺寸進行設計;

      2.根據設計尺寸制作分層燃燒給煤裝置

      該裝置主要包括箱體、滾筒拔煤器、閘煤板、軸承座及自動離合器等。 附件包括接拱器、壓火板、檔煤板、傳動主動鏈輪及鏈條等;

      3.拆除舊式給煤斗,及舊式給煤斗煤閘門所需的水冷裝置的拆除;

      4.分層燃燒給煤裝置的現場安裝;

      5. 分層燃燒給煤裝置的從動裝置與爐排大軸主動裝置的連接;

      6.分層燃燒給煤裝置通過壓火板與鍋爐前拱的連接;7.整體調試與示范;

      8.視情況對上煤裝置進行改造;

      9.為了更好地提高鍋爐效率,根據實際情況,還要相應對鍋爐圍燃帶及爐拱進行改造。10.對操作人員進行培訓。施工周期:

      整個改造,從設計到制作以及安裝調試,以及人員培訓,大約20 天就完成。

      八、改造項目的成本構成及項目費用

      1.分層燃燒給煤裝置及附件制作、人工費39000 元2.起吊、安裝、前拱連接材料、圍燃帶改造材料等費 2100元

      合計: 41100 元

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