李雪梅(盤錦市環(huán)境保護監(jiān)測站 遼寧 盤錦 124010)
1)原有10000 m3濕式氣柜存在嚴重的系統(tǒng)安全隱患,必須進行有效處置。 濕式氣柜泄露出的瓦斯氣體與空氣混合后形成爆炸性氣體, 在春冬干燥季節(jié)極易由因靜電等產(chǎn)生的火花引發(fā)爆炸事故,濕式氣柜一旦發(fā)生爆炸事故,瓦斯會大量泄漏,泄漏至周邊后,可能會造成嚴重的次生事故,嚴重影響正常生產(chǎn)運行和嚴重威脅鄰近裝置操作人員的生命健康。 由于濕式氣柜整體橢圓度發(fā)生較大改變,在上升和下降的過程中容易卡死,造成瓦斯沖破水封或氣柜抽癟,進而引發(fā)次生事故。
2)原有10000 m3濕式氣柜儲能有限,無法滿足煉廠正常生產(chǎn)運營要求。現(xiàn)原有10000 m3濕式氣柜處于長周期、滿負荷運轉(zhuǎn)狀態(tài),且因腐蝕嚴重等因素影響,已遠遠不能滿足現(xiàn)有裝置瓦斯氣的回收需求。 更無法滿足新裝置建成投產(chǎn)后瓦斯氣的回收要求,勢必將造成極大的浪費和產(chǎn)生新的生產(chǎn)運營瓶頸。
3)新建設燃料氣回收設施是節(jié)能減排的需要。 20000 m3干式氣柜項目的建設, 不僅能解決了煉廠新建60 萬噸/年連續(xù)重整-120 萬噸/年柴油加氫改質(zhì)聯(lián)合裝置瓦斯氣排放的回收問題,而且提高了低壓瓦斯放火炬系統(tǒng)的緩沖和儲存能力, 能夠回收更多的低壓瓦斯氣體。 保證燃料氣充足供應,滿足了生產(chǎn)需求,保障了生產(chǎn)的正常進行,也減少了因火炬燃燒對環(huán)境的污染,有效地利用了能源,使企業(yè)的效益有所提高。
1)新增1 座2×104m3干式氣柜
由于原有瓦斯系統(tǒng)10000 m3濕式氣柜, 已處于滿負荷運轉(zhuǎn)狀態(tài),不能滿足業(yè)主新建60 萬t/a 連續(xù)重整裝置負荷要求,需新建1 座2×104m3 干式氣柜進行火炬氣儲存。
2)新增2 臺流量為1800 Nm3/h 的壓縮機
新增2 臺流量為1800 Nm3/h 的壓縮機, 平時1 開1 備,燃料氣需求量高時開啟兩臺,提高燃料氣供給能力。
3)新增一套瓦斯氣脫硫設施,將凈化后的瓦斯氣送入全廠燃料氣管網(wǎng)。
4)拆除原有10000 m3 濕式氣柜,新敷設一條連通東西區(qū)的瓦斯氣管網(wǎng)(主線DN700,自東區(qū)新建干式氣柜裝置處鋪至西區(qū)原有濕式氣柜裝置區(qū)處, 沿途將東西區(qū)相關原有及新建裝置排放火炬氣引至主線)及新建管帶(鋼結(jié)構(gòu)/砼基礎)約2200 米。
項目主要特點:
1)橡膠膜式干式氣柜工藝技術成熟、先進,是目前及未來煉廠氣柜建設的主導柜型。
2)新建2×104m3 氣柜,規(guī)模滿足生產(chǎn)需求,占地面積小,瓦斯氣回收流程順暢,公用工程引取方便,能耗較濕式氣柜低。
3)公用工程方面充分利用煉廠原有設施,最大限度降低投資。
4)項目建成后,提高了燃氣管網(wǎng)系統(tǒng)的緩沖和儲存能力,減少火炬氣排放量,減少了因火炬氣排放燃燒對環(huán)境造成的污染,對環(huán)境保護有積極的推動作用。
1)污染源
廢水污染源: 本項目裝置排放的廢水主要是少量的含油污水,這部分含油污水通過收集,送入污水處理裝置。
廢氣污染源:新建橡膠密封干式氣柜在正常操作下,沒有廢氣排放。 在工程設計中,此類氣柜采用橡膠膜密封,無泄漏量,對周邊自然環(huán)境沒有污染。 低壓瓦斯經(jīng)升壓后并入高壓瓦斯管網(wǎng)去各裝置使用。 裝置可能的廢氣污染主要是微量無組織泄漏烴類氣體。 減排廢氣9856 萬標立方米,SO25.04 噸,煙塵2.29 噸,氮氧化物6.88 噸。
噪聲源:螺桿壓縮機、離心泵。
2)治理措施
根據(jù)《建設項目環(huán)境保護管理辦法》等法規(guī)。 在設計中全面、認真地貫徹“全面規(guī)劃、合理布局、保護環(huán)境、造福人民”的方針,在設計的各個階段嚴格執(zhí)行“三同時”的原則。 在發(fā)展生產(chǎn)的同時,保護好人類賴以生存的環(huán)境,在設計中主要應采取以下措施和控制方案。
大氣治理:根據(jù)燃料氣的特性,采用柔性膜密封,達到無泄漏。 工程所有管道及設備均進行防腐處理,保證設備及管道的安全運行,防止介質(zhì)泄漏。 設備安全閥、放空排放的含烴氣體,全部排入已有的低壓燃料氣體系統(tǒng)中。
廢液治理:在正常生產(chǎn)中,控制好凝縮油罐的液位,通過凝縮油泵密閉將油送至全廠污油裝置集中處理, 達到就地無廢液排放。
噪聲源控制:在同類設備中選用低噪聲設備;必要時,對壓縮機、泵加隔聲罩,進行隔音處理及對壓縮機進行基礎減震、隔聲、吸聲等綜合治理。 采取上述措施,可使廠界區(qū)內(nèi)的噪聲水平滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》(GB12348)Ⅲ類標準的要求。
項目實施后,穩(wěn)定了全廠燃料氣系統(tǒng),杜絕了火炬放空,降低了加工損耗。 提高了煉廠油氣管網(wǎng)系統(tǒng)的緩沖和儲存能力,能夠回收更多的瓦斯氣。 保證燃料氣充足供應,滿足生產(chǎn)需求,保障生產(chǎn)的正常運行,也減少因火炬燃燒對環(huán)境的污染,有效地利用了能源。
[1]王文;沈基顯;;低壓瓦斯氣的合理利用[J];廣州化工;2010年09 期
[2]趙繼坤,王文風,陳雪麗;瓦斯回收利用系統(tǒng)改造及經(jīng)濟效益[J];黑龍江石油化工;2001 年01 期