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      鍋爐省煤器的設(shè)計(jì)改造

      2013-08-19 20:05:00李衛(wèi)彬
      企業(yè)導(dǎo)報(bào) 2013年7期
      關(guān)鍵詞:積灰腐蝕磨損

      李衛(wèi)彬

      【摘 要】本文以坑口電廠2#機(jī)組省煤器改造為例,對(duì)坑口電廠鍋爐省煤器頻繁漏水現(xiàn)象進(jìn)行了分析,提出了設(shè)計(jì)改造省煤器方案及實(shí)施,提高了省煤器的安全性能,降低了爆管發(fā)生的頻率,提高了坑口電廠的經(jīng)濟(jì)效益。

      【關(guān)鍵詞】鍋爐;光管省煤器;磨損;積灰;腐蝕

      一、鍋爐存在的問(wèn)題

      (1)由于煤質(zhì)比較差,煤的揮發(fā)分比較低,著火性能比較差,燃燒穩(wěn)定性變差,鍋爐爐膛溫度不穩(wěn)定,出現(xiàn)爐膛溫度忽高忽低現(xiàn)象。更有甚者出現(xiàn)點(diǎn)不著火的現(xiàn)象,爐膛溫度過(guò)低,只有再通過(guò)向爐膛投油,幫其助燃來(lái)提高其爐膛溫度。(2)積灰嚴(yán)重。原設(shè)計(jì)尾部受熱面是螺旋肋片管,燃料灰分比較大,積灰嚴(yán)重,機(jī)組剛投產(chǎn)時(shí)與設(shè)計(jì)值相比排煙溫度就高,一般情況下排煙溫度達(dá)到130℃左右,省煤器吸熱量減少,根本提高不了鍋爐的熱效率,煤中的灰分高,相對(duì)可燃成分的比例就減少,而燃燒時(shí)灰分本身的加熱和分解還要吸收熱量,灰分高的煤往往容易夾雜燒不透的可燃物,造成燃料的損失,并向大氣排放數(shù)以億計(jì)的高溫廢氣,污染環(huán)境。(3)泄漏頻繁??涌陔姀S2#鍋爐累計(jì)運(yùn)行將近10年,有些受熱面磨損嚴(yán)重,泄漏問(wèn)題逐年增多,尤其是省煤器設(shè)計(jì)壁厚余量較小,彎頭彎曲半徑小,加工缺陷多,由于積灰嚴(yán)重,省煤器受熱不均,造成局部過(guò)熱,出現(xiàn)爆管事故。造成了電廠的檢修費(fèi)用增加。(4)排煙溫度過(guò)高,尾部受熱面的沒(méi)有很好的起到換熱的作用,煙氣溫度沒(méi)有得到很大降低,出項(xiàng)了排煙溫度過(guò)高。為了增強(qiáng)傳熱并提高結(jié)構(gòu)的緊湊性,大部分現(xiàn)在安裝的鍋爐的省煤器則采用了鰭片管、肋片管和膜式受熱面??涌陔姀S鍋爐省煤器改造前的結(jié)構(gòu)就是肋片管結(jié)構(gòu)??涌陔姀S2#爐原設(shè)計(jì)的省煤器是有54排(108根)φ42的螺旋肋片蛇形管組成,呈縱向錯(cuò)列逆流布置,其橫向節(jié)距

      120mm,縱向節(jié)距為90mm,進(jìn)出口聯(lián)箱都布置在煙道中,加熱后的給水通過(guò)聯(lián)接管引致汽包,肋片管省煤器主要優(yōu)點(diǎn)是熱交換面積明顯增大,這對(duì)縮小省煤器的體積、減少材料消耗很有意義。主要缺點(diǎn)是積灰比較嚴(yán)重。而坑口電廠燃燒的燃料灰分比較大,省煤器積灰嚴(yán)重,造成省煤器爆管比較頻繁,影響鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。省煤器管內(nèi)水速應(yīng)維持在一定范圍內(nèi),水速過(guò)高增加給水泵耗電量,水速過(guò)低金屬冷卻難于保證,且引起蛇形管中的空氣停滯。為此,在額定負(fù)荷下,對(duì)于非沸騰式省煤器要求水速不低于0.3m/s,對(duì)于沸騰式省煤器要求水速不應(yīng)低于1m/s。

      二、省煤器爆管原因分析

      (1)設(shè)計(jì)因素。一是鍋爐設(shè)計(jì)中存在的問(wèn)題。二是設(shè)計(jì)選用受熱面系數(shù)不合理,使?fàn)t膛出口煙溫實(shí)測(cè)值比設(shè)計(jì)值高。三是省煤器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和布置不合理。四是設(shè)計(jì)的煙速不合理,若設(shè)計(jì)的煙速過(guò)高,磨損嚴(yán)重。若煙速太低,飛灰易于在管壁上沉淀,所以必須保證合適的煙速。(2)從制造、安裝、維修方面的因素。一是管材本身存在缺陷、質(zhì)量差。二是安裝不合格。三是施工焊接質(zhì)量問(wèn)題。(3)運(yùn)行狀況因素。一是給水品質(zhì)不良。二是燃燒煤種偏離設(shè)計(jì)煤種。三是受熱面外部積灰加重導(dǎo)致省煤器換熱不良,加劇煙氣對(duì)管子的磨損、腐蝕。四是管束振動(dòng),形成永久變形。

      三、省煤器改造方案的設(shè)計(jì)

      方案1:進(jìn)行設(shè)備大改動(dòng),采用順列布置,順列布置增加了管數(shù),受熱面在原有的基礎(chǔ)上增加約25%的受熱面,省煤器管圈荷重增加30%,省煤器吊掛荷重增加約32%,考慮大修后清灰方式有所改善,該方案可使省煤器出口煙溫降低15℃~

      20℃。方案2:為了使設(shè)備不至于改動(dòng)太大,仍采用錯(cuò)列布置,擴(kuò)大空間,增加管數(shù),調(diào)整縱橫向節(jié)距,其縱向節(jié)距越小,氣流擾動(dòng)越大,氣流沖刷管子背風(fēng)面的作用越強(qiáng),管子上的積灰越少,自清灰能力越強(qiáng),雖然錯(cuò)列布置時(shí),在相同空間的情況下,管數(shù)減少,受熱面減少但傳熱系數(shù)較高,考慮到螺旋肋片管積灰嚴(yán)重,換熱效果不好,改進(jìn)方案主要是增加35%的受熱面,可以使省煤器的出口煙溫降低18℃~22℃,提高了鍋爐的熱效率。由于燃料灰分比較大,改成光管錯(cuò)排省煤器另外加裝了吹灰裝置,有原來(lái)的乙炔吹灰,改為超聲波吹灰。方案1雖然增加了管數(shù)及受熱面比較多,但缺點(diǎn)是完全占去了檢修空間,安裝結(jié)構(gòu)非常難受,增加了以后檢修和更換管圈的的困難;另外,省煤器吊掛荷重增加了較多,降低了其安全性,受熱面增加過(guò)多,下部的受熱面清灰效果大大下降,受熱面的利用系數(shù)也下降了很多。方案2雖然增加受熱面比較少,荷重較小,但是下部檢修空間有所改善,積灰狀況和傳熱效果也會(huì)明顯改善。該方案的主要缺點(diǎn)是結(jié)構(gòu)改動(dòng)比較大,焊接要求較高,需要對(duì)原有的各種連接管、異形管結(jié)構(gòu)和吊掛支撐結(jié)構(gòu)進(jìn)行改動(dòng)。在保證焊接質(zhì)量要求的前提下,方案2切實(shí)可行。

      四、省煤器的改進(jìn)效果

      運(yùn)行實(shí)踐證明,坑口電廠2#爐省煤器改進(jìn)效果明顯。大修竣工經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,尾部受熱面的積灰狀況明顯得到了改善,省煤器區(qū)域的煙溫降和省煤器的吸熱量均達(dá)到了改進(jìn)設(shè)計(jì)值。

      參 考 文 獻(xiàn)

      [1]清華大學(xué)編.鍋爐原理及計(jì)算[M].科學(xué)出版社,1985

      [2]馮俊凱等編.鍋爐原理及計(jì)算[M].科學(xué)出版社,1987

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