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      三峽庫區(qū)船舶艉軸油潤滑密封漏油污染防治

      2013-08-21 13:28:42黃佐華許根平
      中國修船 2013年3期
      關(guān)鍵詞:漁網(wǎng)漏油突發(fā)性

      黃佐華,許根平

      (長江涪陵航道管理處,重慶 408000)

      長江三峽成庫以后,庫區(qū)航段各類污染問題越來越受到全社會重視并采取了相應(yīng)的措施給予治理,在一些大的污染源得以治理的同時,某些不為人們熟知的污染問題也在逐步顯現(xiàn),其中船舶艉軸油潤滑密封的漏油污染便是其中之一。由于長江水質(zhì)泥沙較重,顆粒物雜質(zhì)多,船舶艉軸艉管系統(tǒng)一直使用油潤滑的方式。三峽成庫以后,庫區(qū)水質(zhì)變清,大部分新造船舶的艉軸艉管系統(tǒng)仍然沿用油潤滑,正常情況下,油潤滑形式的艉軸艉管系統(tǒng),具有使用壽命長、維修方便、成本低等優(yōu)勢,雖然運行中系統(tǒng)內(nèi)避免不了潤滑油的向外泄漏,但由于過去長江水自身較強(qiáng)的凈化功能,這種正常使用過程中的泄漏還尚不能形成很直觀的污染,但近年來,隨著三峽庫區(qū)經(jīng)濟(jì)及社會民生的發(fā)展,庫區(qū)養(yǎng)魚、捕魚業(yè)開始興起,許多廢棄漁網(wǎng)被拋置江中,常常導(dǎo)致船舶運行中螺旋槳被漁網(wǎng)、繩索纏繞的事故發(fā)生,從而使得艉軸密封失效或損壞,產(chǎn)生突發(fā)性的漏油。這種突發(fā)性的漏油與正常運行中的泄漏量相比,往往是十倍、甚至是百倍的差距。以一艘326 KW-B的工作船為例,雙機(jī)雙槳,正常工作狀態(tài)下,艉軸密封的潤滑油 (單軸)消耗約為8~10 ml/h,一旦被漁網(wǎng)纏繞損壞,潤滑油 (單軸)的消耗通常能達(dá)到1 000 ml/h,甚至更多。目前船舶艉軸艉管系統(tǒng)所使用的潤滑油多是主機(jī)換下的廢機(jī)油,里面常常含有某些重金屬雜質(zhì),一旦這種突發(fā)性的漏油事故不能得到有效控制,隨著此類事故的增多,日積月累勢必形成庫區(qū)新的污染源。

      我處擔(dān)負(fù)著長江上游重慶市涪陵焦巖至渝北夾江背106 km的航道維護(hù)、行政管理工作。轄區(qū)橫貫位于重慶市“一小時經(jīng)濟(jì)圈”的涪陵、長壽2個重要的工業(yè)基地和區(qū)域港口城市。僅2010年1月至2011年4月,我處所屬航標(biāo)維護(hù)工作船“渝道標(biāo)303” “渝道標(biāo)304”就連續(xù)有3次在正常巡航中因漁網(wǎng)纏繞致密封失效突發(fā)漏油;我處2012年1月入編的“航迅304”艇,在不到1年的時間內(nèi),正常巡航中就已經(jīng)發(fā)生了2次因漁網(wǎng)纏繞致密封失效突發(fā)漏油的情況。

      1 船舶艉軸密封裝置的改裝及應(yīng)用

      2011年初,在上級部門支持下,我處決定對“渝道標(biāo)303”“渝道標(biāo)304”的艉軸密封裝置實施技改,以解決艉軸密封因漁網(wǎng)纏繞致使密封失效突發(fā)性漏油的問題,避免因艉軸密封的突發(fā)性事故導(dǎo)致船舶停航維修對正常航道維護(hù)工作的影響。

      經(jīng)過市場調(diào)研和技術(shù)論證,最終選擇了由四川明達(dá)船用密封有限公司生產(chǎn)的“CWS型船舶艉軸防漁網(wǎng)油潤滑密封裝置”作為“渝道標(biāo)303”“渝道標(biāo)304”的技改產(chǎn)品,雙方簽署了改裝技術(shù)協(xié)議,明確了3點要求:①僅對船舶原有的產(chǎn)品作直接 (整體)替換,不對艉軸密封裝置固有的接口尺寸和油潤滑系統(tǒng)及管路等作改動;②防漁網(wǎng)纏繞功能與艉軸密封為一體化 (集裝式)設(shè)計,保證現(xiàn)場安裝簡便;③確保密封在發(fā)生漁網(wǎng)纏繞后不出現(xiàn)突發(fā)性漏油的事故,滿足不低于5年 (含5年)的免維護(hù)使用周期。

      1.1 船舶參數(shù)

      船名,渝道標(biāo)303、渝道標(biāo)304;船舶類型,326KW-B型航標(biāo)船;建造日期,2008年5月;主機(jī),康明斯 NT855-M;額定轉(zhuǎn)速,1 744 r/min;基本軸徑,D90 mm;艉軸最高轉(zhuǎn)速,698 r/min。

      1.2 CWS型船舶艉軸防漁網(wǎng)油潤滑密封裝置介紹

      該裝置由“迷宮式防漁網(wǎng)纏繞裝置”和“全內(nèi)置油潤滑 (端面)密封”兩部分組成 (見圖1),并結(jié)合成完整的一體化產(chǎn)品,使得產(chǎn)品在適應(yīng)性、可靠性、環(huán)保性 (漏油率)等方面達(dá)到了相對完整的統(tǒng)一。

      圖1 HF型艉軸防漁網(wǎng)密封裝置結(jié)構(gòu)圖

      該型產(chǎn)品的基本參數(shù)如下:適用軸徑,D67~D500 mm;適應(yīng)艉軸的徑向跳動量,大于同規(guī)格艉軸承極限間隙;適應(yīng)艉軸的軸向竄動量,±2 mm;端面泄漏量 (靜壓狀態(tài)),無;潤滑油消耗 (運轉(zhuǎn)狀態(tài)),0~7.5 ml/h;具備防漁網(wǎng)纏繞功能。

      1)迷宮式防漁網(wǎng)纏繞裝置。這一道密封是專為防漁網(wǎng)纏繞而設(shè)置的,它主要由防漁網(wǎng)動環(huán)、靜環(huán)和軸向彈簧補(bǔ)償機(jī)構(gòu)組成,密封環(huán)采用高硬度合成材料,即便網(wǎng)線纏上,該密封環(huán)也可以與之抗磨而不致被破壞。另外,漁網(wǎng)要到達(dá)該密封環(huán)摩擦面,必須經(jīng)由后壓蓋與防漁網(wǎng)動環(huán)間的間隙軸向進(jìn)入,而防漁網(wǎng)動環(huán)又在補(bǔ)償彈簧的壓力下與防漁網(wǎng)靜環(huán)緊密貼合,致使外界雜質(zhì)或漁網(wǎng)無法通過進(jìn)入主密封腔體,即便有細(xì)小網(wǎng)線進(jìn)入密封面也會被磨掉,從而達(dá)到防漁網(wǎng)的效果。

      2)全內(nèi)置油潤滑 (端面)密封。這一道用于防止艉軸艉管系統(tǒng)內(nèi)潤滑油向外泄漏的主密封,它完全置于堅硬的密封罩殼內(nèi),主要起到對內(nèi)封油和對外封水的作用,由于該面不直接與外界接觸,并采用反向驅(qū)動補(bǔ)償機(jī)構(gòu),提升了適應(yīng)密封軸向補(bǔ)償?shù)姆€(wěn)定性和密封本身的可靠性,加之靜環(huán)采用特殊合成材料制造,可始終保證運轉(zhuǎn)過程中密封端面的潤滑油消耗始終處于極低的狀態(tài) (廠家給出的數(shù)據(jù)是0~7.5 ml/h;國內(nèi)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)≤12 ml/h)。

      2011年4月,我處對“渝道標(biāo)303”輪艉軸密封裝置進(jìn)行了防漁網(wǎng)改裝,采用了“B/HF-D90H型船舶艉軸防漁網(wǎng)油潤滑密封裝置”,整個改裝工期包括施工、試航驗收在內(nèi)共計3天,按雙方確認(rèn)的改裝驗收標(biāo)準(zhǔn),我們對改裝后的產(chǎn)品進(jìn)行了靜壓試驗、系泊及航行檢驗,具體過程如下所述。

      (1)靜壓試驗。安裝完畢后向系統(tǒng)注入潔凈的潤滑油,保持壓力<0.25 MPa,靜壓并觀察密封裝置端面有無潤滑油滲出,試壓過程中同步盤車,靜壓時間10 min;靜壓檢驗結(jié)束時,密封端面無潤滑油滲出。檢驗結(jié)論:合格。

      (2)系泊及航行檢驗。軸以任一方向從零到最大轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn)及倒順車運行,期間航行時間約2 h,無異響,油箱潤滑油原油位刻度開航及停航后未有改變。檢驗結(jié)論:合格。

      圖2、圖3為“渝道標(biāo)303”船艉軸密封遭受漁網(wǎng)纏繞失效及進(jìn)行防漁網(wǎng)改造前、后的對比照片圖。

      2011年9月,我處又對同類型船舶“渝道標(biāo)304”進(jìn)行了艉軸密封防漁網(wǎng)改造。

      圖2 改裝前密封受漁網(wǎng)纏繞后失效

      圖3 改裝后的艉軸防漁網(wǎng)密封裝置

      經(jīng)過近2年的使用,“渝道標(biāo)303”、“渝道標(biāo)304”至今未發(fā)生過艉軸密封因漁網(wǎng)纏繞突發(fā)漏油的事故。事實證明,這種改造對艉軸密封因漁網(wǎng)纏繞漏油的防治是有效的,不僅節(jié)約了維修費用以及因事故停航對航道維護(hù)工作的影響,并且有效地避免了因密封突發(fā)失效漏油對環(huán)境造成的污染。而同期我處的另外2艘未作改裝的船舶,“渝道1284”和“航迅304”,都分別發(fā)生了2次艉軸密封因漁網(wǎng)纏繞致密封失效突發(fā)漏油的事故。2013年,我處計劃向上級爭取技改經(jīng)費,對“渝道1284”和“航迅304”進(jìn)行艉軸密封的防漁網(wǎng)改造,徹底解決因漁網(wǎng)纏繞導(dǎo)致密封失效的突發(fā)性漏油事故。

      2 解決船舶艉軸密封漏油污染任重道遠(yuǎn)

      通過對船舶艉軸密封實施防漁網(wǎng)技術(shù)改造,雖然解決了艉軸密封因漁網(wǎng)纏繞導(dǎo)致突發(fā)性漏油事故發(fā)生的問題,但就三峽庫區(qū)目前的水域現(xiàn)狀以及民眾對庫區(qū)未來環(huán)境發(fā)展的期望而言,這顯然還不是根本性的措施。

      據(jù)CCS的調(diào)查披露:按我國現(xiàn)行的有關(guān)船舶艉軸密封安裝檢驗標(biāo)準(zhǔn) (JT/T 286-1995、CB/T 3419-1992)規(guī)定:“以油從回油管回油起繼續(xù)泵油3 min,這時微微轉(zhuǎn)動軸系。試驗時尾端密封裝置一般不應(yīng)漏油,但每分鐘滴油不超過2~3滴時允許使用”。[1-2]如實際運行中艉軸密封平均泄漏量(正常消耗值)按2滴/min計,即可推算出,一艘雙軸系船舶每天運行允許的油泄漏量 (正常消耗值)為24×60×2滴/min×2軸 (折算約為288 ml/天),如此算來,每艘船艉軸密封正常情況下的年泄漏量約為105 L/年。一艘3 000噸級的集裝箱船舶,狀況較好、維修規(guī)范、期間艉軸密封無任何突發(fā)性漏油事故,我們得到的數(shù)據(jù)是,該輪每年單根艉軸密封的油泄漏量 (正常消耗值)通常在50~70 L/年,這樣算來,正常狀態(tài)下單船的油泄漏量為100~140 L/年。

      另據(jù)相關(guān)統(tǒng)計資料,目前常年航行于長江三峽庫區(qū)的各型船舶近萬艘,按前述推算,船舶艉軸密封每年泄漏的污油都會達(dá)到1 000 t左右。如果再加上各種非正常原因的漏油,比如:艉軸密封本身不達(dá)標(biāo)、輕微損壞后未作修理更換、庫區(qū)沿岸船廠修理拆裝艉軸時泄漏 (放)的油,船舶“壓頭翹艉”更換艉軸密封放出的油 (目前大量私人船舶采用這種方式),加上近年頻發(fā)的船舶運行過程中艉軸密封因漁網(wǎng)纏繞導(dǎo)致的突發(fā)性漏油等。如此下去,或許在不久的某一天,我們都能很直觀的看到綿延600 km的長江三峽江面上漂浮著的大面積油污。過去由于長江江水的流速快,自身凈化能力強(qiáng),艉軸密封因漏油對江水很難形成直觀的污染,但自庫區(qū)建成之后,江水的流動性大幅度減弱,自身凈化功能越來越差,如果這種突發(fā)性的漏油事故不能得到最有效扼制,加之油污始終是漂浮在水面上的,很難通過三峽大壩下泄閘孔順流入海,污染的累積效應(yīng)隨著時間的推移將會愈加顯現(xiàn)。

      解決船舶艉軸密封漏油污染的根本出路在于將現(xiàn)有的船舶艉軸艉管油潤滑密封改為水潤滑。船舶艉軸艉管水潤滑系統(tǒng)按結(jié)構(gòu)分“開式水潤滑系統(tǒng)”和“閉式水潤滑系統(tǒng)”,目前沿海及內(nèi)河的很多高速船舶都選擇使用“開式水潤滑系統(tǒng)”。

      但就內(nèi)河而言,“開式水潤滑系統(tǒng)”在庫區(qū)船舶的使用面臨改造成本和使用維護(hù)成本都“雙高”的窘?jīng)r,在沒有國家的政策扶持和強(qiáng)制規(guī)范下,是很難得以推廣的。近年來國內(nèi)一些機(jī)構(gòu)開始研究“閉式水潤滑艉軸艉管系統(tǒng)”,即在不改變現(xiàn)有船舶艉軸艉管系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的前提下,將系統(tǒng)內(nèi)的潤滑油直接用清水或無毒、無害的水基潤滑液替代,一方面滿足船舶對艉軸艉管系統(tǒng)免維護(hù)周期的要求,降低使用維護(hù)成本,同時也可達(dá)到對庫區(qū)環(huán)境保護(hù)的需要,做到社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的相互兼顧。從一些披露的文獻(xiàn)看,“閉式水潤滑艉軸艉管系統(tǒng)”已經(jīng)有成熟應(yīng)用的案例,較好地解決了船舶改造及使用維護(hù)成本高的難題,有很好的應(yīng)用推廣價值。如果這一目標(biāo)得以實現(xiàn),無疑會大大推動三峽庫區(qū)為發(fā)展綠色船舶,徹底根治船舶艉軸密封漏油污染的發(fā)展進(jìn)程,我們期盼這一天的到來,讓潔凈的長江三峽造福子孫后代。

      [1]JT/T 286-1995.內(nèi)河船舶軸系修理技術(shù)要求 [S].

      [2]CB/T 3419-1992.船舶軸系密封裝置修理技術(shù)要求[S].

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