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      略鋼3#高爐開(kāi)爐操作實(shí)踐

      2013-08-22 01:35:16
      科技視界 2013年23期
      關(guān)鍵詞:鐵口裝料爐料

      張 猛

      (陜西略陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司,陜西 略陽(yáng) 724301)

      0 概況

      略鋼3#高爐有效容積425m3,是在上一代3#爐基礎(chǔ)上改擴(kuò)建而成。2009年元月份由河北安裝公司實(shí)施拆除、擴(kuò)建,同年6月竣工,于2009年6月28日 15∶08點(diǎn)火投產(chǎn),開(kāi)爐風(fēng)量1200m3/min,于6月29日2∶10堵鐵口,6月29日12∶30開(kāi)鐵口出鐵,第一爐50t左右,[si]=4.94%,五爐鐵后[si]降至 2.77%,風(fēng)量恢復(fù)至 1250m3/min,30日風(fēng)壓恢復(fù)至200KPa,風(fēng)量1400m3/min,焦炭負(fù)荷增至2.9。

      本次3#高爐從烘爐、試車(chē)、試漏、試壓,爐頂無(wú)料鐘裝料做到了安全、有效、科學(xué)、高效,利用系數(shù)10d達(dá)到了2.41t/m3d。此次,3#高爐之所以能順利開(kāi)爐,并快速達(dá)產(chǎn)增效,這與我廠的科學(xué)管理、精心組織分不開(kāi)的。

      1 開(kāi)爐前的準(zhǔn)備工作

      1.1 制定詳細(xì)開(kāi)爐方案

      此次開(kāi)爐,制定了《熱風(fēng)爐烘爐方案》、《3#高爐系統(tǒng)試風(fēng)查漏方案》、《聯(lián)動(dòng)試車(chē)方案》、《開(kāi)爐方案》、《開(kāi)爐裝料方案》、《引煤氣方案》等,這是在總結(jié)過(guò)去略鋼開(kāi)爐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上制定的,尤其強(qiáng)調(diào)開(kāi)爐前的聯(lián)動(dòng)試車(chē),確保開(kāi)爐設(shè)備無(wú)問(wèn)題,保證開(kāi)爐順利達(dá)產(chǎn)。

      1.2 熱風(fēng)爐烘爐

      3#高爐配備了3座頂燃式熱風(fēng)爐,用高爐煤氣來(lái)提供熱量,采用預(yù)熱系統(tǒng),采用高效陶瓷預(yù)混室、板塊化大墻結(jié)構(gòu)、交互砌7孔格子磚、高性能爐箅子及支柱等先進(jìn)技術(shù)。

      熱風(fēng)爐耐火磚砌筑后,在高爐投產(chǎn)之前,必須對(duì)熱風(fēng)爐進(jìn)行烘爐作業(yè),其主要目的是脫去耐火材料及磚體的水分,使其升溫,并能向高爐輸送900℃以上的風(fēng)溫。

      根據(jù)3#高爐熱風(fēng)爐材質(zhì)和以往成功的烘爐經(jīng)驗(yàn),制定了科學(xué)的烘爐方案。熱風(fēng)爐于6月8日9∶00點(diǎn)火烘爐開(kāi)始到6月15日結(jié)束,歷史8天,烘爐效果良好,此后轉(zhuǎn)入高爐煤氣燒爐保溫。

      1.3 高爐烘爐

      高爐烘爐主要有如下目的:①使高爐耐火材料砌體內(nèi)的水分緩慢蒸發(fā),并得到充分的加熱;②使整個(gè)爐體設(shè)備逐步加熱到接近生產(chǎn)狀態(tài),避免生產(chǎn)后因劇烈膨脹而損壞磚襯;③除掉爐內(nèi)灌漿水分,保證出渣出鐵順利。

      高爐利用熱風(fēng)爐烘爐,重點(diǎn)烘烤爐底爐缸,計(jì)劃烘爐時(shí)間8d,煉鐵廠生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)3#高爐所選用耐火材料的特點(diǎn),制定了烘爐曲線和詳細(xì)的烘爐方案。

      烘爐用熱風(fēng)爐送過(guò)來(lái)的熱風(fēng)烘爐,烘爐嚴(yán)格按照制定的烘爐曲線進(jìn)行,溫度控制以安裝在備用渣口伸入爐缸中心熱電偶為準(zhǔn),參考爐頂溫度,以調(diào)節(jié)風(fēng)量為主要手段,控制升溫速度,烘爐時(shí)風(fēng)量控制在200~250m3/min,風(fēng)溫調(diào)節(jié)以混風(fēng)閥和冷風(fēng)閥做為調(diào)節(jié)手段。烘爐時(shí)間從6月18日18∶30開(kāi)始,6月23日結(jié)束。

      2 開(kāi)爐參數(shù)及開(kāi)爐料選擇

      2.1 參數(shù)設(shè)定

      全爐焦比設(shè)定3.0t/t,正常料焦比0.9t/t,正常料堿度1.0,空焦堿度0.95。

      2.2 生鐵成份設(shè)定見(jiàn)表1

      表1 生鐵成份設(shè)定

      2.3 開(kāi)爐料配比與成份

      礦批8.8t,燒結(jié)礦為高堿度25%,低堿度為55%,生礦20%,正常料壓縮率10%,凈空焦壓縮率為12%。(3#爐開(kāi)爐料成份見(jiàn)表2、表3)

      表2 3#爐開(kāi)爐原料成份

      表3 3#爐開(kāi)爐燃料成份

      表4 焦炭全分析

      2.4 裝料制度

      采用OO↓CC↓分裝料制,料線1.4m,裝料α控制:

      隨料線提高逐步增大α角。

      2.5 送風(fēng)制度

      7×Φ110+7×Φ105, 送風(fēng)面積 0.1392m2, 堵 3#、6#、8#、10#、12#號(hào)風(fēng)口,點(diǎn)火風(fēng)量600m3/min,風(fēng)溫大于700℃

      3 開(kāi)爐操作特點(diǎn)

      3.1 點(diǎn)火操作

      此次點(diǎn)火風(fēng)量要求大于600m3/min,而實(shí)際風(fēng)量1200m3/min,即有利于快速吹活料柱,又利于提升風(fēng)溫水平和快速增加爐缸熱儲(chǔ)備,為順利出第一爐鐵,保證渣鐵充足的物理熱和良好的流動(dòng)性,減輕爐前勞動(dòng)強(qiáng)度創(chuàng)造了條件,本次開(kāi)爐于6月29日12∶55引煤氣。

      3.2 加風(fēng)速度快

      快速加風(fēng)不僅可以快速吹活料柱,快速促成爐缸初始煤氣流合理分布和增加熱儲(chǔ)備,而且加快冶煉進(jìn)程,是快速形成軟融帶、滴落帶和第一次出鐵時(shí)間的關(guān)鍵。

      6月 28日點(diǎn)火風(fēng)量 1200m3/min,29日2∶17坐料一次,29日、30日依次開(kāi)10#、3#、12#、8#、6#風(fēng)口,7月1日全風(fēng)口送風(fēng),風(fēng)量加至1400m3/min,風(fēng)壓加至 200kPa。

      3.3 降 Si速度快

      隨著風(fēng)量的逐步增加擴(kuò)大礦批重,提高焦炭負(fù)荷有利于爐料的順利下降和形成穩(wěn)定合理的煤氣流通路,改善渣鐵流動(dòng)性,減輕爐前勞動(dòng)強(qiáng)度,此次開(kāi)爐第一爐[Si]=4.94%,五爐以后[Si]降到 2.77%,6月30日[Si]已降至 0.9~1.0%。

      4 開(kāi)爐期間存在的問(wèn)題和解決的辦法

      (1)聯(lián)系廠家解決泥炮不保壓的問(wèn)題。

      (2)爐前四班鐵口操作統(tǒng)一,堵口15min后退炮,提前鉆鐵口600—800mm,烘烤鐵口通道,掌握烘烤細(xì)節(jié)。此操作過(guò)程作業(yè)區(qū)制定操作標(biāo)準(zhǔn),發(fā)放到爐前四個(gè)班與值班室。

      (3)分廠安排經(jīng)驗(yàn)豐富的爐前專家輪流值班,負(fù)責(zé)本班組織和協(xié)調(diào)爐前統(tǒng)一管理。

      5 結(jié)束語(yǔ)

      (1)開(kāi)爐前的準(zhǔn)備工作,包括人員的培訓(xùn)、設(shè)備調(diào)試等工作是搞好開(kāi)爐工作的基礎(chǔ)。

      (2)原燃料是基礎(chǔ),及時(shí)保質(zhì)保量為高爐提供原燃料是高爐開(kāi)爐順利的前提,本次開(kāi)爐為3#爐原燃料做了詳細(xì)安排及打料方式。

      (3)高爐開(kāi)爐料的計(jì)算、裝料方式與爐料分布是整個(gè)開(kāi)爐過(guò)程的基礎(chǔ)和核心技術(shù),是高爐開(kāi)爐順利和快速達(dá)產(chǎn)的關(guān)鍵。

      (4)改進(jìn)焦篩、礦篩,減少入爐料粉末,改善料柱透氣性。

      (5)合理的風(fēng)口布局為煤氣流的合理分布,提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),保障了爐況順行。

      (6)靈活的無(wú)料鐘布料技術(shù)與爐頂成像裝備,為高爐提供了直觀的操作依據(jù),確保上部氣流穩(wěn)定合理。

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