龐慶樓 呂龐亮 張波
0.概述
古縣飛龍煤化有限公司位于古縣縣城北3km里處的岳陽鎮(zhèn)辛莊村,占地面積124畝,工業(yè)建筑面積1萬余平?,F(xiàn)有職工300余人。廠區(qū)外與沁洪線省級公路相接,經(jīng)縣城東南18km到舊縣鎮(zhèn)可達309國道,向南25km可達洪洞縣,經(jīng)洪洞縣與南同薄鐵路,大(同)——運(城)高速公路及霍(州)——侯(馬)一級公路相接,交通便利。
古縣飛龍煤化有限公司是沈煤集團域外發(fā)展的洗煤企業(yè),為壯大主業(yè)、發(fā)展經(jīng)濟、合理開發(fā)煤炭資源深加工,起到至關(guān)重要的作用,是山西遼煤礦業(yè)有限公司經(jīng)濟效益的重要增長點。沈煤晉遼公司于2009年12月9日收購,2010年12月對原廠進行改擴建,引進和采用先進的生產(chǎn)工藝,對生產(chǎn)之各布局進行合理更新, 2011年3月份建成年入洗原煤150萬噸的重介洗煤廠.日處理原煤6775.8t,小時處理原煤338.79t;然而洗煤廠車間控制系統(tǒng)與目前國內(nèi)先進洗煤廠差距較大,主要體現(xiàn)在信息化、綜合自動化水平;監(jiān)測監(jiān)控水平;目前,我國現(xiàn)代化選煤廠大都實現(xiàn)了基于可編程邏輯控制器(PLC) 的選煤廠集中控制,同時在跳汰、重介、浮選系統(tǒng)中也實現(xiàn)了過程控制的功能,部分選煤廠信息管理也由于計算機網(wǎng)絡(luò)的引入實現(xiàn)了信息共享,重介技術(shù)逐漸占據(jù)主要市場;因此,為了完成洗煤廠設(shè)計的生產(chǎn)目標,重介密度控制系統(tǒng)需要有一套完整的自動檢測、自動調(diào)節(jié)、遠方操作、工藝訊號系統(tǒng),完成生產(chǎn)過程中各項物理參數(shù)(如密度、閥位、壓力)的顯示,報警和調(diào)節(jié),以保障生產(chǎn)過程運行可靠性、穩(wěn)定性與連續(xù)性。
1.改造方案
重介系統(tǒng)中產(chǎn)品的灰分與密度密切聯(lián)系,密度不穩(wěn)定的波動都會對灰分產(chǎn)生較大影響,從而影響產(chǎn)品的質(zhì)量。重介系統(tǒng)理想狀態(tài)下是一個封閉的循環(huán)系統(tǒng),但由于實際生產(chǎn)中跑、冒、滴、漏現(xiàn)象不可避免的發(fā)生和產(chǎn)品帶走的循環(huán)水和介質(zhì),這些因素都會對系統(tǒng)的穩(wěn)定性造成一定的影響,所以要想使系統(tǒng)密度保持一個相對穩(wěn)定狀態(tài)需對系統(tǒng)分流作業(yè)來進行控制。分流閥的作用是當系統(tǒng)密度增高通過分流介質(zhì)到磁選機使系統(tǒng)密度下降,工業(yè)現(xiàn)場中一般用執(zhí)行器配上閥門,通過控制閥門的開度對分流管道的流量進行控制,以達到密度的穩(wěn)定。
2.控制原理
圖1
分流自動控制主要由密度計、分流執(zhí)行器、閥開度調(diào)節(jié)模塊、可編程邏輯控制器(PLC)形成控制回路系統(tǒng),通過軟件中的PID來調(diào)節(jié)分流閥的開度。
在PID調(diào)節(jié)系統(tǒng)中,其過程控制方式就是將被測量如溫度、壓力、流量、水位、密度等,由傳感器變成統(tǒng)一的標準信號送入調(diào)節(jié)器,在調(diào)節(jié)器中,與給定值進行比較,然后把比較出的差值進行PID 運算。密度控制系統(tǒng)是把密度計的測量值送入可編程邏輯控制器(PLC),其值和洗煤設(shè)定的密度值進行比較,如果比較值大于設(shè)定的誤差值,可編程邏輯控制器(PLC)通過PID 就會產(chǎn)生一個輸出信號對分流執(zhí)行器閥門開度進行控制,從而通過控制分流閥的開度對密度進行調(diào)節(jié)。可編程邏輯控制器采用西門子S7-400,編程軟件采用STEP7,其PID梯形圖如上。
圖1中DB3.DBD912為密度測量值、DB3.DBD106為密度設(shè)定值、P_SEL為比例(P) 控制、I_SEL 為積分(I) 控制、DEADB_W 為死區(qū)、LMN_HLM 為分流上限值、LMN_LLM 為閥分流下限值,DB3.DBD992 為閥門開度控制值。
控制原理為:密度測量值與密度設(shè)定值進行比較,其偏差如果大于死區(qū),則PID自動控制閥門開度,其中:
LMN_P=GAIN*e(t);即比例作用項P。
LMN_I=GAIN*e(t)*T/TI;即積分作用項I。
LMN_D=GAIN*e(t)*TD/T;即微分作用項D。
公式中,T=采樣時間;e(t)=偏差值;TI=積分時間。
TD =微分時間;GAIN=比例增益。
e(t)=SP(t)-PV(t)。
OUT(t)=GAIN*e(t)*(1+* T/TI+TD/T)或 OUT(t)
=LMN_P+LMN_I+LMN_D
由此可知,PID 的運算輸出是OUT(t)是比例作用項P(LMN_P)、積分作用項I(LMN_I),和微分作用項D(LMN_D)三項同時作用的總和。
I參數(shù)越大,積分作用越弱,而D 參數(shù)越大,微分作用越強。
從現(xiàn)場的實際應(yīng)用情況來看,通過采用PID 對密度進行控制發(fā)現(xiàn)密度實際測量值在密度設(shè)定值上下進行波動,當波動在設(shè)定的死區(qū)范圍內(nèi)時,PID值保持不變,當波動超出范圍時,PID值會發(fā)生比較大幅度變化,從而導致調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)比較大的變化,因而在一次跳到穩(wěn)定時需要較長時間,閥門在這段時間內(nèi)不斷改變開度,會造出閥門電機過熱現(xiàn)象,觀察發(fā)現(xiàn)PID 調(diào)節(jié)參數(shù)中可以設(shè)定手動值參數(shù),那么通過適當方式加入手動值是否能解決延遲問題,通過這個思路決定在PID 中加入手動值調(diào)節(jié)。
下面對PID 系統(tǒng)進行了改進如圖2:
圖2
其原理為:圖2 中首先對密度測量值與密度設(shè)定值進行比較,如果比較偏差在死區(qū)范圍內(nèi),則啟動PID 手動值功能,在圖1 中加入手動值設(shè)定MAN,當偏差在死區(qū)范圍內(nèi)則開度的控制由手動值來控制,其手動值可根據(jù)實際情況進行設(shè)定,當偏差在死區(qū)范圍外則由PID 進行自動控制。
3.改造結(jié)果
由于在PID 控制中加入了手動值,使密度測量值(下轉(zhuǎn)第85頁)(上接第6頁)剛進入死區(qū)時閥門的開度就根據(jù)設(shè)定的手動值進行了調(diào)整,當密度測量值偏離死區(qū)時,閥門開度從手動值開始進行調(diào)整,手動值的加入使PID 產(chǎn)生了一個預(yù)判,有效控制分流水量的調(diào)節(jié),既保護了閥門也有利于密度控制效果。
在重介洗選過程中加入了密度PID控制,使分流閥開度根據(jù)檢測的密度值自動進行調(diào)整,當檢測介質(zhì)密度高時,PID自動整定進行打開閥門動作,可以有效控制分流量,對產(chǎn)品的產(chǎn)率有一定的提高。
洗煤廠密控系統(tǒng)需根據(jù)煤質(zhì)、生產(chǎn)工藝進行適當?shù)恼{(diào)節(jié),具體問題具體分析,根據(jù)實際情況調(diào)節(jié)參數(shù)使系統(tǒng)達到穩(wěn)定狀態(tài),這樣洗煤的效果是最佳的。