尹玉強 卓子超 崔建英
【摘 要】近幾年,孤島采油廠通過加強地面系統(tǒng)管理和工藝改造,確保了注水時率;對儲層通過運用油層保護和改造技術(shù)、水井調(diào)剖、注采井網(wǎng)的補充完善、動態(tài)調(diào)整和間歇注水、分層注水、注水井轉(zhuǎn)抽和注水水源優(yōu)化等措施,改善了油田開發(fā)效果。
【關(guān)鍵詞】注水井;注水水源優(yōu)化;轉(zhuǎn)抽
孤一油藏經(jīng)營管理區(qū)主要管轄著孤島油田的中一區(qū)Ng3、Ng4、Ng5、Ng6、Ng1+2、Ng3-6、Ng7-10、孤北一斷塊等八套開發(fā)層系,含油面積 16.8 平方千米,地質(zhì)儲量12308萬噸。共有59 座配水間,63座計量站;4 座注聚站。截止到2007年8月,油井總井702口,開井545口,日液水平45654m3,日油水平2562t,綜合含水 94.3%;水井總井 319口,開井251口,日注水平45549m3,累計產(chǎn)油5150.8832萬噸。
1.近年來注水開發(fā)綜合治理情況
近年來先后實施包括水井酸化、補孔、大修、分注等水井作業(yè),改善了井況和開發(fā)效果。
1.1水井儲層改造效果明顯
今年以來共增注13井次,統(tǒng)計12口增注井,油壓降低到24MPa,注水量增至400m3,日增注337m3。究其原因是水質(zhì)改造后,酸化解堵見到了明顯效果。
1.2不斷完善注采井網(wǎng),減少層內(nèi)、層間矛盾,提高油水井對應(yīng)率
目前主要在井網(wǎng)不完善井組轉(zhuǎn)注6口,共對應(yīng)油井15口。針對套損、管柱問題造成注采二次不完善,這部分井主要實施大修恢復(fù)。如其中一口井轉(zhuǎn)注兩個月后注水見效,見效前日液3.8t,日油3.7t,含水2.0%;見效后日液8.3t,日油8.1t,含水2.0%,目前日液7.5t,日油7.3t,含水2.4%,累計增油1032t;今年一月份補孔1^2.3層后一直保持穩(wěn)產(chǎn)至今,緩解了油井層間矛盾,油井含水下降,注水見效,日增油2.5噸,累計增油225噸。針對有的區(qū)塊層薄、低滲透、油井層間矛盾突出,在該塊水井實施雙管分注,解決井組油井層間矛盾,效果明顯,含水下降到42.1%,日增油1.8噸,后期由于油井泵漏,檢泵作業(yè)累增油僅58噸,影響了分注效果。
1.3加大水井作業(yè)力度,有力地保障注水
去年以來先后實施了36井次注水井作業(yè),井況得已改善,特別是相繼開展的“注水質(zhì)量管理月”和“注水管理質(zhì)量提升月”等活動,從基礎(chǔ)管理、注水井配注完成率和生產(chǎn)保障三個方面共實施水井作業(yè)34井次,井況有了較大改善。
1.4水井轉(zhuǎn)抽成為改造油層和改善開發(fā)效果的一種手段
為了使井組地層油水重新分布,提高剩余油采出,進行補孔轉(zhuǎn)抽并且輔以壓裂措施,對應(yīng)水井注水完成較好,有充足的能量補給,初期日油達(dá)13噸,累增油2170噸。后該塊另一水井實施轉(zhuǎn)抽,年增油447噸。
1.5改注淺層水,減少水井污染
將報廢井轉(zhuǎn)為水源井,供水并注6口水井,注水時率增加到96%,平均日注水量增到288m3,日增注139m3。水井狀況良好,水井油壓保持穩(wěn)定并穩(wěn)中有降,累增油9282t。
1.6強化注水系統(tǒng)管理,完善工藝流程和各項配套設(shè)施,確保注水時率
近幾年先后更換35MPa高壓井口25套,同時加強地面工藝流程調(diào)整改造,更換注水站供水管網(wǎng);新投產(chǎn)配水間;增上高壓注水泵;更換江式泵頭、曲軸箱、電控柜,應(yīng)用重力沉砂工藝,通過改造使該區(qū)塊管網(wǎng)流程更完善,減小了二次污染,保障了注水時率。
2.目前注水存在問題及影響
2.1水質(zhì)不穩(wěn)定,有效注水周期短
自水質(zhì)改造以來,出口水質(zhì)基本上達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),但檢修造成的供水管網(wǎng)多次進油,對注水設(shè)備、注水井造成了極大影響,部分水井注水壓力升高,有效注水周期縮短。其次欠注井較多,造成井網(wǎng)二次不完善。
2.2地面管網(wǎng)腐蝕嚴(yán)重
現(xiàn)有供水管網(wǎng)在建設(shè)中大部分采用停用的動力液、輸油、生活水等老管線,由于投產(chǎn)時間長,管線老化穿孔嚴(yán)重,嚴(yán)重影響水井開井時率。
2.3水井井況仍需改善
油水井報廢井?dāng)?shù)不斷增多,主要原因是井筒問題和注不進。注水井井況差造成有效注水井點減少,注采井網(wǎng)二次不完善,在有的區(qū)塊表現(xiàn)最為突出。正常注水井的減少,造成單向注采對應(yīng)率增加,含水上升加快,日減油24.7噸。此外水井三年以上未動管柱,轉(zhuǎn)大修及報廢井較多。
2.4注水井洗井存在的問題
今年引進了洗井車,但絕大部分注水井沒有洗井流程,水井的正常洗井得不到保證。而部分水井由于距周邊油井遠(yuǎn),采用罐車放空,加上注水站泵效原因,達(dá)不到注水井洗井排量的要求,影響了洗井效果。
2.5作業(yè)存在的問題
由于水井壓力高,作業(yè)前無法及時將井底壓力放干凈,作業(yè)時壓井液比重達(dá)不到要求而重復(fù)作業(yè),加上近年來對環(huán)保加大了管理力度,導(dǎo)致水井作業(yè)速度一直較慢;水井增注過程中由于部分作業(yè)隊在酸化施工完后不進行反洗井,導(dǎo)致殘物不能及時排出,酸化效果不明顯。
2.6分注井存在問題
我們對4口水井進行了分注,但由于井深無合適工具,分注后四口井全部測調(diào)不合格。特別是其中一口井油壓已達(dá)30MPa以上,注不進水,洗井后效果仍不明顯。
3.下步建議
3.1保證水質(zhì),減少儲層污染
低滲油田注水效果受地層因素、井距、注入水質(zhì)等影響,建議改注淺層水,解決水井問題,然后考慮整體改注淺層水;擴建精細(xì)水處理裝置,改善供水水質(zhì)。
3.2改造油田儲層,繼續(xù)完善井網(wǎng),提高水驅(qū)可采儲量
在水質(zhì)改造完成之前,繼續(xù)水井增注;可壓裂、轉(zhuǎn)抽注不進水井,增加滲透率,排液一段時間后適時轉(zhuǎn)注;對于井況問題注水井恢復(fù)大修注水井,完善井組井網(wǎng);解決待作業(yè)注水井,緩解平面矛盾;加強水井作業(yè)和維護力度,保證注水和監(jiān)測工作的正常實施;對三年以上未動管柱對應(yīng)較好水井進行沖換作業(yè),以降低轉(zhuǎn)大修幾率;加緊注采調(diào)整,在油井排液后再找合適井、合適時機轉(zhuǎn)注,對應(yīng)新井及老井注水,完善注采井網(wǎng)。
3.3繼續(xù)加大工程改造力度
更換或維修配套設(shè)施和配電屏、電控柜、電纜等;更換大三注供水管網(wǎng)和部分單井注水管線;繼續(xù)對存在安全隱患的高壓注水井口更換。
3.4針對注水井的情況制定相應(yīng)注水井洗井周期,加強監(jiān)督,保證質(zhì)量與效果
3.5水源井應(yīng)用變頻技術(shù),減少不必要的能源浪費
目前注水站注水源井淺層水,存在問題主要有:沉降罐不密閉而導(dǎo)致罐體曝氧,加上受水質(zhì)的影響,大三注沉砂罐腐蝕穿孔嚴(yán)重;水源井未安裝變頻裝置,每日多余的水只能通過井口流程回灌回井底。建議將部分水源井全部集中供水或者給水源井安裝變頻,這樣既能避免了設(shè)備的損耗,又能夠節(jié)約電費。
4.結(jié)論
近幾年,在低滲透油田進行井網(wǎng)加密、注采完善、注水系統(tǒng)改造等工作后,標(biāo)定采收率上升至21.2%,可采儲量增加15×104t,自然遞減穩(wěn)中有降。雖然注水系統(tǒng)尚存在一些問題,但通過綜合治理和近期加密調(diào)整以及污水處理的實施,預(yù)計今后會有更好的效果。