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      裝備制造中鍛造業(yè)節(jié)能減排的控制與管理

      2013-08-28 06:40:58陽泉煤業(yè)集團有限責(zé)任公司裝備制造管理局山西045000王玉山
      金屬加工(熱加工) 2013年21期
      關(guān)鍵詞:鍛錘電液空壓機

      陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司裝備制造管理局 (山西 045000) 王玉山

      中國礦業(yè)大學(xué)(北京) (北京 100083) 李躍軍

      一、前言

      隨著中國經(jīng)濟崛起,裝備制造業(yè)不斷發(fā)展壯大,基礎(chǔ)工業(yè)中能源利用與環(huán)境污染的矛盾日益凸顯。鍛造業(yè)是機械裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)工業(yè)之一,恰恰又是高耗能、高排放行業(yè),完全取消會使裝備制造企業(yè)在鍛件需求方面受到市場的很大制約,是不現(xiàn)實的。只有加強對鍛造業(yè)的控制與管理才能取得能源利用與低碳環(huán)保之間的平衡。

      鍛造業(yè)常用設(shè)備有電液錘、蒸空錘、空氣錘、壓力機、操作機、加熱爐等。其中,蒸空錘與燃煤加熱爐高耗能、高排放、效率低,與當(dāng)今要求節(jié)能減排、崇尚低碳經(jīng)濟的時代背景格格不入。對鍛造業(yè)節(jié)能減排管理與控制必須從這兩個方面入手。

      1841年,英國人發(fā)明了蒸汽錘,到現(xiàn)在已有170多年歷史,蒸汽錘的結(jié)構(gòu)性能遠落后于時代,其缺點日漸顯著。早先,蒸汽錘動能來自蒸汽,這就需要工廠配備鍋爐提供蒸汽,期間需要使用大量的煤,造成巨大的空氣、環(huán)境污染,并且蒸汽壓力經(jīng)常由于環(huán)境溫度原因造成鍋爐供汽不穩(wěn)而受到制約,壓力達不到額定數(shù)值,打擊力不夠,直接影響生產(chǎn)。蒸汽中的水分再加上蒸汽溫度較高,導(dǎo)致設(shè)備泄漏嚴(yán)重,而且無法徹底根治,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)環(huán)境。另外,蒸汽錘只利用蒸汽壓力和流量來做功,熱能白白地浪費,壓力和流量只做一次功就排空,不能回收,能源利用率極低,僅有1%~3%。

      隨著科技的發(fā)展,有了空壓機,部分蒸汽錘的工作介質(zhì)由蒸汽變?yōu)榭諝?,空壓機倒是可以源源不斷地供應(yīng)充足的壓力空氣,但噪聲大,功率大導(dǎo)致電能損耗大,加上鍛錘漏風(fēng),能源利用率也不高,造成鍛件成本很高。據(jù)統(tǒng)計,鍛造車間每噸鍛錘大約需要容積20m3/min空氣壓縮機,是車間里主要的噪聲源和能耗源。據(jù)測試,空壓機在運轉(zhuǎn)過程中,所輻射出的噪聲可達92dB。一臺320kW空壓機每小時耗電320kW·h,按每天工作6h計,日耗1920kW·h,按工業(yè)用電0.80元/kW·h計算,每日僅此項電費就達1536元,每月按20天工作日計,耗費30 720元。

      加熱爐方面,中小型鍛造企業(yè)一般配備3臺加熱爐。若是3臺燃煤鍛造加熱爐,則要用優(yōu)質(zhì)煤作為燃料,能耗相當(dāng)高,燃燒過程不易控制,爐溫波動大(20~40℃),熱效率偏低,僅為5%~15%,余熱不能有效利用。不僅加熱溫度不均勻,不能保證鍛坯加熱質(zhì)量,且產(chǎn)生大量污染物,嚴(yán)重污染環(huán)境:SO2排放超標(biāo),每噸煤燃燒時,產(chǎn)生2.6t CO2氣體,釋放出的粉塵、飛灰為6~11kg,另外還有大量有害氣體,危害環(huán)境及人體健康。這些均不適應(yīng)當(dāng)今社會的要求,企業(yè)要想生存發(fā)展,必須加以徹底解決。

      因此,我們下大力氣通過技術(shù)改造,對鍛造業(yè)節(jié)能減排進行了有效的控制與管理。

      二、設(shè)備技術(shù)改造

      1.蒸空錘的技術(shù)改造

      將所有蒸空錘改為能耗低、效率高的電液錘。因電液錘主要工作部件是動力頭,也稱連缸梁,其結(jié)構(gòu)為氣、液、缸一體式,活塞錘桿是個整體,錘桿連著錘頭,如附圖所示。以錘桿活塞隔開缸體,活塞錘桿上腔為封閉的高壓氣體(氮氣),下腔為液壓油。工作原理稱為“放油式打擊”,即通過對下腔的進出油進行控制,進油活塞錘桿抬起,上腔氣體受壓蓄能;出油,上腔氣體釋放能量,完成打擊。也就是所謂的“液壓蓄能、氣壓驅(qū)動”。 液壓系統(tǒng)采用液壓泵—蓄能器—卸荷閥(二級閥)組成的組合傳動恒壓液源,既保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,不損失能量,又降低了裝機容量。改造時,只將控制錘桿上下運動的氣缸滑閥改為動力頭,保留原來可用的機身等所有部件,改造費用是新購相應(yīng)設(shè)備6%左右。

      電液錘工作原理

      2.燃煤加熱爐技術(shù)改造

      我國機械工業(yè)的鍛造能力已具備一定規(guī)模,年產(chǎn)量僅次于日本、美國、俄羅斯,居世界第四位。在我國使用的鍛造加熱爐中,以煤為燃料的鍛造加熱爐超過一半占55%(其他油爐、煤氣爐、電爐分別占到33%、10%、2%),熱效率低、能耗大,污染嚴(yán)重,調(diào)整鍛造加熱爐的燃料結(jié)構(gòu)勢在必行。

      我公司地處高瓦斯煤礦,煤礦瓦斯氣(煤層氣)儲量豐富,使用成本較低,充分燃燒后污染物排放較少,便于控制,是一種潔凈方便的能源,既可以作為民用、工業(yè)燃料,也可作為化工原料。以燃氣代替燃煤在鍛造加熱中是一種必然趨勢,而煤礦瓦斯氣作為一種價格相對比較低廉的燃氣更具有優(yōu)勢。煤礦瓦斯氣不但儲量豐富且已經(jīng)形成較為成熟、較大規(guī)模的抽放、貯存、輸配系統(tǒng)。采用煤礦瓦斯氣作為鍛造加熱爐的燃料對鍛坯進行加熱,取代原來能耗高、污染大的燃煤鍛造爐是我們技改的最佳選擇。但是,煤礦瓦斯氣燃燒熱值低,流量和濃度不穩(wěn)定,很難達到1250℃左右的鍛造溫度。我們通過大量分析、研究、試驗,最終采取了高效蓄熱式高溫空氣燃燒技術(shù)、自動化控制技術(shù)和保溫隔熱措施相結(jié)合的方案,成功地實現(xiàn)了煤礦瓦斯氣在鍛造加熱爐中的應(yīng)用。

      三、技改效能分析

      通過設(shè)備技術(shù)改造后,效果如何,我們可通過計算加以詳細分析。

      1.蒸空錘技改效能分析

      以2t自由鍛錘為例,若采用蒸汽為介質(zhì),每小時消耗飽和蒸汽12t,每噸蒸汽單價87元,每天工作6h,一個月按20個工作日,所耗的動能費用為12.528萬元;改電液錘后使用2臺45kW電動機,工業(yè)用電按0.80元/kW·h計,每月用電費用為8640元。

      按每千克蒸汽折合標(biāo)煤0.129kg,每千瓦時電折合標(biāo)煤0.404kg,蒸汽錘與電液錘費用比值為14.5,蒸汽錘與電液錘的熱能比值為3.55(減排約72%)。

      若采用空氣介質(zhì),需配2臺L8-60/8型空壓機,單臺電機功率為320kW,改造為電液錘后的設(shè)備整體容量為90kW,按每天工作6h、每月工作20天,電費為0.80元/kWh計,每月空壓機用電費用6.144萬元,每月電液錘用電費用8640元,空壓機與電液錘的費用比值為7.1,改造費用為32萬元,一年節(jié)省電費為63.36萬元。

      電液錘用液壓油和氮氣共計20萬元,且可重復(fù)使用,從分析可看出,第一年就收回改造成本還有盈余11.36萬元,以后每年可節(jié)省費用約60余萬元,減排72%。以上是2t自由鍛錘技改的效能分析,模鍛錘技改效能,可對電液模鍛錘動力頭與蒸空兩用模鍛錘的能耗進行對比分析,如附表所示。

      電液模鍛錘動力頭與蒸空兩用模鍛錘的能耗對比表

      2.燃煤加熱爐技改效能分析

      (1)燃氣加熱爐的技術(shù)效能優(yōu)勢 ①用煤礦瓦斯氣作為鍛造加熱爐燃氣,合理利用了地區(qū)資源。②創(chuàng)造性地在煤礦瓦斯氣加熱爐中采用高效蓄熱式燃燒技術(shù)。③針對煤礦瓦斯氣特性,安裝特制防爆裝置,做到安全生產(chǎn)。④自動化控制系統(tǒng)實現(xiàn)了爐溫精確控制,鍛坯加熱時間縮短,加熱溫度均勻,氧化燒損率降低,質(zhì)量顯著提高。⑤降低了污染物排放量,減小了對空氣污染,保護了環(huán)境。⑥采用PLC自動控制系統(tǒng),實現(xiàn)檢測與控制自動化,提高了熱工控制水平,改善了操作環(huán)境,降低了操作人員的勞動強度。⑦煙囪出口煙氣排放溫度降至130℃左右,高于煙氣露點,余熱回收充分。節(jié)能效果顯著,比常規(guī)加熱爐節(jié)能30%~40%。

      (2)燃氣加熱爐的主要技術(shù)性能指標(biāo) ①加熱溫度可達1250℃,滿足普通碳素鋼鍛造加熱溫度的需求,爐溫可精確控制至±10℃,降低氧化燒損率,煙囪出口的煙氣排放溫度130℃左右,余熱回收充分。②煙塵排放濃度13.18mg/m3,SO2排放濃度49.3mg/m3,氮氧化物排放濃度77.5mg/m3,廢氣排放全都優(yōu)于GB9078—1996《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求。

      (3)燃氣加熱爐的經(jīng)濟與社會效益分析 第一,直接經(jīng)濟效益。據(jù)實際生產(chǎn)統(tǒng)計,燃煤加熱爐加熱鍛坯成本每噸約800元,現(xiàn)在使用煤礦瓦斯氣后,成本為213元/t。以每臺瓦斯?fàn)t每月加熱鍛件65t計算,一臺爐一年可降低成本45.786萬元。

      第二,間接經(jīng)濟效益。瓦斯鍛造加熱爐是在貧氧狀態(tài)下彌散燃燒,可降低被加熱金屬的氧化燒損。由于燃燒過程可控,因而爐溫分布均勻,加熱質(zhì)量大幅改善,產(chǎn)品合格率大幅提高。燃煤鍛造加熱爐由于爐溫不易控制,經(jīng)常出現(xiàn)過燒現(xiàn)象,既浪費了材料,又影響了工期,對企業(yè)的聲譽也造成負面影響。另外,使用瓦斯鍛造加熱爐以后,點爐的時間由原來的2~3h縮短到現(xiàn)在的10min左右。產(chǎn)品加熱質(zhì)量及材料利用率的提高、輔助加熱時間的縮短客觀上都降低了生產(chǎn)成本,提升了產(chǎn)品的利潤空間,實現(xiàn)了效益更大化。

      第三,社會效益。①降低了排放,減小了污染,保護了環(huán)境。煤礦瓦斯氣在鍛造爐中燃燒比較完全,減少了CO2、SO2排放;在燃燒過程中,由于采用蓄熱式高溫空氣燃燒技術(shù),燃氣在貧氧狀態(tài)下彌散燃燒,沒有火焰中心,爐內(nèi)NOx生成物大大減少,NOx排放量降低至100×10-6以下(比較以煤作燃料的鍛造爐,減少氮氧化物排放量30%~40%),完全達到國家級排放標(biāo)準(zhǔn)。②勞動強度降低。采用煤礦瓦斯氣鍛造爐加熱技術(shù)后,燃燒采用計算機控制,實現(xiàn)了檢測與控制自動化。操作人員在控制室就可以完成點火、加熱等基本操作。爐膛溫度、排煙溫度都不需要人工采集,大幅降低了操作人員的勞動強度,減少了熱輻射對操作人員的傷害。

      四、結(jié)語

      實踐證明,裝備制造業(yè)中的鍛造企業(yè)通過成功的技術(shù)改造,可以取得效益與環(huán)境的雙贏,只有走科技創(chuàng)新之路,再加上科學(xué)的管理,才能有企業(yè)生存和可持續(xù)發(fā)展的廣闊前途。

      (20130822)

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