寧信道 李琪蓉
(中國(guó)石油烏魯木齊石化公司)
煉化污水是原油煉制、加工及油品水洗等過(guò)程中產(chǎn)生的一類廢水,污染物的種類多、濃度高,對(duì)環(huán)境的危害大[1]。二十世紀(jì)六、七十年代以來(lái),國(guó)內(nèi)煉化廠大多采用“隔油→浮選→生化”工藝(即“老三套”工藝)處理污水,外排水含有一定濃度的污染物且顏色較深,無(wú)法直接回用[2]。九十年代以后,我國(guó)的缺水矛盾突出,污水處理和回用的研究及應(yīng)用日益廣泛。中國(guó)石油烏魯木齊石化公司是集煉油、化肥、化纖于一體的綜合石油化工企業(yè),隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,煉油能力和加工深度逐年提高,對(duì)環(huán)境的污染也日益嚴(yán)重。提高工業(yè)污水處理和回用的效率,建立有效的污水處理和回用工程已成為當(dāng)務(wù)之急。
本研究的目的是處理公司各生產(chǎn)廠所排放的污水,使污水經(jīng)過(guò)深度處理從而作為回用循環(huán)水和回用鍋爐補(bǔ)水[3]。
生產(chǎn)區(qū)污水主要來(lái)自煉油、化肥、化纖、熱電廠等幾大生產(chǎn)廠,包括生產(chǎn)、生活污水及部分雨水。煉油污水處理場(chǎng)包括含油及含鹽兩套污水處理系統(tǒng)。含鹽污水系統(tǒng)處理能力為500m3/h,設(shè)計(jì)采用了具備脫氮功能的A/01/02工藝,目前實(shí)際污水量約200~250m3/h;含油污水系統(tǒng)處理能力720m3/h,目前實(shí)際污水量約300~400m3/h。兩座污水處理場(chǎng)的出水水質(zhì)均達(dá)到了GB 8978-2002《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)[4-5]。目前,一部分二級(jí)處理出水經(jīng)簡(jiǎn)單的沉淀、過(guò)濾處理后,夏季用于化纖及煉油廠綠化,其余的排入公司排污干管,最終排進(jìn)污水庫(kù)[6]。
污水經(jīng)過(guò)二級(jí)處理,剩余COD、BOD5有50%~60%為不可生物降解部分,有時(shí)甚至達(dá)到80%左右。二級(jí)處理一般采用懸浮態(tài)生物處理法,微生物的生物相和生物活性不易控制,不同生長(zhǎng)時(shí)期,微生物所分泌代謝產(chǎn)物的量與質(zhì)也不相同。在污水處理過(guò)程中,微生物產(chǎn)生的溶解性代謝產(chǎn)物使出水帶有淡黃紅的顏色,影響水的觀感及可使用性。所以,要在回用水處理工藝中盡可能降低水的色度及濁度,并且二級(jí)處理對(duì)氮、磷去除有一定的限度,特別是化肥污水為未處理的污水含氮量較高。為進(jìn)一步去除進(jìn)水中的氮、磷,回用水工藝中也必須考慮相應(yīng)的技術(shù)手段以減少后續(xù)設(shè)備的再生、清洗頻率,提高生產(chǎn)效率,減少排污、能耗及化學(xué)藥品消耗。根據(jù)污水特點(diǎn)及回用要求,采用的污水處理流程見(jiàn)圖1[7]。
目前,較為成熟的除鹽工藝有離子交換除鹽法和反滲透除鹽法。離子交換法對(duì)水質(zhì)的要求較高,特別是鹽含量的要求。用此種方法處理高含鹽水,離子樹(shù)脂的再生頻率高、酸堿消耗大、成本高,方法的優(yōu)點(diǎn)是除鹽效率高(經(jīng)過(guò)陰、陽(yáng)床及混床后出水的電導(dǎo)率一般小于5μS/cm);反滲透法的除鹽則不消耗酸堿,對(duì)進(jìn)水的水質(zhì)要求較低,但除鹽效率較低(一級(jí)反滲透除鹽出水電導(dǎo)率一般在50μS/cm左右)。根據(jù)水質(zhì)特點(diǎn)及污水或中水回用至鍋爐補(bǔ)給水的處理的工程經(jīng)驗(yàn),認(rèn)為應(yīng)采用反滲透除鹽。工藝路線有以下兩種:工藝一:中水→ 壓力式超濾→反滲透→回用水工藝二:中水→ 浸沒(méi)式超濾→反滲透→回用水
以上兩種工藝的比較如表1所列。
由表1可得出以下結(jié)論:兩種工藝只在超濾部分有所區(qū)別,工藝一為壓力式超濾,工藝二為浸沒(méi)式超濾。后面的脫鹽工藝均為反滲透。在超濾出水水質(zhì)方面,浸沒(méi)式超濾和壓力式超濾的出水均可滿足反滲透的進(jìn)水要求。浸沒(méi)式超濾耐沖擊負(fù)荷能力強(qiáng),但投資和占地均比壓力式超濾大。在采用備用水源(自來(lái)水)時(shí),兩種工藝方案相當(dāng)。
表1 兩種工藝的技術(shù)比較分析Table 1 Technical comparisons between process 1 and process 2
出于投資和減少占地面積的目的,選擇“中水→壓力式超濾→反滲透→回用水”作為本次的工藝方案。超濾是以壓力為推動(dòng)力,利用超濾膜不同孔徑對(duì)液體進(jìn)行分離的物理篩分過(guò)程,其切割相對(duì)分子質(zhì)量一般為6 000到50×104,孔徑為100nm。超濾是一種膜分離過(guò)程,原理是利用一種壓力活性膜,在外界推動(dòng)力(壓力)作用下截留水中膠體、顆粒和相對(duì)分子質(zhì)量相對(duì)較高的物質(zhì),而水和小的溶質(zhì)顆粒透過(guò)膜的分離過(guò)程。通過(guò)膜表面的微孔篩選可截留相對(duì)分子質(zhì)量為1×104~3×104的物質(zhì)。當(dāng)被處理水借助于外界壓力的作用以一定的流速通過(guò)膜表面時(shí),水分子和相對(duì)分子質(zhì)量小于300~500的溶質(zhì)透過(guò)膜,而大于膜孔的微粒、大分子等由于篩分作用被截留,從而使水得到凈化。也就是說(shuō),當(dāng)水通過(guò)超濾膜后,可將水中含有的大部分膠體除去,同時(shí)可去除大量的有機(jī)物等[8-10]。
反滲透系統(tǒng)主要去除水中溶解鹽類,同時(shí)去除一些有機(jī)大分子和前階段未去除的小顆粒等。預(yù)處理產(chǎn)水進(jìn)入反滲透膜組,在壓力作用下,大部分水分子和微量其他離子透過(guò)反滲透膜,經(jīng)收集后成為產(chǎn)品水,通過(guò)產(chǎn)水管道進(jìn)入后續(xù)設(shè)備;水中的大部分鹽分和膠體、有機(jī)物等不能透過(guò)反滲透膜,將殘留在少量濃水中,由濃水管排出。在反滲透裝置停運(yùn)時(shí),自動(dòng)沖洗3~5min,以去除沉積在膜表面的污垢,使裝置和反滲透膜得到有效保養(yǎng)[11]。
表2給出了測(cè)試的樣品名稱、分析項(xiàng)目與分析方法。
表2 測(cè)試的樣品名稱、分析項(xiàng)目與分析方法Table 2 Test items and methods
由于反滲透系統(tǒng)是一套相當(dāng)成熟的工藝,所以僅進(jìn)行了超濾單元段的試驗(yàn),表3對(duì)各工段進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)要求標(biāo)準(zhǔn)以及各工段實(shí)際進(jìn)出水進(jìn)行了比較[12]。
表3 各工段進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)要求標(biāo)準(zhǔn)和各工段實(shí)際進(jìn)出水的比較Table 3 Quality difference of influent and effluent between standards and actual operations of each unit
4.1.1 系統(tǒng)整體運(yùn)行條件下COD去除效果分析
系統(tǒng)工藝對(duì)COD去除情況如圖2所示。進(jìn)水的COD值最高時(shí)能達(dá)180mg/L以上,最低時(shí)為60 mg/L,波動(dòng)較大,但是前端處理工段和超濾工段有效地保證了出水達(dá)標(biāo)。出水中,數(shù)據(jù)小于10mg/L的有2個(gè),數(shù)據(jù)在10~15mg/L的有15個(gè),數(shù)據(jù)大于15mg/L的有3個(gè),最大值為19.3mg/L。而其中系統(tǒng)進(jìn)水有12個(gè)數(shù)據(jù)在100mg/L以上(有7個(gè)數(shù)據(jù)高于130mg/L),在此種進(jìn)水情況下,系統(tǒng)出水仍能達(dá)到15mg/L以下,說(shuō)明系統(tǒng)對(duì)COD的去除效果比較理想,系統(tǒng)裝置運(yùn)行正常平穩(wěn)。
4.1.2 系統(tǒng)整體運(yùn)行條件下氨氮去除效果分析
系統(tǒng)工藝對(duì)氨氮去除情況如圖3所示。從圖3可以看出,二級(jí)出水NH3-N波動(dòng)幅度較大,氨氮的進(jìn)水質(zhì)量濃度為6.17~21.3mg/L,出水質(zhì)量濃度為0.3~2mg/L,最高去除率為98.7%。由于進(jìn)水負(fù)荷的波動(dòng)沒(méi)有一定的規(guī)律,所以這考驗(yàn)著生物濾池的抗負(fù)荷能力,當(dāng)進(jìn)水NH3-N有較大波動(dòng)時(shí),出水NH3-N仍然穩(wěn)定在3mg/L以下,可見(jiàn)生物濾池有很強(qiáng)的抗負(fù)荷波動(dòng)能力。
4.1.3 系統(tǒng)整體運(yùn)行條件下石油類去除效果分析
系統(tǒng)工藝對(duì)石油類去除情況如圖4所示。從圖4可以看出試驗(yàn)對(duì)石油類的去除效果頗為理想。在進(jìn)水質(zhì)量濃度較高的情況下,石油類仍可達(dá)到較好的去除效果。出水中石油類的質(zhì)量濃度范圍在0.1~1.92mg/L,最高去除率可達(dá)到92%,在該工況中,石油類的平均進(jìn)水質(zhì)量濃度為8.69mg/L,平均出水質(zhì)量濃度為0.86mg/L,平均去除率為90.2%。
4.1.4 系統(tǒng)整體運(yùn)行條件下懸浮物去除效果分析
系統(tǒng)工藝對(duì)懸浮物去除情況如圖5所示。系統(tǒng)進(jìn)水懸浮物變化較大,經(jīng)分析認(rèn)為,圖5中4個(gè)很高的點(diǎn)可能是試驗(yàn)誤差造成,因?yàn)椴捎眠^(guò)濾稱重的測(cè)量方法,所以不可避免地造成測(cè)量上的誤差。從試驗(yàn)過(guò)程來(lái)看,在絮凝氣浮池內(nèi)投加助凝劑聚合鋁和絮凝劑聚丙烯酰氨,可以使水中的懸浮物凝結(jié)成團(tuán),在氣浮池內(nèi)進(jìn)行去除。從觀測(cè)的實(shí)際情況,氣浮池中出水水質(zhì)比較清澈,未沉淀的細(xì)小懸浮物通過(guò)后續(xù)的纖維束過(guò)濾器、活性炭過(guò)濾器能夠有效截留,完全可以達(dá)到處理要求,而后續(xù)的超濾裝置能夠有效地將懸浮物質(zhì)量濃度降低到1mg/L以下。由于超濾出水中懸浮物質(zhì)量濃度很低,試驗(yàn)誤差很大,所以此處對(duì)超濾出水用濁度、SDI值進(jìn)行控制。
4.2.1 超濾出水SDI值變化情況
如圖6所示,試驗(yàn)期間超濾出水水質(zhì)穩(wěn)定,在這些數(shù)據(jù)中,SDI值小于3的有兩次,最低值為1.9,比率為12%;SDI值在2~2.5之間的有19次,比率為76%;SDI值大于2.5的有3次,最高值為2.87,比率為12%??梢?jiàn),出水SDI值大部分穩(wěn)定在2~2.5之間,變化范圍不大,而本次試驗(yàn)的出水SDI值要求標(biāo)準(zhǔn)是3,是對(duì)進(jìn)反滲透水質(zhì)的要求指標(biāo),所以出水完全能夠保證后續(xù)裝置的運(yùn)行,同時(shí)也符合反滲透進(jìn)水水質(zhì)要求。
4.2.2 超濾出水濁度
圖7為超濾出水濁度變化曲線。超濾在運(yùn)行過(guò)程中出水濁度基本上很穩(wěn)定,都在0.30NTU左右,在這些數(shù)據(jù)中,濁度小于0.2的有1次,比率為4%;濁度在0.2~0.3之間的有12次,比率為48%;濁度在0.3~0.4之間的有11次,比率為44%;濁度大于0.5的有一次,最大值為0.51,比率為4%。有時(shí),濁度高的原因是取樣點(diǎn)出現(xiàn)問(wèn)題和操作誤差。從SDI值可以看出超濾出水水質(zhì)是很穩(wěn)定的,如果是超濾膜出現(xiàn)問(wèn)題,超濾產(chǎn)水SDI值會(huì)很高。本次試驗(yàn)均滿足反滲透進(jìn)水要求。
4.2.3 超濾出水pH 值
超濾出水pH值變化曲線如圖8所示。由于在預(yù)處理中加有絮凝劑以及本系統(tǒng)加有次氯酸鈉等藥劑,所以系統(tǒng)出水稍顯堿性,pH值變化范圍在7~8之間,不會(huì)對(duì)后續(xù)工藝產(chǎn)生影響。
通過(guò)對(duì)運(yùn)行工況的優(yōu)化調(diào)整以及對(duì)出水水質(zhì)的分析,結(jié)果表明,原廢水通過(guò)本系統(tǒng)工藝的處理,COD值、ρ(氨氮)、ρ(懸浮物)、濁度、ρ(石油類)等水質(zhì)指標(biāo)均能達(dá)到出水目標(biāo),工藝的去除效果達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)??傮w系統(tǒng)工藝具有如下優(yōu)點(diǎn):工藝成熟可靠、運(yùn)行穩(wěn)定、出水水質(zhì)好,完全滿足回用到循環(huán)水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的要求。超濾系統(tǒng)在單通錯(cuò)流過(guò)濾方式下穩(wěn)定運(yùn)行。推薦操作參數(shù):過(guò)濾周期30min、膜通量20~60L/(m2·h)。超濾產(chǎn)水水質(zhì)穩(wěn)定,各項(xiàng)指標(biāo)均可滿足反滲透進(jìn)水要求。完全達(dá)到了國(guó)內(nèi)同類技術(shù)的處理水平,為下一步回用到鍋爐水打下了一個(gè)很好的基礎(chǔ),并且運(yùn)行成本低、運(yùn)行管理方便、操作簡(jiǎn)單、維護(hù)方便、勞動(dòng)強(qiáng)度低。
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