胡 洋,朱勝國,王昌齡,陸 鵬,劉國防
(中國石油化工股份有限公司齊魯分公司,山東淄博255434)
2010年10月,某煉油廠污水汽提裝置氨精餾塔發(fā)生失效事故,塔體因操作超壓撕裂,導(dǎo)致裝置停工。對該塔進行全面檢查,發(fā)現(xiàn)塔上部存在嚴重的腐蝕問題,其中中間冷卻器下部的塔壁遍布溝槽,人孔下方塔壁已經(jīng)腐蝕減薄穿孔,露出外部的人孔加強圈。該設(shè)備2004年9月制造,2004年12月投入使用,至今累計運行時間近5 a。MPa,塔底溫度為145~161℃。設(shè)計進料為氨水,溫度為40℃,其中NH3和水的質(zhì)量分數(shù)分別為29.7%和70.3%。塔頂產(chǎn)品中有質(zhì)量分數(shù)為99.98%液氨和0.02%的水。該設(shè)備殼體采用20R鋼。
自上游設(shè)備來的氣態(tài)氨與高壓液氨儲罐來的液氨混合后,進入氨精制塔(C-8)底部,在C-8塔內(nèi)循環(huán)洗滌進料中的硫化氫。從C-8塔頂出來的氣態(tài)氨經(jīng)過氨精制塔頂分液罐分液后,再分別經(jīng)過吸附罐、氨結(jié)晶罐、脫硫罐脫除氣態(tài)氨中的硫化氫。
脫硫后的氣態(tài)氨與冷卻后的氨精餾塔(C-9)底來的質(zhì)量分數(shù)為20%的稀氨水混合制成質(zhì)量分數(shù)為30%的濃氨水。濃氨水經(jīng)氨水冷卻器冷卻至40℃進入氨水中間罐,再由泵抽出經(jīng)氨水換熱器換熱至110℃進C-9。氨精餾塔底重沸器采用蒸汽加熱,塔底質(zhì)量分數(shù)為20%的氨水經(jīng)氨水換熱器冷卻至77℃,再經(jīng)稀氨水冷卻器冷卻后與脫硫后的氣態(tài)氨混合。氨精餾塔頂?shù)臍鈶B(tài)氨經(jīng)氨冷卻器冷凝為液氨后,依次進入高壓液氨罐和高壓液氨儲罐,然后壓出裝置至液氨罐區(qū)。
C-9設(shè)計塔頂溫度為45℃,壓力為1.45
對C-9進行詳細檢查,發(fā)現(xiàn)中間冷卻器下方2.86 m范圍的塔壁都分布著腐蝕溝槽,其中上數(shù)第一人孔正下方溝槽較深,靠近人孔部位已經(jīng)蝕穿,露出外部的人孔加強圈,腐蝕情況見圖1。
圖1 人孔下部溝槽Fig.1 Perforated grove under the manhole
在溝槽區(qū)下部為2.48 m范圍內(nèi)的蝕坑區(qū),位于一段填料位置,蝕坑深淺不一,塔壁最薄為10.73 mm(最厚14.23 mm)。蝕坑區(qū)下部2 m范圍內(nèi)腐蝕較輕微,二段填料部位又開始出現(xiàn)大量蝕坑,蝕坑區(qū)到升氣孔上部終止。中間冷卻器以下塔的腐蝕分布情況見圖2。
圖2 中間冷卻器以下塔的腐蝕分布情況Fig.2 Distribution of corrosion in tower under the inner-cooler
對溝槽區(qū)和塔體開裂部位進行大面積測厚,結(jié)果發(fā)現(xiàn)部分區(qū)域存在夾層現(xiàn)象。從測厚數(shù)據(jù)看,在起裂區(qū)域邊緣存在厚度減薄,并且部分圈板存在夾層現(xiàn)象,造成這種現(xiàn)象的原因可能是濕H2S環(huán)境下導(dǎo)致的氫致開裂,也不排除設(shè)備制造板材缺陷。對下裂紋下方溝槽處的塔壁進行測厚發(fā)現(xiàn),在溝槽波谷處塔壁厚為9.3 mm及溝槽波峰處塔壁厚為13~14 mm,說明溝槽最深深度為4 mm左右。
對斷口進行宏觀分析,可以看出在起裂區(qū)有明顯縮頸,材質(zhì)有分層跡象。內(nèi)側(cè)宏觀呈密集階梯或?qū)訝钚蚊玻馁|(zhì)劣化,具有脆化的特征;外層較好。
從腐蝕形貌和材質(zhì)劣化現(xiàn)象看,該塔可能存在酸露點腐蝕、垢下腐蝕、沖刷腐蝕、硫化物應(yīng)力腐蝕或氫損傷。
對采集中間冷卻器管程內(nèi)垢樣及二層法蘭連接處大量水沖洗后的殘液進行分析,其介質(zhì)主要為NH4HS。由于塔內(nèi)經(jīng)過大量的水洗,故分析結(jié)果不能準確反應(yīng)出塔內(nèi)實際狀況,僅供參考。
從垢樣和水樣分析結(jié)果看,塔內(nèi)存在著大量的NH4HS鹽垢。
采用火花式直讀光譜儀對C-9筒體的開裂部位和人孔部位進行化學(xué)成分測試,結(jié)果見表1。樣品各成分均滿足GB6654—1996《壓力容器用鋼板》對20R鋼的要求。
表1 C-9筒體化學(xué)成分Table 1 Chemical composition of materials of C-9 w,%
圖3給出了筒體龜裂部位樣品宏觀及微觀組織照片見圖3。從圖3可以看出,筒體組織為鐵素體加珠光體,其中珠光體沿鋼板軋制方向呈條帶狀分布。裂紋和腐蝕坑均出現(xiàn)在筒體內(nèi)壁,裂紋以穿晶的方式呈臺階狀沿鋼板軋制方向擴展;筒體外壁取樣部位無腐蝕坑或裂紋存在。
圖3 筒體龜裂部位樣品宏觀及微觀組織Fig.3 Macro and micro structural photos of samples on cracking section
從腐蝕形貌和腐蝕分析數(shù)據(jù)看,C-9主要存在以下幾種腐蝕模式:冷凝液的酸腐蝕和垢下腐蝕、NH4HS的沖刷腐蝕、濕硫化氫環(huán)境下的氫損傷。
2.5.1 冷凝液的酸腐蝕和垢下腐蝕
查氨的飽和蒸汽壓圖得到,在1.4 MPa時氨對應(yīng)的冷凝溫度是36℃[1],可能在冷卻器管壁上形成冷凝氨液,并沿著塔壁下流。而在人孔部位,可能會因保溫不好而析出氨液,積聚在人孔底部,形成積液。
氨液和積液中的氨與介質(zhì)中的H2S、硫代硫酸根、硫酸根等雜質(zhì)反應(yīng)生成 NH4HS,(NH4)2SO4等,在水存在的條件下水解形成酸性腐蝕介質(zhì),造成酸液腐蝕和垢下腐蝕。這是人孔底部和人孔下部深溝槽及人孔邊緣深孔洞形成的主要原因。
在一段和二段填料部位由于介質(zhì)流動相對緩慢,容易積聚垢物,垢物中富含NH4HS,導(dǎo)致塔壁出現(xiàn)大面積的垢下腐蝕。而位于二段填料上方的空間由于溫度較高,沒有NH4HS酸性水形成,且器壁沒有垢物存在,因此腐蝕相對輕微。
2.5.2 NH4HS沖刷腐蝕
氣態(tài)氨中含的H2S會與NH3反應(yīng)生成NH4HS,在120℃左右的溫度條件下結(jié)晶析出,因此在塔體上部介質(zhì)中存在 NH4HS的結(jié)晶,含NH4HS的氨液在塔上部凝結(jié),受重力作用往下流動,與逆流的高速氨氣接觸,造成塔壁的沖刷腐蝕。
NH4HS質(zhì)量濃度高的原因有兩個,一是原料性質(zhì)波動,原料水中的硫化氫和氨大幅提高,導(dǎo)致進入氨精餾塔的H2S質(zhì)量濃度超過設(shè)計指標3 mg/L。第二是由于C-9底部的氨液循環(huán)使用,使得NH4HS鹽不斷積聚,導(dǎo)致整個系統(tǒng)腐蝕加劇。
2.5.3 濕硫化氫環(huán)境下的氫損傷
在一段填料上方的溝槽區(qū),還存在器壁分層的現(xiàn)象,這主要是由于濕硫化氫環(huán)境下的氫損傷造成的。由于C-9采用的20R鋼板組織為鐵素體加珠光體,沿鋼板軋制方向呈條帶狀分布,具有典型的軋制狀態(tài)組織特征,且鋼中存在條帶狀MnS夾雜物,這些都降低了鋼板耐濕硫化氫環(huán)境損傷的能力,導(dǎo)致筒體產(chǎn)生分層、開裂現(xiàn)象。
(1)氨精餾塔材質(zhì)采用20R鋼抗HIC鋼板,并提高鋼板的供貨質(zhì)量,保證鋼板符合GB6654交貨狀態(tài)要求;
(2)加強原料控制,防止氨液中H2S含量及其它雜質(zhì)含量超過工藝設(shè)計要求;
(3)腐蝕介質(zhì)跟蹤分析。裝置開工后,對該系統(tǒng)從進料到抽出各個部位進行采樣分析,分析鐵離子、硫化氫、硫代硫酸鹽、硫酸鹽、硝酸鹽、氫氰根等有害離子,判斷各部位腐蝕介質(zhì)的分布情況。監(jiān)測氨精餾塔(C-9)污水的NH4HS質(zhì)量濃度,當NH4HS質(zhì)量分數(shù)超過2%時,應(yīng)進行置換;
(4)設(shè)備結(jié)構(gòu)形式改進,防止酸液和結(jié)鹽的形成,如將中間冷卻器改在塔外,防止大量氨液在塔內(nèi)形成。同時加強人孔、短節(jié)等部位的保溫,防止低溫氨液冷凝結(jié)鹽;可以考慮在中間冷卻器下筒體部位噴涂耐蝕耐磨涂層;
(5)加強塔體的腐蝕監(jiān)控。在中間冷卻器下部的塔體進行定點測厚布點,建議每個定點部位開200 mm×400 mm的窗口,測厚時沿著軸向15 cm密集布點測厚,對于人孔下部器壁和人孔脖子底部要作為重點監(jiān)控;
(6)對氨精餾系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備管線進行檢測。鑒于氨精餾系統(tǒng)的腐蝕狀況,建議對該系統(tǒng)相應(yīng)的設(shè)備管線進行檢驗,包括塔頂線、進料線、塔底重沸器系統(tǒng)、氨冷卻器、高壓液氨循環(huán)罐、氨水換熱器、氨水中間罐等,防止出現(xiàn)濕硫化氫應(yīng)力腐蝕開裂或局部腐蝕減薄,重點檢查流速過高、流速過低、腐蝕介質(zhì)質(zhì)量濃度高的部位。
[1] 劉光啟,馬連湘,劉杰.化學(xué)化工物性數(shù)據(jù)手冊(無機卷)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002:97-98.