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      棒材廠冷床裙板的改造與實(shí)踐

      2013-10-13 03:14:44晏祥科
      河南冶金 2013年1期
      關(guān)鍵詞:裙板冷床長軸

      晏祥科

      (三鋼集團(tuán)閩光棒材廠)

      0 前言

      福建三鋼閩光股份有限公司棒材廠1994年投產(chǎn),設(shè)計(jì)產(chǎn)能為24萬t/年。經(jīng)過技改2007年達(dá)103萬t/年。隨著Ф16 mm~Ф20 mm兩切分及穿水冷卻工藝的應(yīng)用,原冷床裙板已嚴(yán)重制約軋線生產(chǎn)能力的發(fā)揮,須對(duì)冷床裙板傳動(dòng)及控制進(jìn)行改造。

      1 概況

      冷床裙板的作用是將成品倍尺分離、制動(dòng)并拋到冷床齒條上進(jìn)行冷卻。通過油缸驅(qū)動(dòng)連桿帶動(dòng)裙板進(jìn)行升降,使裙板做循環(huán)動(dòng)作:由高位降至低位、低位升至中位、中位升至高位。

      2 存在的問題

      2.1 油缸行程短、裙板角度不夠

      由于軋制速度快軋帶在傳動(dòng)輥道上跳動(dòng)嚴(yán)重,在裙板處于高位時(shí),第一根鋼仍時(shí)不時(shí)會(huì)從輥道跳出裙板直接滑入齒形板,造成冷床亂鋼。經(jīng)分析為裙板高度不夠,即由于油缸行程相對(duì)不足造成裙板高位的高度不夠。原裙板角度20°,在軋制兩切分時(shí)第二根鋼較慢滑入齒形板影響生產(chǎn)節(jié)奏(如圖1所示)。

      圖1 冷床裙板裝置橫截面示意圖

      2.2 個(gè)別裙板油缸故障影響生產(chǎn)

      整條裙板是由10根液壓缸同時(shí)驅(qū)動(dòng)同步長軸,當(dāng)任一電磁換向閥不能正常工作時(shí),對(duì)應(yīng)油缸將成為反向負(fù)載使長軸出現(xiàn)卡阻點(diǎn),導(dǎo)致裙板高低不一造成亂鋼、掛鋼、竄鋼(如圖2所示)。

      圖2 改造前的控制閥組

      2.3 裙板動(dòng)作沖擊大、不同步

      裙板動(dòng)作沖擊大上、下銷軸易磨損甚至折斷,缸的支撐座易被撕裂,長軸支撐座內(nèi)銅瓦磨損、長軸支撐座撕裂下沉等都會(huì)導(dǎo)致裙板高低起伏,引起裙板動(dòng)作不同步。

      2.4 冷床輸入輥道壽命短

      輸入輥道表面硬度不夠,輥?zhàn)釉诤芏虝r(shí)間內(nèi)磨損凹槽較深,造成軋帶滑到裙板上太慢甚至滑不下來,引起掛鋼亂鋼事故。

      3 改造措施

      3.1 增加油缸行程與裙板角度

      將油缸行程由100 mm增至120 mm,使裙板高位高于輥道面110 mm(增加了25 mm),確保高位時(shí)第一根鋼在輥道上無法跳出;裙板角度由20°改為35°,確保鋼快速滑入齒形板。因油缸行程增加,原液壓系統(tǒng)流量已相對(duì)不足,須重新設(shè)計(jì)。具體計(jì)算如下:

      1)系統(tǒng)壓力計(jì)算。裙板角度增大重量增加、裙板動(dòng)作摩擦力增大,需重新確定液壓系統(tǒng)工作壓力,以確保裙板動(dòng)作安全、可靠。裙板受力分析如圖3所示。

      圖3 裙板受力分析

      油缸輸出總液壓力計(jì)算(連桿總重量G1、裙板總重量G2、最大軋帶重量G3計(jì)算從略):

      式中:Fy——油缸輸出總液壓力(Fy=221900 N);

      L1——油缸與長軸形成的力臂;

      β——油缸與撥叉形成的夾角;

      G1——連桿總重量;

      L2——裙板連桿與長軸形成的力臂;

      L3——連桿的長度;

      α——裙板與垂直線的夾角;

      G2——裙板總重量;

      G3——最大軋帶重量;

      Fm——裙板動(dòng)摩擦力;

      L4——軋帶到連桿的距離。

      油缸頂升腔壓力:

      式中:A1——油缸無桿腔面積;

      p2——油缸回油腔壓力;

      A2——油缸有桿腔面積;

      ηcm——機(jī)械效率(取0.9)。

      泵出口壓力:

      式中:p1——油缸頂升腔壓力;

      Δp——總壓力損失油取0.6 MPa缸回油腔壓力;

      Δpe——壓力繼電器壓差,取 0.5 MPa[1]。

      2)泵與蓄能器的流量計(jì)算(油缸所需總流量qg、單泵流量qb從略):

      蓄能器提供的流量:

      式中:K——泄漏系數(shù)(取1.3);

      qg——油缸所需總流量;

      ηp——葉片泵總效率(取 0.6)[2];

      qb——單泵流量。

      所需蓄能器容積:

      式中:P0——蓄能器充氮壓力(取 6.5 MPa);

      P1——系統(tǒng)最低工作壓力(取10.5 MPa);

      P2——系統(tǒng)最高工作壓力(取11.5 MPa);

      n——多變指數(shù)(取 1.25)[3]。

      所需蓄能器個(gè)數(shù)(6個(gè),考慮蓄能器皮囊損壞仍能滿足生產(chǎn)需要,特意多增2個(gè)):

      40 L/個(gè) ×6個(gè) =240 L>135 L

      通過以上計(jì)算,得出:液壓系統(tǒng)工作最小設(shè)定壓力≥9.45 MPa;將油泵PFE-41056/1DV由一用一備改為兩用一備;蓄能器NXQ1-F40/31.5由原來的兩個(gè),增至六個(gè)。

      3)校核控制閥架元件的選型。原電磁換向閥與疊加式單向節(jié)流閥能滿足改造后的油缸通油能力,具體對(duì)照見表 1[4]。

      表1 控制元件選型表

      3.2 設(shè)計(jì)閥組的優(yōu)化

      給每組閥增加一個(gè)溢流閥與單向閥(如圖4所示),個(gè)別支路出現(xiàn)故障不影響生產(chǎn)。當(dāng)任一電磁換向閥不能正常工作時(shí),靠相鄰兩個(gè)支路油缸帶著該故障支路油缸動(dòng)作,溢流閥與單向閥此時(shí)分別起超壓卸荷與負(fù)壓補(bǔ)油作用。同時(shí)可通過查找超系統(tǒng)壓力的壓力表,確定不正常的支路并留待計(jì)劃停機(jī)再處理。

      圖4 改造后的控制閥組

      3.3 改進(jìn)油缸安裝方式

      讓高、低位對(duì)射光電管提前檢測(cè)到,利用支路換向閥閥芯回中位的節(jié)流過程,使油缸減速?zèng)_到位。將油缸安裝孔由Φ31.5 mm擴(kuò)至Φ40 mm,上銷改為Φ32 mm的階梯銷,銷軸與油缸通過軸套裝配;下銷Φ30 mm改為Φ35 mm以增加其強(qiáng)度,同時(shí)加長上、下銷配合長度以降低接觸應(yīng)力,并將下銷加工成階梯狀便于裝卸。

      3.4 改用長效耐磨輥

      原輥?zhàn)硬牧蠟?5Mn熱處理,在鋼接觸到的輥面上加工出整圈凹槽并鑲焊上耐磨體?;谠撦仒O長的壽命,每間隔1個(gè)耐磨輥布置1個(gè)普通輥,既利用原有備件又降低改造費(fèi)用。

      4 改造效果

      解決了長期困擾棒材廠的冷床掛鋼、亂鋼、竄鋼問題,為軋線提速創(chuàng)高產(chǎn)提供設(shè)備保障。大幅降低了設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間,節(jié)約了大量檢修人工與備件費(fèi)用。改造效果見表2。

      表2 冷床裙板改造前后效果比較

      [1] 成大先.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè).第五版.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010:21-33.

      [2] 徐灝.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè).第5卷.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1992:37-106.

      [3] 雷天覺.新編液壓工程手冊(cè).下冊(cè).北京:理工大學(xué)出版社,1998:1774.

      [4] 成大先.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè).第五版.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010:21-523.

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