陳 剛
(上海電力股份有限公司吳涇熱電廠,上海 200241)
上海吳涇熱電廠11、12號(hào)機(jī)組為300MW火力發(fā)電機(jī)組,分別于1991年和1992年投產(chǎn)。機(jī)組除灰系統(tǒng)由美國(guó)Allen公司設(shè)計(jì),采用微正壓稀相氣力輸灰方式,負(fù)責(zé)將省煤器及電除塵下集灰斗所收集到的飛灰,通過氣力輸送排放到灰?guī)爝M(jìn)行后續(xù)處理。
為降低發(fā)電成本,機(jī)組燃煤由設(shè)計(jì)煤種改為配煤摻燒后,灰量猛增,超過設(shè)計(jì)值。由此引發(fā)灰斗積灰、輸灰不暢等問題,影響到除灰系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性。通過引入脫硫系統(tǒng)氧化風(fēng)機(jī)作為輸灰氣源和優(yōu)化除灰系統(tǒng)PLC程控設(shè)置等措施,挖掘設(shè)備潛力,在不增加額外投資的情況下,提高了除灰系統(tǒng)出力,解決了生產(chǎn)和環(huán)保等方面問題。
11、12號(hào)機(jī)組除灰系統(tǒng)由輸送風(fēng)機(jī)、灰斗氣化風(fēng)機(jī)和加熱器、氣鎖閥(電除塵器和省煤器)、粗細(xì)灰管等設(shè)備組成。每臺(tái)機(jī)組各有2根獨(dú)立的粗、細(xì)輸灰管道,粗灰管輸送省煤器灰斗(4斗)和電除塵器一電場(chǎng)灰斗(8斗)的灰,細(xì)灰管輸送二、三電場(chǎng)(各8斗)的灰。
輸送風(fēng)機(jī)共3臺(tái),其中輸送風(fēng)機(jī)A為11號(hào)機(jī)組粗、細(xì)灰管的輸灰氣源;輸送風(fēng)機(jī)C為12號(hào)機(jī)組粗、細(xì)灰管的輸灰氣源;輸送風(fēng)機(jī)B為備用輸灰氣源,兩臺(tái)機(jī)組公用。但是,每臺(tái)機(jī)組的粗、細(xì)灰管只能交替處于運(yùn)行狀態(tài),不能同時(shí)進(jìn)行輸灰。因此,同一時(shí)間,每臺(tái)機(jī)組只能由一根灰管進(jìn)行輸灰工作。
灰管和輸送風(fēng)機(jī)工作方式如圖1所示。
圖1 優(yōu)化前輸灰系統(tǒng)工作方式
除灰控制系統(tǒng)的工作方式有兩種。
1)壓力方式 PLC根據(jù)料位計(jì)灰粉位置信號(hào)和氣鎖閥壓力值信號(hào),采取相應(yīng)的處理。當(dāng)灰斗料位計(jì)指示高料位,控制系統(tǒng)將開進(jìn)料閥,關(guān)出料閥,灰將從灰斗卸放到氣鎖閥;當(dāng)氣鎖閥內(nèi)部壓力超過定值,控制系統(tǒng)將關(guān)進(jìn)料閥,開出料閥,通過壓縮空氣使灰經(jīng)過灰管輸往灰?guī)?;?dāng)氣鎖閥內(nèi)部壓力低于定值時(shí),則切換到其他灰斗除灰。在壓力方式下,高灰位灰斗優(yōu)先除灰,灰斗除灰時(shí)間受實(shí)際灰位控制。
2)時(shí)間方式 灰斗氣鎖閥按預(yù)設(shè)順序(省煤器4遍→一電場(chǎng)24遍→二電場(chǎng)10遍→三電場(chǎng)5遍)進(jìn)行除灰,每個(gè)灰斗除灰時(shí)間固定,進(jìn)料閥開啟8s后關(guān)閉,關(guān)閉同時(shí)出料閥開啟22s,30s為一個(gè)循環(huán)。
11、12號(hào)機(jī)組設(shè)計(jì)煤種灰分為7%,校核煤種灰分為14%。實(shí)施配煤摻燒后,燃煤灰分大幅上升,機(jī)組燃煤實(shí)際灰分一直超過20%。Allen公司微正壓稀相技術(shù)的輸灰系統(tǒng)出力提高余地不是很大,因此在摻燒工況下,面對(duì)燃煤灰量增多、灰質(zhì)變化等原因,除灰系統(tǒng)無法及時(shí)將灰斗存灰送往灰?guī)?,造成灰斗?yán)重積灰,曾出現(xiàn)1個(gè)班次內(nèi)11號(hào)機(jī)組電除塵器一電場(chǎng)8個(gè)灰斗,一下子被積灰堵塞了7個(gè)的極端狀況。
灰斗積灰嚴(yán)重時(shí),會(huì)引發(fā)電除塵器高壓柜內(nèi)部極板等部件的短路以及欠壓故障報(bào)警跳閘,影響設(shè)備安全運(yùn)行。如果通過降低電除塵器除塵效率的辦法來降低灰斗積灰量,則會(huì)使大量飛灰進(jìn)入脫硫吸收塔,造成吸收塔漿液質(zhì)量變化,影響脫硫效率。因此,當(dāng)灰斗積灰嚴(yán)重時(shí),為保證電除塵器正常工作,只能將灰斗存灰直接排放地面,由人工清場(chǎng)運(yùn)出,嚴(yán)重影響企業(yè)的文明生產(chǎn),也不符合電除塵器環(huán)保設(shè)備的初衷。
按照機(jī)組原先設(shè)計(jì),3臺(tái)輸送風(fēng)機(jī)作為11、12號(hào)機(jī)組輸灰氣源,運(yùn)二備一,通過切換,風(fēng)機(jī)輪流運(yùn)行,設(shè)備定期檢修和臨時(shí)維護(hù)工作不會(huì)影響系統(tǒng)正常運(yùn)行。但是,在摻燒工況下,由于灰量大,輸送風(fēng)機(jī)必須24h連續(xù)滿負(fù)荷運(yùn)行,對(duì)風(fēng)機(jī)損耗嚴(yán)重。作為服役20年的風(fēng)機(jī),長(zhǎng)時(shí)間滿載運(yùn)行會(huì)造成輸送風(fēng)機(jī)軸承溫度升高、皮帶斷裂、振動(dòng)偏大等缺陷頻發(fā),風(fēng)機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行受到極大影響。在運(yùn)二備一方式下,只要有1臺(tái)風(fēng)機(jī)出現(xiàn)故障或者進(jìn)行檢修,另外2臺(tái)風(fēng)機(jī)只能連續(xù)運(yùn)行,不能進(jìn)行檢修或者維護(hù)工作,要么停運(yùn)除灰系統(tǒng),這給機(jī)組安全運(yùn)行埋下了隱患。
根據(jù)現(xiàn)有除灰系統(tǒng)工作方式,每臺(tái)機(jī)組在同一時(shí)間只能有1根灰管進(jìn)行輸灰,另1根灰管處于閑置狀態(tài)。在煤種灰分較低的情況下,這種運(yùn)行方式無關(guān)緊要,但在配煤摻燒灰量增大的情況下,需要采取措施合理利用閑置灰管,發(fā)揮設(shè)備輸灰潛力。
針對(duì)11、12號(hào)機(jī)組除灰系統(tǒng)在摻燒工況下存在的問題,挖掘設(shè)備潛力,從節(jié)能、環(huán)保、安全等方面考慮,對(duì)除灰系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。
在深度分析其他設(shè)備的運(yùn)行狀況和相關(guān)試驗(yàn)后,發(fā)現(xiàn)11、12機(jī)組脫硫系統(tǒng)的4臺(tái)氧化風(fēng)機(jī),采用運(yùn)一備一的工作方式有潛力可挖。目前,每臺(tái)機(jī)組各配2臺(tái)氧化風(fēng)機(jī),如果將氧化風(fēng)機(jī)引入除灰系統(tǒng)作為輸灰氣源,具有氧化風(fēng)機(jī)管道敷設(shè)距離短,沿程出力損失小;氧化風(fēng)機(jī)揚(yáng)程(0.098MPa)、流量(4 800m3/h)比輸送風(fēng)機(jī)揚(yáng)程(0.093MPa)、流量(4 217m3/h)略高,設(shè)備替換性好;氧化風(fēng)機(jī)共4臺(tái),備用數(shù)量多,不會(huì)影響脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行;氧化風(fēng)機(jī)2010年投運(yùn),設(shè)備新、質(zhì)量好等優(yōu)勢(shì)。
通過重新布置管道走向,安裝切換閥門,將11、12號(hào)機(jī)組4臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)出口相互聯(lián)通后,并入除灰系統(tǒng)。同時(shí),在程控中進(jìn)行設(shè)置,提高系統(tǒng)的輸灰能力。改造后,輸灰系統(tǒng)的運(yùn)行方式改為:輸送風(fēng)機(jī)A、C作為11、12號(hào)機(jī)組粗灰管的輸灰氣源,可交叉作業(yè);輸送風(fēng)機(jī)B作為11、12號(hào)機(jī)組細(xì)灰管的公用輸灰氣源,但是同一時(shí)間只能負(fù)責(zé)1根細(xì)灰管的輸灰工作;11號(hào)機(jī)組氧化風(fēng)機(jī)A、B作為11號(hào)機(jī)組的輸灰氣源,可對(duì)11號(hào)機(jī)組粗、細(xì)灰管進(jìn)行輸灰作業(yè),但是同一時(shí)間只能負(fù)責(zé)1根灰管的輸灰工作;12號(hào)機(jī)組氧化風(fēng)機(jī)A、B作為12號(hào)機(jī)組的輸灰氣源,可對(duì)12號(hào)機(jī)組粗、細(xì)灰管進(jìn)行輸灰作業(yè),但是同一時(shí)間只能負(fù)責(zé)1根灰管的輸灰工作;4臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)可以交叉作業(yè),均可負(fù)責(zé)11、12號(hào)機(jī)組脫硫系統(tǒng)氧化風(fēng)的提供,確保不影響脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行。
改造后,在同一工況下,11、12號(hào)機(jī)組的粗、細(xì)灰管可同時(shí)進(jìn)行輸灰工作(程控中分別由輸送風(fēng)機(jī)、氧化風(fēng)機(jī)進(jìn)行,相互之間無干擾),即可同時(shí)進(jìn)行4根灰管的輸灰作業(yè),輸灰效率提高1倍,如圖2所示。
圖2 優(yōu)化后輸灰系統(tǒng)工作方式
在摻燒工況下,由于灰斗的進(jìn)灰量較大,因此大部分的灰斗料位計(jì)信號(hào)和氣鎖閥壓力信號(hào)一直處于高定值狀態(tài),不適合采用壓力方式進(jìn)行除灰系統(tǒng)運(yùn)行控制。而按時(shí)間方式進(jìn)行除灰系統(tǒng)運(yùn)行控制時(shí),灰斗按順序除灰,每個(gè)灰斗除灰時(shí)間為進(jìn)料閥8s,出料閥22s,合計(jì)30s。按照原先設(shè)計(jì),1h只能進(jìn)行120斗次的灰斗除灰工作,而在實(shí)際工作中還是不能滿足及時(shí)除灰的需要,因此對(duì)程控中的除灰時(shí)間和動(dòng)作進(jìn)行了優(yōu)化。
1)修改灰斗氣鎖閥進(jìn)灰時(shí)間 考慮到進(jìn)灰時(shí)間直接影響除灰能力,因此將時(shí)間設(shè)定改為進(jìn)料閥開啟10s,出料閥開啟20s,總時(shí)間依然為30s。這樣一來,每個(gè)灰斗除灰時(shí)增加了2s進(jìn)灰時(shí)間。
2)修改灰斗氣鎖閥除灰動(dòng)作 修改后的動(dòng)作設(shè)定為:將灰斗A進(jìn)料閥關(guān)閉,同時(shí)開啟灰斗A出料閥;將灰斗A出料閥開啟10s后,灰斗B進(jìn)料閥開啟10s(此時(shí)灰斗A出料閥尚未關(guān)閉);灰斗A出料閥關(guān)閉,同時(shí)灰斗B進(jìn)料閥關(guān)閉,灰斗B出料閥開啟。通過將第2個(gè)灰斗進(jìn)料閥開啟時(shí)間提前,與第1個(gè)灰斗除灰工作疊加進(jìn)行,每個(gè)灰斗除灰工作時(shí)間節(jié)約了10s,1h灰斗工作次數(shù)增加為180斗次。
3)修改灰斗氣鎖閥除灰順序 根據(jù)輸灰管道和輸灰氣源的變化,重新設(shè)定了灰斗除灰順序。電除塵器一電場(chǎng)灰量占總灰量的絕對(duì)多數(shù),因此將粗灰管原有的省煤器4遍→一電場(chǎng)24遍,改為省煤器2遍→一電場(chǎng)48遍,細(xì)灰管不變。修改后,粗灰管成為電除塵器一電場(chǎng)的“專用”灰管,一電場(chǎng)除灰能力大幅提升。
配煤摻燒工作的煤種變化大,灰分和灰質(zhì)變化也比較大,為了應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的極端情況,降低除塵器一電場(chǎng)灰斗積灰故障發(fā)生率,還采取了兩項(xiàng)保護(hù)措施。
1)在除塵器一二電場(chǎng)灰斗間加裝斜管 在除塵器一電場(chǎng)8個(gè)灰斗和二電場(chǎng)8個(gè)灰斗間,對(duì)應(yīng)安裝8根斜管。斜管一端位于一電場(chǎng)灰斗的中部,另一端位于二電場(chǎng)灰斗的偏下1/4處。當(dāng)一電場(chǎng)灰斗積灰超過一半時(shí),灰斗料位計(jì)發(fā)出信號(hào),打開斜管閥門,讓一電場(chǎng)灰斗內(nèi)的灰自行流動(dòng)到二電場(chǎng)灰斗內(nèi),以減輕一電場(chǎng)除灰壓力。
2)設(shè)定一電場(chǎng)灰斗氣鎖閥壓力保護(hù)值 對(duì)一電場(chǎng)灰斗氣鎖閥壓力進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。當(dāng)一電場(chǎng)灰斗氣鎖閥內(nèi)部壓力超過預(yù)設(shè)定值時(shí),控制室CRT上會(huì)出現(xiàn)報(bào)警,提示取消省煤器灰斗除灰次序,粗灰管輸灰全部轉(zhuǎn)為一電場(chǎng)灰斗進(jìn)行。
1)提高輸灰效率 輸灰系統(tǒng)由2根灰管同時(shí)輸灰改為4根灰管同時(shí)輸灰,輸灰效率增加一倍,確保輸灰系統(tǒng)運(yùn)行可靠性。
2)增加備用手段 新增氧化風(fēng)機(jī)作為輸送氣源,解決了在灰量大的時(shí)候,輸送風(fēng)機(jī)如因故障或計(jì)劃性檢修而無法正常投運(yùn),影響輸灰系統(tǒng)正常運(yùn)行的問題,提高了系統(tǒng)的安全性。
3)加強(qiáng)輸灰能力 由于氧化風(fēng)機(jī)的揚(yáng)程高于輸送風(fēng)機(jī),在灰分比重較大時(shí)可以讓氧化風(fēng)機(jī)代替輸送風(fēng)機(jī)作為粗灰管輸灰氣源,提高了系統(tǒng)對(duì)摻燒煤種的適應(yīng)能力。
4)提高除灰效率 通過將灰斗進(jìn)灰時(shí)間由8s增至10s和灰斗除灰動(dòng)作時(shí)間疊加10s兩項(xiàng)措施,1h有效除灰時(shí)間由原先的16min,提升至30min,大大提升了除灰系統(tǒng)的工作效率。
5)強(qiáng)化系統(tǒng)保護(hù) 在安裝斜管和設(shè)定氣鎖閥壓力保護(hù)后,一電場(chǎng)灰斗的灰位、壓力等參數(shù)被實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),控制室可以隨時(shí)進(jìn)行調(diào)控,強(qiáng)化了除灰系統(tǒng)的工作穩(wěn)定性。
11、12號(hào)機(jī)組的除灰系統(tǒng)經(jīng)過優(yōu)化改造,挖掘了設(shè)備潛力,利用了設(shè)備效能,使得除灰運(yùn)行方式更加合理,除灰系統(tǒng)應(yīng)對(duì)配煤摻燒工況下煤質(zhì)變化的能力也得到了進(jìn)一步加強(qiáng),很好地解決了除灰系統(tǒng)出力不足等問題,取得了明顯的效果。