田燕
(天津天鋼聯(lián)合特鋼有限公司天津301500)
全廠集中空壓站是現(xiàn)在企業(yè)生產(chǎn)必須的能源設備,但在使用中發(fā)現(xiàn),管道帶水比較嚴重,特別是北方冬天造成管道冰堵,影響設備正常運行。天津天鋼聯(lián)合特鋼公司2011年實施升級改造,新建一座1000m3/min的空壓站設備,該設備在運行過程中同樣受到這個問題的困擾,既給生產(chǎn)使用帶來問題,又造成了能源的浪費。
壓縮空氣作為鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)必不可少的、重要的能源動力介質(zhì),使用的是否合理,直接關系到設備安全穩(wěn)定的運行,空壓站地址應選在廠區(qū)哪位置合理?建在用戶附近,還是建在哪里都行?壓縮空氣管網(wǎng)設計什么形式是合理的?相信每個設計單位和使用單位的得出的結論都不一致。本文就聯(lián)合特鋼公司壓縮空氣的合理使用進行認真總結。
聯(lián)合特鋼公司新建空壓站設備投產(chǎn)后不久,在煉鋼廠首先發(fā)現(xiàn)用作儀表氣源的壓縮空氣中有水,當時由于是夏天,加強了排水,沒有影響生產(chǎn);到了冬天出現(xiàn)了冰堵現(xiàn)象,在氣尾處的用于氣力輸送白灰裝置處的儲氣罐有排不完的水,并時常發(fā)生冰堵,多次造成停產(chǎn)。對生產(chǎn)影響極大。
新建空壓站位于公司最北端的制氧車間內(nèi),空壓機流量250m3/min*4,每臺空壓機都配有一臺壓縮熱再生式干燥機,也就是說空壓機與干燥機一對一配置,設計要求干燥后露點-20℃以下,實際采購設備要求干燥后露點-40℃以下。氣體用戶從北到南,輸送管道是普通的無縫鋼管,中間沒有任何裝置設備,在各用氣點根據(jù)用氣量設有容積不同的儲氣罐??諌赫揪嚯x煉鋼最近,管道長度約500米,各用氣點的儲氣罐都自行定期排水,否則無法正常生產(chǎn)。
聯(lián)合特鋼公司的空壓站設有四臺250m3/min離心式壓縮機,與四臺余熱再生式干燥機一對一使用。為設備儀表提供氣源的空氣壓縮干燥流程:空氣經(jīng)吸入過濾器過濾顆粒雜質(zhì)后進入空壓機經(jīng)過三級壓縮,溫度約為110℃,進入壓縮熱再生式空氣干燥機。經(jīng)過干燥機的壓縮空氣,經(jīng)50*2m3/h儲氣罐后送入外管網(wǎng),至各用戶。
2.1 干燥機工藝流程說明
見圖一:干燥機工藝流程圖
壓縮熱再生式空氣干燥機是利用空壓機高溫排氣的熱量,對吸附干燥劑直接加熱,使干燥劑得到徹底再生,由于其加熱再生時無耗氣,不用電,最大程度地節(jié)約了能量。
我公司使用的MH系列壓縮熱再生式空氣干燥機,有兩臺吸附罐(干燥塔),A塔工作,B塔再生;B塔工作,A塔再生,控制方式為PLC全自動控制,標準循環(huán)周期是8小時。
2.2 干燥機的結構
干燥機主要由二個填充有防水凝膠的吸附罐(干燥塔)構成。此外有一個水冷冷卻器,冷卻器串接一個氣液分離器,連接管是鋼管。
為控制各個周期壓縮空氣的流動方向,總共裝有十個閥組,每個閥組由一連桿與傳動裝置相連。傳動裝置裝有限位開關(閥門到位信號反饋裝置),這樣只有上一個操作結束以后,才能開始下一個切換。采用氣動傳動裝置,由二位五通電磁閥來控制。
經(jīng)干燥機干燥后露點達-40℃以下的壓縮空氣,經(jīng)管道送入2*50m3/h儲氣罐,由儲氣罐出口管道送到公共管網(wǎng)至各用戶端。
未飽和空氣在保持水蒸氣分壓力不變(即保持絕對含水量不變)情況下降低溫度,使之達到飽和狀態(tài)時的溫度叫“露點”。溫度降至露點時,濕空氣中便有凝結水滴析出。
濕空氣的露點不僅與溫度有關,而且與濕空氣中水分含量的多少有關,含水量大的露點高,含水量少的露點低。大氣露點與水份含量關系圖表如下:
壓縮空氣經(jīng)干燥機后送到管網(wǎng),由于沿途與管外空氣換熱,使管道內(nèi)的空氣溫度降低,空氣中一部分水蒸氣析出,壓縮空氣帶水原因有:
4.1 干燥機冬天運行干燥效果差
干燥機在夏季運行時已有帶水問題,只是用戶自行定時排水,沒有引起重視。當環(huán)境溫度降到10℃左右時,壓縮空氣中含水量會大大增加。干燥機后露點多數(shù)要高于-40℃,造成輸送管道中的壓縮空氣含水量增加,氣力輸送管道發(fā)生冰堵,氣動閥門不動作等等問題。2011年12月份,由于壓縮空氣中含水量太大,造成了氣力輸送停產(chǎn)三次。
4.2 干燥機自動排水器排水效果差
干燥機設有兩個自動排水器,一個是氣動球閥,設定為定時排水;還有一個是倒桶排水器,采用液位控制。雖然設有兩個排水器,但排水效果不理想,排水器易發(fā)現(xiàn)故障,要求定期維護,但實際中沒有按照規(guī)程要求去做,造成排水效果差。
4.3 儲氣罐手動排污閥冬天易凍結
冬季環(huán)境溫度降低,儲氣罐下部手動排污閥需要常開,將水排出。特別是位于壓縮空氣管網(wǎng)末端的氣力輸送儲氣罐下部的手動排污閥易凍結,無法及時清除掉壓縮空氣中的全部水分,導致管道結冰,造成氣力輸送停止,影響生產(chǎn)。
4.4 設計存在的缺陷
沒有嚴格執(zhí)行GB50029-2003《空壓站設計規(guī)范》,《空壓站設計規(guī)范》對空壓站位置的要求,是“靠近用氣負荷中心”,而我公司空壓站沒有設計在靠近各用戶的中心位置,而是設在最北端,離最近的用戶約500米。工廠設計沒有考慮北方長距離輸送壓縮空氣的凝結水析出問題,管路沒有設置分水排水設備,空氣中析出的水只能在管道中隨空氣運動,對管網(wǎng)末端設備的運行造成較大的影響。
4.5 用氣量不均衡
壓縮機設計采用恒壓+卸載,當達到設定的壓力時,為防止超壓,設計為進口導葉閥全關,放空閥全開,一臺設備全部卸載,造成干燥機自動工作程序中斷,空壓機從新升壓后,干燥機的程序也從頭開始,如此反復,造成了分子篩吸附劑的中毒,吸附性能下降,送出的壓縮空氣的露點達不到設計值,造成空氣中含水量增大。
4.6 干燥機有可能容積設計偏小
由于干燥后的露點不穩(wěn)定,經(jīng)常有-20℃、-30℃等的情況,我們懷疑干燥機不能將壓縮空氣中的水徹底吸附,吸附容量不夠。
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5.1 空壓機的設計是恒壓+卸載,當壓力達到設定值時,空壓機放空閥打開,同時進口閥關閉,壓力降低很快,后面系統(tǒng)受到很大的影響。將空壓機的安全保壓方式改為恒壓+放空,設備超壓時只開放空閥不關閉進口導葉,對干燥機不造成影響,仍然繼續(xù)工作。我們采用此方法對一臺空壓機進行改造后效果明顯,正在將另外三臺逐步進行改進。
5.2 定期檢查干燥機的自動疏水器,及時清理,保證排水,要求操作人員加強檢查,定期維護保養(yǎng),嚴格按照操作規(guī)程進行檢查。
5.3 增加了壓縮空氣管網(wǎng)的分水器,在管道外網(wǎng)及進各用戶處都安裝了分水器。3月份利用檢修增加后,可定時排出水來,隨著氣溫的升高,排水量減少。
5.4 在壓縮空氣的最大用戶也是最終端用戶--氣力輸送處,增加了一臺干燥機。
5.5 在冬季到來前,對管道增加加熱保溫,采用蒸汽伴熱外部保溫,一冬保證了安全生產(chǎn)。
5.6 遠期的整改方法:將4臺空壓機匯到一根總管,在總管后再分4個支路進入4臺干燥機干燥,不論那臺空壓機停車或出現(xiàn)問題,都有足夠的氣量保證干燥機的正常工作,不會對干燥機造成傷害,保證空氣露點的相對穩(wěn)定。
5.7 我們一直在與干燥機廠家進行聯(lián)系,力求在干燥機的改造中做些文章,徹底解決壓縮空氣帶水問題。
實踐證明空壓站設計要求對于需要干燥空氣的用戶,干燥機安裝在用戶處,這是很關鍵的。干燥機安裝在源頭,輸送管路長,既使送出的是常壓露點低于-40℃的干燥空氣,在用戶處同樣會有水析出,如果沒有排水裝置,長時間不排水,夏天水多,冬天造成管道冰堵。
經(jīng)過一冬天的使用、完善、改造,基本上將壓縮空氣帶水的問題整改完成,但因設計等原因帶來的問題已經(jīng)沒有辦法徹底改變,只能作為今后吸取的經(jīng)驗教訓。今后將進一步加強管理,不斷進行技術改進,對壓縮空氣供給作進一步的工作,以保證設備的良好運行,保證能源介質(zhì)的正常供應。
《工程熱力學》、GB50029-2003《空壓站設計規(guī)范》。