張繼超
(風神輪胎股份有限公司,河南 焦作 454000)
硫化機是橡膠行業(yè)硫化的主要設備,硫化機群控系統(tǒng)更是硫化車間的核心。硫化機群控系統(tǒng)是將硫化車間所有硫化機通過建立通訊網(wǎng)絡,使每一臺硫化機都能和群控室中的計算機通訊,以達到計算機通過通訊網(wǎng)絡集中管理的目的,系統(tǒng)能夠?qū)崟r反映所有機臺的設備現(xiàn)狀、生產(chǎn)參數(shù)、工藝參數(shù)等,并對工藝報警做及時的處理,實現(xiàn)使所有管控設備融入到公司的信息系統(tǒng)中,而原有系統(tǒng)不能滿足這些要求,因此需要對系統(tǒng)進行升級改造。
(一)現(xiàn)有設備的現(xiàn)狀
群控室中原有的兩臺上位機為當時(2001年)DELL高性能工業(yè)用計算機(windows NT Workstation 4.0操作系統(tǒng)、10G硬盤,PIII866MHZCPU,128M內(nèi)存,fix組態(tài)軟件)通過與一套GE(CPU為GE90-30系列IC693CPU350)的PLC控制系統(tǒng)經(jīng)過同軸電纜組網(wǎng),實現(xiàn)對30臺硫化機進行網(wǎng)絡群控。但隨著計算機技術的快速發(fā)展,原來的計算機硬件已無法買到,而現(xiàn)在的新計算機無法安裝windows2000操作系統(tǒng)及FIX組態(tài)軟件,系統(tǒng)一旦損壞勢必將影響生產(chǎn),甚至無法生產(chǎn)。
(二)設備改造范圍
包括升級上位機硬、軟件,升級PLC的CPU模塊,采用以太網(wǎng)(RJ45)進行組網(wǎng),且保留控制系統(tǒng)中原有的數(shù)字量輸入/輸出模塊、模擬量輸入/輸出模塊。程序升級要忠實原程序,同時配備編程器,能與PLC通訊,以便實時監(jiān)控程序運行,查找排除故障。
改造后的系統(tǒng)要求上位機增加主管道壓力、溫度顯示、記錄。(主要包括主管道進水溫度、壓力,主管道回水溫度、壓力)。
(三)設備改造具體內(nèi)容及要求
1.PLC系統(tǒng)升級CPU模塊,型號為IC695CPE305。
2.升級更換主機架,型號為IC695CHS012;同時更換主機架電源模塊,型號為IC695PSA040。
3.升級更換以太網(wǎng)模塊,型號為IC695ETM001,采用RJ45形式組網(wǎng)。
4.升級組態(tài)軟件FIX至iFIX5.1版本。
5.升級更換兩臺工控計算機,采用臺灣研華工業(yè)級工控計算機。
6.上位機要增加顯示和記錄主管道進水溫度、壓力,主管道回水溫度、壓力共四路模擬量,增加一體化溫度變送器2件,壓力變送器2件(霍尼韋爾產(chǎn)品)。
7.增加組網(wǎng)用的交換機一臺。
8.重新設計編寫PLC程序,程序升級忠實原程序功能及動作要求。
9.重新設計編寫上位機監(jiān)控系統(tǒng)軟件,且忠實原有功能,編程軟件能在windowsXP或更高版本操作系統(tǒng)運行。
系統(tǒng)結構圖如下。
南63.5″廠房30臺硫化機群控系統(tǒng)結構圖
(一)上位機功能及顯示畫面
主要畫面:畫面布局如下圖所示。
(二)保留原有的各項功能
1.參數(shù)列表:每個硫化機各工藝參數(shù)實時顯示。主要有:外溫、內(nèi)溫、內(nèi)壓、冷凝水溫度、硫化時間、升溫時間、剩余時間等。
2.曲線畫面:顯示每臺硫化機工藝參數(shù)的實時曲線。
3.回路圖:外溫設定值和實際值以棒圖的形式顯示出來,點擊按鈕進入調(diào)整曲線子畫面,可以修改PID參數(shù),調(diào)整回路參數(shù)設定值。
4.產(chǎn)量顯示畫面:顯示每臺硫化機當天每班的硫化產(chǎn)量。
5.參數(shù)設置畫面:分兩頁,第一頁是量程、報警限修改畫面,可以修改外溫設定值、報警限及各工藝參數(shù)的上下限等。第二頁是冷凝水溫度控制畫面,便于整定冷凝水溫度控制參數(shù)。
6.打印畫面:可以打印曲線,產(chǎn)量班報、月報等。
7.查詢畫面:可以通過硫化機號查詢該臺硫化機工藝參數(shù)。
1.數(shù)據(jù)采集:對主要硫化機工藝參數(shù)進行數(shù)據(jù)采集,主要采集參數(shù)有:外溫、內(nèi)溫、內(nèi)壓、冷凝水溫度等。通過以太網(wǎng)實時傳到上位機。
2.報警:外溫超過報警限,DO模塊輸出2秒脈沖,驅(qū)動現(xiàn)場控制柜報警指示燈閃爍,按下確認按鈕后,指示燈變成平光,信號恢復正常后,報警指示燈熄滅。
3.外溫控制:外壓溫度經(jīng)采集模塊采集后,和設定值比較,經(jīng)過處理、PID+模糊控制,控制現(xiàn)場調(diào)節(jié)閥,‘來控制外溫。其控制精度為±1℃。
4.冷凝水溫度控制:冷凝水溫度,經(jīng)溫度模塊采集,和設定值比較,通過DO模塊輸出,控制現(xiàn)場電磁閥的開、關,達到控制冷凝水定溫自動排放的目的。
5.位機所有采集數(shù)據(jù)可通過中間接口傳送給ERP等信息管理系統(tǒng),使所有管控設備融入到公司的信息系統(tǒng)中。
整個系統(tǒng)改造后,具有以下的功能:
(一)PLC的程序要忠于原程序,該程序包含硫化機外溫、內(nèi)溫、內(nèi)壓顯示及外溫PID控制等。
(二)上位機的功能。(1)上位機可監(jiān)控網(wǎng)絡運行情況,可進行網(wǎng)絡診斷。(2)上位機的軟件采用IFIX5.1組態(tài)軟件,不改變原操作習慣。(3)實時生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示,記錄。硫化機溫度、壓力等采樣點數(shù)據(jù)實時顯示,記錄。輪胎產(chǎn)量顯示,記錄。數(shù)據(jù)更改,生產(chǎn)計劃下達。硫化機操作記錄。設備開、停機、維護記錄。硫化機報警顯示,記錄。(4)系統(tǒng)接收到條碼信息,自動與工藝數(shù)據(jù)整合,生成標準格式的文本數(shù)據(jù),上傳到MENS信息網(wǎng),供其他系統(tǒng)訪問。
[1]王明江.中國橡膠行業(yè)商務寶典.2004:105—110
[2]張占興,楊樹平.橡塑技術與裝備2013年第三十九卷第4期