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      高含硫天然氣凈化裝置閃蒸氣節(jié)能工藝優(yōu)化

      2013-10-20 06:43:20趙景峰孫廣平張鋼強(qiáng)李金玲
      天然氣工業(yè) 2013年7期
      關(guān)鍵詞:普光蒸氣閃蒸

      趙景峰 孫廣平 張鋼強(qiáng) 李金玲

      中國(guó)石化中原油田普光分公司天然氣凈化廠

      作為“川氣東送”工程的核心組成部分,自2009年投產(chǎn)以來,中國(guó)石化普光天然氣凈化廠(以下簡(jiǎn)稱普光凈化廠)每年的高含硫天然氣處理能力已突破100×108m3,為目前亞洲最大規(guī)模的高含硫天然氣處理裝置。普光凈化廠天然氣凈化裝置共建設(shè)有6個(gè)聯(lián)合、12個(gè)系列,單列天然氣凈化能力300×104m3/d[1]。

      普光凈化廠引進(jìn)美國(guó)Black﹠Veatch公司專利技術(shù),以MDEA溶液作為吸收劑,采用兩級(jí)吸收、級(jí)間冷卻工藝選擇性吸收H2S,其工藝流程如圖1所示。經(jīng)過濾器(SR-101)分離出的高含硫天然氣進(jìn)入一級(jí)吸收塔(C-101),與MDEA溶液在吸收塔內(nèi)逆流接觸,在二級(jí)吸收塔(C-102)底部用泵抽出半富胺液,經(jīng)過中間冷卻器(E-105),然后返回一級(jí)主吸收塔頂部,一級(jí)主吸收塔底部富胺液經(jīng)液力透平(H-101)回收能量后,進(jìn)入富胺液閃蒸罐(D-102),閃蒸后的胺液經(jīng)貧富胺液換熱器(E-101)換熱后進(jìn)入再生塔(C-104)再生,再生后的貧胺液循環(huán)使用[2-4]。閃蒸出的氣體經(jīng)閃蒸塔吸收H2S后分兩路,少部分進(jìn)入尾氣焚燒爐伴燒,大部分放空至低壓火炬燒掉。

      閃蒸氣是指吸收H2S、CO2后的MDEA溶液經(jīng)閃蒸罐降壓閃蒸出的氣體,其組分大部分是CH4,各組分的含量隨工況變化稍有改變。正常工況下,普光凈化裝置單列閃蒸氣量約為60 000m3/d,放空量達(dá)36 000m3/d。這不但造成了資源的嚴(yán)重浪費(fèi),而且還造成了環(huán)境污染。因此,如何將閃蒸氣回收利用一直是普光凈化廠的重要課題。經(jīng)過仔細(xì)分析和科學(xué)論證,發(fā)現(xiàn)只需通過在原工藝的基礎(chǔ)上進(jìn)行部分工藝改造就可將閃蒸氣變廢為寶[5-8]。

      圖1 脫硫單元工藝流程圖

      1 閃蒸氣并入燃料氣管網(wǎng)的可行性分析

      1.1 閃蒸氣的組成分析

      首先利用氣相色譜對(duì)閃蒸氣的組成進(jìn)行了分析,結(jié)果如表1所示。從分析結(jié)果可以看出,其主要成分是CH4,含量為94.996 7%(體積分?jǐn)?shù)),通過表1的對(duì)比可以看出,閃蒸氣的組成和燃料氣的組成十分相近。

      1.2 閃蒸氣壓力分析

      普光凈化裝置實(shí)際生產(chǎn)中控制閃蒸罐壓力為0.60MPa左右,富胺液進(jìn)入閃蒸罐,閃蒸出的氣相經(jīng)閃蒸氣吸收塔后的壓降小于5kPa,而燃料氣壓力為0.50MPa。因此,閃蒸氣系統(tǒng)與燃料氣系統(tǒng)為正壓差,閃蒸氣不用增壓設(shè)備增壓就可以自流入燃料氣系統(tǒng)。

      表1 閃蒸氣和燃料氣組成對(duì)比表

      1.3 水蒸氣含量

      由表1可以看出,閃蒸氣中水蒸氣含量為0.915 6%(體積分?jǐn)?shù)),明顯高于燃料氣中水蒸氣含量。隨著水蒸氣含量的增加,燃料氣水露點(diǎn)升高,如果不加處理直接進(jìn)入燃料氣系統(tǒng),這部分水蒸氣在燃料氣系統(tǒng)液化累積會(huì)造成系統(tǒng)壓力波動(dòng),嚴(yán)重者會(huì)造成管線水擊,甚至?xí)氯剂蠚夤芫€,造成系統(tǒng)停車事故。因此,閃蒸氣并入燃料氣系統(tǒng)前必須加以處理,降低其水蒸氣含量。

      通過以上分析,閃蒸氣作為燃料氣并入燃料氣系統(tǒng)是可行的,但是為了避免燃料氣系統(tǒng)有大的波動(dòng),必須在工藝上改造優(yōu)化。

      2 系統(tǒng)改造前后工藝對(duì)比

      2.1 改造前工藝

      工藝改造前,來自液力透平的富胺液進(jìn)入閃蒸罐,在罐內(nèi)閃蒸出所攜帶的輕烴,閃蒸氣經(jīng)閃蒸氣吸收塔吸收所含H2S后分為兩路,一路到低壓火炬放空,另一路直接入尾氣焚燒爐F-403伴燒,其工藝流程如圖2所示。

      該工藝的缺點(diǎn):

      1)直接將閃蒸氣引入焚燒爐伴燒,當(dāng)溶劑發(fā)泡時(shí),閃蒸氣會(huì)大量帶液(主要為MDEA),當(dāng)帶液的閃蒸氣進(jìn)入焚燒爐火嘴時(shí),一方面由于燃燒不充分會(huì)造成火嘴積碳堵塞;另一方面由于MDEA燃燒,會(huì)使尾氣焚燒爐超溫,嚴(yán)重時(shí)會(huì)觸發(fā)尾氣焚燒爐溫度高高連鎖,造成尾爐停機(jī),既影響生產(chǎn)又對(duì)環(huán)境造成極大污染[9]。

      2)為了保證尾氣焚燒爐穩(wěn)定運(yùn)行,控制方面設(shè)計(jì)了低選,控制閃蒸氣進(jìn)入尾爐的伴燒量。

      圖2 閃蒸氣系統(tǒng)改造前工藝流程圖

      3)正常工況下,將閃蒸氣大量放空至低壓火炬,造成了資源的浪費(fèi),增加了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本。

      2.2 改造后工藝

      2.2.1 閃蒸塔及其附件改造

      隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),胺液系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)發(fā)泡,此外,處理量、吸收溫度的波動(dòng)等也會(huì)使胺液發(fā)泡。當(dāng)胺液發(fā)泡時(shí),閃蒸氣吸收塔(C-103)霧沫夾帶量增加,一方面會(huì)降低吸收塔效率,另一方面會(huì)造成胺液損失。隨著塔徑增加,氣速降低[10],設(shè)計(jì)將閃蒸塔直徑由500 mm增至800mm,當(dāng)溶劑發(fā)泡時(shí),可有效減少霧沫夾帶,減少閃蒸氣帶液量。流量計(jì)FI-11102的節(jié)流裝置管徑由80mm更換為100mm,有效解決了原流量計(jì)量程不足的缺點(diǎn)。調(diào)節(jié)閥PV-11101B管徑由40mm更換為100mm,有效增加了閃蒸氣流量的調(diào)節(jié)范圍。

      2.2.2 閃蒸氣壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)

      閃蒸罐壓力應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行調(diào)節(jié)控制,以保證富MDEA的閃蒸效果。壓力調(diào)節(jié)控制流程如圖3所示,此處的壓力控制為分程控制[11],控制器是PC-11101,調(diào)節(jié)閥是 PV-11101A 、PV-11101B。PV-11101A 位于閃蒸氣至低壓火炬管網(wǎng)泄放線上,PV-11101B位于閃蒸氣去胺液聚結(jié)分離器D-710的管線上。正常操作時(shí),調(diào)節(jié)閥 PV-11101B開啟,PV-11101A 關(guān)閉,閃蒸氣去燃料氣系統(tǒng)。當(dāng)閃蒸罐壓力超高時(shí),調(diào)節(jié)閥PV-11101A開啟,將閃蒸氣泄放至低壓火炬管網(wǎng),保證閃蒸罐壓力平穩(wěn),防止出現(xiàn)憋壓事故,保證富胺液的閃蒸效果。

      2.2.3 閃蒸氣分液系統(tǒng)

      圖3 閃蒸氣系統(tǒng)改造后工藝流程圖

      為了盡量避免閃蒸氣引入對(duì)燃料氣系統(tǒng)的影響,在其引入燃料氣系統(tǒng)之前,首先通過閃蒸氣聚結(jié)分離器D-710,氣體由分離器頂部并入燃料氣系統(tǒng),分離出的液體回收進(jìn)吸收系統(tǒng),同時(shí)分離出閃蒸氣中所攜帶的MDEA和水蒸氣,避免胺液因閃蒸氣帶液的損失。D-710出口氣體組成如表2所示,可以看出,通過D-710分液后,閃蒸氣中水蒸氣含量明顯下降;另一方面閃蒸氣分液罐可以起到緩沖作用,避免閃蒸氣引起燃料氣系統(tǒng)壓力波動(dòng)。工藝流程如圖4所示。

      表2 D-710出口氣體組成表

      圖4 改造后的燃料氣系統(tǒng)工藝流程圖

      3 應(yīng)用效果及經(jīng)濟(jì)效益分析

      首先,將該工藝優(yōu)化應(yīng)用在第五聯(lián)合二列處理裝置上,運(yùn)行效果表明,閃蒸氣吸收塔液泛現(xiàn)象減輕,燃料氣系統(tǒng)壓力穩(wěn)定,尾爐運(yùn)行穩(wěn)定。工藝優(yōu)化改造實(shí)施后,從閃蒸氣回收利用的實(shí)際效果看,每列閃蒸氣并入燃料氣系統(tǒng)的平均流量為36 000m3/d,燃料氣價(jià)格按1.8元/m3計(jì),裝置運(yùn)行時(shí)間按8 000h計(jì)算,除去工程建設(shè)投資226.25萬元,實(shí)際每列聯(lián)合處理裝置經(jīng)濟(jì)效益為1 933.75萬元/a。

      此外,該工藝改進(jìn)還有效減少了溫室氣體CO2的排放,取得了較好的環(huán)境和社會(huì)效益。

      4 結(jié)束語

      作為中國(guó)建成投產(chǎn)的首個(gè)100×108m3級(jí)特大型高含硫天然氣凈化廠,普光凈化廠在施工、運(yùn)行方面可借鑒的經(jīng)驗(yàn)較少。因此,普光凈化廠的技術(shù)人員在對(duì)天然氣凈化新技術(shù)吸收、應(yīng)用的基礎(chǔ)上,針對(duì)實(shí)際生產(chǎn)情況,不斷對(duì)工藝進(jìn)行優(yōu)化。該閃蒸氣節(jié)能技術(shù)在第五聯(lián)合裝置上的成功應(yīng)用,為普光凈化廠其他聯(lián)合裝置的節(jié)能改造積累了寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。同時(shí),也為同類高含硫天然氣凈化裝置的節(jié)能改造提供了良好借鑒。

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