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      對(duì)甲苯磺酰異氰酸酯生產(chǎn)工藝的優(yōu)化

      2013-10-20 05:32:24李海濤王海平
      河南科技 2013年17期
      關(guān)鍵詞:光氣異氰酸酯氯苯

      張 瑜 李海濤 王 穎 王海平

      (中平能化集團(tuán) 開(kāi)封興化精細(xì)化工股份有限公司,河南 開(kāi)封 47500)

      對(duì)甲苯磺酰異氰酸酯英文簡(jiǎn)稱PTSI,是光氣化下游產(chǎn)品之一,由光氣與對(duì)甲苯磺酰胺反應(yīng)而得。在聚氨酯涂料的制備過(guò)程中作為溶劑、填充料、顏料和瀝青焦油的脫水劑,明顯改善因潮濕而引起的失光、黃變及反應(yīng)泡沫等問(wèn)題;此外還是醫(yī)藥、農(nóng)藥和高分子材料的重要中間體。

      1 對(duì)甲苯磺酰異氰酸酯性質(zhì)介紹

      中文別名:對(duì)甲基苯磺酰異氰酸酯;PTSI;英文名稱:p-Toluenesulfonyl isocyanate;分子式:C8H7NO3S;分子量:197.21;密度 1.295Kg/L;沸點(diǎn):144°C(10 mmHg);閃點(diǎn):145℃。

      化學(xué)性質(zhì):低粘度,無(wú)色透明液體,吸濕,有催淚作用。

      2 對(duì)甲苯磺酰異氰酸酯合成路線

      將固體對(duì)甲苯磺酰胺加入溶劑氯苯中升溫溶解并分水,再通入光氣進(jìn)行通光反應(yīng)約8~12小時(shí),反應(yīng)完畢后,通氮趕光,邊趕光邊脫溶劑,溶劑回收套用,將溶劑脫盡后即為產(chǎn)品,冷卻至常溫裝桶。

      未參與反應(yīng)的光氣與水在降膜吸收器中的反應(yīng)生成鹽酸:

      降膜吸收器中未參與反應(yīng)的光氣用液堿處理:

      3 工藝流程改進(jìn)意義

      由于生產(chǎn)流程的缺陷,導(dǎo)致副產(chǎn)物鹽酸不合格,導(dǎo)致下游廠家不能使用該鹽酸,給銷售、環(huán)保方面帶來(lái)了極大壓力。此外氯苯的消耗偏高,導(dǎo)致生產(chǎn)成本偏高,給公司帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)損失。于是公司就此問(wèn)題召開(kāi)了技術(shù)委員會(huì),旨在找出原因,加以改進(jìn)。會(huì)后技術(shù)骨干通過(guò)試驗(yàn)與探究,找出問(wèn)題的癥結(jié),并提出解決方案。

      4 改進(jìn)方案

      在以對(duì)甲苯磺酰胺為原料,以氯苯溶劑,通入光氣生產(chǎn)對(duì)甲苯磺酰異氰酸酯的過(guò)程中,產(chǎn)生的氯化氫及揮發(fā)的氯苯進(jìn)入尾氣處理系統(tǒng)導(dǎo)致鹽酸質(zhì)量不合格,在減壓蒸餾過(guò)程中,連接到溶劑氯苯接收釜的真空管道會(huì)把揮發(fā)的氯苯抽出,因此原工藝采用兩級(jí)立式水冷凝回流裝置,來(lái)降低氯苯的逸出。而根據(jù)工業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際,兩級(jí)立式回流裝置時(shí)解決不了鹽酸質(zhì)量和氯苯消耗高的問(wèn)題,由此根據(jù)沉降分離要求,即沉降室的處理能力只取決于沉降室的底面積,而與高度無(wú)關(guān),根據(jù)這一結(jié)論,降塵室應(yīng)該設(shè)計(jì)成扁平形狀,或在室內(nèi)設(shè)置多層水平板。因此,我們采取了以下措施:

      (1)采用臥式兩級(jí)冷凝器

      根據(jù)沉降要求,臥式冷凝器的沉降效果優(yōu)于立式冷凝器,因?yàn)榕P式的“底面積”大于立式放置的“底面積”。

      (2)第二級(jí)冷凝器采取冷凍鹽水

      由于光氣的沸點(diǎn)為8.2℃,氯苯的沸點(diǎn)131.7℃,氯化氫的沸點(diǎn)為-85℃,為了降低光氣的消耗,二級(jí)冷卻裝置尾氣出口溫度低于8.2℃,回收光氣。

      (3)盡量使得水平管道較長(zhǎng)

      采用較大直徑的橫管,有利于液體的沉降。

      (4)加設(shè)裝內(nèi)盤(pán)管或帶夾套的臥式搪瓷釜

      搪瓷釜的設(shè)置使得液滴的沉降量增大,加大了物料的回收再利用。

      (5)加設(shè)回流液收集槽

      由于尾氣總管位置較高,逐級(jí)冷凝下來(lái)的液體進(jìn)入收集槽,然后自流放到反應(yīng)釜中再次使用。

      5 改進(jìn)后的優(yōu)勢(shì)

      在合成工序中,氯化氫與氯苯及液化后的光氣得到了有效的分離,通過(guò)真空機(jī)尾氣系統(tǒng)回收的副產(chǎn)鹽酸質(zhì)量得到保證。逐級(jí)冷卻回收的含有液態(tài)光氣的氯苯可以投入下批繼續(xù)使用,氯苯的消耗由原工藝的730kg/(噸產(chǎn)品)降到460kg/(噸產(chǎn)品),光氣的消耗由原工藝的1600kg/(噸產(chǎn)品)降到760kg/(噸產(chǎn)品),并且生產(chǎn)穩(wěn)定。

      生成一噸產(chǎn)品參與反應(yīng)的光氣質(zhì)量m參=1000/197.21*99=502kg。

      原工藝中光氣的轉(zhuǎn)化率為α原=m參/m總=502/1600=31.4%。

      改進(jìn)工藝后光氣的轉(zhuǎn)化率為 α改=m參/m總=502/760=66.1%。

      6 總結(jié)與討論

      工藝經(jīng)過(guò)改進(jìn)后,并通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐予以驗(yàn)證,光氣的轉(zhuǎn)化率由原來(lái)的31.4%提高到66.1%,光氣消耗的降低,同時(shí)對(duì)于附加值較低的鹽酸的產(chǎn)量也得以降低,減輕了尾氣處理的壓力;新的捕集冷卻系統(tǒng)的使用成功降低了溶劑氯苯的消耗,將氣態(tài)氯苯與氯化氫氣體分離,解決了副產(chǎn)鹽酸的質(zhì)量問(wèn)題,進(jìn)而解決了副產(chǎn)鹽酸由于質(zhì)量問(wèn)題在銷售環(huán)節(jié)給公司帶來(lái)的負(fù)面影響及環(huán)保壓力。

      [1]張海峰主編.危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)全書(shū).北京: 化學(xué)工業(yè)出版社,2008.1

      [2]天華化工機(jī)械及自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院主編.腐蝕與防護(hù)手冊(cè).北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2009.1

      [3]吳德榮主編.化工工藝設(shè)計(jì)手冊(cè).北京: 化學(xué)工業(yè)出版社.2012.8

      [4]蔣登高主編.精細(xì)有機(jī)合成反應(yīng)及工藝.北京:化學(xué)工業(yè)出版社.2001.8

      [5]陳敏恒等編.化工原理.上冊(cè).北京:化學(xué)工業(yè)出版社.2009.3

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