程永高
(邢臺職業(yè)技術(shù)學院,河北邢臺05400)
二氯甲烷的分式CH2Cl2,是不可燃低沸點溶劑,常用來代替易燃的石油醚、乙醚等,并可用作牙科局部麻醉劑、制冷劑和滅火劑等。[1]
二氯甲烷是一種揮發(fā)性鹵代烴污染物,對人體有致癌作用,是全球最為重要的氣態(tài)有機污染物之一[2]。因此,回收二氯甲烷已成為一個迫在眉睫的課題。
一般回收二氯甲烷工藝方法,主要應用蒸餾塔,通過蒸餾工藝,將回收到的母液進行處理、蒸餾過程,將可重新利用的組分通過蒸餾工藝進行提純,從而達到回收再利用目的。
但是,一般工藝方法過程存在一定的局限性?;瘜W制藥過程中產(chǎn)生的含二氯甲烷的廢液進入塔中通過蒸汽不斷地加熱,溶媒開始不斷汽化,被汽化的溶媒到達塔頂,經(jīng)過換熱氣被逐級冷凝成為液體,又重新回到塔內(nèi)的過程[3],經(jīng)過一定時間全回流后塔頂為組分較純的輕組分,塔底為組分復雜的難揮發(fā)組分,開始采出成品時要求邊采出邊回流,不斷的回流可以壓住塔頂溫度使得難揮發(fā)的組分一直處于塔底,塔頂一直是較純的輕組分。由于不斷的采出使得塔內(nèi)輕組份越來越少,表現(xiàn)出來的就是頂溫、釜溫升高,成品質(zhì)量不合格,此時需要將塔內(nèi)重組分倒出,重新進料蒸餾,這樣從時間、經(jīng)濟、產(chǎn)率上都是不合理的。
通過直接精餾方法、洗料精餾方法的兩種二氯甲烷清潔回收工藝方法進行對比試驗,得出最佳的工藝方法,并用于生產(chǎn)實踐中驗證。
圖1 直接精餾法簡單的工藝流程圖
2.2.2 直接精餾回法主要過程
1. 量取一定量的二氯甲烷(廢液),測試樣品中的水分、PH,再取樣品1500ml緩慢倒入玻璃塔中,加熱至沸騰,產(chǎn)生蒸汽。
2. 經(jīng)過一定時間后,二氯甲烷被汽化經(jīng)塔節(jié)逐步上升到冷凝器中,充分冷凝后成液體進入分相罐。
3. 在分相罐內(nèi)靜數(shù)鐘中置分層,重相(二氯甲烷層)回流到塔中。
4. 回流一段時間后,關(guān)閉分相罐回流管路,從分相罐中采出輕相(水層),促使分相罐中料層上升,輕相(水層)由上部溢出進入分水罐。
表1 回收二氯甲烷試驗所需的主要試劑與儀器
5. 分水觀察料液澄清,分相罐水層不再增加,塔頂溫度在38.5℃以上時,取樣測水分在0.12%左右,可收取少量前餾分,前餾分提取后打開回流管路,然后繼續(xù)回流分水。
6. 取一定量的前餾分,取樣測試水分,若水分值≤0.1%、塔頂溫度在38.5℃、控制回流比為3:1時,收取二氯甲烷層成品,取樣化驗二氯甲烷的綜合水分值0.06%即合格。否則,重新回塔精餾。
雪山環(huán)繞著的油葫蘆自然保護區(qū),地處祁連縣野牛溝鄉(xiāng)境內(nèi)。山谷河灘花草密布,清澈見底的小溪泛著銀光蜿蜒而行,云杉、圓柏林立山間,景色清新怡人。
7. 當溫度達到42℃時停止收料[4]。
2.3.1 洗料精餾法簡單的工藝流程
圖1 洗料精餾法簡單的工藝流程圖
2.3.2 洗料精餾法的主要過程
1. 量取一定量的二氯甲烷(廢液),測試樣品中的水分、pH,再取廢二氯甲烷1500ml,加水(質(zhì)量比約為10%),攪拌混勻;
2. 采用NaoH(工業(yè)級)調(diào)PH到7-7.5,充分攪拌30分,靜止30分,并記錄消耗堿的用量;
3. 取堿洗后的料液1500 ml倒入玻璃塔中,加熱至沸騰,產(chǎn)生蒸汽;
4. 二氯甲烷汽化后經(jīng)塔節(jié)上升到冷凝器中,充分冷凝后變成液體進入分相罐;
5. 在分相罐內(nèi)靜置分層,重相(二氯甲烷層)全部回流到塔中;
6. 回流一段時間后,關(guān)閉分相罐回流管路,從分相罐中采出輕相(水層),促使分相罐中料層上升,輕相(水層)由上部溢出進入分水罐;
7. 分水結(jié)束后,打開回流管路,繼續(xù)回流分水;
8. 分水觀察料液澄清,當分相罐水層不再增加、塔頂溫度在38.5℃以上、取樣測水分在0.12%左右時,可收取少量前餾分,取一定前餾分后,取樣如水分值≤0.1%、塔頂溫度在38.5℃、回流比控制為3:1時,方可收成品,繼續(xù)精餾,取樣化驗,直至二氯甲烷的綜合水分值0.06%即合格,否則重新回塔精餾;
8. 當溫度達42℃時,停止取料。
通過儀器分析,用直接精餾方法得到的成品二氯甲烷的結(jié)果見表2。
表2 直接精餾試驗綜合結(jié)果
從上表的試驗結(jié)果可以看出,二氯甲烷平均收率只有91.09%較低;平均水分雖只含有0.07%但是實驗過程中分水困難,增加了精餾質(zhì)量控制難度;平均pH 8.45顯堿性,增加了二次利用的成本;單位產(chǎn)率平均工時7h也略顯較高,增加了分離的人力成本。總之,雖然該方法過程簡單,設備成本低,勞動強度較低,但釜殘液排放污染環(huán)境,操作時間長。因此,不適宜作為大生產(chǎn)的回收工藝路線。
通過儀器分析,用洗料精餾回收方法得到的成品二氯甲烷的結(jié)果見表3。
從表3的實驗結(jié)果可以看出洗料,二氯甲烷收率穩(wěn)定,平均達94.89%以上。平均水分0.1%實驗過程中分水較易;平均pH6.55基本顯中性,不需要經(jīng)過二次處理;單位產(chǎn)率平均工時75h較低,減輕了的人力成本??傊?,該回收方法過程較簡單且洗料時可取出大量雜質(zhì),縮短了精餾時間,降低了精餾控制難度,排放釜殘液污染小,但只有洗料時勞動強度較大。
表3 洗料精餾試驗綜合結(jié)果
從表4可以看出經(jīng)過幾批生產(chǎn)驗證,證明該工藝與實驗相吻合,各項指標均達到了預期目的。該方法既可降低生產(chǎn)成本,節(jié)約人力、物力和能源,也可降低COD的排放量,減少對環(huán)境的污染,回收率達95%以上。
表4 生產(chǎn)條件下洗料一精餾實驗結(jié)果
通過兩種工藝方法的試驗對比,我們可以清楚的得出二氯甲烷清潔回收工藝即用洗料精餾回收方法,相對于其他方法具有較強的優(yōu)越性,并通過工廠實際試驗也能得出同樣的結(jié)果。
1. 直接精餾法,二氯甲烷回收率較低,實驗過程中分水困難,增加了精餾質(zhì)量控制難度。雖然該方法過程簡單,設備成本、勞動強度較低,但釜殘液排放量大,污染環(huán)境較嚴重,操作時間長,因此不適宜作為大生產(chǎn)的回收工藝。
2. 洗料精餾法,二氯甲烷收率較高且穩(wěn)定,達94.89%以上,操作過程較簡單且洗料時可取出大量雜質(zhì),縮短了精餾時間,降低了精餾控制難度,排放釜殘液污染小,降低了藥品生產(chǎn)成本,提高了經(jīng)濟效益,減少了環(huán)境污染。
[1] 楊柳.頭孢唑林鈉二氯甲烷回收的工藝研究[J].科技信息2012,19(12):25-26.
[2] 余俊堂. 抗生素生產(chǎn)設備[M].化學工業(yè)出版社. 2011,6. 505-508.
[3] 譚天恩. 化工原理[M]. 化學工業(yè)出版社. 2012,1. 405-406.
[4] 趙敬華. 液體蒸餾[M]. 化學工業(yè)出版社. 2010,3. 366-368.
[5] 孫世棟,劉莉.廢二氯甲烷回收工藝的研究[J].環(huán)境科學與管理1999,28(8):44-45.