楊 宇,李宏飛
(天津鋼鐵集團有限公司煉鐵廠,天津 300301)
焦炭篩分是高爐煉鐵生產(chǎn)工藝過程中的一個重要組成部分,其目的是為了提高入爐焦炭的粒度,減少焦炭入爐粉末,提高高爐的利用系數(shù),對高爐順行有著非常重要的意義。
隨著高爐產(chǎn)量、質(zhì)量及冶煉強度等各項指標(biāo)的不斷提高,對入爐焦炭的質(zhì)量特別是粒度要求越來越高,篩分效率不好會對高爐整體的透氣性有較大影響。從表1 可以看出焦炭質(zhì)量的變化對高爐煉鐵的影響是比較大的。
天津鋼鐵集團有限公司(以下簡稱天鋼)沒有焦化廠,所有焦炭全部外購,因此焦炭的質(zhì)量參差不齊。外購焦炭存在的主要問題包括焦粉及水分含量高、粒度級別差距較大,僅僅依靠礦槽的篩分不能滿足入爐焦炭的粒度要求。隨著高爐冶煉強度的增加,原設(shè)計焦炭篩分系統(tǒng)能力已經(jīng)不能滿足目前高爐的生產(chǎn)工藝要求。由于焦槽槽下篩分設(shè)備安裝空間的限制,靠增加篩分設(shè)備的規(guī)格和能力是行不通的,因此必須異地設(shè)計一套篩分系統(tǒng),用于在焦炭進入焦槽系統(tǒng)前,先對焦炭進行一次篩分,提前將一部分小顆粒焦炭和粉末篩除,然后篩上的焦炭通過皮帶運至焦槽,再通過槽下焦炭篩分系統(tǒng)進一步篩分,以取得良好的篩分效果。
表1 焦炭質(zhì)量對高爐主要指標(biāo)的影響(來源)
天鋼焦槽槽下篩分設(shè)備自投入使用到目前已運行五六年。一方面,原設(shè)計焦炭篩分設(shè)備篩分能力有所下降;另一方面,由于高爐產(chǎn)量、質(zhì)量及高爐冶煉強度的增加,對于相關(guān)各項指標(biāo)要求越來越高,尤其對焦炭的含粉量及粒度要求很高。而原設(shè)計篩分系統(tǒng)的設(shè)備能力,已經(jīng)不能滿足目前高爐的工藝要求。因此,迫切需要對焦炭篩分系統(tǒng)的設(shè)備進行改造。為了提高篩分效果,我們決定提前進行一次篩分,將大部分小顆粒焦炭和粉末篩除。篩后的焦炭再進入原焦炭篩分系統(tǒng),進行二次篩分,以獲得最佳的篩分效果,促進高爐穩(wěn)定順行,不斷改善高爐生產(chǎn)的各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo),取得更大的經(jīng)濟效益。
方案組成。通過對焦炭輸送路由的全面考察和分析,設(shè)計在原料廠J6 皮帶機東側(cè),原料廠3#除塵器北側(cè),增加一套篩分系統(tǒng)。該焦炭篩分系統(tǒng)主要設(shè)備包括三條固定式帶式輸送機、兩臺振動篩(一用一備)和一條擺動帶式輸送機。所增加的篩分系統(tǒng)的工藝流程:焦炭由J6 皮帶機上的固定卸礦車及溜槽輸送到1#皮帶機上,1#皮帶機直接將焦炭輸送至振動篩上方的下料溜槽后,經(jīng)振動篩進行篩分。合格的焦炭(即篩上物)通過下料溜槽送到2#皮帶機上,2#皮帶機再將合格焦炭輸送至J6 皮帶機上方的下料溜嘴,最后一次篩分合格的焦炭返回到J6 皮帶機上,與原系統(tǒng)對接。經(jīng)振動篩篩分下來的不合格焦炭即小顆粒焦炭及焦粉(也稱為篩下物),通過3#皮帶機經(jīng)溜槽輸送至擺動式皮帶機上,篩下物通過擺動式皮帶機均勻的堆放在原料廠指定的卸料處。歸納起來,該焦炭一次篩分系統(tǒng)主要由固定式卸料機,帶式輸送機,振動篩及相關(guān)的配套設(shè)施等組成。
主要由固定平臺、皮帶機架、上下改向滾筒、平衡架、閘板閥、溜槽體、除塵系統(tǒng)及電氣控制系統(tǒng)組成。
主要由機架、電機、傳動滾筒、改向滾筒、托輥、膠帶、拉緊裝置、清掃裝置、除塵及電氣控制系統(tǒng)組成。
膠帶機型號:10063;輸送能力500 t/h;帶速2.5 m/s。
電動滾筒型號:WO2-37-2.5-630X1000S;膠帶型號:cc-56;帶寬1 000 mm;機長53 m;提升高度:3.115 m。
主要由機架、電機、傳動滾筒、改向滾筒、托輥、膠帶、拉緊裝置、清掃裝置、除塵及電氣控制系統(tǒng)組成。
膠帶機型號:10063;輸送能力500t/h;帶速2.5 m/s。
電動滾筒型號:WO2-37-2.5-630X1000S;膠帶型號:cc-56;帶寬1 000 mm;機長5.95 m;提升高度:8.615 m。
主要由機架、電機、傳動滾筒、改向滾筒、壓帶輪、托輥、膠帶、拉緊裝置、清掃裝置、除塵及電氣控制系統(tǒng)組成。
膠帶機型號:6550;輸送能力150 t/h;帶速1.25 m/s。
電動滾筒型號:WO2-11-1.25-500-650s;膠帶型號:cc-56;帶寬650 mm;機長40.8 m;提升高度:3.115 m。
4#擺動式皮帶機可旋轉(zhuǎn)角度為120°。主要由機架、電機、傳動滾筒、擺動驅(qū)動裝置、改向滾筒、托輥、膠帶、拉緊裝置、清掃裝置及電氣控制系統(tǒng)組成。(機械部分利舊)。
型號:XBSFJ245X520-I,技術(shù)參數(shù)見表2。
表2 焦炭振動篩技術(shù)參數(shù)
采用可編程控制器(PLC)對整個篩分系統(tǒng)進行遠(yuǎn)程自動控制。
以上總投資約180 萬元。
焦炭由J6 皮帶機上的固定卸礦車,經(jīng)溜槽將焦炭輸送到1#皮帶機上,1#皮帶機直接將焦炭輸送至振動篩上方的下料溜槽,焦炭送入振動篩上進行篩分。兩臺振動篩(開一備一)分列在篩分車間兩側(cè),兩振動篩中間位置為振動篩的工作位。篩分系統(tǒng)工作時,一臺振動篩移到工作位進行篩分作業(yè),另一臺振動篩備用。經(jīng)過振動篩的篩分,合格的焦炭(即篩上物)通過下料溜槽送到2#皮帶機上,2#皮帶機再將合格的焦炭,經(jīng)2#皮帶機上方的下料溜槽輸送回J6 皮帶,與原系統(tǒng)對接。經(jīng)振動篩篩分下的不合格小顆粒焦炭(即篩下物),通過3#皮帶機輸送至擺動式皮帶機上,篩下物通過擺動式皮帶機,均勻的堆放在原料廠指定的卸料處,再用裝載機運至配料處進行回收利用。
啟動時:當(dāng)原料場J6 啟動時,整個預(yù)篩分系統(tǒng)才可進行自動化操作。此時為PLC 控制,按下系統(tǒng)起動按鈕后,2#皮帶機、3#皮帶機、4#皮帶機同時起動2#皮帶機正常起動后,延時10 s,振動篩自動起動;同時4#皮帶機在起動后延時15 s,擺動裝置驅(qū)動電機起動在振動篩正常運轉(zhuǎn)10 s 后,1#皮帶機起動在1#皮帶機正常起動10 s 后,卸料車二通漏斗旁側(cè)閘板閥開啟,同時中間下料閘板閥關(guān)閉,整個系統(tǒng)進入正常運轉(zhuǎn)狀態(tài),從J6 皮帶機輸送來的焦炭就可以正常進入篩分系統(tǒng)進行篩分了。
5.2.1 正常人為停機
首先,在電控室內(nèi)按下系統(tǒng)停止按鈕。固定式卸料車二通漏斗旁側(cè)閘板閥關(guān)閉,同時中間下料閘板閥開啟。當(dāng)二通漏斗旁側(cè)閘板閥關(guān)閉時間超過15 s 時,整個系統(tǒng)其它設(shè)備全部自動停止正常旁側(cè)閘板閥關(guān)閉到位后,延時10 s,1#皮帶機停止1#皮帶機停止后,延時10 s,振動篩自動停止振動篩電機停止,延時10 s,2#皮帶機、3#皮帶機和4#皮帶機同時停止4#皮帶機停止延時15 s 后,擺動裝置驅(qū)動電機停止。
5.2.2 非正常停止
為保證設(shè)備和人身安全,當(dāng)原料場J6 皮帶機停機時,整個系統(tǒng)自動全部停止;另外當(dāng)現(xiàn)場皮帶機拉繩拉動、皮帶機嚴(yán)重跑偏以及系統(tǒng)設(shè)備發(fā)生故障時,整個系統(tǒng)自動全部停止。
新增焦炭篩分系統(tǒng)投入使用后,篩分后的焦炭粒度組成更加合理,入爐焦炭的質(zhì)量得到了很大的提高,有效降低了焦比。同時篩分下的焦粉返回原料廠,送往燒結(jié)廠進行再利用,提高了焦炭的利用率,取得最大的使用價值。篩分后的焦炭促進了高爐穩(wěn)定順行,高爐利用系數(shù)明顯提高,同時改善了生鐵質(zhì)量及各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)。篩分系統(tǒng)自2010年2月投入使用后,天鋼兩座高爐綜合月產(chǎn)量和利用系數(shù)如表3 所示。
由此我們可以看出,焦炭預(yù)篩分系統(tǒng)自投入使用以后,高爐產(chǎn)量及利用系數(shù)明顯提高,鐵水產(chǎn)量多次刷新天鋼日產(chǎn)記錄和月產(chǎn)記錄。入爐焦比、燃料比等指標(biāo)有明顯改善,與2009年相比,所獲得的經(jīng)濟效益顯著。燃料比降低17 kg/tFe,焦比降低53 kg/tFe,煤比上升26 kg/tFe,焦炭每月消耗減少1 700 元×0.053 t/tFe ×7 710 t=69.47 萬元,煤比增加1 000 元×0.026 t/tFe ×7 710 t=20 萬元,每月可節(jié)省49.47 萬元,每年可產(chǎn)生效益49.47 萬元×12=593.64 萬元,每年產(chǎn)生的效益遠(yuǎn)大于設(shè)備投入。
一次篩分系統(tǒng)各設(shè)備目前運行良好,對焦炭的預(yù)篩分效果明顯,使進入高爐貯焦槽的焦炭粒度得到明顯提高。并且我們根據(jù)不同季節(jié)焦炭的濕度及粒度的不同,采用了不同形式的篩棒形式,最大限度的發(fā)揮振動篩的功能,提高了篩分效率,改善了高爐的順行情況,爐況在2010年1月以后一直穩(wěn)定順行,高爐煉鐵成本不斷下降,各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)不斷優(yōu)化。
表3 焦炭篩分系統(tǒng)投產(chǎn)前后高爐主要指標(biāo)對比
新增焦炭篩分系統(tǒng)自投入運行以來,設(shè)備運行良好,平穩(wěn)可靠。
焦炭篩分系統(tǒng)投入使用以來,經(jīng)過篩分的焦炭粒度組成更加合理,入爐焦炭的質(zhì)量得到了很大的提高,入爐粉末明顯降低,有效降低了焦比,提高煤比,減低燃料比。同時篩分下的焦粉返回原料廠送往燒結(jié)廠進行再利用,提高了焦炭的利用率,取得最大的經(jīng)濟價值。
新增焦炭篩分系統(tǒng)自2010年2月投入使用后,促進了高爐的穩(wěn)定順行和利用系數(shù)的提高,同時改善了生鐵質(zhì)量及各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo),天鋼兩座高爐綜合月產(chǎn)量大幅提高,大大降低了生產(chǎn)成本。
焦炭篩分系統(tǒng)投入使用對提高高爐產(chǎn)量、降低成本,節(jié)能降耗,起到了積極作用,達(dá)到預(yù)期效果。
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