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      芷江化肥工業(yè)有限公司造氣、鍋爐工段節(jié)能減排技改情況分析

      2013-11-17 02:09補樂平
      綠色科技 2013年1期
      關(guān)鍵詞:芷江合成氨工段

      補樂平

      (湖南省芷江縣環(huán)境保護局,湖南 芷江419100)

      1 引言

      芷江化肥工業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)始建于1978年,位于湖南省芷江縣城河西,最初設(shè)計能力3000t合成氨/年,經(jīng)過2005年改制和多次的技術(shù)改造,現(xiàn)已是50000t合成氨/年的生產(chǎn)能力,通過造氣工段余熱回收,減少鍋爐工段能源消耗和污染物的排放,該公司實現(xiàn)了蒸汽自給能力的重大突破,主要是實現(xiàn)兩煤變一煤(即造氣用原料煤和生產(chǎn)蒸汽鍋爐用煤兩煤,減少到只用原料煤生產(chǎn)原料氣),通過對造氣工段產(chǎn)生的污染物進行治理,公司完成了國家“十一五”節(jié)能和環(huán)保減排目標(biāo)任務(wù)[1]。

      公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)近5000萬元,年銷售收入1.25億元,有生產(chǎn)設(shè)備158臺套,每年耗煤(主要是原料煤)55000余t,用電3800萬kW·h。每年排放工業(yè)廢水520萬t,占該縣工業(yè)廢水排放量的85%以上,造氣工段有廢水處理設(shè)施1套,每年產(chǎn)生粉煤灰超過2萬t,處置利用率95%,主要用作建筑材料,年創(chuàng)收益24萬元。

      2 公司造氣、鍋爐工段技改前概況

      2.1 鍋爐工段技改前

      該工段改造前有10t蒸汽/h沸騰鍋爐1套,每天24h生產(chǎn),產(chǎn)生的水蒸汽主要供給公司其他工段使用,現(xiàn)使用20余年,使用年限久,鍋爐老化嚴(yán)重,產(chǎn)氣量達(dá)不到要求,影響合成氨生產(chǎn)。該工段余熱主要產(chǎn)生于排放的煙氣中,除加熱鍋爐用水外,余下的熱量溫度不高,利用價值低,因此,該工段余熱棄之不用。

      該工段每年消耗燃料煤近15000t,電108萬kW,環(huán)保設(shè)施有水膜除塵,投資12萬余元,主要是消煙除塵、脫硫,經(jīng)長期運轉(zhuǎn),到2005年末,脫硫、除塵效果差,穩(wěn)定達(dá)標(biāo)困難,由于是濕法除塵,每天排除塵廢水達(dá)30t,污染水環(huán)境。

      該工段污染排放情況分析:主要污染物是廢氣。根據(jù)資料表明,在鍋爐工段每燃燒1t煤,SO2平均排放170kg、NO2排放1.4kg、H2S排放 0.5kg、煙塵排放11kg[2]。依據(jù)系數(shù)折算,該工段每年SO2排放2550t,NO2排放21t,H2S排放7.5t,煙塵排放165t。鍋爐煙囪廢氣實際監(jiān)測結(jié)果表明SO2、煙塵等污染物排放濃度和排放量均超過國家標(biāo)準(zhǔn)(表1)。

      表1 2005年化肥廠鍋爐廢氣監(jiān)測統(tǒng)計

      主要污染物煙塵實際年排327.6t,SO2實際年排1305.1t,同理論值相比,煙塵多排162.6t,排放濃度超標(biāo)6.7倍,除塵效果差;SO2監(jiān)測濃度值超5.6倍,設(shè)施脫硫效果差。

      2.2 造氣工段技改前

      技改前,該工段有Φ2400的造氣爐4臺套,造氣工段產(chǎn)生的半水煤氣,作為以煤為原料的化肥已生產(chǎn)的重要原料,是化肥生產(chǎn)過程中必不可少的環(huán)節(jié),該工段雖然經(jīng)過多次技改,余熱回收利用不大。

      能源利用情況:主要是產(chǎn)氣用的原料煤,屬無煙煤的一種,含硫量低(小于1%),每天需原料煤140t,用水量6300t/d,用電量8000kW·h/d。技改前余熱利用不高,能耗浪費嚴(yán)重,因此,該工段余熱利用是節(jié)能降耗的主要目的。

      環(huán)境保護情況:主要污染源有風(fēng)機、大功率電機產(chǎn)生的噪聲,聲源最高值達(dá)125dB;在以煤為原料的造氣吹風(fēng)氣中,主要污染物有SO2和CO,根據(jù)原料煤的不同,其含硫量不同,一般每合成1t氨,所排放的吹風(fēng)氣中SO2的含量有1~2.5kg,CO為240~300kg[3],還產(chǎn)生大量廢水,經(jīng)測算,每天排造氣廢水3200t,廢水中主要含有懸浮物(粉煤灰)、COD、氨氮等對環(huán)境有影響的污染物。

      治理情況:廢氣方面,該工段廢氣中的SO2,由于原料煤中硫含量低,排入大氣中的SO2未超標(biāo),未作處理排入環(huán)境大氣中,對于CO污染物,加入空氣進行燃燒,排放到大氣中CO濃度含量不高[3]。廢水方面,由于廢水中污染物的含量高,特別是溫度比較高,生化處理困難,對廢水的處理,主要是多級沉淀,該公司花費40多萬元,建1000m2的沉淀池,但廢水中污染物難以達(dá)標(biāo),影響地表水水質(zhì)安全。實際廢水監(jiān)測情況見表2。

      表2 2008年芷江化肥廠監(jiān)測統(tǒng)計

      資料分析表明,廢氣污染物排放量較少,由于工廠布局較合理,噪聲廠界外基本達(dá)標(biāo)。在半水煤氣制造過程中,還產(chǎn)生大量的廢渣,爐渣是化肥廠造氣過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品,爐渣中含有25%左右[4]的碳,它是以無定型碳的形式存在,由于廢渣利用價值高,基本不外排,對環(huán)境影響有限。主是廢水排放超標(biāo),COD年排1980t,氨氮年排1279.2t,懸浮物年排1144t,影響環(huán)境。因此,該工段主要是廢水污染。

      3 公司技改后現(xiàn)狀分析

      3.1 能源現(xiàn)狀

      造氣工段和鍋爐工段對于節(jié)能減排來說,主要是在節(jié)能的同時,減少污染物的排放,鍋爐余熱利用價值不高,設(shè)備老化嚴(yán)重,影響生產(chǎn),同時鍋爐耗煤量大,有廢氣和廢水污染物排出,為節(jié)能減排,技改后,現(xiàn)鍋爐工段已停運,主要由造氣工段余熱回收產(chǎn)生的蒸汽供給其他工段使用。造氣工段的余熱回收是化肥廠合成氨節(jié)能和環(huán)保減排的主要環(huán)節(jié)[5]。鍋爐工段能源消耗分析見表3。

      表3 鍋爐工段能源消耗

      改造后,由于造氣工段的余熱利用完善,能完全滿足原鍋爐工段的產(chǎn)氣量。鍋爐工段現(xiàn)已停止運行,每年節(jié)約用電近108萬kW·h,節(jié)約鍋爐燃料煤15000t,節(jié)約用電占化肥廠總量的2.9%,節(jié)約用煤占總量的21.4%。造氣工段能源消耗分析見表4。

      表4 造氣工段能源消耗

      造氣工段能耗與技改前相比,節(jié)約能源997.4t標(biāo)煤,原因是造氣工段采取新工藝后,為便于余熱回收和生產(chǎn)供氣的需要,在原工段增加了1臺大功率的造氣爐,其用電量和用煤量均比原工段增加,但積極開展余熱利用等節(jié)能新工藝,回收廢熱每天產(chǎn)生240t熱蒸氣,相當(dāng)于每年回收10674.7t標(biāo)煤,扣除增加的能耗,節(jié)約能源997.4t標(biāo)煤,相當(dāng)于公司用煤總量的1.5%。因此,造氣工段是合成氨生產(chǎn)能耗最高、余熱最多的崗位。努力降低煤氣生產(chǎn)的原料、蒸汽和用電消耗,切實做好余熱回收利用工作,是降低合成氨綜合能耗和生產(chǎn)成本的有效途徑[6]。

      3.2 環(huán)保減排

      3.2.1 廢氣減排

      經(jīng)技改后,鍋爐工段停止運轉(zhuǎn),不再有污染物排放,每年SO2減排1305.4t,占公司SO2總量(1393.56t)的93.7%;煙塵減排327.6t,占公司煙塵總量(377.6t)的86.8%,同時廢氣減少排放30336.48萬標(biāo) m3/年。造氣工段廢氣排放量有所增加,但經(jīng)余熱利用和節(jié)能減排,SO2、氮氧化物均有減少,年排放量僅79.3t和21t,造氣爐煙囪的排氣林格曼黑度同技改前相比均≤1.0級。廢氣排放達(dá)標(biāo),技改后效果明顯好于改前見表5。

      表5 廢氣污染物前后對比

      3.2.2 廢水減排

      鍋爐、造氣技改前排出廢水4500t/d,主要污染物為COD、氨氮、懸浮物;改造后,循環(huán)水利用提高,利用率達(dá)80%,減少了造氣工段廢水排放,現(xiàn)排放廢水3820t/d,年少排廢水20.4萬t,主要污染物排放量減少。具體措施是鍋爐拆除煙塵水膜除塵設(shè)備,每天廢水少排放30t,每年減少9000t。污染物COD、氨氮,特別是懸浮物減少量較大。造氣工段的廢水經(jīng)過沉淀和生化處理后,能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,減排的污染物主要是COD、懸浮物,其中懸浮物去除率達(dá)95%,COD達(dá)50%,公司COD由技改前1980t/年減少到現(xiàn)在的188t/年,減排達(dá)90.5%,其他污染指標(biāo)的排放均達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。

      3.3 經(jīng)濟效益、社會效益

      3.3.1 經(jīng)濟效益

      公司經(jīng)過技改,主要是造氣工段節(jié)能降耗和環(huán)保減排效果明顯。具體分析如下:鍋爐工段技改前燃煤、水、電、除塵等年費用平均為955.8萬元,其中每年耗煤15000t,電108萬kW·h。每小時供10t蒸汽給其他工段使用。技改后,鍋爐工段費用為零,節(jié)約955.8萬元。造氣工段主要利用回收的余熱代替原鍋爐工段產(chǎn)氣給其他工段使用。到目前為止,該工段產(chǎn)氣量為20000m3/h,利用余熱每小時產(chǎn)10t蒸汽,其蒸汽壓力達(dá)到后續(xù)工段工作要求。以每t蒸汽143.86元(該公司提供數(shù)據(jù))全年300d計,創(chuàng)新價值1035.8萬元。以每噸合成氨2500元計,每年多產(chǎn)合成氨4143.2t。以每年產(chǎn)氨50000t計,降低成本207.16元/t氨(未扣除設(shè)備折舊等因素)。

      3.3.2 社會效益

      公司周邊環(huán)境空氣質(zhì)量明顯好轉(zhuǎn),主要指標(biāo)SO2、總懸浮顆粒物同技改前相比均下降,排入舞水河芷江段的污染物減少,對于穩(wěn)定芷江縣城空氣質(zhì)量和減輕對地表水水質(zhì)的污染有著重要意義。由于公司周邊環(huán)境質(zhì)量改善,原每年3~5起污染糾紛,現(xiàn)減少到基本為零起的污染事件,對創(chuàng)和諧社會、保持社會穩(wěn)定也作出了重要貢獻。

      公司是耗能大戶,原耗煤量占該縣用煤量的50%以上,現(xiàn)降到20%,同時節(jié)電、節(jié)水有利于芷江經(jīng)濟的發(fā)展,為芷江縣的環(huán)保減排和循環(huán)經(jīng)濟作出了較大貢獻。由于污染物排放量減少,為芷江生態(tài)旅游創(chuàng)造了良好的環(huán)境,促進了芷江縣旅游事業(yè)的發(fā)展,在芷江縣的工業(yè)企業(yè)中起到了節(jié)能和環(huán)保減排的帶斗作用。

      4 結(jié)語

      通過技改,公司在節(jié)能方面取得明顯成就。每年節(jié)約燃料煤1.5萬t,鍋爐用電108萬kW·h。造氣余熱利用折標(biāo)煤10674.7t/年,除去增加的能耗9677.3t/年,節(jié)約997.4t標(biāo)煤,3項合計節(jié)約折標(biāo)煤每年約1.2萬t,占公司總能耗17.9%。

      通過技改,達(dá)到了環(huán)保減排目的。廢氣污染物SO2減少排放1384.7t/年,減排99.4%;NOx減少排放347.3t/年,減排99.2%;煙塵減少排放327.6t/年,減排86.8%;減少廢氣排放30336.48萬標(biāo) m3/年。廢水減少20.4萬t,廢水中主要污染物COD由技改前1980t/年減排至188t/年,減排90.5%,廢水總排口濃度和排放量達(dá)總量控制要求。

      通過技改,公司經(jīng)濟效益得到提高,回收利用余熱產(chǎn)氣,每年節(jié)約成本1035.8萬元,多產(chǎn)合成氨4143.2t,噸氨成本下降207.16元,提高了市場的競爭力。同時,社會效益明顯,公司周邊環(huán)境質(zhì)量得到改善,環(huán)境接納的污染物減少,居民生活環(huán)境質(zhì)量提高,公司節(jié)能減排技改工作,為芷江工業(yè)經(jīng)濟和社會發(fā)展、文明生態(tài)縣建設(shè)起到了較大的推動作用。

      [1] 芷江縣環(huán)境保護局.環(huán)保減排報告[R].芷江:芷江縣環(huán)境保護局,2011.

      [2] 吳岱明.小氮肥問答[M].長沙:湖南科技出版社,1979.

      [3] 化學(xué)工業(yè)部環(huán)境保護設(shè)計中心站.化工環(huán)境保護設(shè)計手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1998.

      [4] 陳光柱.燃用無煙煤CFB鍋爐飛灰可燃物含量高的原因和優(yōu)化措施[J].中氮肥,2010(6):14~16.

      [5] 程福元.合成氨造氣工段余熱回收效果測定[J].江蘇化工,1997(6):44~45.

      [6] 孫華田,辛君一.造氣工段的能耗分析及節(jié)能途徑[J].小氮肥,2008(1):1~10.

      [7] 芷江縣環(huán)境保護局.污染源監(jiān)測報告[R].芷江:芷江縣環(huán)境保護局,2008.

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