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      670MW超臨界直流鍋爐脫硝改造及運(yùn)行調(diào)整

      2013-11-21 04:55陳偉
      關(guān)鍵詞:火力發(fā)電節(jié)能減排

      摘要:我國“十二五”規(guī)劃綱要提出,地級以上城市空氣質(zhì)量達(dá)到二級標(biāo)準(zhǔn)以上的比例達(dá)到80%,并對新建火電機(jī)組配套脫硫、脫硝裝置進(jìn)行了規(guī)定。為響應(yīng)國家“節(jié)能減排”政策,文章簡要介紹了華電濰坊發(fā)電有限公司#4鍋爐的脫硝改造,并對脫硝原理及實(shí)際運(yùn)行調(diào)整進(jìn)行了重點(diǎn)闡述,對火力發(fā)電企業(yè)的脫硝改造具有一定的指導(dǎo)意義。

      關(guān)鍵詞:火力發(fā)電;節(jié)能減排;脫硝改造;運(yùn)行調(diào)整

      中圖分類號:TK229 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)29-0064-02

      1 概述

      環(huán)保部最新頒布的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)提出NOx排放限制:從2014年7月1日起,現(xiàn)有火力發(fā)電鍋爐及燃?xì)廨啓C(jī)組執(zhí)行NOx的排放限值為100mg/m3。而華電濰坊發(fā)電有限公司#4機(jī)組于2003年11月開工建設(shè),2007年7月投產(chǎn),沒有裝設(shè)脫硝裝置,排放煙氣中NOx濃度500mg/m3(干基,標(biāo)態(tài),6%O2),不能滿足“標(biāo)準(zhǔn)”要求,必須進(jìn)行脫硝改造。

      2 脫硝原理

      采用選擇性催化還原法(SCR)脫硝技術(shù),主要原理:還原劑在催化劑的作用下,將火電廠煙氣中產(chǎn)生的氮氧化合物還原成無污染的氮?dú)夂退?,其中煙氣中的氮氧化合物主要以NO和NO2為主。脫硝所用的還原劑為NH3。

      脫硝的基本反應(yīng)方程式:

      4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O

      6NO+4NH3→5N2+6H2O

      2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O

      6NO2+8NH3→7N2+12H2O

      其反應(yīng)產(chǎn)物為對環(huán)境無害的水和氮?dú)猓挥性?00℃以上的條件下才具備足夠的反應(yīng)速度,工業(yè)應(yīng)用時(shí)須安裝相關(guān)反應(yīng)的催化劑,在催化劑的作用下其反應(yīng)溫度降至400℃左右,鍋爐省煤器后溫度正好處于這一范圍內(nèi),這為鍋爐脫硝提供了有利條件,選用釩鈦鎢/鉬催化劑,型式為板式催化劑。

      SCR(脫硝系統(tǒng))催化劑的工作溫度是有一定范圍的,溫度過高(>450℃)時(shí)催化劑會(huì)加速老化;當(dāng)溫度在300℃左右時(shí),在同一催化劑的作用下,另一副反應(yīng)也會(huì)

      發(fā)生。

      2SO2+O2→2SO2

      NH3+H2O+SO3→NH4HSO4

      即生成氨鹽,該物質(zhì)粘性大,易粘結(jié)在催化劑和鍋爐尾部的受熱面上,影響鍋爐運(yùn)行。因此,只有在催化劑環(huán)境的煙氣溫度在320℃~400℃之間時(shí)方允許噴射氨氣進(jìn)行脫硝。

      3 改造內(nèi)容

      3.1 煙氣系統(tǒng)

      在#4鍋爐省煤器出口煙道和空預(yù)器進(jìn)口煙道之間安裝脫硝裝置。采用高灰型選擇性催化還原煙氣脫硝(SCR)工藝,SCR按照入口NOx濃度500mg/Nm3(干基,標(biāo)態(tài),6%O2)、出口低于100mg/Nm3(干基,標(biāo)態(tài),6%O2)進(jìn)行系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)。SCR工藝采用高灰型布置,按“2+1”模式布置催化劑及支撐。備用層在最下層。設(shè)2臺SCR反應(yīng)器,SCR反應(yīng)器入口采用“U”型煙道,在“U”型結(jié)構(gòu)底部設(shè)置灰斗及輸灰系統(tǒng),保證不發(fā)生積灰堵灰。

      配置2臺SCR反應(yīng)器,反應(yīng)器斷面尺寸為13522×11692mm。反應(yīng)器設(shè)計(jì)成煙氣豎直向下流動(dòng),反應(yīng)器入口設(shè)氣流均布裝置,反應(yīng)器內(nèi)部易磨損的部位采用防磨措施。

      催化劑選用板式,催化劑的規(guī)格尺寸統(tǒng)一,具備相互替換要求。

      3.2 氨的噴射系統(tǒng)及噴氨控制

      按每臺SCR反應(yīng)器設(shè)置一套噴射系統(tǒng),噴射系統(tǒng)即噴氨格柵,靠近省煤器出口煙道布置,在注入格柵前設(shè)調(diào)節(jié)閥,根據(jù)SCR反應(yīng)器進(jìn)、出口NOx、O2濃度、煙氣溫度、煙氣流量等計(jì)算氨的注入量,通過噴氨流量閥調(diào)節(jié),并通過相應(yīng)計(jì)算實(shí)時(shí)監(jiān)測混合器內(nèi)的氨濃度。

      3.3 氨噴射混合系統(tǒng)

      從氣氨緩沖槽出來的氨氣壓力為0.3~0.4MPa,經(jīng)流量調(diào)節(jié)閥之后,分兩路分別進(jìn)入每臺反應(yīng)器前的氨與稀釋空氣混合器內(nèi)混合。充分混合的氨/氣壓力為2~4kPa,經(jīng)由噴氨格柵進(jìn)入SCR上升煙道內(nèi),在煙氣擴(kuò)散和混合器的作用下,氨氣與煙氣中的NO混合,并在催化劑的作用下進(jìn)行還原脫硝反應(yīng)。

      3.4 SCR吹灰系統(tǒng)

      每臺反應(yīng)器設(shè)蒸汽及聲波吹灰系統(tǒng),吹灰蒸汽取自#4爐空預(yù)器吹灰管道,聲波吹灰壓縮空氣取自#4爐儀用氣母管。每層催化劑設(shè)置4臺半伸縮式耙式蒸汽吹灰器,4臺聲波吹灰器,包括備用層,吹灰器控制納入脫硝DCS系統(tǒng)。

      3.5 氨區(qū)系統(tǒng)

      氨區(qū)包括卸氨壓縮機(jī)、液氨儲(chǔ)罐、液氨泵、液氨蒸發(fā)器、緩沖罐、氨氣吸收罐、廢水池、廢水泵等。液氨的供應(yīng)由液氨槽車運(yùn)送,利用卸氨壓縮機(jī)將液氨由槽車輸入液氨儲(chǔ)罐內(nèi)。液氨儲(chǔ)罐中的液氨在氣溫高時(shí)可以通過自身壓力,輸送到液氨蒸發(fā)器內(nèi)蒸發(fā)為氨氣進(jìn)入氨氣緩沖罐,控制緩沖罐一定壓力0.3MPa,然后送到脫硝SCR區(qū)。

      4 脫硝系統(tǒng)運(yùn)行中的調(diào)整

      4.1 煙氣的調(diào)整

      在滿足NOx脫除率、氨的逃逸率及SO2/SO3轉(zhuǎn)化率的性能保證條件下,SCR系統(tǒng)設(shè)計(jì)最低連續(xù)運(yùn)行煙溫320℃,最高連續(xù)運(yùn)行煙溫400℃。當(dāng)SCR反應(yīng)器入口煙氣溫度高于420℃或低于320℃時(shí),應(yīng)停止噴氨。

      SCR反應(yīng)器內(nèi)催化劑最高能承受運(yùn)行溫度450℃(每次不超過5h,一年不超過3次)。

      4.2 噴氨量的調(diào)整

      根據(jù)鍋爐負(fù)荷、燃料量、SCR反應(yīng)器入口NOx濃度和脫硝效率調(diào)節(jié)噴氨量。

      當(dāng)氨逃逸率超過設(shè)定值,而SCR反應(yīng)器出口NOx濃度高于3ppm時(shí),應(yīng)減少氨氣噴入量,把氨逃逸率降至設(shè)計(jì)值后,查找氨逃逸率高的原因。

      4.3 稀釋風(fēng)流量的調(diào)整

      稀釋風(fēng)流量應(yīng)使氨/空氣混合物中的氨體積濃度小

      于5%。

      在氨、空氣混合器內(nèi),氨與空氣應(yīng)混合均勻。

      當(dāng)停止氨噴射時(shí),應(yīng)隨鍋爐運(yùn)行一直保持稀釋風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行。

      4.4 噴氨混合器噴氨平衡優(yōu)化調(diào)整

      當(dāng)脫硝效率較低而局部氨逃逸率過高時(shí),應(yīng)對噴氨A/B混合器調(diào)節(jié)門進(jìn)行調(diào)整。

      噴氨混合器噴氨平衡優(yōu)化調(diào)整應(yīng)采取循序漸進(jìn)的方式進(jìn)行:首先將脫硝效率調(diào)整到設(shè)計(jì)值的60%左右,根據(jù)SCR反應(yīng)器出口的NOx濃度分布調(diào)節(jié)噴氨混合器調(diào)節(jié)門,然后在SCR反應(yīng)器出口的NOx濃度分布均勻性改善后,逐漸增加脫硝效率到設(shè)計(jì)值,并繼續(xù)調(diào)節(jié)噴氨支管閥門,使SCR反應(yīng)器出口的NOx濃度分布均勻。

      5 效果

      華電濰坊發(fā)電有限公司#4機(jī)組于2013年7月大修結(jié)束,脫硝系統(tǒng)正式投入運(yùn)行,在BMCR至50%負(fù)荷時(shí),脫硝系統(tǒng)裝置性能值主要如下:

      脫硝裝置的NOx脫除率:

      脫硝率===82%

      式中:

      C1—脫硝系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)脫硝裝置入口處煙氣中NOx含量(mg/Nm3)

      C2—脫硝系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)脫硝裝置出口處煙氣中NOx含量(mg/Nm3)

      脫硝裝置出口的氨氣濃度即氨的逃逸率0.3ppm。

      液氨耗量平均650kg/h。

      6 結(jié)語

      通過脫硝改造,NOx含量由500mg/m3降至90mg/m3,脫硝率達(dá)到82%以上,超前達(dá)到環(huán)保要求,但是由于脫硝裝置投入運(yùn)行時(shí)間短,運(yùn)行調(diào)整經(jīng)驗(yàn)還需進(jìn)一步積累,以便更好地服務(wù)于大氣污染治理,達(dá)到節(jié)能減排的要求。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 環(huán)保部.火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13223-

      2011)[S].

      [2] 山東省環(huán)境保護(hù)廳.山東省火電廠大氣污染物排放標(biāo)

      準(zhǔn)(DB37/664-2013)[S].

      [3] 華電濰坊發(fā)電有限公司.輔機(jī)規(guī)程-脫硝部分.

      作者簡介:陳偉(1974—),男,山東濰坊人,華電濰坊發(fā)電有限公司工程師,研究方向:火力發(fā)電節(jié)能環(huán)保。

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