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      沸騰涼堿系統(tǒng)改造與效果

      2013-12-03 07:43:10阿曼古麗
      純堿工業(yè) 2013年2期
      關(guān)鍵詞:沸騰床流化刮板

      阿曼古麗

      (新疆化工集團(tuán)哈密堿業(yè)有限公司,新疆 哈密 839001)

      重堿煅燒是在高溫條件下完成的,為保證產(chǎn)品的純度和加快分解速度,煅燒爐出堿溫度一般控制在150~200℃。這種高溫粉狀物料在包裝前要經(jīng)過冷卻(涼堿)再進(jìn)行包裝。涼堿是煅燒爐出堿后進(jìn)入包裝前的重要崗位,它將煅燒爐制得的高溫純堿進(jìn)行冷卻降溫。降溫的目的,一是降低包裝袋的損耗,延長包裝袋的使用壽命;二是改善包裝工人的操作條件。

      我公司涼堿崗位目前使用兩種涼堿系統(tǒng):沸騰涼堿系統(tǒng)和槳葉式?jīng)鰤A系統(tǒng)。沸騰涼堿爐是沸騰涼堿系統(tǒng)的主要設(shè)備,使用過程中出堿溫度高,給包裝崗位帶來不便,還造成破包率增高,影響了產(chǎn)品的包裝質(zhì)量。因此我們對沸騰涼堿系統(tǒng)存在的問題進(jìn)行技術(shù)改造,取得了令人滿意的效果。

      1 沸騰涼堿系統(tǒng)工藝流程簡介

      由高溫刮板輸送機(jī)送來的高溫純堿從涼堿進(jìn)堿絞龍進(jìn)入沸騰涼堿爐;在沸騰涼堿爐內(nèi)沸騰床層設(shè)置換熱列管,以循環(huán)水作為冷卻介質(zhì),流經(jīng)管內(nèi)的空氣作為流化介質(zhì),由鼓風(fēng)機(jī)從爐的底部送入;床層沸騰狀態(tài)的熱堿與冷卻水進(jìn)行間壁換熱,冷卻降溫;冷卻的純堿由星形下料器卸出,經(jīng)由成品埋刮板輸送機(jī)送往堿倉進(jìn)行包裝。

      沸騰涼堿爐床層內(nèi)設(shè)有機(jī)械攪耙,以緩慢速度運轉(zhuǎn),將積存于篩板上的堿扒至出口。沸騰爐出現(xiàn)故障時,從高溫刮板輸送機(jī)送來的高溫堿不經(jīng)過涼堿爐,走復(fù)線直接進(jìn)成品刮板輸送機(jī)或進(jìn)槳葉式?jīng)鰤A機(jī)進(jìn)行降溫。

      涼堿尾氣經(jīng)涼堿旋風(fēng)分離器和涼堿洗滌塔兩級分離堿塵后,由排風(fēng)機(jī)直接排空。分離器分離下來的堿塵用卸料器密封卸料進(jìn)入涼堿機(jī)進(jìn)堿絞龍。涼堿洗水作為熱堿液的補(bǔ)充用水。

      2 沸騰涼堿爐主要技術(shù)特性

      規(guī)格 φ1600/φ2200×9183

      生產(chǎn)能力 280t/日·臺

      冷卻面積 37m2

      流化床高度 2m

      進(jìn)堿溫度 ≥150℃

      出堿溫度 ≤90℃

      進(jìn)水溫度 25℃

      出水溫度 35~40℃

      進(jìn)氣溫度 32℃

      出氣溫度 60℃

      3 沸騰涼堿系統(tǒng)存在的問題

      我公司沸騰涼堿系統(tǒng)在改造前涼堿溫度一直很高,一般都在120℃以上,有時達(dá)到150℃,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過設(shè)計指標(biāo)(≤90℃)。經(jīng)過分析,認(rèn)為主要存在以下幾個方面問題。

      1)涼堿爐風(fēng)室配風(fēng)結(jié)構(gòu)及攪耙結(jié)構(gòu)不合理,熱堿分布不均勻,攪耙易斷,影響沸騰床的形成。

      2)生產(chǎn)中爐內(nèi)進(jìn)風(fēng)量不夠,料面高低變化大,高溫堿在爐內(nèi)沸騰狀態(tài)不好,造成涼堿爐攪耙負(fù)荷大,爐體振動、攪耙齒輪磨損嚴(yán)重,高溫堿換熱效果差,無法控制料位,難以形成沸騰床,冷卻環(huán)管的換熱功能得不到發(fā)揮、進(jìn)出水溫差小,出堿溫度高。這是影響涼堿效果最主要的原因。

      3)出堿溜槽設(shè)計不太合理。出堿速度慢造成進(jìn)、出堿不平衡,影響穩(wěn)定沸騰床的形成,料位高。

      4)涼堿尾氣管線長、彎頭多,易堵。

      5)排風(fēng)機(jī)放空尾氣含少量的堿塵,直接排空嚴(yán)重污染環(huán)境。

      4 改造對策

      4.1 配風(fēng)結(jié)構(gòu)

      涼堿爐風(fēng)室配風(fēng)結(jié)構(gòu),改2點進(jìn)風(fēng)為3點進(jìn)風(fēng);將攪耙材料由角鋼改為槽鋼,并將耙壁上的刮板去掉。改造后配風(fēng)更加合理,純堿分布更為均勻,有利于沸騰床的形成,提高了設(shè)備強(qiáng)度。見圖1、圖2。

      4.2 氣體分布板

      氣體分布板的設(shè)計是保證流化質(zhì)量的關(guān)鍵。因為設(shè)計不合理造成進(jìn)風(fēng)量不夠?qū)е赂邷貕A流化質(zhì)量不好,換熱效果差,所以對氣體分布板進(jìn)行改造。氣體分布板φ2氣孔的一半擴(kuò)大改為φ3。改造后能保證一定的進(jìn)風(fēng)量,形成較好的沸騰狀態(tài),料位控制方便,與冷卻水換熱效果好(冷卻水進(jìn)出水溫差10℃以上),設(shè)備運行比較穩(wěn)定。見圖3、圖4。

      圖1 改造前的攪耙

      圖2 改造后的攪耙

      4.3 出堿溜槽

      增大出堿口的同時增加出堿溜槽的斜度。改造后保證出堿量,能使進(jìn)出堿平衡,易維持料面動態(tài)平衡及正常的流化狀態(tài)。出料口200mm改為500 mm。見圖5、圖6。

      圖5 改造前的出料口

      4.4 放空管及尾氣管

      排風(fēng)機(jī)放空管線接到熱堿液槽上部,用熱堿液洗滌再次回收堿塵,洗凈后的尾氣從熱堿液槽的頂部放空。改造后大大改善了排放尾氣所造成的生產(chǎn)環(huán)境的污染。

      圖6 改造后的出料口

      5 效果分析

      我公司沸騰涼堿系統(tǒng)改造后,各項生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)均得到有效改善,涼堿爐料位控制方便,能形成穩(wěn)定的沸騰床,涼堿效果比較滿意,涼堿爐出堿溫度在原來的100~150℃降至90℃,而且涼堿爐的生產(chǎn)能力280t/日·臺提高到320t/日·臺。另外,工藝管線暢通,檢修周期長,維修工作量大大降低,流化尾氣排放含塵量滿足環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求。

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