周 明
(天地科技股份有限公司建井事業(yè)部,北京100013)
麻家梁煤礦主井箕斗裝載硐室為煤礦永久性硐室,服務(wù)年限同該礦井的開采年限?;费b載硐室設(shè)計段高為41 m,該段巖性主要由砂質(zhì)泥巖、粉砂質(zhì)泥巖、中粒砂巖、泥巖、煤等組成。其中564.80~568.20 m段巖性為細粒砂巖,裂隙未填充,巖性破碎,是主要出水層段之一,太原組涌水量為3.91 m3/h。由于硐室本身斷面尺寸大,地質(zhì)條件差、圍巖受地下水軟化等影響,現(xiàn)有結(jié)構(gòu)強度難以抵抗圍巖應(yīng)力,對裝載硐室造成破壞。根據(jù)硐室存在的問題,實施了補打錨索的加固措施。錨索直徑為20 mm,錨固方式為樹脂藥卷端錨,錨固長度為2.2 m,鉆孔直徑28 mm,鉆孔深度7 m,間排距1 m,設(shè)計預(yù)應(yīng)力等級200 kN,由于巖層滲水原因,實際錨固力只有70 kN。托板為14號槽鋼,水平布置?,F(xiàn)場勘查,破壞依然嚴重。
大孔徑預(yù)應(yīng)力注漿錨索加固技術(shù)在地面工程上應(yīng)用較早,在煤礦井下巷道支護中使用小孔徑預(yù)應(yīng)力錨索較多。與普通錨索相比,大孔徑預(yù)應(yīng)力注漿錨索整體強度高,可施加較大的預(yù)應(yīng)力,使圍巖具有較高的承載力。該技術(shù)在麻家梁煤礦主井箕斗裝載硐室加固中得到成功的應(yīng)用,取得了良好的加固效果。
根據(jù)麻家梁礦箕斗裝載硐室段地質(zhì)條件及硐室分布情況,分析井筒變形破壞原因主要有以下幾個方面。
(1)圍巖巖性差?;费b載硐室段主要由砂質(zhì)泥巖、粉砂質(zhì)泥巖、中粒砂巖、泥巖、煤等組成。初次開挖時即發(fā)現(xiàn)巖性軟弱、泥質(zhì)膠結(jié)、易風(fēng)化破碎。根據(jù)周圍硐室相關(guān)的研究資料,該區(qū)域地應(yīng)力主方向沿東西走向,圍巖普氏系數(shù)4~6,軟化系數(shù)0.6~0.69,膨脹系數(shù)30%左右,粘土礦質(zhì)在20%以上,以高嶺土為主,流變性較為明顯。
(2)地下水對圍巖的軟化作用。圍巖內(nèi)存在大量的裂隙,在硐室開挖過程中,圍巖的變形會導(dǎo)致裂隙擴展,裂隙發(fā)展,地下水沿裂隙滲入圍巖中,使得巖石軟化,該處泥巖軟化系數(shù)在0.6~0.69之間,使得圍巖承載能力降低?,F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)了硐室局部滲水現(xiàn)象。
(3)裝載硐室斷面尺寸大,硐室群結(jié)構(gòu)復(fù)雜。裝載硐室斷面對角最大連線長度達21 m,為多個矩形的組合,呈反對稱結(jié)構(gòu)。從受力角度分析,這種斷面的硐室易導(dǎo)致應(yīng)力集中;裝載硐室周圍分布著煤倉等大斷面硐室,易相互影響,導(dǎo)致變形受力復(fù)雜。
支護加固方案:裝載硐室原支護為錨桿支護,鋼筋混凝土澆筑井壁,現(xiàn)采用人工鑿除已開裂擠出的混凝土體,并掛鋼筋網(wǎng)澆筑200 mm厚的C30混凝土封閉所有裂縫,在原支護基礎(chǔ)上用大孔徑全長注漿錨索加固圍巖。
其一,可以改善圍巖塑性圈內(nèi)巖體的力學(xué)性能,提高巖體的整體強度,增加巖體自身的承載能力;其二,注漿可以封堵巖體內(nèi)的裂隙,隔絕空氣防止風(fēng)化,避免巖體強度因水和空氣的影響而大幅降低;其三,強力錨索支護的目的是在破碎圍巖經(jīng)注漿恢復(fù)連續(xù)性后,對其施加強力邊界條件,使圍巖具有較強的承載能力,確保加固后的硐室圍巖穩(wěn)定[3,4]。
大孔徑預(yù)應(yīng)力錨索是由內(nèi)錨固段、自由段和外錨固段組成,如圖1所示。內(nèi)錨固段是錨索錨固在巖體內(nèi)提供預(yù)應(yīng)力的根基,粘結(jié)錨固劑采用水泥漿。
圖1 錨索結(jié)構(gòu)示意圖
錨索孔徑為100 mm,孔深為15 m,錨索間排距2.5 m,鉆孔傾角10°。錨索采用4股15.24 mm低松弛高強度預(yù)應(yīng)力鋼絞線編制而成。在錨索頭部安裝導(dǎo)向帽,內(nèi)錨固段長度8 m,每隔1 m安裝隔離架,錨索自由段鋼絞線應(yīng)涂抹黃油并外套波紋管或塑料管防腐,兩頭用鐵絲扎緊,并用電工膠布纏封,外錨固段長1 m,包括鎖具和槽鋼。
(1)錨索在地面編制而成,安裝前加裝排氣管,采用人工安裝,將錨索逐步送到位,不得強推、強拉。
(2)錨索孔注漿采用KUBJ-1.8型砂漿泵灌注水泥砂漿,水灰比0.4~0.45,灰砂比2∶1,水泥砂漿強度≮20 MPa。采用從孔口到孔底注漿,注漿壓力≯0.25 MPa。排氣管停止排氣或溢出漿液,即可停止注漿。當(dāng)水泥砂漿體強度達到設(shè)計強度80%后,方可進行張拉鎖定。
(3)錨索張拉、鎖定工作應(yīng)在托盤安裝完畢、水泥砂漿達到設(shè)計要求強度后方可進行。張拉時壓力應(yīng)達到27 MPa以上,以保證單根鋼絞線預(yù)緊力達到100 kN。錨具采用QLM-7型,鋼墊板為20號槽鋼,每根槽鋼長1.5 m,中間開直徑為70~80 mm的孔。
模型模擬范圍長×寬×深=110 m×70 m×50 m,采用摩爾-庫侖模型。錨索采用cable單元模擬,混凝土采用shell單元模擬[5]。數(shù)值模擬分析模型如圖2所示。
圖2 加固數(shù)值模擬分析模型
采用有線差分軟件FLAC3D進行數(shù)值模擬計算。首先對模型施加初始地應(yīng)力,然后模擬裝載硐室的開挖和支護。
5.2.1 井壁最大主應(yīng)力
由圖3可見,支護前、后箕斗裝載硐室側(cè)壁最大主應(yīng)力分別約為35 MPa和20 MPa。支護后的最大主應(yīng)力明顯減小,低于C35混凝土的抗壓強度,符合承載要求。
圖3 井壁最大主應(yīng)力云圖
5.2.2 圍巖應(yīng)力集中區(qū)
支護前和支護后圍巖應(yīng)力集中均出現(xiàn)在裝載帶式運輸機巷下部靠近硐室東西側(cè)墻墻壁的圍巖中,原支護和加固后對比發(fā)現(xiàn)(圖4),加固后的圍巖應(yīng)力集中區(qū)距硐室側(cè)墻為3.9 m,而加固前為5.3 m??梢?,加固方案最終的應(yīng)力集中區(qū)擴展范圍遠小于原支護的應(yīng)力集中區(qū)擴展范圍。因此可以推斷加固方案能夠有效遏制應(yīng)力集中區(qū)的擴展,減小了表面變形的發(fā)展。
圖4 圍巖應(yīng)力集中區(qū)
5.2.3 硐室變形
支護結(jié)構(gòu)變形如圖5所示,可見支護體變形分布較為均勻變形量較小。東西側(cè)硐室部分變形得到明顯改善。硐室部分最大變形量在2 mm以內(nèi)。
圖5 支護結(jié)構(gòu)變形云圖
裝載硐室井壁錨索72 h后載荷達到設(shè)計載荷,說明能快速承載,抵抗變形壓力,控制圍巖變形,5天后錨索荷載趨于平穩(wěn)。錨索未出現(xiàn)拉斷破壞現(xiàn)象,說明其所受載荷未達到錨索極限載荷,選用錨索力學(xué)參數(shù)合理。
抽取裝載硐室一個平臺3點的實測位移值進行分析,見表1。
表1 裝載硐室周邊位移記錄表
從井壁兩幫位移記錄表可以看出,兩幫表面總位移量在1~2 mm,說明錨索對兩幫變形控制較好,減輕了兩幫所受的載荷。
綜上所述,采用大孔徑預(yù)應(yīng)力注漿錨索加固方案能夠滿足裝載硐室的受力和變形要求,使得支護體受力得到較為明顯的改善,具有一定的安全儲備。
(1)注漿錨索加固支護一方面對混凝土支護體起到減跨作用,改善了其受力條件;另一方面對周圍圍巖提供了較大的作用力,減小了應(yīng)力集中區(qū)向內(nèi)轉(zhuǎn)移導(dǎo)致的圍巖損傷和軟化范圍,有害變形減少。
(2)現(xiàn)場試驗表明,錨索受力合理,頂板及兩幫位移得到有效控制,該支護方案切實可行,支護效果良好。
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