李 紅
(中國石油勝利油田勝利電廠,山東 東 營 2 57087)
某熱電廠1#機組于1992年投產運行,鍋爐所配2GP158D-2型靜電除塵器其中包括GGAJ02E2型自動控制系統(tǒng),振打、排灰系統(tǒng),灰斗為蒸汽加熱,采用水力除灰方式,原設計除塵效率為98%。該設備已經投產運行10多年,老化嚴重,除塵效率低下,排出煙氣含塵濃度達到540mg/m3以上,遠遠超標,給環(huán)境帶來嚴重危害。為此,迫切需要對原靜電除塵器進行改造。經考查論證,選用了當時國家重點推薦產品FMFBD型分室定位反吹布袋除塵器。
1.改造的基本原則
(1)采用代布袋式除塵器,確保排放濃度不大于20mg/m3。
(2)設備運行可靠,可切換檢修,不影響機組正常運行。
(3)利用原電除塵器的外殼結構,節(jié)約資金投入。
2.改造步驟
(1)拆除原電除塵器供電裝置、陽極裝置、陰極裝置、電加熱和陰陽極振打裝置。
(2)在除塵器的進出口煙道,安裝8只截止閥,使除塵器變成4單臺袋式除塵器組合形式,并能單獨控制運行。
(3)在除塵器的進口煙道,安裝漏風率為零的冷風閥8只,每單臺袋式除塵器在線切換檢修前,可以進行通風降溫,便于及時檢修。
(4)修復和重組靜電除塵器的氣流分布板,使氣流分布不均勻度≤25%。
(5)在電除塵器的電場內水平安裝袋式除塵器的花板,分隔成上部的凈化煙氣室和下部的含塵煙氣室,并在花板上安裝濾袋;在袋式除塵器的上蓋和凈氣室內,安裝8套分室定位反吹機構與128套分室裝置,把袋式除塵器分成128個袋室,共有2 944條濾袋;在花板上安裝玻璃纖維濾袋,內裝自重張緊式高密度袋籠,保證濾袋良好的清灰效果。
(6)在引風機出口處與袋式除塵器的分室定位反吹機構之間連接1條反吹風管,同時并聯(lián)1臺增壓反吹風機,把引風機出口1%左右的凈化煙氣作為清灰氣源用于實現(xiàn)凈化煙氣反吹清灰。
(7)每單臺除塵器的凈氣室安裝檢修門和濾袋破損檢測觀察裝置,可方便地對袋式除塵器的過濾、清灰工作系統(tǒng)進行檢修和維護。
(8)每單臺除塵器的入口管段安裝粉塵預涂裝置,在油點爐或油煤混燒時,提前對除塵器濾袋進行粉塵預涂,有效防止油污糊袋現(xiàn)象的發(fā)生。
(9)每單臺除塵器安裝1套差壓儀,用于定阻力自動清灰控制;原電除塵器控制室內,安裝三面袋式除塵器控制柜,實現(xiàn)設備自動控制。
3.FMFBD型分室定位反吹袋式除塵器的主要性能技術參數(見表1)
表1 FMFB-8000風室定位反吹袋式除塵器的主要技術性能參數
1.除塵器系統(tǒng)結構(圖1)
除塵器系統(tǒng)結構見圖1。
圖1 袋式除塵器結構示意圖
2.工作原理
鍋爐煙氣通過進氣煙箱進入除塵器的進風口,先經2層多孔式氣流分布板,較大的塵粒和未燃盡的煤塵粒被碰撞阻擋直接墜人一電場灰斗。之后煙氣經氣流分布板,以<1.2m/s的速度進入濾袋室,再以<1m/min速度經濾袋過濾,最后通過凈氣室由出風口排出。
隨著時間的延長,被阻留在濾袋外表面的煙塵也逐漸增多,阻力增大。當差壓計測得除塵器阻力增大到上限設定值時,輸出啟動信號,分室定位反吹機構啟動,把鍋爐引風機出口的凈化后煙氣抽回,第一單臺除塵器進入清灰狀態(tài),反吹風口從停止位置轉到第一個袋室的出風口,開始清灰。此時,屏蔽了該袋室的過濾氣流,在離開了過濾工作線的同時,又導通了凈化煙氣,從濾袋的上口反向吹入濾袋內表面,吹落附著在濾袋外表面的粉塵層。該袋室清灰完畢即恢復到過濾狀態(tài),下一個相鄰的袋室又進入離線清灰狀態(tài)。直至整臺除塵器的每個袋室的濾袋均清灰一次(或數次),整臺除塵器阻力下降到規(guī)定下限設定值時,輸出停機信號,分室定位回轉機構停機,完成清灰工作。清落的粉塵集于灰斗,經卸灰機卸入除灰系統(tǒng)。
改造實施并投入運后,經測試得出設備平均運行阻力為1 100Pa,最大運行阻力為1 200Pa,清灰間隔時間2h以上,進出口截止閥開關可靠,漏風率<1%,檢修安全方便。煙塵排放濃度在30mg/m3左右,多年運行后,仍不大于100mg/m3,遠低于國家標準。同時節(jié)約了靜電除塵器耗用的電量,降低了運行維護成本。但是存在著布袋用料容易疲勞破損、使用壽命短的問題,仍有待進一步研究改進。