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      硫銨工段的設(shè)備改造

      2013-12-10 03:40:34杜麗麗張中剛于丹
      關(guān)鍵詞:硫銨空壓機(jī)

      杜麗麗 張中剛 于丹

      【摘 要】為了解決硫銨工段風(fēng)壓不足,飽和器提料管長、阻力高,進(jìn)一步造成S501水封竄的問題,采用的增加一臺專門用于提料的空壓機(jī),降低提料管長度及彎曲度、將風(fēng)加熱用汽改為過熱汽的改造方法,取得了良好的效果,穩(wěn)定了飽和器的操作,提高了硫銨產(chǎn)量,確保了硫銨的穩(wěn)定生產(chǎn)。

      【關(guān)鍵詞】硫銨;飽和器阻力;空壓機(jī);提料管

      1.前言

      1.1工藝介紹

      我廠煤氣凈化車間采用的是全負(fù)壓凈化回收工藝。這種工藝和“AS”脫硫脫氰工藝結(jié)合使用,除具有“AS”脫硫脫氰工藝的特點外,由于鼓風(fēng)機(jī)設(shè)置在工藝的最后面,使系統(tǒng)內(nèi)的初冷、電捕及洗滌設(shè)備均在負(fù)壓狀態(tài)下運(yùn)行,硫銨工序的生產(chǎn)采用的是間接法鼓泡式飽和器內(nèi)生產(chǎn)硫銨的工藝。

      工藝過程:該工藝由脫酸蒸氨工段來的含氨酸汽,經(jīng)中央管進(jìn)入飽和器母液中。其中NH3與游離酸反應(yīng)生成硫酸銨,脫氨后的酸汽從飽和器頂排出,經(jīng)酸汽分離器除去夾帶的酸霧進(jìn)入酸汽冷卻器,經(jīng)與循環(huán)冷卻水換熱后,酸汽冷卻到40℃左右進(jìn)入撞擊式分離器,進(jìn)一步除去酸霧后進(jìn)入酸汽風(fēng)機(jī),加壓后的酸汽送往硫酸工段。撞擊式分離器排出的冷凝液經(jīng)水封進(jìn)入冷凝液槽,再用冷凝液泵送到焦油氨水分離槽。

      飽和器中生成的硫銨結(jié)晶,在壓縮空氣的攪拌下,在器內(nèi)呈懸浮狀態(tài)并均勻長大,待晶比達(dá)到一定程度時,用壓縮空氣提料器將結(jié)晶抽提到稠化器,再進(jìn)入離心機(jī),分離的母液與稠化器滿流液一起經(jīng)回流槽返回飽和器。離心后的濕硫銨經(jīng)螺旋輸送機(jī)輸送到振動流化床干燥器,經(jīng)干燥冷卻后進(jìn)入硫銨貯斗。經(jīng)半自動稱量、包裝后送入成品庫。

      生產(chǎn)硫銨所消耗的硫酸,由油庫工段和硫酸工段送入硫酸高置槽,再經(jīng)回流槽進(jìn)入飽和器;攪拌用壓縮空氣是通過設(shè)在飽和器底部的鼓泡裝置吹入器內(nèi)的。飽和器系統(tǒng)設(shè)熱水沖洗裝置,經(jīng)軟水加熱器后溫度為80℃的熱水可用于水封槽給水和飽和器及母液管道的沖洗,飽和器滿流的母液經(jīng)母液循環(huán)槽、母液循環(huán)泵,可返回飽和器或送到剩余母液槽貯存,作為飽和器補(bǔ)充母液。

      由振動流化床干燥器出來的干燥尾氣經(jīng)旋風(fēng)除塵器除去尾氣中夾帶的大部分硫銨粉塵,再由尾氣引風(fēng)機(jī)抽送至大氣。

      1.2工藝特點

      (1)硫銨結(jié)晶的生成和長大均在飽和器中完成,而不需設(shè)置結(jié)晶槽。

      (2)利用壓縮空氣對飽和器中母液進(jìn)行攪拌。

      (3)利用壓縮空氣抽提飽和器內(nèi)的結(jié)晶。

      (4)從硫銨質(zhì)量看,間接法比直接法生產(chǎn)的硫銨顆粒度大、含雜質(zhì)少。

      (5)入飽和器的壓縮空氣要加熱到100℃以上,進(jìn)入飽和器的空氣必須壓力穩(wěn)定,否則會導(dǎo)致飽和器操作失常。

      2.存在問題

      (1)氣源工程硫銨工段自開工以來,從生產(chǎn)操作安全考慮設(shè)計將飽和器置于室外,飽和器和稠化器距離落差較大,導(dǎo)致提料管長阻力大,提料時克服阻力所需風(fēng)壓高。

      (2)硫銨提料和攪拌所用的工業(yè)風(fēng)主要由焦化廠空壓機(jī)站集中供風(fēng),正常供風(fēng)風(fēng)壓為0.6MPa,而當(dāng)空壓機(jī)檢修或其它用戶集中用風(fēng)時,就會造成系統(tǒng)風(fēng)壓的降低和波動,硫銨提料風(fēng)壓低,提料不暢甚至提不上料。

      (3)提料的不均造成硫銨提料管及回流管等堵塞,必須進(jìn)行透管,額外增加崗位工的勞動強(qiáng)度的同時,長時間不能正常提料造成飽和器阻力的升高。

      (4)硫銨飽和器阻力持續(xù)高,進(jìn)一步造成S501水封竄,被迫打開煤氣交通閥,煤氣中含氨、硫化氫升高,既影響了硫銨的產(chǎn)量,又影響了煤氣質(zhì)量,為此造成惡性循環(huán)。

      3.改進(jìn)措施

      車間從生產(chǎn)實際出發(fā),進(jìn)行專題討論和研究,為保硫銨產(chǎn)品收率,成立了硫銨攻關(guān)小組,經(jīng)現(xiàn)場勘測,多方論證,制定了合理方案。在不影響正常生產(chǎn)秩序的情況下,對設(shè)備部分工藝管線進(jìn)行改造,以期達(dá)到安全,順利生產(chǎn)。

      (1)首先增加了一臺每小時10立方米空壓機(jī),專門用于飽和器提料,確保高風(fēng)壓且穩(wěn)定;此臺空壓機(jī)與系統(tǒng)風(fēng)連通,不提料時給系統(tǒng)補(bǔ)風(fēng),進(jìn)一步穩(wěn)定攪拌風(fēng)風(fēng)壓和流量,同時,空壓機(jī)出現(xiàn)故障時,系統(tǒng)風(fēng)也能維持硫銨生產(chǎn)。

      (2)同時對管道進(jìn)行了切改,把提料管從稠化器上部進(jìn)料改成從側(cè)面進(jìn)料,使高度降低了0.6米,提料管彎曲度從90°改成45°,并重新制作四通管路,這幾項改造成功地使提料管縮短了3米,并將稠化器加上了水套,降低了提料阻力。

      (3)風(fēng)加熱用汽改為動力廠低溫汽和焦化廠高溫過熱汽兩用,鍋爐正常供汽時用鍋爐汽,否則用動力廠汽,提高了攪拌風(fēng)溫度,降低入離心機(jī)料溫度,減輕高溫母液對離心機(jī)的腐蝕。

      (4)結(jié)合工藝生產(chǎn)情況,對S501水封進(jìn)行了改造,將封液高度增加了500mm,確保正常生產(chǎn)情況下酸氣壓力波動不再竄汽,穩(wěn)定了飽和器的操作。

      4.改進(jìn)后效果

      通過這一系列整改完善,確保了風(fēng)壓穩(wěn)定,而且使設(shè)備得到了有效利用,硫銨的提料也通暢了,使飽和器阻力也保持在正常范圍內(nèi),有效解決了提料阻力大的問題,攪拌風(fēng)溫度的提高對飽和器的生產(chǎn)操作也有很大提高;同時避免了酸氣壓力波動造成造成的S501竄汽現(xiàn)象,穩(wěn)定了飽和器的操作,保證了生產(chǎn)的安全穩(wěn)定,達(dá)到了改造目的。 [科]

      【參考文獻(xiàn)】

      [1]楊建華等主編.焦?fàn)t煤氣凈化.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006.

      [2]何建平等主編.煉焦化學(xué)產(chǎn)品回收技術(shù).北京:冶金工業(yè)出版社,2006.

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