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      Lurgi低溫甲醇洗熱再生塔冷凝回流系統(tǒng)工藝優(yōu)化

      2013-12-11 03:32:28張幸磊河南龍宇煤化工有限公司河南476600
      化工管理 2013年24期
      關(guān)鍵詞:酸氣氣蝕蒸氣

      張幸磊(河南龍宇煤化工有限公司 河南 476600)

      一、工藝概述

      河南龍宇煤化工有限公司建有50萬噸/年甲醇裝置一套,該裝置于2008年4月投產(chǎn),配套氣體凈化單元采用Lurgi低溫甲醇洗工藝,設(shè)計(jì)處理能力為 211693 Nm3/h(干基),其操作彈性范圍為50-110%。

      該工藝原理是以拉烏爾定律和亨利定律為基礎(chǔ),依據(jù)低溫狀態(tài)下的甲醇具有對H2S和CO2等酸性氣體的溶解吸收性大、而對H2和CO溶解吸收性小的這種選擇性,來脫除粗合成氣中的H2S、CO2等酸性氣體和NH3、HCN、HCl、羰基化合物等微量組分,從而達(dá)到凈化粗變換氣的目的。該過程在吸收塔內(nèi)實(shí)現(xiàn),吸收后的甲醇經(jīng)過減壓后送至熱再生塔,徹底釋放出CO2、H2S氣體。

      二、熱再生系統(tǒng)存在的問題

      熱再生冷凝回流系統(tǒng)系統(tǒng)包含熱再生塔C04,酸氣冷卻,冷凝器 E01、E02、E03、E04,回流槽 T01,回流泵 P01,分離槽 S01 等設(shè)備,見圖1。

      吸收過H2S和CO2的富甲醇,經(jīng)降壓閃蒸后進(jìn)入熱再生塔C04,再次閃蒸后的甲醇經(jīng)液位控制進(jìn)入熱再生段,通過與來自塔底的熱甲醇蒸氣進(jìn)行傳質(zhì)過程,徹底釋放出甲醇中吸收的H2S和CO2及其他微量組分,再生后的甲醇經(jīng)過冷卻后重新回到吸收塔吸收粗煤氣中雜質(zhì)氣體。

      釋放出的含有甲醇蒸汽的氣體混合物稱為酸性氣,溫度約為89℃,依次進(jìn)入E01殼程、E02殼程,冷卻至55-60℃,一部分甲醇被冷凝下來,進(jìn)入回流槽T01分離,酸性氣經(jīng)E03、E04進(jìn)一步冷卻至-20℃左右后,進(jìn)入分離器S01中,在此甲醇冷凝液被收集并送回到回流槽T01,出分離器的酸性氣經(jīng)復(fù)熱后送界區(qū)?;亓鞑跿01中收集的甲醇,通過回流泵P01加壓后,大部分返回到熱再生塔C04的頂部作回流用,一小部分被引出至界區(qū),以防微量組份在系統(tǒng)中有累積。

      該系統(tǒng)運(yùn)行至今已超過5年,期間經(jīng)過技術(shù)管理人員不斷的改進(jìn)和優(yōu)化,使得工藝逐步完善,運(yùn)行更加穩(wěn)定。運(yùn)行中的問題主要有以下幾點(diǎn):

      1、酸性氣溫度過高:在滿足再生后貧甲醇質(zhì)量要求的前提下,出再生塔C04的酸性氣溫度過高,導(dǎo)致最終送至界外的酸性氣溫度過高。

      2、回流泵頻繁氣蝕:回流泵P01頻繁出現(xiàn)氣蝕,導(dǎo)致運(yùn)行泵與備用泵頻繁切換檢修。

      3、閃蒸氣量過大:熱再生塔頂閃蒸氣量過大,高負(fù)荷時(shí)甚至導(dǎo)致塔頂超壓。

      這些問題在一段時(shí)間內(nèi)都嚴(yán)重影響了熱再生系統(tǒng)的運(yùn)行和管理難度。

      三、原因分析和應(yīng)對措施

      1、酸性氣溫度過高問題:

      出界區(qū)的酸性氣,設(shè)計(jì)溫度為25℃,被送至硫回收裝置用以回收其中的含S氣體,生產(chǎn)工業(yè)硫磺,變廢為寶。在運(yùn)行初期,在滿足再生后貧甲醇純度的前提下,出界區(qū)的酸性氣體經(jīng)常在40℃以上,這導(dǎo)致出界區(qū)酸性氣中夾帶過多甲醇,進(jìn)入硫回收裝置后,甲醇在燃燒爐內(nèi)不完全燃燒而析碳,附著在管道和設(shè)備內(nèi),導(dǎo)致硫回收裝置經(jīng)常發(fā)生管道堵塞而檢修,現(xiàn)場環(huán)境較差。另一方面也使低溫甲醇洗裝置甲醇消耗達(dá)到設(shè)計(jì)值的近十倍。

      分析原因,其一是系統(tǒng)熱量輸入較設(shè)計(jì)值有所增加。由于粗煤氣中微量組分較設(shè)計(jì)值偏高,導(dǎo)致再生所需的熱量增加。針對該情況,經(jīng)過平衡計(jì)算,繪制不同情況下系統(tǒng)熱量需求曲線,用于指導(dǎo)操作,確保在滿足再生需求時(shí),盡量減少熱量輸入,降低冷凝系統(tǒng)移熱負(fù)荷。其二是冷凝系統(tǒng)換熱器設(shè)計(jì)負(fù)荷過小,導(dǎo)致熱量移出不夠。主要表現(xiàn)在水冷器E02,由于安裝位置較高,換熱面積不足,導(dǎo)致出水冷器酸氣溫度高出設(shè)計(jì)值20℃。后更換換熱器,并通過冷介質(zhì)重新分配,增大進(jìn)入E04換熱器的冷介質(zhì)流量,最終增大冷凝系統(tǒng)移熱能力,使出界區(qū)酸氣溫度降至-20℃左右,確保了后系統(tǒng)硫回收裝置穩(wěn)定運(yùn)行,降低甲醇消耗至設(shè)計(jì)指標(biāo)以內(nèi)。

      2、回流泵頻繁氣蝕問題:

      在上述問題解決后,熱再生系統(tǒng)回流經(jīng)常出現(xiàn)氣蝕現(xiàn)象,導(dǎo)致回流液不能外送,系統(tǒng)需緊急向地下儲(chǔ)槽排放甲醇。同時(shí)回流泵頻繁切換,也導(dǎo)致泵機(jī)械密封滲漏現(xiàn)象頻繁,滲漏的甲醇含有H2S、雜醇及其他微量組分,惡臭味較大,對現(xiàn)場環(huán)境及操作工人身健康造成潛在威脅。

      分析原因,由于回流槽T01內(nèi)部為中空結(jié)構(gòu)(見圖1),自S01來的冷甲醇在T01底部流動(dòng)至P01入口,自E02來的熱酸氣在T01頂部流動(dòng)至出口去E03,兩者同向流動(dòng)。由于冷甲醇溫度較低(-25℃左右),在S01中重新吸收了一定量的酸性氣,而進(jìn)入T01后由于冷態(tài)密度較大,在其底部平流,至P01入口處,由于葉輪做功升溫而析出部分氣體,導(dǎo)致在葉輪處發(fā)生氣蝕。現(xiàn)場兩點(diǎn)顯現(xiàn)可以驗(yàn)證,其一是泵入口管線結(jié)霜與氣蝕同步出現(xiàn);其二是當(dāng)排空T01內(nèi)液位至很低時(shí),泵氣蝕現(xiàn)象很大程度緩解(此時(shí)冷甲醇與熱酸氣接觸換熱,析出酸氣)。

      針對上述情況進(jìn)行改造,其一,對T01內(nèi)部進(jìn)行改造(見圖2),將來自S01的冷甲醇進(jìn)口管線加長并設(shè)置分布器,分布器開口向上,使冷甲醇向上噴出與熱酸氣充分接觸換熱,既能使冷甲醇充分加熱釋放吸收的酸氣,又能在一定程度上降低酸氣溫度。其二,交換酸氣進(jìn)出口,使兩者改為逆流接觸,充分換熱。其三,將P01由離心泵改為屏蔽泵,徹底杜絕機(jī)封泄漏問題。通過改造,徹底解決了回流泵P01的氣蝕想象,杜絕了滲漏,改善現(xiàn)場環(huán)境。

      3、閃蒸氣量過大問題:

      隨著低溫甲醇洗達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)及運(yùn)行負(fù)荷的逐步提高,熱再生塔T01頂部閃蒸氣量逐漸增大,壓力調(diào)節(jié)閥經(jīng)常需要打開副線來調(diào)節(jié)壓力,以避免系統(tǒng)超壓。分析原因,主要是輸送至熱再生塔T04的甲醇中氣體含量過多,同時(shí)壓力調(diào)節(jié)閥口徑過小,導(dǎo)致閃蒸氣輸送量受限。

      針對上述情況進(jìn)行改造,其一是降低前系統(tǒng)閃蒸塔T02、T03的操作壓力,維持在接近操作下線范圍。其二是增加壓力調(diào)節(jié)閥閥芯套筒開孔數(shù),增大閃蒸氣輸送量。通過改造,確保了壓力調(diào)節(jié)閥開度在50%左右,同時(shí)也減小了熱再生負(fù)荷,確保系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。

      結(jié)束語

      通過上述幾項(xiàng)改造及其他一些改造,影響我公司低溫甲醇洗裝置熱再生系統(tǒng)運(yùn)行的因素基本消除,裝置現(xiàn)場操作及檢修工作量大幅減小,裝置管理難度也顯著降低,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,在今年更是連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行超過300天后,隨造氣裝置一同計(jì)劃停車檢修。

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